張 瑋
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)長平公司,山西 晉城 048006)
近些年,掘進(jìn)速度低于回采速度成為了煤礦采掘關(guān)系緊張的主要矛盾點(diǎn)[1]。采煤工作面智能化程度越來越高,因此對(duì)采掘工作面的推進(jìn)速度提出了更高的要求[2]。實(shí)現(xiàn)采掘設(shè)備的智能化操控,已成為采掘設(shè)備升級(jí)改造的重要方向[3]。目前長平公司煤巷采用的EBZ150(160)掘進(jìn)機(jī)+CMM2-15(20)鉆車,底抽巷采用EBZ200(260) +180 N·m 液鉆,是目前國內(nèi)煤巷掘進(jìn)中快速、高效、安全的設(shè)備[4-5]。
長平公司3#煤巷具有“三高、三軟、三多、一差”的特征(即高含量、高壓力、高應(yīng)力;煤層軟、頂板軟、底板軟;斷層多、陷落柱多、煤層含水層多;透氣性差)。開采區(qū)域埋深超過700 m,局部接近800 m。五盤區(qū)大巷為“四煤兩巖”六條大巷布置。如圖1。
圖1 五盤區(qū)大巷“兩巖四煤”布置剖面圖
瓦斯含量隨埋深逐漸增加,受泮溝南向斜、斷層、陷落柱影響大,而試驗(yàn)應(yīng)用的五盤區(qū)膠帶機(jī)巷煤層埋深720 m,原始瓦斯含量15 m3/t。五盤區(qū)膠帶巷掘進(jìn)期間殘余瓦斯含量為7.2 m3/t。工作面采用2×55 kW 風(fēng)機(jī),風(fēng)量850 m3/min,工作面探頭在0.3%~0.4%,回風(fēng)探頭0.4%~0.5%,瓦斯涌出量3.4~4.25 m3/min。
目前,長平公司掘進(jìn)工作面主要分為3#煤巷和底抽巷兩類,兩種掘進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)線主要存在工作面設(shè)備多、機(jī)械化程度不高、工作勞動(dòng)強(qiáng)度大、設(shè)備管理難度大、作業(yè)工序不連續(xù)等問題。為了解決以上問題,在多方調(diào)研和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)有的EBZ160 綜掘機(jī)進(jìn)行了升級(jí)改造。長平礦煤層及地表標(biāo)高變化趨勢(shì)如圖2。
圖2 長平礦煤層及地表標(biāo)高變化趨勢(shì)
EBZ160M-4 型掘錨一體機(jī)是基于長平公司當(dāng)前3#巷掘進(jìn)的現(xiàn)狀,對(duì)現(xiàn)有EBZ160 綜掘機(jī)升級(jí)改造研發(fā)的一部快速掘進(jìn)裝備,實(shí)現(xiàn)了掘、錨二合一的快速掘進(jìn)目標(biāo),主要改造內(nèi)容有(如圖3):
圖3 掘錨一體機(jī)改造結(jié)構(gòu)圖
(1)增加兩臺(tái)前鉆臂(轉(zhuǎn)矩300 N·m,轉(zhuǎn)速550 r/min,推進(jìn)行程1660 mm,伸縮行程3.9 m);
(2)改造鏟板部(由2.8 m 改造為后3.2 m);
(3)配置電液比例控制閥實(shí)現(xiàn)了無線遙控技術(shù),可實(shí)現(xiàn)截割、鏟板、行走、星輪、輸送、后支撐遠(yuǎn)程遙控控制(遙控距離可達(dá)50 m);
(4)新增了移動(dòng)式鉆臂操作平臺(tái)和機(jī)載式臨時(shí)支護(hù)平臺(tái)(最大支撐高度5 m,支撐力20 kN);
(5)設(shè)計(jì)面板切換閥實(shí)現(xiàn)截割系統(tǒng)和錨鉆系統(tǒng)的功能互鎖;
(6)增加兩臺(tái)后鉆臂(轉(zhuǎn)矩135 N·m,轉(zhuǎn)速350 r/min,推進(jìn)行程1000 mm,伸縮行程3.9 m)。
長平公司從2020 年2 月20 日開始,將改進(jìn)后的EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)應(yīng)用于3#煤膠帶機(jī)巷的快速掘進(jìn)工作中,基本實(shí)現(xiàn)了安全掘進(jìn)和高效掘進(jìn),同時(shí)也存在一些突出的問題亟待解決。
從本質(zhì)設(shè)計(jì)保障安全,通過切換閥實(shí)現(xiàn)截割和錨鉆系統(tǒng)的功能互鎖,裝備實(shí)現(xiàn)了本質(zhì)安全型;將原綜掘機(jī)+鉆車的設(shè)備合二為一,降低了設(shè)備管理難度;EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)實(shí)現(xiàn)遙控操作,割煤簡單,提升了50%效率,使得設(shè)備管理簡單化;采用了操作平臺(tái)+機(jī)身平臺(tái)的一體化設(shè)計(jì)方式,平臺(tái)面積為(3.8 m×1.5 m),職工操作安全可靠,作業(yè)條件得到改善;掘錨一體機(jī)EBZ160M-4 割煤后,能夠及時(shí)升緊臨時(shí)支護(hù),空頂時(shí)間為“零”,杜絕了迎頭頂板事故的發(fā)生。
原工作面在每個(gè)循環(huán)過程中存在4 次進(jìn)退機(jī),用時(shí)16 min。改造后的EBZ160M-4 一體機(jī)存在1次退機(jī),用時(shí)1 min。每個(gè)循環(huán)節(jié)省15 min,減少了作業(yè)工序,提高了掘進(jìn)效率。由于15 鉆車的平臺(tái)高度為1.1 m,無法滿足長平公司排放孔的施工要求,所以需要搭架作業(yè),工序復(fù)雜。采用EBZ160M-4掘錨一體機(jī)后,操作平臺(tái)的高度2.2 m,很好地解決了施工排放孔的要求。目前16 個(gè)排放孔的時(shí)間在4 個(gè)小時(shí),節(jié)省了30 min,加快了排放孔的施工速度。
EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)采用機(jī)載液壓漲拉泵,漲拉1 根錨索用時(shí)1 min,較風(fēng)動(dòng)漲拉泵快了2 min,每個(gè)循環(huán)節(jié)省時(shí)間20 min。該一體機(jī)共有4個(gè)鉆臂,其中兩個(gè)前鉆臂施工需要4 個(gè)人,后鉆臂需要2個(gè)人,迎頭的作業(yè)人員由原來的7人降為6人,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。使用EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)后,進(jìn)尺穩(wěn)步提高,周進(jìn)尺最高49 m,日均進(jìn)尺由原4.5 m 提升至7 m,提升效率將近50%。
改造后的EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)在掘進(jìn)工作中主要存在接地比壓大易臥機(jī)、鉆臂伸縮困難、鉆臂液管多易拌斷、鏟板寬度不足不易收煤、操作平臺(tái)滿足不了施工檢測(cè)孔的要求、推進(jìn)器不滿足設(shè)計(jì)預(yù)緊力矩的要求、作業(yè)工序多等問題。通過應(yīng)用發(fā)現(xiàn)問題再做進(jìn)一步的改善。
針對(duì)改造后的EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)在掘進(jìn)中突顯的問題,進(jìn)一步完善改進(jìn)后如圖4。
圖4 改善后的EBZ160M-4 掘錨一體機(jī)
(1)接地比壓大易臥機(jī)的原因?yàn)楦脑煲院蠼拥乇葔河稍瓉淼?.14 增加到0.21,臥機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)增加。改進(jìn)措施為將原來160 的履帶更換為200 的履帶,減少接地比壓。
(2)鉆臂伸縮困難的原因?yàn)殂@臂伸縮采用滑道的方式,伸縮過程中,由于平面滑動(dòng)接觸,使得接觸面積大,造成伸縮期間摩擦較大,運(yùn)行不靈活造成每次循環(huán)都不同程度的影響掘進(jìn)時(shí)間。改進(jìn)措施為鉆臂伸縮采用滾輪式,徹底解決伸縮困難這個(gè)難題。
(3)鉆臂液管多易拌斷的原因?yàn)殂@臂結(jié)構(gòu)有缺陷,設(shè)計(jì)時(shí)油管布置采用外露式,共有36 根,造成油管和監(jiān)測(cè)線經(jīng)??ńO。改進(jìn)措施為油管布置采用隱藏式,外露只有3 根油管。
(4)鏟板寬度不足不易收煤的原因?yàn)闄C(jī)身的寬度為3 m,鏟板的寬度為3.2 m,進(jìn)刀收煤的時(shí)候容易掛機(jī)身,造成機(jī)組司機(jī)收煤不凈。改進(jìn)措施為將鏟板的寬度增加到3.6 m,便于機(jī)組司機(jī)二次進(jìn)刀收煤干凈。
(5)操作平臺(tái)滿足不了施工檢測(cè)孔的要求的原因?yàn)槟壳安僮髌脚_(tái)為3.8 m×1.5 m,滿足不了施工檢測(cè)孔的要求。改進(jìn)措施為根據(jù)檢測(cè)孔的布置圖,將平臺(tái)的寬度修改為4.5 m×1.5 m。
(6)推進(jìn)器不能滿足設(shè)計(jì)預(yù)緊力矩的要求,作業(yè)工序多的原因?yàn)榫蝈^一體機(jī)的鉆臂推進(jìn)器給的預(yù)緊力矩為245 N·m,滿足不了幫錨桿預(yù)緊力400 N·m 的要求,所以還需要用風(fēng)動(dòng)扳手進(jìn)行緊固。改進(jìn)措施為將推進(jìn)器的線性馬達(dá)的型號(hào)由L30-25更換為大扭矩的線性馬達(dá)L30-42,扭矩由原來的245 N·m 增加到800 N·m。
(7)從強(qiáng)化瓦斯抽采方向助推采掘提效。五盤區(qū)煤巷掘進(jìn)期瓦斯含量在8 m3/t 以下,但由于煤層埋深大、煤體松軟、斜茬煤發(fā)育,影響截割速度和割煤效率。區(qū)隊(duì)在執(zhí)行“四位一體”防突措施中,遇到煤體變化、巷道應(yīng)力疊加等異常情況下,要恢復(fù)小循環(huán)掘進(jìn),瓦斯釋放孔的施工對(duì)生產(chǎn)有一定影響。因此,還需要持續(xù)加大瓦斯抽采力度,強(qiáng)化瓦斯“降量卸壓”,真正實(shí)現(xiàn)“高瓦斯頭面,低瓦斯掘進(jìn)”的目標(biāo)。
長平公司自2020 年2 月開始,將掘錨一體機(jī)EBZ160M-4 應(yīng)用于膠帶機(jī)巷的采掘中,截至目前,工作穩(wěn)定可靠且能夠滿足巷道的快速掘進(jìn)要求,單班最高進(jìn)尺5 m,日最高進(jìn)尺8 m,月最高進(jìn)尺216 m,平均每天進(jìn)尺7 m,實(shí)現(xiàn)了掘、錨二合一的快速掘進(jìn),實(shí)現(xiàn)了煤巷掘進(jìn)“安全、高效、達(dá)標(biāo)、文化”四方面的變化。