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        基于機(jī)器視覺的智能組裝物流系統(tǒng)

        2022-01-23 04:31:10賈茜偉楊慧斌劉向前JIAXiweiYANJuanYANGHuibinLIUXiangqian
        物流科技 2022年1期
        關(guān)鍵詞:庫位觸摸屏氣缸

        賈茜偉,閆 娟,楊慧斌,劉向前JIA Xiwei, YAN Juan, YANG Huibin, LIU Xiangqian

        (上海工程技術(shù)大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院,上海 201620)

        0 引 言

        如今,隨著生活水平的不斷提升,物流已經(jīng)是生活中不可或缺的一部分,在人們的日常購物中扮演著重要的角色?,F(xiàn)代物流隨著科技的不斷進(jìn)步,正在朝著智能化、自動化的方向快速前進(jìn),很大程度上方便了人們的生活,提高了人們的生活質(zhì)量。自動化在現(xiàn)實(shí)生活中無處不在,一個工廠自動化水平的高低直接影響該家企業(yè)的生產(chǎn)效率和利益高低,自動化程度起著相當(dāng)重要的作用。在此背景下,自動化已然成為一種潮流,組裝物流自然也不會缺少它。隨著自動化技術(shù)的逐漸成熟,自動化的組裝物流慢慢取代人工,在生產(chǎn)效率方面有了明顯的提高。

        機(jī)器視覺是人工智能的一個重要組成部分,它的興起在一定程度上代替了人的雙眼,可以達(dá)到自動精準(zhǔn)識別的效果,使得企業(yè)的生產(chǎn)靈活性和自動化水平提高了很多。機(jī)器視覺的應(yīng)用范圍極其廣泛,其非接觸式測量方式避免了在危險場所對人一定量的危害,另外,系統(tǒng)的可靠性也明顯提高。在工件的組裝物流中還有很多可以優(yōu)化的地方,機(jī)器視覺在物流方面的應(yīng)用不是很廣泛,工件組裝環(huán)節(jié)始終存在一些不安全、工作效率低、精準(zhǔn)度不夠等問題。因此,本文設(shè)計的智能組裝物流系統(tǒng)加入了機(jī)器視覺,使該物流系統(tǒng)具有更加便利和多樣性的功能,同時節(jié)省了一大批勞動力,并且可以使不同大小的貨物實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的出庫、組裝和入庫,極大地提高了工作效率。

        1 總體物流系統(tǒng)設(shè)計

        本文所設(shè)計的智能物流組裝系統(tǒng)由機(jī)器視覺裝置、頂部工件料倉、PLC 控制器、HMI 觸摸屏、兩個ABB 機(jī)器人、無桿氣缸、底部工件料倉和成品庫等組成。其中機(jī)器視覺裝置包括相機(jī)架、攝像頭、條形光源等。系統(tǒng)工作流程為:觸摸屏點(diǎn)擊開始,機(jī)器視覺捕捉工件信息,并將工件進(jìn)行分類;再將得到的信息發(fā)送給PLC 控制器,作為控制核心的PLC,對其收到的信息進(jìn)行解析,將下一步的指令發(fā)送給ABB 機(jī)器人;操作者在觸摸屏上點(diǎn)擊相應(yīng)的貨物類別號,ABB 機(jī)器人則按照信息指令將該類貨物放在滑軌氣缸上,進(jìn)行傳輸,到達(dá)指定位置后,再次在觸摸屏上選擇工件所需入庫的庫位號,另一個ABB 機(jī)器人根據(jù)觸摸屏上的指令將成品工件放入規(guī)定的庫位中。為了保證在貨物運(yùn)輸過程中觸摸屏不會被亂點(diǎn),在觸摸屏中有正在進(jìn)行的屏幕保護(hù),使操作者更加放心,不易出錯。第一個機(jī)器人在抓取的過程中會依據(jù)該類工件擺放的先后順序進(jìn)行抓取,使整個流程井然有序的進(jìn)行。

        整個物流控制系統(tǒng)以PLC 控制器為核心,統(tǒng)一控制HMI 觸摸屏、攝像頭、傳感器、ABB 機(jī)器人、無桿氣缸,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架如圖1 所示。PLC 控制器通過工業(yè)級交換機(jī)與機(jī)器視覺、ABB 機(jī)器人和觸摸屏進(jìn)行TCP 通訊,進(jìn)而控制整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。另外,觸摸屏中可以實(shí)時顯示倉庫庫位的信息,進(jìn)一步提高了倉庫管理的高效性。

        圖1 總體布局

        2 控制系統(tǒng)模塊設(shè)計

        2.1 電氣控制模塊

        PLC 在該套控制系統(tǒng)中,主要扮演著控制通訊的作用,所有控制器之間通過TCP/IP 通訊實(shí)際上的輸入點(diǎn)只有兩個,輸出點(diǎn)也是兩個。另外,可編程控制器PLC 還有一些預(yù)留的輸入輸出點(diǎn),以便后續(xù)的功能擴(kuò)展。表1 為I/O 輸入輸出分配情況,磁性開關(guān)接線圖如圖2 所示。

        表1

        圖2 I/O 接線圖

        2.2 機(jī)器視覺模塊

        在該套物流系統(tǒng)中,工件在倉庫中的位置坐標(biāo)依靠機(jī)器視覺來計算。為更好地獲取工件的清晰圖片,對其進(jìn)行了一定的補(bǔ)光,攝像頭拍取的實(shí)物如圖3 所示。首先,對所有工件進(jìn)行拍照,照片中工件的下邊緣有一排黑色小三角,用來區(qū)分工件,兩個黑三角之間距離的不同數(shù)值代表一種工件類型,并對每一種工件進(jìn)行數(shù)字標(biāo)記處理,例如1,2,3;其次,根據(jù)工件的大小可以計算得出每個工件的具體位置,計算過程如下:

        圖3 工件實(shí)物圖

        工件緊挨著為直線排列,故只要取橫坐標(biāo)就可以,縱坐標(biāo)設(shè)為0。

        設(shè)工件的中心到第一個工件邊緣的距離為其所在位置,因此,設(shè)第一個工件的長度為a,故坐標(biāo)為(0, a/2 );

        第二個工件的長度為b,故其中心到第一個工件邊緣的距離為(a+b/2 ),坐標(biāo)為(0, a+b/2 )。

        依次類推,計算出每一個工件的位置。機(jī)器視覺將計算得到的工件位置發(fā)送給可編程控制器PLC,PLC 將其進(jìn)行解析,再發(fā)給機(jī)器人1 和機(jī)器人2,從而機(jī)器人根據(jù)相應(yīng)的坐標(biāo)位置來控制機(jī)械手對工件進(jìn)行抓取。

        2.3 工件組裝與運(yùn)輸模塊

        組裝與運(yùn)輸?shù)恼麄€流程是:機(jī)器人2 將工件放在無桿氣缸上,動作完成后,PLC 收到完成指令之后再控制無桿氣缸滑到最左邊,此時,機(jī)器人1 將倉庫中的工件與無桿氣缸上的工件完成組裝,接著無桿氣缸滑到最右邊,機(jī)器人2 再將成品工件放在成品庫位中。整個流程如圖4 所示。

        圖4 組裝與運(yùn)輸流程圖

        2.4 軟件模塊

        本物流系統(tǒng)采用STEP 7—MicroWIN SMART 設(shè)計PLC 程序,程序流程如圖5 所示。

        圖5 PLC 設(shè)計流程圖

        本系統(tǒng)采用模塊化的設(shè)計思路,分別單獨(dú)建立與機(jī)器視覺、機(jī)器人1 和機(jī)器人2 的通訊,三者之間互不通訊,統(tǒng)一由PLC進(jìn)行控制。部分程序如圖6 所示。

        圖6 部分PLC 程序

        3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析與處理

        通過試運(yùn)行,將測試得到的結(jié)果與單人完成以上操作得到的結(jié)果進(jìn)行對比,對比結(jié)果如表2 所示。

        表2

        經(jīng)過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,使用本套物流系統(tǒng)后,工作效率提高了一倍之多,每臺設(shè)備至少減少了2 個人力,減少了企業(yè)的用人成本。該套設(shè)備較穩(wěn)定,日常維護(hù)僅需一人即可,極大地提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率。

        4 結(jié)束語

        (1) 傳統(tǒng)的組裝與運(yùn)輸模式以人工為主,費(fèi)時費(fèi)力,生產(chǎn)效率低下,而且還存在安全隱患、勞動強(qiáng)度大等問題,因此,本文設(shè)計了智能組裝物流系統(tǒng)。

        (2) 本文系統(tǒng)是以西門子PLC 200 SMART 為核心,通過控制機(jī)器視覺、機(jī)器人1 和機(jī)器人2 來實(shí)現(xiàn)工件的組裝與入庫。機(jī)器視覺可以對倉庫中的工件進(jìn)行精準(zhǔn)的定位,而機(jī)器人則可以實(shí)現(xiàn)工件的準(zhǔn)確安裝與入庫,解放了人工,生產(chǎn)效率也提高了一倍之多。

        (3) 該套設(shè)備可以節(jié)省2~3 個人力,幫助企業(yè)節(jié)省了不少用人成本,并且本設(shè)備不需要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù),15 臺設(shè)備配備一個人員管理即可,方便企業(yè)進(jìn)行管理。

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