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        350 MW燃煤機(jī)組空氣預(yù)熱器壓差大原因分析及對(duì)策

        2022-01-20 13:56:04穆福藝
        發(fā)電設(shè)備 2022年1期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        穆福藝, 趙 凱

        (河北涿州京源熱電有限責(zé)任公司,河北涿州 072750)

        冬季工況下,為了防止鍋爐空氣預(yù)熱器(簡(jiǎn)稱空預(yù)器)冷端低溫腐蝕和堵灰現(xiàn)象,北方普遍采用暖風(fēng)器系統(tǒng)提高空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫,使排煙溫度保持在酸露點(diǎn)以上。暖風(fēng)器系統(tǒng)通常采用輔汽聯(lián)箱供汽,疏水回收至爐側(cè)疏水箱或直接經(jīng)疏水泵回收至凝汽器或除氧器。但在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)暖風(fēng)器疏水不暢、極端天氣下暖風(fēng)器出力不足等問(wèn)題[1]。袁建飛[1]針對(duì)暖風(fēng)器運(yùn)行存在的堵灰、腐蝕問(wèn)題,提出了暖風(fēng)器完善優(yōu)化應(yīng)用的重點(diǎn)和技術(shù)措施。周超等[2]通過(guò)對(duì)暖風(fēng)器、疏水器進(jìn)行改造,并重新布置疏水系統(tǒng)、優(yōu)化運(yùn)行邏輯,提高了暖風(fēng)器及疏水系統(tǒng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。王榮等[3]分析了設(shè)置循環(huán)風(fēng)對(duì)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器性能和堵灰的影響,以及冷端堵灰的原因,并提出了優(yōu)化方案。蔡明坤[4]分析了設(shè)置循環(huán)風(fēng)對(duì)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器性能和堵灰的影響,并針對(duì)冷端堵灰提出了改進(jìn)方案。

        筆者對(duì)冬季供熱期某350 MW燃煤機(jī)組空預(yù)器煙氣側(cè)壓差大進(jìn)行了分析,確認(rèn)二次風(fēng)暖風(fēng)器出力不足導(dǎo)致空預(yù)器最低冷端綜合溫度低于設(shè)計(jì)值,存在低溫腐蝕和堵灰的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)暖風(fēng)器系統(tǒng)的改造,進(jìn)一步提高了空預(yù)器冷端溫度,減少了低溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)暖風(fēng)器改造后對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響進(jìn)行了分析。

        1 設(shè)備概況

        機(jī)組采用2臺(tái)容克式、立式、三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,型號(hào)為29.5-VI(T)-2600-QMR,空預(yù)器相關(guān)參數(shù)見表1??疹A(yù)器是利用鍋爐尾部煙氣熱量加熱空氣的熱交換設(shè)備,當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),煙氣和空氣交替流過(guò)換熱元件,換熱元件從熱煙氣中吸收熱量,提高空氣溫度。

        表1 空預(yù)器相關(guān)參數(shù)

        一、二次風(fēng)均采用臥式 SD-XNFT-Ⅰ型暖風(fēng)器系統(tǒng),暖風(fēng)器為手動(dòng)可旋轉(zhuǎn)式暖風(fēng)器。暖風(fēng)器運(yùn)行時(shí)將暖風(fēng)器與風(fēng)向垂直,加熱風(fēng)溫;暖風(fēng)器停用時(shí)將換熱面旋轉(zhuǎn)閥按其本體所示的箭頭方向旋轉(zhuǎn) 90°并鎖緊,使其與風(fēng)向平行,以降低風(fēng)阻。

        2 存在的問(wèn)題

        目前,2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)壓差偏高,壓差在1.8~3.0 kPa,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值(1.25 kPa),也高于去年同期值(1.2~1.8 kPa);1號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)壓差在1.3~2.3 kPa,壓差比2號(hào)鍋爐空預(yù)器低。

        圖1為2019年12月1日—2020年1月31日2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)壓差變化情況。

        圖1 2019年12月1日-2020年1月31日2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣測(cè)壓差變化情況

        由圖1可以看出:2019年12月1日—2020年1月31日在同樣負(fù)荷下2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)壓差總體呈上漲趨勢(shì)。2020年1月2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)壓差最大值由2.7 kPa上升至3.0 kPa,1個(gè)月增長(zhǎng)了0.3 kPa,到2020年3月空預(yù)器煙氣側(cè)壓差可能會(huì)進(jìn)一步上升,最高可能會(huì)達(dá)到3.3 kPa,影響機(jī)組運(yùn)行的安全性及經(jīng)濟(jì)性。

        3 原因分析

        表2為2號(hào)鍋爐氨逃逸檢測(cè)數(shù)據(jù),表3為氨灰檢測(cè)數(shù)據(jù)。由表2及表3可以看出:2號(hào)鍋爐氨逃逸體積分?jǐn)?shù)基本維持在1.0×10-6以下,低于設(shè)計(jì)值(3.0×10-6);氨灰的質(zhì)量比基本維持在65 mg/kg以下,低于設(shè)計(jì)值(100 mg/kg),在線表監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示正常。但不能完全排除氨氣噴入過(guò)量問(wèn)題,因?yàn)樽笥覀?cè)煙道各有一個(gè)氨逃逸測(cè)點(diǎn),所測(cè)得的氨逃逸體積分?jǐn)?shù)不能代表整個(gè)煙道的情況,由表3可以看出2號(hào)鍋爐空預(yù)器氨灰質(zhì)量比有突增現(xiàn)象。

        表2 2020-12-16 2號(hào)鍋爐氨逃逸檢測(cè)數(shù)據(jù)

        表3 氨灰檢測(cè)數(shù)據(jù) mg/kg

        運(yùn)行期間2臺(tái)鍋爐所燒煤種基本一致,不存在煤質(zhì)原因?qū)е?、2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)壓差偏差大的問(wèn)題。

        2號(hào)鍋爐空預(yù)器冷端吹灰壓力為1.20~1.26 MPa,熱端吹灰壓力為0.83~0.93 MPa,熱端吹灰壓力略高于設(shè)計(jì)吹灰壓力,符合設(shè)計(jì)要求。吹灰周期為8 h,不存在吹灰壓力不足或吹灰頻次過(guò)低導(dǎo)致空預(yù)器堵塞的問(wèn)題。空預(yù)器吹灰前后壓差變化不明顯,沒(méi)有出現(xiàn)明顯降低。

        根據(jù)煤的含硫量,得到空預(yù)器冷端平均壁溫運(yùn)行曲線(見圖2)。大部分燃煤的含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于1.5%,根據(jù)冷端溫度導(dǎo)則可知,冷端平均壁溫大于68.3 ℃即可滿足運(yùn)行要求。冬季空預(yù)器冷端平均壁溫最低為64.7 ℃,低于最低運(yùn)行溫度(68.3 ℃),存在低溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),這是造成空預(yù)器煙氣側(cè)壓差大的主要原因。

        圖2 冷端平均壁溫運(yùn)行曲線

        2020年3月下旬對(duì)換熱元件進(jìn)行整框架常規(guī)高壓水沖洗,表4為2臺(tái)鍋爐沖洗前后空預(yù)器煙氣側(cè)壓差變化情況。由表4可以看出:由于積灰嚴(yán)重,沖洗效果不明顯,沖洗后空預(yù)器煙氣側(cè)壓差并未下降。

        表4 沖洗前后空預(yù)器煙氣側(cè)壓差變化情況

        再次檢修時(shí),將空預(yù)器換熱元件框架拆解后,發(fā)現(xiàn)沖洗前換熱元件堵灰嚴(yán)重(見圖3)。事實(shí)說(shuō)明空預(yù)器煙氣側(cè)壓差大與低溫腐蝕和積灰相關(guān),對(duì)換熱片逐片進(jìn)行沖洗,徹底清除積灰,沖洗后壓差恢復(fù)正常。

        圖3 空預(yù)器換熱元件逐片沖洗前后對(duì)比

        由于空預(yù)器煙氣側(cè)壓差增大,導(dǎo)致整個(gè)風(fēng)煙系統(tǒng)的管道阻力特性曲線發(fā)生變化,存在風(fēng)機(jī)喘振風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)計(jì)算,引風(fēng)機(jī)全壓在4 700~6 400 Pa,風(fēng)體積流量在180~250 m3/s,根據(jù)引風(fēng)機(jī)特性曲線可知,引風(fēng)機(jī)處于安全運(yùn)行范圍。送風(fēng)機(jī)全壓在1 500~2 200 Pa,風(fēng)體積流量在88~120 m3/s,根據(jù)送風(fēng)機(jī)特性曲線可知,送風(fēng)機(jī)處于安全運(yùn)行范圍。

        4 改造方案

        在2臺(tái)送風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道各加裝1臺(tái)暖風(fēng)器,汽源引自輔汽聯(lián)箱至原暖風(fēng)器加熱蒸汽母管,對(duì)送風(fēng)機(jī)出口冷二次風(fēng)預(yù)加熱后送至原暖風(fēng)器進(jìn)口,進(jìn)一步提高暖風(fēng)器出口風(fēng)溫。加裝的二次風(fēng)暖風(fēng)器系統(tǒng)圖見圖4。

        圖4 新加二次風(fēng)暖風(fēng)器系統(tǒng)圖

        5 實(shí)施效果

        5.1 對(duì)空預(yù)器低溫腐蝕的影響

        表5為改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比。由表5可以看出:在相同負(fù)荷下,改造后空預(yù)器進(jìn)口溫度提升明顯。

        表5 改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

        新加二次風(fēng)暖風(fēng)器投運(yùn)后,空預(yù)器煙氣側(cè)壓差較上一年同期有較大改善(見圖5)。2020年12月1日—2021年1月4日,1號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)平均壓差為1.539 kPa, 2號(hào)鍋爐空預(yù)器煙氣側(cè)平均壓差為1.552 kPa,較上一年同期有了顯著降低,未出現(xiàn)空預(yù)器煙氣側(cè)壓差大幅升高的現(xiàn)象。

        圖5 改造后空預(yù)器煙氣側(cè)壓差變化情況

        冷端平均壁溫=(空預(yù)器進(jìn)口平均風(fēng)溫+未修正的空預(yù)器出口排煙溫度)/2,可算出2020年12月1日—2021年1月4日冷端平均壁溫,即1號(hào)鍋爐空預(yù)器78.591 ℃,2號(hào)鍋爐空預(yù)器74.516 ℃,相比于2019年12月1日—2020年1月4日冷端平均壁溫(1號(hào)鍋爐空預(yù)器76.903 ℃,2號(hào)鍋爐空預(yù)器71.23 ℃)有較大提升,低溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)降低。

        5.2 對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響

        5.2.1 對(duì)風(fēng)機(jī)出力的影響

        新加二次風(fēng)暖風(fēng)器投運(yùn)后,空預(yù)器煙氣側(cè)壓差降低,煙氣沿程阻力降低,理論可降低單臺(tái)風(fēng)機(jī)功率N[5]為:

        式中:qV為體積流量, m3/h,ρ為介質(zhì)密度, kg/m3,qm為質(zhì)量流量, kg/h;p為風(fēng)機(jī)全壓, Pa;η0為風(fēng)機(jī)內(nèi)效率,一般取 0.75~0.85,此處取 0.8;η1為機(jī)械效率,一般取 0.95~0.98,此處取 0.96。

        投入新暖風(fēng)器后2臺(tái)空預(yù)器煙氣側(cè)的平均壓差減少0.301 kPa,理論上可降低單臺(tái)引風(fēng)機(jī)功率87.87 kW。

        冬季新加暖風(fēng)器運(yùn)行4 個(gè)月(共計(jì)約2 900 h),2 臺(tái)引風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)節(jié)電約50.96萬(wàn)kW·h,節(jié)約成本約15.288萬(wàn)元。

        5.2.2 對(duì)鍋爐效率的影響

        新加二次風(fēng)暖風(fēng)器對(duì)鍋爐熱效率產(chǎn)生了兩方面的影響:一方面,二次風(fēng)溫度升高,引起鍋爐熱效率提高;另一方面,鍋爐排煙溫度升高,引起鍋爐熱效率降低[6-8]。

        鍋爐排煙溫度升高而引起鍋爐效率的變化量Δη1為:

        式中:ty為空預(yù)器進(jìn)口煙氣溫度,℃;tk為不投暖風(fēng)器時(shí)空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫,℃;tpy為暖風(fēng)器投入前的鍋爐排煙溫度,℃;Δtk為暖風(fēng)器投入前后空預(yù)器進(jìn)風(fēng)的溫升,K[9-11];k為排煙溫度每變化1 K的熱損失修正系數(shù),取經(jīng)驗(yàn)值0.54×10-3。

        新加二次風(fēng)暖風(fēng)器投運(yùn)后,鍋爐熱效率變化量Δηg[12]為:

        Δηg=Δη1+Δη2

        (3)

        式中:Δη2為鍋爐輸入熱量增加而引起鍋爐效率的變化量,%。

        實(shí)際運(yùn)行參數(shù)見表6。

        表6 實(shí)際運(yùn)行參數(shù)

        將表6中參數(shù)代入式(2)可得Δη1=0.112%。

        鍋爐輸入熱量增加而引起鍋爐效率的變化量Δη2為:

        式中:ηg為暖風(fēng)器未運(yùn)行時(shí)鍋爐的效率,%,熱耗率驗(yàn)收(THA)工況下ηg=94.09%;qt為暖風(fēng)器吸熱量與單位燃料熱量的比值,%,α為空預(yù)器進(jìn)口處過(guò)??諝庀禂?shù),空預(yù)器進(jìn)口氧氣體積分?jǐn)?shù)為3.1%,經(jīng)計(jì)算空預(yù)器進(jìn)口處過(guò)剩空氣系數(shù)為1.17,War為燃料收到基水分質(zhì)量分?jǐn)?shù),%,Qnet,ar為收到基低位發(fā)熱量,MJ/kg。設(shè)計(jì)煤種參數(shù)見表7。

        表7 設(shè)計(jì)煤種參數(shù)

        通過(guò)以上分析得出鍋爐暖風(fēng)器的運(yùn)行使鍋爐效率下降,導(dǎo)致發(fā)電煤耗增加0.337 5 g/(kW·h),年增加燃料費(fèi)用約13.66萬(wàn)元(冬季供電量為57 794萬(wàn)kW·h,標(biāo)煤價(jià)為700元/t)。另外,應(yīng)考慮煙氣沿程阻力的減小對(duì)風(fēng)機(jī)出力的影響,2臺(tái)引風(fēng)機(jī)節(jié)約成本約15.288萬(wàn)元;由于空預(yù)器換熱元件阻力的減小使送風(fēng)機(jī)及一次風(fēng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性提高,進(jìn)一步彌補(bǔ)了新加暖風(fēng)器降低鍋爐效率帶來(lái)的成本消耗。

        6 結(jié)語(yǔ)

        冬季空預(yù)器冷端平均壁溫最低64.7 ℃,低于最低運(yùn)行溫度(68.3 ℃),存在低溫腐蝕,這是造成空預(yù)器煙氣側(cè)壓差大的原因之一;可以通過(guò)新加暖風(fēng)器提高空預(yù)器冷端溫度,從而減少低溫腐蝕,減小空預(yù)器煙氣側(cè)壓差。

        新加二次風(fēng)暖風(fēng)器后鍋爐效率下降,但煙氣沿程阻力減小使風(fēng)機(jī)出力減小,降低了廠用電率。

        建議在機(jī)組檢修時(shí),對(duì)空預(yù)器進(jìn)行徹底清洗,并且必須符合清洗標(biāo)準(zhǔn)。

        保證冷端平均壁溫達(dá)到設(shè)計(jì)要求,冬季根據(jù)環(huán)境溫度和所燒煤種及時(shí)投運(yùn)暖風(fēng)器,避免低溫腐蝕,根據(jù)情況可適當(dāng)提高輔汽聯(lián)箱壓力,保證暖風(fēng)器投運(yùn)效果。同時(shí)注意排煙溫度不能過(guò)高,防止排煙熱損失增大。

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