駱開榮 程 聰 葉 凱
(貴陽市城市軌道交通集團(tuán)有限公司運營分公司,550081,貴陽∥第一作者,工程師)
自2019年4月起,貴陽地鐵1號線(以下簡為“1號線”)陸續(xù)有近30個受電弓拉桿軸承出現(xiàn)燒損現(xiàn)象。如圖1所示,燒損的軸承出現(xiàn)大面積熔點及金屬堆積,軸承內(nèi)部及拉桿孔損壞嚴(yán)重。軸承燒損使受電弓升降卡滯,嚴(yán)重威脅了正線行車安全。研究燒損軸承發(fā)現(xiàn),當(dāng)1 500 V高壓直流電經(jīng)過軸承與拉桿套、軸的接觸表面及軸承內(nèi)外圈的滾動表面時,軸承就會出現(xiàn)嚴(yán)重的電蝕損傷。
圖1 電蝕損傷的軸承及端蓋
對于軸承電蝕,文獻(xiàn)[1]提出使用陶瓷滾子的軸承來減少電蝕,但未進(jìn)行具體驗證。文獻(xiàn)[2]采用導(dǎo)電潤滑脂增加軸承內(nèi)部導(dǎo)電通道的方法來減少或消除電蝕。文獻(xiàn)[3]使用耐高壓潤滑脂來防止大電流擊穿油膜產(chǎn)生閃絡(luò)造成電蝕。本文基于1號線受電弓運行情況,分析拉桿軸承電蝕原因,進(jìn)而提出解決拉桿軸承電蝕損傷的方法,并完成試驗驗證。
1號線采用的單臂式受電弓,主要由底架、下臂桿、上臂桿、弓頭及控制系統(tǒng)等模塊組成(見圖2),其受流電壓為直流1 500 V。在圖2中,電蝕軸承位于拉桿兩端。拉桿以上臂桿與下臂桿鉸鏈為支點,起固定弓頭軌跡的作用,主要承受與上臂桿及弓頭重量等效的拉力(約200 N)[4]。
圖2 受電弓結(jié)構(gòu)
1號線全長34.8 km。其中:地上段長7.6 km,采用柔性接觸網(wǎng);地下段長27.2 km,采用剛性接觸網(wǎng)。貴陽市年平均總降水量為1 129.5 mm,一年陰雨天在200天以上[5]。
本文選取1號線下麥西站至竇官站區(qū)間的1.1 km長露天段作為試驗段,對列車弓網(wǎng)監(jiān)測試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。試驗相關(guān)數(shù)據(jù)見表1、表2及表3。
表1 1號線弓網(wǎng)動態(tài)接觸壓力試驗結(jié)果
表2 1號線試驗段燃弧試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計
表3 受電弓的硬點
由試驗結(jié)果可知:平均弓網(wǎng)動態(tài)接觸壓力約為120 N;以不同速度行駛的列車在試驗區(qū)段出現(xiàn)數(shù)次燃弧和多處硬點,雖滿足運營標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,但可以看出運行過程中網(wǎng)壓波動是真實存在的[6]。文獻(xiàn)[7]研究結(jié)果表明,受電弓碳滑板與接觸網(wǎng)從接觸到脫離過程最大會產(chǎn)生20 N的突變力。
由表1、表2及表3可見,列車在試驗段出現(xiàn)數(shù)次燃弧和硬點[8]。在接觸網(wǎng)網(wǎng)壓波動影響、上臂桿及弓頭重量等效力[4]、平均120 N的動態(tài)接觸壓力,以及碳滑板脫離接觸網(wǎng)過程中產(chǎn)生20 N突變力[6]等的綜合作用下,特大電流(指直流1 500 V,下同)經(jīng)過軸承滾珠與軸承內(nèi)外圈接觸表面之間的極薄油膜時,會使接觸表面產(chǎn)生電閃絡(luò)、弧光及高熱熔化,進(jìn)而發(fā)展為電蝕損傷[9-11]。在電蝕初期檢查,會發(fā)現(xiàn)端蓋內(nèi)側(cè)面燒痕、軸承潤滑脂變質(zhì)、軸承滾珠及滑道接觸面輕微燒痕等輕微電蝕損傷現(xiàn)象,如繼續(xù)使用,則輕微電蝕損傷會逐步發(fā)展為軸承內(nèi)部燒損及金屬堆積等嚴(yán)重電蝕損傷。
由于傳統(tǒng)常用軸承潤滑脂的主要成分為脂肪酸鋰皂、精煉礦物基礎(chǔ)油及石油添加劑,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為8%~18%、80%~95%、6%~10%,具有無導(dǎo)電特性及耐高壓特性,故特大電流只能沿滾珠與內(nèi)外圈點接觸形成的單一導(dǎo)電通道通過。由于導(dǎo)電通道過少,而且在滾珠與內(nèi)外圈的相對運動過程中點接觸不穩(wěn)定,故接觸面會發(fā)生電閃絡(luò)、產(chǎn)生高溫,進(jìn)而形成熔鎦、疤結(jié)或弧坑,最后發(fā)展為電蝕損傷。文獻(xiàn)[2]的試驗結(jié)果證明,加入導(dǎo)電潤滑脂后軸承的導(dǎo)電通道增多,可預(yù)防滾動軸承電蝕(見圖3,圖中箭頭表示電流流向)。文獻(xiàn)[3]研究發(fā)現(xiàn),耐電壓值的潤滑脂也可減少或消除軸承中的電蝕損傷。
圖3 單一導(dǎo)電通道軸承與多導(dǎo)電通道軸承
導(dǎo)流線螺栓松動、螺栓緊固縫隙中積灰、導(dǎo)流線及連接處螺栓在長期行車過程中吸附大量灰塵等多種因素,會導(dǎo)致導(dǎo)流不暢或相對于拉桿軸承該導(dǎo)流線未形成低阻值導(dǎo)電通道,部分特大電流通過拉桿軸承造成電蝕。此時,如有列車再生制動產(chǎn)生的大電流逆向經(jīng)過該軸承,則會進(jìn)一步加劇電蝕損傷。
貴陽長年多雨。在露天段,如有少量雨水進(jìn)入拉桿軸承中,就會使?jié)櫥冑|(zhì),產(chǎn)生少量硬質(zhì)粒子,嚴(yán)重時會導(dǎo)致局部潤滑失效。隨著列車運行,特大電流作用使軸承內(nèi)部溫度急劇上升,潤滑脂碳化嚴(yán)重,產(chǎn)生越來越多硬質(zhì)粒子和不規(guī)則熔鎦、疤結(jié)或弧坑,逐步造成軸承內(nèi)部卡滯、固死,進(jìn)而惡化為大面積電蝕損傷[5]。
針對貴陽多雨天氣,其為客觀條件無法避免,只能通過增加拉桿軸承內(nèi)部導(dǎo)電通道或防止特大電流經(jīng)過軸承內(nèi)部的方法才能避免軸承電蝕損傷。工業(yè)防水密封軸承雖具有防水、防塵、保油及密封的特點,卻不能有效解決大電流通過軸承內(nèi)部的問題,且其在檢修作業(yè)中無法添加潤滑脂,故受電弓拉桿軸承不宜采用密封軸承。此外,目前耐高壓導(dǎo)電潤滑脂在軌道交通行業(yè)應(yīng)用不夠廣泛,相關(guān)的現(xiàn)場驗證文獻(xiàn)較少,而且導(dǎo)電潤滑脂測試的周期長、拆裝軸承作業(yè)較為繁瑣等,故本文也不考慮采用耐高壓導(dǎo)電潤滑脂方法。
經(jīng)綜合考慮,本文提出的改進(jìn)措施為:在軸套外表面增加絕緣層。在配合軸承使用中,絕緣層可避免特大電流由拉桿套流經(jīng)軸承內(nèi)部。增加絕緣層的新軸套長度相對軸承單側(cè)多出4 mm余量,故端蓋與拉桿套配合時與軸承有4 mm的安全空隙,可避免軸承與端蓋接觸形成導(dǎo)電通道(見圖4),新舊軸套對比見圖5。
圖4 增加絕緣層的軸套
圖5 新舊軸套對比
1號線新軸套的更換于2019年6月—8月完成。更換后半年內(nèi)進(jìn)行了間斷性普查,均未發(fā)現(xiàn)拉桿軸承出現(xiàn)電蝕現(xiàn)象。2020年4月隨機(jī)拆卸一套使用新軸套的拉桿軸承,并在清潔后檢查,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部出現(xiàn)電蝕現(xiàn)象,且軸承內(nèi)部表面狀態(tài)良好,見圖6。
圖6 使用10個月后的軸承
受電弓拉桿軸承的電蝕是網(wǎng)壓波動產(chǎn)生特大電流、軸承導(dǎo)電通道過少、潤滑脂材料特性、導(dǎo)流線相對阻值不低、暴雨滲水等因素綜合作用的結(jié)果。本文提出在軸套增加絕緣層的改進(jìn)措施,消除了軸承內(nèi)部的導(dǎo)電通道。1號線10個月的使用情況證明,增加絕緣層后,可有效防止1 500 V高壓直流電流經(jīng)拉桿軸承內(nèi)部,有效減少了受電弓拉桿軸承的電蝕損傷。