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        八鋼中厚板加熱爐區(qū)高溫軸承座的設(shè)計(jì)改造

        2022-01-14 08:39:08徐建翔
        新疆鋼鐵 2021年3期
        關(guān)鍵詞:水套中厚板熱輻射

        徐建翔

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)

        1 問(wèn)題的提出

        新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠中厚板分廠共有加熱爐三座,加熱爐前后板坯輸送為輥道傳動(dòng),輸送輥道旋轉(zhuǎn)部位全部采用滾動(dòng)軸承,因工作工作環(huán)境溫度較高,尤其是加熱爐前后進(jìn)出坯料口輥道,共計(jì)三十處,處于加熱爐爐門(mén)正前方,與爐口距離一般在500~800mm,熱輻射溫度可達(dá)1000℃,遠(yuǎn)端軸承處于熱輻射下,軸承在高溫狀態(tài)下運(yùn)行狀態(tài)很不穩(wěn)定,導(dǎo)致故障頻發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年發(fā)生輥道軸承故障12次,故障時(shí)間合計(jì)10小時(shí),檢修耗時(shí)384小時(shí),檢修強(qiáng)度大、維護(hù)費(fèi)用較高,消耗大量人力物力。

        2 解決措施

        為解決存在的問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員采取了一些措施:(1)安裝隔熱擋板。在爐門(mén)與軸承座之間安裝隔熱擋板,雖然遮擋了部分熱輻射,但環(huán)境溫度約在400℃,軸承燒損故障發(fā)生率仍然較高。隔熱擋板占用了檢修位置,給設(shè)備檢修帶來(lái)不便。(2)在軸承座外部增加了外置噴淋水,冷卻水直接噴射到軸承座上對(duì)軸承進(jìn)行降溫,降低了軸承溫度,但增加了水耗,同時(shí)冷卻水進(jìn)入軸承座內(nèi),對(duì)軸承運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生新的危害。(3)軸承潤(rùn)滑使用高溫潤(rùn)滑脂,其使用溫度能達(dá)到180℃,但在400℃溫度下也會(huì)在短時(shí)間變?yōu)橐后w狀態(tài), 快速流失,導(dǎo)致軸承燒損?,F(xiàn)場(chǎng)縮短了添加潤(rùn)滑油間隔時(shí)間,但還是不能避免軸承燒損故障。設(shè)備軸承因高溫潤(rùn)滑失效而故障頻發(fā)。

        查找相關(guān)資料,分析了國(guó)內(nèi)一些軋鋼生產(chǎn)線針對(duì)高溫環(huán)境下軸承燒損故障采取的措施:(1)更換軸承類型,例如選用高溫自潤(rùn)滑軸承、滑動(dòng)軸承等,有的是選擇了其他材質(zhì)軸承,如陶瓷等;(2)對(duì)軸承座增加一些水冷裝置,例如在軸承座對(duì)著熱輻射的一面增加一個(gè)夾層或在軸承座上方增設(shè)一個(gè)夾層,通入冷卻水等。

        八鋼中厚板加熱爐區(qū)域高溫環(huán)境存在熱輻射、對(duì)流、傳導(dǎo)等,同時(shí)在傳動(dòng)中出現(xiàn)頻繁沖擊載荷,而軸承在工作中傳動(dòng)精度要求較高。這些方法對(duì)于中厚板機(jī)組加熱爐出爐方向輸送輥道的冷卻效果并不理想。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證也不能完全達(dá)到效果,高溫環(huán)境下滾動(dòng)軸承故障仍有發(fā)生。故障引發(fā)生產(chǎn)事故和設(shè)備故障,控制和預(yù)防工作比較困難,因生產(chǎn)事故及設(shè)備故障提高了生產(chǎn)成本,降低了生產(chǎn)效益。

        3 改進(jìn)優(yōu)化措施

        依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采取的改進(jìn)措施,對(duì)軸承座安裝位置、空間尺寸等設(shè)備參數(shù)進(jìn)行了分析,中厚板加熱爐區(qū)域滾動(dòng)軸承的穩(wěn)定運(yùn)行是在熱輻射、對(duì)流、傳導(dǎo)的高溫環(huán)境下,具有頻繁沖擊載荷且傳動(dòng)精度要求較高的工況。決定對(duì)軸承座結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。

        改進(jìn)方法:將軸承座本體結(jié)構(gòu)剖分式軸承座改為整體式軸承座,整體式軸承座較剖分式軸承座取消了上下蓋與座的連接螺栓,在軸承座兩側(cè)有足夠壁厚進(jìn)行充分設(shè)計(jì)??梢栽谳S承座沿圓周方向設(shè)計(jì)環(huán)型水槽,長(zhǎng)度方向與軸承座內(nèi)孔相適應(yīng),水槽中心線與軸承座壁后中心線重合,軸承座水槽完成后,在水槽端部安裝與水槽相配的環(huán)形壓板,采用焊接方式連接,確保牢固、無(wú)漏水。

        另外,這種環(huán)形水套冷卻軸承座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增加循環(huán)冷卻,配套安裝進(jìn)、出冷卻水管路,確保各類滾動(dòng)軸承在高溫環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,解決軸承因高溫潤(rùn)滑脂流失產(chǎn)生的問(wèn)題。

        主要改進(jìn)設(shè)計(jì)包括循環(huán)冷卻水路、軸承座、管接頭。

        如圖1所示,新型環(huán)形水套冷卻軸承座,主要包括進(jìn)水管、軸承座(內(nèi)置環(huán)型水套)、出水管。冷卻循環(huán)水從進(jìn)水管進(jìn)入軸承座內(nèi)部,沿軸承座內(nèi)部環(huán)型水槽流動(dòng)一周,從出水管流出,回到冷卻水路中。

        圖1 改進(jìn)后環(huán)型水套軸承座

        改進(jìn)特點(diǎn):軸承座采用整體式,在軸承座外壁與內(nèi)孔之間設(shè)計(jì)一個(gè)夾層,在軸承座兩側(cè)設(shè)計(jì)安裝進(jìn)、出水管,冷卻水在夾層里循環(huán)流動(dòng),起到充分冷卻軸承的作用。環(huán)形水套冷卻軸承座安裝到現(xiàn)場(chǎng)后,從附近冷卻水系統(tǒng)引出水源,鋪設(shè)冷卻循環(huán)水管,分別接入環(huán)形水套軸承座進(jìn)、出水管。

        通過(guò)對(duì)軸承座結(jié)構(gòu)的改進(jìn),保證軸承的使用壽命,降低了軸承在高溫情況下燒損事故率。結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,滾動(dòng)軸承可以適用于熱輻射、對(duì)流、傳導(dǎo)的高溫環(huán)境下,具有頻繁沖擊載荷、傳動(dòng)精度要求較高的工況,滾動(dòng)軸承可以穩(wěn)定運(yùn)行。

        改進(jìn)后,取消了原隔熱擋板、外置噴淋水路,恢復(fù)了檢修作業(yè)空間,減少了水耗。

        4 效果

        使用后,成果顯著:(1)安裝水冷軸承座后,現(xiàn)場(chǎng)軸承使用壽命可達(dá)到12個(gè)月,改造前軸承平均壽命只有三個(gè)月,改造后設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),滿足現(xiàn)場(chǎng)的使用。2018年較2017年節(jié)約軸承30余套;(2)潤(rùn)滑周期由三天延長(zhǎng)到三個(gè)月,降低潤(rùn)滑脂的耗量,年節(jié)約潤(rùn)滑脂80000kg;(3)降低設(shè)備故障,提高了作業(yè)率,改進(jìn)前2017年故障率12次/年,改進(jìn)后2018年發(fā)生了1次,提高了有效生產(chǎn)時(shí)間。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        針對(duì)八鋼中厚板加熱爐出爐輥道軸承故障,對(duì)軸承座結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)。將原剖分式軸承座改為整體式軸承座,在整體軸承座內(nèi)設(shè)計(jì)環(huán)形冷卻水套形式,最終解決了軸承故障多的問(wèn)題,使設(shè)備狀態(tài)穩(wěn)定,保證了中厚板的穩(wěn)定運(yùn)行。

        這種改進(jìn)設(shè)計(jì)應(yīng)用于熱軋鋼生產(chǎn)線加熱爐附近或其它高溫輥道輸送區(qū)域,解決了因高溫軸承潤(rùn)滑脂流失的問(wèn)題??晒┩愒O(shè)備參考借鑒。

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