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        辛置洗煤廠工藝環(huán)節(jié)優(yōu)化改造研究

        2022-01-15 04:41:02蔣玉建
        山東煤炭科技 2021年12期
        關(guān)鍵詞:洗煤廠篩板機頭

        蔣玉建

        (霍州煤電集團辛置洗煤廠,山西 霍州 031400)

        辛置洗煤廠設(shè)計入洗能力335 萬t/a。主要入洗辛置礦2#、10#原煤,內(nèi)調(diào)配洗干河2#、紫晟2#等原煤,產(chǎn)品主要有10 級冶煉肥精煤、4000 kcal洗混煤等。一車間設(shè)計年入洗能力為75 萬t,生產(chǎn)工藝采用脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選、煤泥浮選、尾煤濃縮壓濾回收的聯(lián)合工藝;二車間設(shè)計年入洗能力為260 萬t,生產(chǎn)工藝采用淺槽排矸、50~0 mm 不脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選+煤泥重介、-0.5 mm 級直接浮選、浮精壓濾+過濾脫水、尾煤兩段濃縮、沉降離心機和壓濾聯(lián)合回收。從2018 年5 月開始, 因礦井煤質(zhì)發(fā)生變化,導致生產(chǎn)系統(tǒng)多個環(huán)節(jié)存在問題,對生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)進行改造后[1-2],當前生產(chǎn)系統(tǒng)運行平穩(wěn)。

        1 煤泥水藥劑自動添加系統(tǒng)的改造

        1.1 原有藥劑自動添加系統(tǒng)存在的問題

        辛置洗煤廠采用SZJ 型自動加藥系統(tǒng),該系統(tǒng)為單點加藥模式,加藥點位于濃縮池中心紊流桶內(nèi)煤泥管路出口處,藥劑在濃縮池紊流桶內(nèi)與煤泥水完成混合與沉降的全過程,煤泥水沉降所需藥耗較高。SZJ 型自動加藥系統(tǒng)加藥泵采用變頻控制,最低加藥量3000 L/h,洗煤廠實際需要1000 L/h,遠大于洗煤廠實際需要(降低加藥濃度),洗煤廠為保證沉降效果只能采用人工間隔時間加藥(加藥泵無法通過控制出口閥門控制加藥量,關(guān)小閥門會造成加藥螺桿泵定子損壞)。

        1.2 加藥系統(tǒng)改造

        在進入濃縮池的煤泥水入料管路上方開孔,改造加藥管路,在入料管增加兩處加藥點,將單點加藥改為三點加藥,在各加藥支管增加調(diào)節(jié)閥,通過閥門控制各加藥點加藥比例。在濃縮池內(nèi)增加加藥緩沖桶(考慮冬季防凍因素),緩沖桶下方設(shè)置流量漏斗,直觀確定藥劑添加量,自動加藥裝置配置藥劑后,一次性將藥劑打入加藥緩沖箱,通過緩沖箱下閥門控制藥劑添加量,實現(xiàn)持續(xù)加藥。

        1.3 改造前后效果對比

        在煤質(zhì)基本一致的情況下列出了兩年同一時段8~10 月份辛置洗煤廠水洗系統(tǒng)噸煤藥劑消耗表(表1),噸煤藥劑消耗量同比降低2.56 g/t,效果顯著。后期因礦井工作面發(fā)生變化,煤質(zhì)變差,藥劑消耗量增加,無對比性,故數(shù)據(jù)使用2019 年與2020 年同期煤質(zhì)相同時數(shù)據(jù)。

        表1 辛置洗煤廠藥劑消耗統(tǒng)計表

        2 刮板機機頭機尾增加副溜槽改造

        2.1 原有刮板機存在問題

        辛置洗煤廠303 原煤配篩刮板輸送機機頭機尾部原設(shè)計為弧形引煤板,實際生產(chǎn)過程中因煤質(zhì)原因,原煤濕黏,機頭機尾鏈輪部分經(jīng)常出現(xiàn)因積煤導致刮板卡堵、斷鏈、斜鏈等情況發(fā)生,刮板機長期運行阻力大,電流較高。經(jīng)常需要在生產(chǎn)過程中停機清理機頭機尾鏈輪部分積煤,影響生產(chǎn)連續(xù)性,增加員工勞動強度,同時存在安全隱患。

        2.2 改造方案

        在刮板機機頭、機尾鏈輪部正下方開孔,新增加引煤溜槽,將刮板機機頭機尾部煤流引入原煤分級篩。

        改造投資:制作303 刮板機機尾副溜槽消耗鋼板約1.1 t,鋼材約2000 元/t,共需費用1.1 t×2000元/t=2200 元。

        2.3 改造前后效果對比

        改造前,303 刮板機機頭頻繁憋死,刮板、鏈條損壞,機頭防護罩變形,螺栓飛濺傷人,刮板、鏈條更換頻繁,材料消耗大。每天2 人清理機頭積煤平均耗時1 h,2 人修復壞刮板、圓環(huán)鏈、護罩需2 h。按每月至少10 次計算,則年耗時:(1+2)h×4 人×10 次×12 月=1440 h。改造后未出現(xiàn)卡堵現(xiàn)象,不用清理積煤,大幅降低人員勞動強度。

        3 342 刮板機改造分析

        3.1 342 刮板機改造

        洗煤廠原有原煤分級篩下-25 mm 末煤經(jīng)342刮板輸送機轉(zhuǎn)載至343 轉(zhuǎn)載帶式輸送機,再通過802 產(chǎn)品上倉帶式輸送機進入末煤產(chǎn)品倉。-25 mm末煤轉(zhuǎn)載刮板輸送機在運行過程中刮板機維修量大,配件費用高,耗能高且安全隱患較大。

        342 刮板機為重型刮板機,寬1200 mm,長10.62 m,處理量950 t/h。刮板、圓環(huán)鏈、連接環(huán)每3 個月整體更換一次,每次耗費L=990 重型刮板24 根,Ф26×92-9-C 圓環(huán)鏈50 件,Ф26×92連接環(huán)50 件。342 刮板機電機功率55 kW,配用M3RSF50+F 型進口減速器。因煤質(zhì)原因,末煤在刮板機底板容易產(chǎn)生黏附,造成末煤轉(zhuǎn)載刮板機經(jīng)常出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。刮板機在使用過程中因底部鼓包絮煤,經(jīng)常造成刮板鏈條斷鏈、飄鏈、掉鏈、機頭不正、底座不平、兩條鏈的松緊不一致、刮板嚴重歪斜、過度彎曲、減速器過熱等故障。故障出現(xiàn)后,處理人員必須進入刮板機箱內(nèi)部進行處理,使用銅軒鐵紙等工具進行長時間清理槽箱作業(yè),人員勞動強度大,存在極大的安全隱患。

        為解決此問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場測繪、計算、分析,將現(xiàn)有342 刮板機和放料液壓閘板拆除,在已有的兩個放料口位置進行不同的改造。在304 原煤分級篩下料口位置安裝一臺給煤機,上方溜槽直接接入給煤機;305 原煤分級篩下料溜槽進行重新制作接入原342 末原煤刮板機液壓閘板下料口,擴大下方溜槽后連接至343 末原煤轉(zhuǎn)載輸送機入料溜槽。改造后可完全避免現(xiàn)有刮板輸送機帶來的維修作業(yè)工作量及槽箱清理作業(yè)工作量。改造后不僅可以解決以上問題,同時可帶來可觀的經(jīng)濟效益。

        3.2 電費節(jié)支

        按照平均生產(chǎn)時間16 h,平均電價0.55 元/kW·h 計算,改造后用一臺給煤機(18.5 kW)代替重型刮板輸送機(55 kW),每小時可節(jié)約電耗約36.5 kW·h,每年可節(jié)約電耗1.927×104kW·h,節(jié)約電費約10.61 萬元。

        3.3 維修材料費節(jié)支

        刮板、圓環(huán)鏈、連接環(huán)每3 個月整體更換一次,每次更換需耗費990 型鑄鋼重型刮板24 根,Ф26×92-9-C 圓環(huán)鏈50 件,Ф26×92 連接環(huán)50件。一次更換耗材料費約39 452 元,一年耗材料費15.78 萬元。每年維修及清理積煤所需人工費用約26.4 萬元。

        安裝給煤機故障少,維修工作量小,設(shè)備安全運行有保障,大大減輕了職工勞動強度,每臺設(shè)備定期潤滑保養(yǎng),每年更換兩次膠帶即可,需要皮帶材料費約0.24 萬元,每年制作更換廢舊皮帶所需人工費約0.10 萬元。直接安裝溜槽每年需更換3 次溜槽底板,底板規(guī)格為1.2×3.6=4.32 m2,所需鋼板重量約0.54 t,每年更換底板耗材料費約0.43 萬元,更換底板人工費約0.11 萬元。與使用刮板機對比分析可知,每年可節(jié)約材料費約為15.11 萬元,每年可節(jié)約維修及清理的人工費約26.19 萬元。

        全年可減少支出51.91 萬元。

        4 其他方面改造

        4.1 原煤分級篩板選用彈性桿篩板

        辛置洗煤廠入洗原煤主要來自辛置煤礦,毛煤灰分36.69%,水分14.2%,發(fā)熱量15.12 kJ/g,原生煤泥產(chǎn)率10.3%,次生煤泥產(chǎn)率22.0%,次生煤泥灰分高達68.41%,原煤極易泥化。原煤分級篩使用約翰芬雷FLZ-1-3661X 香蕉篩,因原煤煤質(zhì)較差,直接制約原煤篩分效果。為保證篩分效率,洗煤廠原煤篩分選用彈性桿篩板,這種篩板是聚氨酯包邊,其承載桿件有一定的彈性,并且因篩桿較穿孔細,篩桿在香蕉篩運行過程中可產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。這種篩板在使用過程中,如遇到黏煤粘在彈性桿上,彈性桿可以轉(zhuǎn)動,同時伴隨篩箱的振動,可以使物料脫離篩板。經(jīng)試驗,此種篩板25 mm 分級時,可以提升分級篩分效率5%。

        4.2 溜槽防絮堵改造

        因入洗原煤煤質(zhì)較差,原煤含矸量、灰分、水分、黏度較大,洗煤廠生產(chǎn)運行過程中,各轉(zhuǎn)載溜槽頻繁發(fā)生絮堵。正常生產(chǎn)時,每生產(chǎn)4~5 h 需對各轉(zhuǎn)載溜槽停機清理至少2 h,不但影響正常生產(chǎn)且員工勞動強度大。303、304、305 下料溜槽高度較大,清理時人員需進入溜槽內(nèi)部,存在較大安全隱患。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場試驗,對溜槽內(nèi)部鋪設(shè)不銹鋼板同時在各溜槽外壁加裝型號為ⅤBB-20156-W、152 kW 的振動電機后,在生產(chǎn)過程中,崗位人員巡檢發(fā)現(xiàn)溜槽絮堵時,及時開啟振動電機,5 min 后,溜槽內(nèi)部積煤可以自行滑落。

        4.3 棧橋沉降縫防漏水改造

        為解決棧橋沉降縫防漏水問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,在沉降縫前方20 mm 處設(shè)置擋水堰,在中間裝設(shè)管道跨過伸縮縫,使水從管道內(nèi)通過,在擋水堰處用水泥抹出一個斜坡,水到擋水堰處全部通過管道流出。改造后,洗煤廠運行至今,沉降縫未發(fā)生大面積漏水情況。

        5 結(jié)語

        辛置洗煤廠針對工藝環(huán)節(jié)存在的各類問題進行了優(yōu)化改造研究,提高了系統(tǒng)處理能力,增加了工藝靈活性,減少了各項材料消耗,降低了工人的勞動強度,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的安全經(jīng)濟效益。

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