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        八鋼1750熱軋粗軋過程250mm板坯扣頭問題的解決

        2022-01-14 08:39:08閆夢江劉小軍
        新疆鋼鐵 2021年3期
        關(guān)鍵詞:八鋼道次鋼種

        閆夢江,劉小軍,王 闖

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)

        1 問題的提出

        八鋼1750熱軋生產(chǎn)線在粗軋區(qū)配置了一臺可逆四輥軋機,因此板坯來料必須通過 5~7 道次往復(fù)軋制才能達到要求的中間坯厚度。中間坯在往復(fù)軋制過程中,其頭部理想狀態(tài)應(yīng)該是完全水平或微翹。但在實際軋制過程中,由于受多種因素影響會發(fā)生“扣頭”或“翹頭”現(xiàn)象,特別是“扣頭”現(xiàn)象會直接對粗軋機前后的輥道、工作輥等造成嚴(yán)重沖擊,最終導(dǎo)致設(shè)備損壞。如,粗軋機前輥道由于扣頭及除磷沖涮等問題引起輥道架變形,造成粗軋區(qū)域出現(xiàn)多塊廢鋼。

        八鋼熱軋加熱爐(1#、2#)加熱坯料厚度按照180~220mm設(shè)計,為進一步提高熱軋產(chǎn)能,板坯厚度調(diào)整至250mm。由于板坯厚度增加,加熱爐溫度均勻性控制難度大,熱軋粗軋區(qū)域扣頭現(xiàn)象時有發(fā)生,板坯重量增加,扣頭對于粗軋設(shè)備的損害更大。為解決存在的問題,八鋼熱軋廠結(jié)合工裝設(shè)備條件及產(chǎn)能需要,通過分析研究,制定了解決方案。

        2 250mm板坯扣頭原因分析

        2.1 加熱溫度不均勻

        八鋼熱軋加熱爐加熱250mm厚度板坯,采用220mm厚度板坯加熱制度,出現(xiàn)部分冷坯在加熱爐爐內(nèi)未充分加熱,板坯上表面溫度高于下表面的問題。板坯溫度分布不均勻?qū)ψ冃闻c應(yīng)力分布有重要影響,高溫部分金屬的變形抗力小,低溫部分金屬的變形抗力大,在同一外力作用下,兩部分金屬產(chǎn)生的變形必然不同[1]。生產(chǎn)中由于下加熱相對不足造成鋼坯上面溫度高、下面溫度低,軋制中沿高向產(chǎn)生壓縮不均的不對稱變形,上面比下面延伸大,軋件自軋輥出來后向延伸小的一面即下面彎曲,導(dǎo)致了扣頭現(xiàn)象。

        2.2 除鱗水加劇扣頭

        對于Q355B等鋼種,在正常軋制過程中,尤其在第一、第三道次進行除鱗導(dǎo)致下表溫降高于上表溫降,板坯在粗軋過程中下表溫度明顯低于上表溫度,扣頭現(xiàn)象更明顯。

        2.3 翹扣頭系數(shù)的影響

        研究結(jié)果表明,軋件頭部彎曲的方向取決于軋制的幾何條件,彎曲的程度取決于輥速差的大小,在其它條件不變的情況下,通過輥速差可以改善加熱爐溫差造成的扣頭現(xiàn)象。在實際軋制過程中,粗軋操作員對軋件扣翹頭的控制主要通過調(diào)整軋機各道次的翹扣頭系數(shù)Ski值來實現(xiàn),即改變上下工作輥咬鋼速度差。如Ski值為+1時,則上輥速度較設(shè)定速度微減1%;如Ski值為-1時,則下輥速度較設(shè)定速度微減1%。因各道次翹扣頭系數(shù)仍為220mm板坯翹扣頭系數(shù),不能滿足現(xiàn)場實際需求。

        2.4 板坯打滑的影響

        現(xiàn)板坯由原來220mm板坯增加至250mm板坯,在未對軋輥進行粗糙度改造前,板坯易出現(xiàn)打滑,為了確保板坯正常軋制,采用降速軋制,導(dǎo)致板坯在輥道停留時間過長,由于輥道冷卻水影響,下表溫降大于上表溫降,使得在軋制到三道次以后,扣頭現(xiàn)象明顯增加。

        3 解決扣頭的主要措施

        3.1 縮小加熱250mm板坯上下表溫差

        3.1.1 優(yōu)化各段加熱爐溫度及出爐溫度

        為確保板坯溫度符合下表溫度高于上表溫度,對加熱爐爐膛溫度及出爐溫度進行調(diào)整,將上下表溫差由原來的20℃增加到現(xiàn)在的30~40℃。同時由于1#加熱爐建于2006年,2#加熱爐建于2008年,1#加熱爐老化程度大于2#加熱爐,且1#加熱爐爐頂縫隙較2#加熱爐嚴(yán)重,對加熱爐設(shè)定溫度不一致,其中1#加熱爐均上、二加上溫度較2#加熱爐溫度整體高10℃,具體溫度設(shè)定見表1。

        表1 加熱爐出爐溫度及爐膛各段溫度

        3.1.2 調(diào)整在爐時間

        為了確保出爐鋼坯溫度均勻,減少板坯芯部和表面溫差,針對入爐冷坯對不同鋼種各段在爐時間進行最少時間設(shè)定,通過黑匣子試驗做出的結(jié)果及不同鋼種化學(xué)成分,主要鋼種加熱爐各段在爐時間見表2。

        表2 主要鋼種加熱爐各段在爐時間

        3.1.3 優(yōu)化生產(chǎn)組織提升板坯熱裝熱送率

        針對生產(chǎn)計劃安排,優(yōu)化DHCR熱裝熱送及HCR轉(zhuǎn)用充當(dāng),逐步解決生產(chǎn)組織中存在的問題,優(yōu)化完善系統(tǒng),實現(xiàn) DHCR的同時開發(fā)了HCR的轉(zhuǎn)用充當(dāng),解決了板坯庫庫容小的瓶頸問題。針對冷軋頭尾坯、混澆坯、缺陷坯的處理,打通冷軋向工藝缺陷坯熱裝流程;優(yōu)化生產(chǎn)組織方案,計劃編排柔性生產(chǎn),雙爐按每天4個,單爐按每天3個計劃編排熱軋計劃,其中每天安排一個以冷軋料為主的計劃,其余計劃為常規(guī)計劃;工藝能力提升,前期熱軋汽車板B510由于板坯邊部容易出現(xiàn)三角區(qū)裂紋,需要倒角全是冷裝,通過調(diào)整煉鋼工藝、熱軋采用熱裝規(guī)范加熱工藝,采取立輥減寬策略,增加邊部質(zhì)量抽查驗證,解決了汽車板不能熱裝瓶頸,也拓寬熱裝鋼種。采取一系列措施后,熱軋熱裝熱送由原來30%提升至現(xiàn)在75%,確保熱坯入爐,減少板坯溫度同板差。

        3.2 調(diào)整除鱗水控制扣頭

        為了避免除鱗異常導(dǎo)致鋼板出現(xiàn)扣頭,規(guī)定每周停車對除鱗箱、粗軋除鱗系統(tǒng)及噴嘴進行檢查, 發(fā)現(xiàn)異常噴嘴及時更換,避免由于除鱗噴嘴造成的上下表面溫度不均勻。同時針對不同鋼種,對除鱗道次進行了規(guī)定,并將除鱗道次寫入到控制程序中,不同鋼種除鱗要求如表3。

        表3 主要鋼種粗軋道次及除鱗開啟

        3.3 調(diào)整粗軋翹扣頭系數(shù)

        在軋制220mm板坯時粗軋第一道次翹扣頭控制系數(shù)(Ski)為-10~+10,第二道次翹扣頭系數(shù)(Ski)為-5~+5。軋制250mm板坯,第二道次翹扣頭系數(shù)不能滿足現(xiàn)場需求,通過觀察第二道次負荷還有調(diào)節(jié)余量,把第二道次的翹扣頭系數(shù)修改為-10~+5。通過調(diào)整,第二道次扣頭現(xiàn)象有明顯好轉(zhuǎn)。

        3.4 加粗軋軋輥粗糙度及調(diào)整道次

        板坯厚度發(fā)生邊變化后,原有粗軋軋輥粗糙度不能滿足現(xiàn)場需求。將粗軋粗糙度由原來的0.8~1.2提升至1.8~2.2,同時下輥粗糙度大于上輥粗糙度0.2以上,改進后打滑現(xiàn)象減少。

        為了徹底消除打滑,對粗軋道次進行了優(yōu)化,針對厚度在7.5mm以下,寬度在1500mm鋼卷粗軋全部采用7道次進行軋制,其余規(guī)格全部采用5道次軋制,確保道次穩(wěn)定。

        4 改進后效果

        2021年八鋼熱軋采用250mm板坯,1-5月發(fā)生粗軋扣頭比例33.1%,最高月達到35.5%。系統(tǒng)改進后,6月粗軋扣頭降低至3.5%,基本不再發(fā)生扣頭現(xiàn)象,個別班組出現(xiàn)扣頭現(xiàn)象通過調(diào)整為微翹狀態(tài)。6月以來未發(fā)生由于扣頭造成的廢鋼事故,粗軋輥道再未出現(xiàn)卡阻、跳電等事故。

        5 結(jié)束語

        八鋼熱軋解決了粗軋扣頭問題,徹底解決了困擾熱軋粗軋區(qū)域設(shè)備高故障的難題,大大提高了粗軋區(qū)域作業(yè)率,使得粗軋區(qū)域作業(yè)率達到了歷年最好水平,為熱軋的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

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