趙 磊 劉富寶 牛東方
(中煤平朔集團有限公司,山西 朔州 036000)
中煤平朔安太堡選煤廠是一座處理能力15.00 Mt/a 的特大型動力煤選煤廠,采用全重介生產(chǎn)工藝。主廠房內(nèi)布置有配置基本相同而又彼此獨立的四套系統(tǒng),原煤經(jīng)分級篩篩分后,13~150 mm 塊煤采用重介淺槽分選機進行主再選,1~13 mm 末煤采用重介旋流器進行主再選,分選出塊精煤和末精煤進入精煤產(chǎn)品煤皮帶,塊中煤和末中煤進入中煤產(chǎn)品煤皮帶。0.35~1 mm 粗煤泥采用“分級旋流器+弧形篩+煤泥離心機”聯(lián)合回收,分級旋流器溢流進入濃縮機,底流經(jīng)弧形篩脫水,篩上物由煤泥離心機脫水混入產(chǎn)品煤皮帶,篩下水及離心液回煤泥水桶后再次經(jīng)旋流器分級。小于0.35 mm 的細煤泥采用“濃縮機+加壓過濾機”聯(lián)合回收,濃縮機底流經(jīng)加壓過濾機脫水后,全部摻配入產(chǎn)品煤皮帶。
水分是影響動力煤發(fā)熱量的一個重要因素,水分越高,煤中有用成分相對減少,且水分在燃燒時變成蒸汽要吸熱,因而降低了商品煤的發(fā)熱量[1-2]。安太堡選煤廠實際生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品煤水分高,在輸送轉(zhuǎn)載時,溜槽易粘貨后堵冒,造成生產(chǎn)延誤和裝車困難。另外,大量的水分增加了商品煤的無效運輸,浪費鐵路運力,增加運輸成本,特別是冬季時,車皮在運輸過程中容易出現(xiàn)凍結(jié),導(dǎo)致在港口不能順利卸車[3]。因此,為提高經(jīng)濟效益,安太堡選煤廠加強對產(chǎn)品煤水分的控制是十分必要的。
產(chǎn)品煤的水分管理是選煤廠日常生產(chǎn)技術(shù)管理的一項重要工作[4]。近年來,安太堡選煤廠產(chǎn)品煤水分長期偏高,其中精煤產(chǎn)品平均水分10.7%,中煤產(chǎn)品平均水分10.3%。通過對生產(chǎn)過程分析,產(chǎn)品煤水分高的原因主要有:
(1)安太堡選煤廠的精、中兩種產(chǎn)品煤都由塊煤、末煤、粗煤泥及細煤泥四部分組成,脫水后塊煤水分<末煤<粗煤泥<細煤泥,因而這四部分的占比將直接影響產(chǎn)品煤的綜合水分。隨著入選原煤煤質(zhì)變差,粉煤含量急劇增加, 0~13 mm 粒度級含量由53.68%增加至73.17%,且其含量波動范圍大,0~0.5 mm 粒度級的煤泥含量由6.13%增加至13.81%,因而造成產(chǎn)品煤中細粒級比例隨之上升,水分居高不下。
(2)粗煤泥回收的煤泥離心機選型上過于保守,離心脫水機水分一直沒有達到要求。安太堡選煤廠四個系統(tǒng)在粗煤泥回收工藝上略有不同,一、二系統(tǒng)的分級旋流器底流經(jīng)并聯(lián)的兩臺粗中煤泥弧形篩進入FC-1200 立式煤泥離心機(處理量50~80 tph),脫水后混入中煤皮帶;三、四系統(tǒng)的分級旋流器底流與精煤磁選機尾礦混合后,經(jīng)三組兩臺串聯(lián)的粗精煤泥弧形篩進入FC-1200 立式煤泥離心機,脫水后混入精煤皮帶。由于來料量大,弧形篩脫水能力有限,煤泥離心機入料含有大量水分并且入料濃度不均,基本處于超負荷運轉(zhuǎn),篩籃磨損嚴重,篩籃更換頻繁,且達不到理想脫水效果,脫水后粗煤泥水分在18%以上,使產(chǎn)品煤水分增加。特別是在系統(tǒng)啟停車過程中,煤泥離心機入料煤泥含量低時,出料經(jīng)常發(fā)生“跑水”,造成產(chǎn)品煤輸送皮帶失速跑煤,不僅影響生產(chǎn)正常進行,而且加大了員工的勞動強度。
(3)原煤中末煤含量增加,末精煤產(chǎn)率提高,脫介篩上末煤厚,為保證脫介效果,噴水加大,造成脫水不充分,篩面竄水,末煤臥式離心機的入料水分高,導(dǎo)致出料中末精煤水分增加,使精煤產(chǎn)品水分升高。另外,三、四系統(tǒng)末精煤脫介篩噴水開大,使進入精煤磁選機尾礦水量增大,從而增加了粗精煤泥弧形篩的處理量,在運行過程中竄料嚴重,弧形篩和煤泥離心機的脫水效果進一步惡化。
(4)由于入選原煤中煤泥含量增加,加上洗選過程中發(fā)生泥化而產(chǎn)生次生煤泥,致使?jié)饪s機入料中細煤泥含量明顯增加,煤泥水系統(tǒng)長期過負荷運行。原煤中風(fēng)氧化煤數(shù)量多,加大絮凝劑加藥量,沉降效果仍得不到有效改善,反而使?jié)饪s機底流煤泥粘度增加,加壓過濾機濾扇上的濾餅薄,透氣性差,堵塞濾布,透水量小,處理困難,排料周期長,濾餅水分23%左右。為保證濃縮機安全運行,只能減少分選系統(tǒng)帶煤量或運行個數(shù),增加加壓過濾機開啟臺數(shù)排出細煤泥,不僅影響選煤廠正常生產(chǎn),而且產(chǎn)品煤中摻配細煤泥比例提升,綜合水分急劇增加。
(5)外來水進入產(chǎn)品煤皮帶也會造成局部產(chǎn)品煤水分高。安太堡選煤廠外來水主要是清理地面或設(shè)備衛(wèi)生時沖水濺到皮帶上或者用水沖溜槽所致。由于產(chǎn)品煤中細粒級含量大,水分高,皮帶輸送機和給料機溜槽極易粘貨,為防止堵溜槽冒煤,經(jīng)常需要用水清理溜槽內(nèi)的積煤,造成產(chǎn)品煤二次進水。
(1)由于粉煤不進入洗選系統(tǒng),可以避免洗選過程中發(fā)生泥化而產(chǎn)生次生煤泥,系統(tǒng)中的總煤泥量降低,從而提高分選設(shè)備的分選精度,減少煤泥水系統(tǒng)的壓力,降低煤泥產(chǎn)品的脫水難度[5]。安太堡選煤廠考慮引入干法脫粉篩分工藝,預(yù)先脫除原煤中的部分粉煤,混入中煤產(chǎn)品煤。通過研究分析,彈性篩板與其他脫粉篩分工藝改造方式相比,僅通過更換篩板就可達到煤泥減量化生產(chǎn)的目的,生產(chǎn)工藝改造難度小,投入少,風(fēng)險低,見效快[6]。因而,決定采用彈性篩板對現(xiàn)有振動篩在不影響原有洗選系統(tǒng)正常運行的情況下進行改造,具體方案為:
對原煤分級篩下料溜槽和干段下層篩板進行改造和調(diào)整,將原煤分級篩下層篩的后排篩板改為HPM 高頻彈性篩板(4 mm),并在干段篩下加設(shè)帶有閘板的溜槽,將原有的濕法篩分脫泥工藝調(diào)整為后排篩板干法篩分,前排篩板濕法脫泥工藝,實現(xiàn)下層篩干段物料直接進入中煤皮帶。改造后原煤中的部分粉煤不進入洗選系統(tǒng),直接摻配入中煤產(chǎn)品,并可以快速實現(xiàn)脫粉與不脫粉入洗工藝之間靈活切換。
改造后,對產(chǎn)品煤水分的影響主要有:煤泥水系統(tǒng)壓力減輕,濃縮機運行穩(wěn)定,基本不需要減少分選系統(tǒng)帶煤量或運行個數(shù)來排出細煤泥。絮凝劑用量大幅下降,加壓過濾煤泥產(chǎn)率下降約1.83%,平均水分約21.5%,即產(chǎn)品煤中摻配的細煤泥量不僅減少,且水分更低;部分1~13 mm 末原煤不進入洗選系統(tǒng),末精煤脫介篩上末煤減少,可適當減小噴水量,脫節(jié)篩脫水效果得到改善,進而保證了末煤臥式離心機脫水效果;彈性篩板篩下物水分(見表1)僅為7.35%,這部分粉煤不需要進入洗選系統(tǒng),經(jīng)離心機和加壓過濾機脫水再摻配入產(chǎn)品煤中,而是直接摻配入中煤皮帶,改變了中煤產(chǎn)品煤組成,可有效降低中煤產(chǎn)品煤水分。
表1 彈性篩板篩下物粒度組成
(2)安太堡選煤廠入選原煤煤泥含量增加,且波動范圍大,原有FC-1200 立式煤泥離心機處理量已達不到要求,且存在“跑水”現(xiàn)象。由于與立式刮刀離心機相比較,臥式刮刀離心機具有脫水效果好、易損件少、節(jié)省空間和檢修方便的優(yōu)點[7-8],一、二系統(tǒng)選用WGL-1300 臥式刮刀離心機(處理量90~120 tph),三、四系統(tǒng)選用天馬臥式刮刀離心機H-1200(處理量70~100 tph)代替原有FC-1200 立式煤泥離心機。
新選用的臥式刮刀離心機處理量大,脫水效果好,一、二系統(tǒng)粗煤泥水分基本穩(wěn)定在13.5%左右,三、四系統(tǒng)粗煤泥水分穩(wěn)定在14.5%左右;臥式刮刀離心機出料未發(fā)生一起“跑水”現(xiàn)象,極大減輕了員工工作量;運行可靠,維護量小,篩籃不易磨損,材料費用降低。
(3)為保證末精煤脫介篩脫水效果,在脫介篩篩前原來1 排檔水篩板基礎(chǔ)上,另外在稀階段增加2 排擋水篩板,延長精煤脫介篩上的末精煤通過時間,充分脫水,防止篩面竄水,保證末精煤臥式離心機脫水效果。
(1)加強檢修,提高相關(guān)設(shè)備的完好率,提高設(shè)備的工作效率。對影響產(chǎn)品煤水分的設(shè)備(脫介篩、弧形篩的篩板、離心機的篩籃)進行檢查并對磨損超標的篩板、篩籃進行更換,制定相關(guān)設(shè)備定期更換制度,保證相關(guān)脫水的關(guān)鍵設(shè)備處于最佳工作狀態(tài)。
(2)在生產(chǎn)過程中,崗位員工加強對弧形篩的操作管理,若弧形篩的脫水效果變差,應(yīng)及時將其進行上下顛倒一下,延長弧形篩篩板壽命并恢復(fù)其脫水效果,降低煤泥離心機入料水分。
(3)提高員工認識,清理地面或設(shè)備衛(wèi)生時,嚴禁外來水進入產(chǎn)品煤皮帶。
通過一系列技術(shù)改造和管理上的改進,安太堡選煤廠克服了煤質(zhì)變差和設(shè)備選型產(chǎn)生的諸多問題,產(chǎn)品煤水分逐步降低,精煤產(chǎn)品煤平均水分降至9.2%,每噸發(fā)熱量提升411.6 J,中煤產(chǎn)品煤平均水分降至8.7%,每噸發(fā)熱量提升340.2 J;由于產(chǎn)品煤水分降低,皮帶輸送機和給料機溜槽粘貨明顯減少,基本不需要用水清理溜槽內(nèi)的積煤,減少了生產(chǎn)延誤;裝車產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,裝車合格率提高7%~8%;避免了因欠煤及堵倉造成的裝車延誤,并且2.5 h 內(nèi)裝車完成效率為95%左右。以年入選原煤1500 萬 t,噸煤運費90 元計算,產(chǎn)品煤水分降低可減少無效運輸18.4 萬t,僅運費一項可節(jié)約成本1657 萬元左右,經(jīng)濟效益顯著提升。