于浩平,王 拓
(河北鋼鐵集團邯鋼公司邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056015)
邯寶煉鐵廠1號高爐(3 200 m3)于2008年4月18日投產(chǎn),無大中修的情況下已連續(xù)生產(chǎn)12年,創(chuàng)造了邯鋼高爐的長壽記錄。但從2019年7月份開始,1號高爐頻繁出現(xiàn)風口破損的現(xiàn)象,7月到12月份共有50個風口小套發(fā)生破損,平均每月休風兩次更換壞風口。風口的頻繁破損、更換對連續(xù)性要求非常強的高爐的生產(chǎn)非常不利,風口漏水和頻繁休風導致爐缸工作狀態(tài)惡化,嚴重時造成爐缸堆積,更增大了風口破損的幾率,甚至影響高爐的安全生產(chǎn)。因此,需盡快采取措施,以減少風口損壞和休風次數(shù)。
由于受2019年6月的環(huán)保影響,1號高爐大量配加外購焦和落地燒結(jié)礦,爐況順行開始變差;7月份水渣系統(tǒng)頻繁發(fā)生事故,高爐出鐵秩序紊亂,不能保證正常的南北雙場出鐵,單場出鐵時間偏長,影響了爐缸環(huán)流,致使渣鐵不能及時排凈,開始出現(xiàn)風口損壞現(xiàn)象,7月、8月三次休風共更換了18個壞風口;9月26日高爐環(huán)保限產(chǎn)悶爐5 d,更換了4個壞風口,送風后繼續(xù)出現(xiàn)風口破損的現(xiàn)象;10月21日休風更換了6個壞風口;10月26日高爐槽下礦石集中斗掉落砸斷主皮帶,無計劃休風72 h,使得風口損壞現(xiàn)象加??;11月份高爐兩次休風更換了9個壞風口;12月份后,高爐大量風口出現(xiàn)破損漏水現(xiàn)象,壞風口個數(shù)達13個,高爐生產(chǎn)秩序受到嚴重影響。高爐7月—12月風口小套破損情況如表1所示。
表1 高爐7月—12月風口小套破損情況
大量配加外購焦是造成爐缸堆積的根本原因。因受環(huán)保影響,焦化產(chǎn)能降低,6月份開始頻繁更換外購焦炭品種,焦炭質(zhì)量開始劣化(見表2),料柱透氣性差,爐況難行。外購焦相比干焦的平均粒度偏小,大量質(zhì)量差的外購焦炭入爐,導致焦炭堆密度增加,孔隙度降低,造成料層透氣性變差。外購焦強度下降,爐缸工作環(huán)境惡化,大量碎焦炭在爐缸內(nèi)堆積,堵塞鐵口孔道,出鐵困難。外購焦炭熱強度較差,導致焦炭在爐內(nèi)的骨架作用大幅度減弱,焦炭到達風口時整體粒度偏小,料柱透氣性大大降低,為保高爐順行,被迫增加中心焦量以保證中心氣流,隨著中心焦炭的增加,料柱變得肥大,爐缸透液性降低,爐缸堆積,爐底和爐缸側(cè)壁溫度不斷降低,由于高爐對出鐵非常敏感,堵口后及出鐵前期有減風調(diào)壓現(xiàn)象,隨即出現(xiàn)爐缸堆積癥狀,爐內(nèi)渣鐵液面升高,爐料下落空間變小,渣鐵液面接觸風口下部,從而燒壞風口。
表2 自產(chǎn)與外購焦炭理化性能對比表 %
7月份水渣系統(tǒng)接連出現(xiàn)事故,破壞了高爐的生產(chǎn)秩序,頻繁減風、減氧惡化了爐缸活性。7月27日因更換南場水渣熱水泵,北場鐵口連續(xù)出鐵,期間北場水渣101皮帶突然斷裂,高爐被迫緊急堵口,減風、停氧待產(chǎn),導致45 min未出鐵、101 min未出渣,進而造成高爐多個風口燒壞漏水。10月26日高爐槽下2號礦石集中斗掉落砸斷主皮帶,無計劃休風72 h。表3是外圍事故對高爐影響統(tǒng)計表。頻繁休減風、減氧以及渣鐵未能及時排出等原因破壞了煤氣流分布,降低了爐缸熱儲備,加劇了爐缸狀態(tài)惡化,最終造成爐缸嚴重堆積。
表3 外圍事故對高爐影響統(tǒng)計表
2019年之前,高爐長期存在煤粉磨壞風口內(nèi)部焊縫的現(xiàn)象,后將風口由內(nèi)部改在外部,新式風口解決了煤粉磨漏風口的問題,但因焊縫的存在,風口前端導熱性變差,外露焊縫位置極易破損漏水。為防止循環(huán)冷卻水大量漏入爐內(nèi),采取控水操作,隨著冷卻強度的減小,焊縫處破損速度更快。11月份的兩次休風都是因為風口漏水嚴重而緊急休風,壞風口前端孔洞都在焊縫處。圖1為高爐11月份休風風口破損圖。
圖1 高爐11月份休風風口破損圖
7月—12月因更換風口共休風6次,9月份環(huán)保悶爐5 d,10月份礦集中斗掉落砸斷主皮帶無計劃休風72 h。頻繁休風復風后,大量生爐料進入爐缸,消耗的爐缸熱量得不到及時恢復,造成爐缸側(cè)壁及爐芯溫度不斷走低,爐缸工作失活直至堆積。此外,風口破損后,大量冷卻水漏入爐缸,壞風口前端渣鐵不斷凝結(jié),形成局部堆積,邊緣氣流不穩(wěn)定使得渣皮不規(guī)則脫落,燒壞風口。
在爐況恢復期間,過分追求產(chǎn)量及風氧量,使得爐缸逐漸堆積,壓差不斷升高。過分追求產(chǎn)量勢必犧牲爐缸溫度,又進一步惡化了爐缸工作狀態(tài),日常生產(chǎn)中工作人員的防涼意識不足。
11月28日高爐休風復風后,大量風口出現(xiàn)破損漏水現(xiàn)象,爐缸堆積和風口大面積破損已經(jīng)嚴重影響高爐的安全生產(chǎn),解決風口頻繁破損的根本在于處理爐缸堆積問題,于是制定了相關(guān)措施予以全面治理。
1)下部更換風口類型和尺寸。12月13日高爐休風時,將風口焊縫在頂端的風口全部換成焊縫在外側(cè)的風口,增加12個短風口的同時增加了3個Ф120 mm的小風口,風口面積減小到0.409 0 m2,調(diào)整高爐初始氣流,穩(wěn)定邊緣的同時增加鼓風動能以利于吹透中心。
2)上部探索合理的布料制度。送風時保持中心加焦料制,中心焦增至5圈,保證快速吹透中心,布料制度為??紤]到休風前壞風口數(shù)量多,送風時采用全焦冶煉,可快速恢復爐缸熱量,熔化積存渣鐵,以避免風口再次燒壞。表4為治理前后參數(shù)對比表。
表4 治理前后參數(shù)對比表
13日高爐復風時,將易破損的6個風口堵死,采用26個風口送風,以增大鼓風動能吹透中心。前期操作以快速恢復爐缸溫度為目的,應保證低壓差狀態(tài)下加風,爐溫連續(xù)兩爐達到1500℃以上;探尺運動狀態(tài)良好時,捅開堵泥風口,風量達到4 900 m3/min時開始噴煤,煤比控制在80 kg/t的水平,以提高煤氣利用率,增加爐腹煤氣量。后期操作以穩(wěn)定氣流為主,根據(jù)爐況逐步捅開堵泥的風口,經(jīng)過一晝夜的恢復,風氧量穩(wěn)定到5 600 m3/min、氧氣2 500 m3/h、壓差175 kPa以下。隨著風氧量增加,逐步將中心焦的圈數(shù)減到3圈,在保證中心氣流的同時發(fā)展邊緣氣流,但此時高爐的邊緣氣流極為敏感,表現(xiàn)為不接受增加富氧,使得上部靜壓局部升高、頻繁崩滑料。
鑒于高爐氣流穩(wěn)定性差、爐缸堆積的現(xiàn)狀,決定配加錳礦洗爐。15日開始配加錳礦,同時保證爐溫及爐渣堿度,以促使鐵水中的錳快速富集達到洗爐的目的。錳礦下達后,鐵水中w(Mn)達0.9%,經(jīng)過48 h的洗爐操作,高爐壓量關(guān)系明顯降低,風氧水平大幅提高,17日穩(wěn)定到風量5 750 m3/min、氧氣6 000 m3/h的水平。高爐接受風氧量能力增加,說明爐缸狀態(tài)得到了改善,逐步將鐵水中的w(Mn)降至0.8%左右的水平,20日高爐氧量恢復到12 000 m3/min的水平,爐缸中心溫度明顯回升,高爐停加錳礦,洗爐結(jié)束。
加強基礎(chǔ)工作方面的管理力度,與公司溝通,穩(wěn)定外購焦品種,由原來的7個外焦品種減少到2個,且每個焦種配加時間不低于48 h,適當增加自產(chǎn)干焦的配比。增加鐵口深度到3 500 mm以上,采用負間隔出鐵增加出鐵次數(shù),保證及時出凈渣鐵,防止渣鐵與風口接觸燒壞風口。提高爐溫、降低堿度,以保證渣鐵的流動性,以及足夠的熱量可熔化前期漏水形成的局部渣鐵堆積。
通過采取以上措施,高爐被動局面得到了改善,爐況穩(wěn)定性和產(chǎn)量不斷提高,經(jīng)過14 d的恢復期后,高爐產(chǎn)量達到了7 950 t/d的水平,此后長達半年的時間里高爐維持了穩(wěn)定順行的局面,風口破損現(xiàn)象沒有再出現(xiàn),治理效果明顯。
1)合理控制風口的焊縫位置,確保風口前端的導熱性,避免焊縫部分燒損。
2)事故頻發(fā)影響出鐵時,應果斷減風停氧,避免渣鐵液面升高燒壞風口。
3)高爐復風后出現(xiàn)風口頻繁破損時,應及時調(diào)整送風節(jié)奏,放慢爐況恢復的速度,保證爐缸凝鐵熔化徹底。
4)利用錳礦處理爐缸堆積時,要保持合適的爐溫和爐渣堿度,并保證鐵水w(Mn)在0.8%以上,才會達到明顯的洗爐效果。