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        淺析界牌航電樞紐船閘大修

        2022-01-23 08:25:10于俊生江西省信江船閘通航中心
        珠江水運(yùn) 2021年24期
        關(guān)鍵詞:門葉門體軸承座

        于俊生 江西省信江船閘通航中心

        1.大修原因

        1.1 下閘首右岸4#閘門發(fā)生沉降

        沉降原因分析:一是由于長期潤滑不良,軸承座襯墊磨損嚴(yán)重,蘑菇頭與軸承座襯墊的相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活,甚至兩者膠合在一起或底樞調(diào)整墊板固定螺絲被剪斷,閘門經(jīng)過長期運(yùn)行將調(diào)整墊摩擦擠出槽外導(dǎo)致門體整體下沉;二是由于跳動(dòng)量增大和支枕墊間隙呈頂樞端大,底樞端小,造成軸承座襯墊斜拉柱方向發(fā)生偏磨;三是由于長期運(yùn)行使閘門門軸支承塊嚴(yán)重磨損。當(dāng)蘑菇頭與軸承座襯墊、門軸支承塊磨損到一個(gè)危險(xiǎn)臨界值時(shí),導(dǎo)致下閘首右岸4#閘門門體整體下沉,并發(fā)生異常震動(dòng)。隨著閘門門體的繼續(xù)沉降,必然會(huì)將底樞剪力板螺桿剪斷,剪力板松動(dòng)或掉落,造成蘑菇頭發(fā)生較大位移,使閘門損壞。

        1.2 大修前4#閘門運(yùn)行工況

        下閘首左岸4#閘門工況:下閘首右岸4#閘門發(fā)生沉降現(xiàn)象后,底樞出現(xiàn)漏水。沉降情況發(fā)生后,測量到4#閘門門頭上游側(cè)向下沉降20mm,下游側(cè)向下沉降23mm;閘門門頭不能完全關(guān)閉到位(相差40mm左右);4#閘門門頭跳動(dòng)量超標(biāo),門頭在開啟過程中跳動(dòng)量為5mm,在關(guān)閉過程中跳動(dòng)量為6mm,比歷年監(jiān)測數(shù)據(jù)有所增大;斜接柱變形超標(biāo);門軸柱支承塊D4面比枕墊塊C4面低19mm;閘門門頭不能完全關(guān)閉到位,造成底止水處有水滲漏。

        2.大修內(nèi)容

        大修改造內(nèi)容包括:更換檢修閘門止水裝置;更換4#人字門頂樞裝置;更換4#人字門底樞部分結(jié)構(gòu)件以及3#人字門底樞檢修;檢測導(dǎo)卡組合件,對(duì)不滿足規(guī)范給予更換;對(duì)門葉進(jìn)行整體檢測、焊縫探傷,對(duì)超出規(guī)范和圖紙要求的變形進(jìn)行調(diào)整;對(duì)不符合規(guī)范的焊縫進(jìn)行修復(fù);新增潤滑系統(tǒng)3#、4#人字閘門的底樞軸承座襯墊、頂樞軸承、油缸支鉸軸承統(tǒng)一設(shè)置一套潤滑裝置,共設(shè)置2套潤滑裝置,采用機(jī)械加壓。除管夾支承座外,其余均采用不銹鋼制作,管路接頭采用焊接連接;對(duì)上、下閘首液壓系統(tǒng)的檢修,4#閘門液壓缸返廠檢測或更換。

        2.1 人字門頂升及復(fù)位準(zhǔn)備工作

        (1)設(shè)備、工器具、材料到位;

        (2)對(duì)現(xiàn)場所有參與施工的人員進(jìn)行安全、技術(shù)交底及安全防范措施;

        (3)門體正面、側(cè)面垂直度的測量;

        (4)頂樞拉桿兩端水平軸線偏差測量;

        (5)門體有水、無水狀態(tài)跳動(dòng)量測量;

        (6)千斤頂?shù)臋z驗(yàn);

        (7)檢修平臺(tái)的搭設(shè)。

        2.2 人字門加固防護(hù)布置

        在頂起門葉之前,需要對(duì)門葉進(jìn)行固定。在解除時(shí),進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)門葉有傾斜等現(xiàn)象,及時(shí)進(jìn)行加固。

        以在底板▽15.4高程作為頂門支承點(diǎn),制作13個(gè)高度不一的箱形支座作為千斤頂支座和墊緊門葉墊板。

        (1)將人字門開到16度位置,關(guān)閉液壓系統(tǒng)操作電源。

        (2)在船閘啟閉機(jī)閘首位置閘墻上安裝4條Φ100mm的支撐管,支撐管端面焊接2塊200*200*20mm的鐵板,與閘墻連接一端,鉆好4個(gè)M16螺絲孔。用膨脹螺絲將支撐管固定在墻體上,另一端頂住閘門,在與閘門頂升的滑動(dòng)軌跡上焊接一塊300*100mm的鐵板,該板與支撐桿相對(duì)滑動(dòng),頂升時(shí)抹上黃油。該支撐受力5噸。(如圖1所示)

        圖1 人字門加固示意圖(俯視圖)

        (3)在人字門門體頂部邊梁用20mm厚的鐵板制作焊接兩個(gè)吊耳,用于掛手拉葫蘆。

        (4)用兩個(gè)10噸手拉葫蘆將閘門拉住防止其向外傾倒。

        2.3 人字門頂升監(jiān)測布置

        (1)在人字門底部對(duì)稱焊接4個(gè)受力板,采用30mm厚的鋼板制作,用于千斤頂抬起受力點(diǎn),并制作4個(gè)鋼支墩,架設(shè)千斤頂。

        (2)門葉頂門千斤頂?shù)奈恢貌贾迷陂T葉的筋板位置,,門葉內(nèi)部(門葉下主梁腹部)用25號(hào)工字鋼進(jìn)行井形加固。

        (3)在千斤頂位置布置4個(gè)百分表,監(jiān)測受力的情況。

        (4)千斤頂支板位置放五把吸尺,監(jiān)視門葉在上升過程中是否保持一致;頂起過程中各吸尺讀數(shù)差值不超過2mm,垂線上、下讀數(shù)差值不超過5mm,門葉每頂起100mm后放入一個(gè)支墩,直至把門葉頂高至蘑菇頭能取出為止。

        (6)門體上引四條鋼琴線用于監(jiān)視門體的傾斜情況。

        2.4 人字門連接拆除

        (1)底部4 個(gè)千斤頂同時(shí)頂起至剛好受力,監(jiān)測各個(gè)百分表的讀數(shù)剛好開始有變化,說明此時(shí)千斤頂已受力。

        (2)手拉葫蘆也收緊至剛好受力。

        (3)拆除門葉與頂樞軸、三角聯(lián)板、拉桿螺栓的連接,門軸與液壓桿的連接等,使人字門在垂直方向脫離束縛。各部件拆除前做好記號(hào),利于回裝。

        2.5 門體試重

        (1)逐一檢查各頂門前就位及安全工作后,將4個(gè)千斤頂頂起至受力到門體的1/4重量。

        (2)檢查各支撐座、門體受力部位焊接變形、支撐座的水平、固門措施、千斤頂狀況、各表及垂線情況,作好記錄。如無異常方可開始閘門頂升。

        2.6 人字門頂升

        (1)底部用4個(gè)50噸千斤頂同時(shí)受力,5#千斤頂跟蹤門體上升,起安全保護(hù)作用。慢慢將閘門頂起至可拆除蘑菇頭、底樞軸承座的高度。在頂起的過程中,嚴(yán)密監(jiān)測各吸尺、百分表讀數(shù)差值的變化,隨時(shí)檢查邊墻頂部外側(cè)的手拉葫蘆受力情況,以保持向上滑動(dòng)的一致性。

        (2)人字閘門頂起至滿足要求的高度后,用鋼支墩墊住加固,后拆除頂樞裝置。

        2.7 人字門復(fù)位

        門葉和底樞檢修工作完畢后,落門準(zhǔn)備,各千斤頂同步下降,將門葉慢慢放低,下降過程中監(jiān)視各吸尺、各測量差值,門體落到位后,重新連接頂樞和連門軸。

        3.大修情況總結(jié)

        (1)大修過程中人字門頂升和復(fù)位是改造工程的重點(diǎn)難點(diǎn),主要做好以下幾點(diǎn):

        一是做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,人字門頂升前一定要做好各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)的測量及記錄工作、以便后期回裝調(diào)整方面快捷。并對(duì)現(xiàn)場所有參與施工的人員進(jìn)行安全、技術(shù)交底,熟悉施工流程、危險(xiǎn)源識(shí)別及安全防范措施。

        二是結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際確定頂升方案,在檢修工況下,將下閘首人字門開啟至與全開位置成16度角位置進(jìn)行檢修,在這一位置上,底樞在門葉左右空間位置分配較均勻、閘墻較近便于檢修操作和固定,在檢修前,需將頂樞拉桿兩端水平軸線偏差,門葉正面、側(cè)面垂直度等有關(guān)參數(shù)原始數(shù)據(jù)測量、記錄作為檢修后重新調(diào)整門葉的依據(jù)。

        三是做好門葉頂、底樞同軸度的控制,將檢修前測量的門體正面、側(cè)面垂直度及頂樞連桿中心距離的有關(guān)數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn),門葉檢修后再測量門體正面、側(cè)面垂直度及頂樞連桿中心距離,調(diào)整門葉,使檢修后與檢修前的測量數(shù)據(jù)相同。然后對(duì)人字門進(jìn)行全面調(diào)試,主要檢查門軸柱支枕墊的接觸情況和間隙、門葉全行程跳動(dòng)度等有關(guān)數(shù)據(jù)符合要求。

        (2)抽水后檢查發(fā)現(xiàn)4#人字門下沉50mm的主要原因是由于底樞調(diào)整墊板固定螺絲被剪斷,閘門經(jīng)過長期運(yùn)行將調(diào)整墊摩擦擠出槽外導(dǎo)致門體整體下沉。施工過程發(fā)現(xiàn)調(diào)整點(diǎn)固定螺栓為5個(gè)M16的螺栓,抗剪力不夠,回裝后要求施工單位將調(diào)整墊與底樞軸承臺(tái)段焊焊接(采用507焊條)以增加其抗剪力,確保人字門的安全運(yùn)行,并在底樞軸承加裝一條潤滑油加注油管引至頂樞位置,方便定期對(duì)軸承加注潤滑油,減少設(shè)備磨損、延長設(shè)備使用壽命。

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