梁翡玨,黃健輝,張偉杰,譚汝健
(佛山市禪城區(qū)供水有限公司,廣東 佛山 528000)
近幾年國內(nèi)水廠消毒逐步從液氯消毒向次氯酸鈉消毒轉(zhuǎn)變,為尋找符合城市發(fā)展變化和實際需求的消毒方式,佛山市紫洞水廠將液氯消毒系統(tǒng)改造為次氯酸鈉消毒系統(tǒng)。紫洞水廠設(shè)計供水規(guī)模為15×104m3/d,原有消毒系統(tǒng)為液氯消毒系統(tǒng),加氯系統(tǒng)共設(shè)有4個投加點,見表1。
表1 水廠投加點和投加量設(shè)置Tab.1 Dosing sites and dosage setting of the waterworks
工程采用濃度由10%稀釋到5%以下的成品次氯酸鈉代替現(xiàn)有液氯,最大投氯量2.5 mg/L不變,各投加點設(shè)計投加量不變。
次氯酸鈉消毒系統(tǒng)主要包括進藥系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、投加系統(tǒng)和自控系統(tǒng),按照進料、儲存、投加依次運行,同時由自控系統(tǒng)對整個過程按指令進行控制。
圖1 次氯酸鈉消毒系統(tǒng)工藝流程 Fig.1 Process flow of sodium hypochlorite disinfection system
次氯酸鈉自控系統(tǒng)需實現(xiàn)水廠消毒系統(tǒng)自動投加功能,與原有液氯消毒系統(tǒng)相比,需進一步提高生產(chǎn)工藝的安全性并提升智能化程度。系統(tǒng)具備二級控制功能,用戶可上位機遠程操作和現(xiàn)場觸摸屏就地操作,減少人機接觸性操作,提高生產(chǎn)安全性。
為統(tǒng)一操作系統(tǒng)和方便系統(tǒng)改造,次氯酸鈉控制PLC設(shè)備需接入水廠現(xiàn)有控制系統(tǒng),通訊方式及設(shè)備選型需與現(xiàn)有控制設(shè)備保持一致。采用Schneider PLC,通過工業(yè)以太網(wǎng)交換機接入現(xiàn)有控制系統(tǒng),上位機采用現(xiàn)有的自動化組態(tài)軟件,與現(xiàn)場設(shè)備組成整個次氯酸鈉自控系統(tǒng)。
改造采用Schneider Modicon M340(高性能BMX P342020)自動化平臺的處理器,內(nèi)部用戶RAM總?cè)萘繛? MB,帶有1個用于以太網(wǎng)Modbus/TCP(10/100Mbit/s)網(wǎng)絡(luò)的RJ45連接器、1個用于Modbus串行鏈路或字符模式鏈路的RJ45連接器(RS 232C/RS 485,雙線非隔離)以及1個編程終端的微型USB接口。配備型號為CPS 2000的電源模塊,最大功率為20 W。32通道離散量輸入模塊4個(DDI 3202K),點數(shù)為128點;32通道離散量輸出模塊2個(DDO 3202K),點數(shù)為64點;8通道模擬量輸入模塊3個(AMI 0810),點數(shù)為72點;8通道模擬量輸出模塊1個(AM0 0802),點數(shù)為24點。
中控室現(xiàn)有2臺PC機作為自控系統(tǒng)的上位機,配置Microsoft Windows XP專業(yè)版系統(tǒng),Intel奔騰雙核E5300處理器,主頻率為2.6 GHz。次氯酸鈉消毒系統(tǒng)通過Modbus接入水廠的工業(yè)以太網(wǎng),上位機的組態(tài)軟件為Vijeo Citect工程管理器,以3D立體模型的方式展示次氯酸鈉消毒系統(tǒng),該操作界面能監(jiān)測設(shè)備的狀態(tài),以窗口形式顯示設(shè)備的各項參數(shù),用戶可通過參數(shù)的設(shè)置調(diào)整生產(chǎn)工藝,該組態(tài)軟件還具備數(shù)據(jù)采集、歷史數(shù)據(jù)趨勢曲線繪制、故障報警的功能,提升水廠智能化管理水平。
次氯酸鈉消毒系統(tǒng)主要由進藥系統(tǒng)、軟水系統(tǒng)和投加系統(tǒng)三部分組成,運行按照卸藥、配藥、儲存、投加的工藝流程依次進行。整個過程由PLC指令進行控制,現(xiàn)場配備了電磁流量計、磁翻板液位計、光脈沖流量計、電動閥、軟水器、計量泵、卸藥泵、儲液罐等設(shè)備,實現(xiàn)消毒工藝自動化。
進藥系統(tǒng)主要由卸藥泵、電磁流量計、儲罐、磁翻板液位計、電動閥及其管道組成。由于受到危險化學(xué)品儲存監(jiān)管的限制,水廠將對外購買10%濃度的次氯酸鈉溶液,配送至廠區(qū)后馬上進行卸藥、稀釋(次氯酸鈉濃度<5%)、儲存,因此需要采用配藥工藝。該系統(tǒng)有3種配藥方式,分別是流量計自動配藥方式、液位自動配藥方式和手動配藥方式。
3.2.1流量計自動配藥方式
流量計自動配藥方式通過進藥流量計和進水流量計的反饋數(shù)據(jù)控制相關(guān)閥門,根據(jù)藥水比和軟水預(yù)設(shè)值同時進行卸藥和進軟水,系統(tǒng)會累計進藥、進水的流量,當(dāng)流量分別達到設(shè)定值L1、L2時關(guān)閉相應(yīng)的閥門。此方式能使次氯酸鈉原液與軟水混合更充分。
3.2.2液位自動配藥方式
液位自動配藥方式則是通過每個儲罐的磁翻板液位計來監(jiān)測液位變化,系統(tǒng)按照先進水后進液的順序來打開進軟水和進藥的閥門,當(dāng)軟水水位達到設(shè)定值H1時停止進水,然后按照藥水比自動控制進藥量,總液位到達設(shè)定值H2后停止進藥,完成配藥。
3.2.3手動配藥方式
手動配藥方式是工作人員手動選擇儲罐和開啟相應(yīng)閥門進藥進水,調(diào)節(jié)設(shè)定值控制進藥量和進水量。
軟水系統(tǒng)是一套由工廠提供的自動化軟化硬水裝置,利用出廠水壓力帶動整個軟化硬水工藝。采用鈉離子交換樹脂將水中的鈣、鎂離子置換出去,軟水設(shè)備流出后則變?yōu)檐浰?。樹脂吸附一定量的鈣、鎂離子后,軟水系統(tǒng)自動再生,通過飽和鹽水浸泡恢復(fù)樹脂的軟化能力,并排出廢液。將軟水系統(tǒng)故障報警信號、軟水處理量等信號接入自控系統(tǒng)中,實行監(jiān)測管理。
投加系統(tǒng)由計量泵、光脈沖流量計、電動閥、排氣閥、管道及其配件組成,擁有自動切換儲罐、自動投加、計量泵保護等功能。投加系統(tǒng)將根據(jù)儲罐配液順序投入使用,采用先配先用的原則,以免出現(xiàn)溶液存放時間過長導(dǎo)致有效氯濃度降低的現(xiàn)象。計量泵的自動投加功能是基于原水流量按設(shè)定比例進行,同時根據(jù)實際投加流量作為反饋量,通過預(yù)先建立的數(shù)學(xué)模型進行投加量調(diào)節(jié),采用PID控制調(diào)節(jié),使投加更加精準,投加系統(tǒng)的流程見圖2。
圖2 次氯酸鈉投加系統(tǒng)工藝流程Fig.2 Process flow of sodium hypochlorite feeding system
次氯酸鈉消毒系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)了一些問題,主要是由次氯酸鈉自身特性導(dǎo)致的。
次氯酸鈉穩(wěn)定性較差,在光照和溫度升高的條件下易分解產(chǎn)氣,產(chǎn)生管道積氣問題,進而影響計量泵和排氣閥等設(shè)備的穩(wěn)定運行,日常運行中系統(tǒng)需定期排氣來解決此類問題。
次氯酸鈉易與水中鈣鎂離子發(fā)生結(jié)晶反應(yīng),可能導(dǎo)致不常啟動的手動閥或投加插入管發(fā)生結(jié)晶現(xiàn)象。針對前一問題,需要定期開關(guān)手動閥并加強軟水硬度的檢測,防止軟水硬度過大;將插入管由迎水方向改為背水方向,即可改善其結(jié)晶現(xiàn)象。
次氯酸鈉具有腐蝕性,易導(dǎo)致設(shè)備、管件被腐蝕,需將與次氯酸鈉溶液接觸的設(shè)備、管件均更換成抗腐蝕材質(zhì)。
次氯酸鈉消毒系統(tǒng)整體運行可靠性較強,在充分應(yīng)對次氯酸鈉特性進行維護的前提下,系統(tǒng)能通過遠程控制精準投加,使運行人員的操作便利性得以提高,達到提質(zhì)增效的目的。
消毒系統(tǒng)改造后,大大降低了水廠的安全風(fēng)險。在存儲安全性和政府監(jiān)管方面,廠內(nèi)儲存的次氯酸鈉有效氯濃度小于5%,不屬于危險化學(xué)品,無需進行安全風(fēng)險評級和危險化學(xué)品安全監(jiān)管;在采購、運輸安全性方面,無需申辦液氯劇毒購買證,運輸證亦由次氯酸鈉供應(yīng)商辦理;在安全評價和投入方面,無需安全評價和氯庫安全標準化改造,安全投入大為減少。
4.3.1出廠水余氯和管網(wǎng)水末梢余氯
在使用次氯酸鈉溶液期間(2021年1—7月),按《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)[1]要求定期對出廠水、管網(wǎng)水余氯指標進行了持續(xù)性監(jiān)測,并與液氯消毒同期(2020年1—7月)余氯水平進行對比,結(jié)果見表2。
表2 液氯與次氯酸鈉消毒余氯對比Tab.2 Comparison of residual chlorine by liquid chlorine and of sodium hypochlorite disinfection mg·L-1
從圖3、圖4可以看出,改造后出廠水余氯波動較改造前小,穩(wěn)定性明顯提高;在出廠水余氯平均值更低的情況下,管網(wǎng)水末梢余氯比改造前略有升高。由此可知,使用次氯酸鈉消毒后的出廠水和管網(wǎng)水的水質(zhì)穩(wěn)定性均有所提高。
圖3 液氯消毒出廠水余氯平均值Fig.3 Average value of residual chlorine in treated water by liquid chlorine disinfection
圖4 次氯酸鈉消毒出廠水余氯平均值Fig.4 Average value of residual chlorine in treated water by sodium hypochlorite disinfection
4.3.2檢測指標
(1)次氯酸鈉
對購買的各批次10%次氯酸鈉溶液進行檢測,其有效氯、游離堿、鐵、重金屬、砷等5項指標均符合《次氯酸鈉》(GB 19106—2013)[2]限值要求,見表3。
表3 次氯酸鈉檢測結(jié)果Tab.3 Test results of sodium hypochlorite %
(2)出廠水和管網(wǎng)水水質(zhì)
使用次氯酸鈉溶液期間,對藥劑和水質(zhì)進行持續(xù)性監(jiān)測。水廠出廠水和管網(wǎng)水全部水質(zhì)常規(guī)指標檢測結(jié)果均在《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)[1]限值內(nèi),均無異常,總大腸菌群和耐熱大腸菌群均未檢出,菌落總數(shù)偶有檢出但都小于10 CFU/mL,色度均小于5度,無異臭、異味,無肉眼可見物。但毒理指標例如三氯甲烷、氯酸鹽等檢測值偶有升高,應(yīng)引起關(guān)注,見表4。
表4 出廠水和管網(wǎng)水水質(zhì)Tab.4 Quality of treated water and pipeline network water
水廠近3年原水水質(zhì)情況相差不大,改造完成后,2021年2—7月次氯酸鈉折算平均氯耗為1.34 mg/L,較2020年1.42 mg/L同期下降4.63%,較2019年同期1.26 mg/L上升6.95%,見圖5。其中因2021年1月因未采用前加氯,故氯耗均采用2—7月的平均值進行比較。
圖5 2019—2021年氯耗對比Fig.5 Comparison of chlorine consumption from 2019 to 2021
改造后,按水廠年處理水量計算,將次氯酸鈉藥耗折算成有效氯,每千噸水氯耗成本提高了3.27元,比液氯消毒增加約50.08%,見表6。但其他成本(包括安全投入、安全標準化改造、維修成本和人力成本)各個項目均有所降低,下降52.54%。比較水廠消毒系統(tǒng)的綜合運行成本(包括氯耗成本和其他成本)得出,總體上千噸水綜合運行成本下降約8.72元,降低了29.72%。
從表6可知,使用不同有效氯濃度的次氯酸鈉時,5%以下次氯酸鈉與10%次氯酸鈉(12—2月的平均氣溫為17℃)的日衰減率相差不大,5%以下次氯酸鈉的日衰減率相對更?。皇褂?%以下次氯酸鈉(3—5月平均氣溫為26℃,6—7月平均氣溫為30℃)時,溫度越高,日衰減率越高,次氯酸鈉溶液的衰減越明顯。
表5 液氯與次氯酸鈉消毒運行成本對比Tab.5 Comparison of operating costs between liquid chlorine and sodium hypochlorite disinfection
表6 不同濃度次氯酸鈉溶液有效氯衰減情況Tab.6 Attenuation of effective chlorine in sodium hypochlorite solutions with different concentrations %
① 水廠采用次氯酸鈉消毒系統(tǒng)替換液氯消毒系統(tǒng),運行期間各方面情況良好,穩(wěn)定性高。利用PLC實現(xiàn)自動精確配藥、投加,上位機通過組態(tài)軟件Vijeo Citect進行人機交互、監(jiān)測管理,日后可通過升級自動水沖系統(tǒng)和在線水質(zhì)儀表進一步提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
② 更換消毒劑后,降低了水廠的安全風(fēng)險和采購、運輸?shù)蕊L(fēng)險。
③ 出廠水和管網(wǎng)水水質(zhì)常規(guī)指標均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)要求,水質(zhì)穩(wěn)定性有所提高。
④ 將液氯消毒系統(tǒng)改造為次氯酸鈉消毒系統(tǒng),無需投入液氯防漏防擴散等安全技術(shù)改造費用,綜合運行成本降低。