李永鵬,郝亞輝,王棟,吳澤坤,胡琦
(中國建筑第二工程局有限公司核電建設(shè)分公司,廣東 深圳 518034)
安全運行是核電站建設(shè)的首要問題,核電站基礎(chǔ)為筏基大體積混凝土結(jié)構(gòu),屬于大體積混凝土工程,且無論澆筑直徑、厚度均大于建筑工程,混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生水化熱反應(yīng)積累導(dǎo)致結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度升高,造成混凝土內(nèi)外溫差較大,進而產(chǎn)生較大的溫度變形應(yīng)力和收縮應(yīng)力,導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫,危害核電站運行安全。本文結(jié)合三澳核電站工程,深入分析核電站廠房筏基大體積混凝土施工技術(shù)要點,以期為核電站工程建設(shè)提供有益參考。
三澳核電站規(guī)劃建設(shè)6臺百萬千瓦壓水堆核電機組,一期建設(shè)2臺機組。該工程2#機組反應(yīng)堆廠房基礎(chǔ)為圓柱體筏式基礎(chǔ),直徑39.5m,整體澆筑厚度為3.8m,混凝土澆筑體積為450mm,混凝土強度等級為PS40(等同標準立方體試件C50)。核電站使用年限60年。
根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范》(GB/T 50476-2008),明確使用BTS高性能外加劑。通過使用高性能外加劑和降低混凝土用水量,降低了膠凝材料用量,從而降低了水化熱,提高了混凝土7d抗壓強度比(125%)和28d抗壓強度比(120%)。且提高了摻和料摻量(≤40%),根據(jù)規(guī)范要求,本工程重點加強大體積混凝土配制和大體積施工、養(yǎng)護控制,確保該工程大體積混凝土施工質(zhì)量。
根據(jù)大體積混凝土裂縫成因研究,混凝土水化熱是造成混凝土裂縫的主要原因,混凝土配合比設(shè)計應(yīng)重點加強混凝土原材料質(zhì)量控制和配合比設(shè)計。
為降低大體積混凝土水化熱反應(yīng),該工程加強原材料選擇與質(zhì)量控制。
①水泥。水泥是混凝土水化熱反應(yīng)的主要來源,應(yīng)根據(jù)配合比設(shè)計要求選擇水化熱低、強度高的優(yōu)質(zhì)中熱水泥。該工程中選擇P·Ⅱ42.5水泥,3d平均水化熱為245kJ/kg,7d平均水化熱284 kJ/kg,28d平均抗壓強度60MPa。
②骨料。細骨料選用0.16mm~5mmⅡ級中砂,細度模數(shù) 2.6~2.9,含泥量≤2.0,泥塊含量≤1.0%,有害物質(zhì)含量≤1.0%,非活性骨料。粗骨料選用5mm~31.5mm連續(xù)級配碎石,針片狀顆粒含量≤10%,含泥量≤1.0%,泥塊含量≤0.5%,空隙率≤40%,壓碎值≤10%,且不含風化石或堿性骨料。
③摻和料。選用Ⅰ級粉煤灰,粉煤灰密度為 1.77g/cm~2.43g/cm,與外加劑相容性良好。
④外加劑。選用與水泥相容性良好的聚羧酸外加劑,減水率為20%~25%,氯離子含量≤0.03%,堿含量≤0.5%,壓力沁水比≤50%。
根據(jù)1#機組筏板基礎(chǔ)混凝土配合比,經(jīng)試配優(yōu)化用水量、水膠比、摻和料摻量、砂率和外加劑摻量,綜合運用正交試驗法確定設(shè)計配合比(如表1所示)。
混凝土配合比設(shè)計 表1
經(jīng)試驗研究,制作2組12塊150mm立方體混凝土試件,標養(yǎng)28d,根據(jù)《混凝土強度檢驗評定標準》(GB/T50107-2010)規(guī)定要求檢測混凝土強度,該配合比3d抗壓強度為35.8MPa,28d抗壓強度為60.1MPa,28d抗拉強度為5.3MPa,符合配合比設(shè)計目標要求。
筏板基礎(chǔ)大體積混凝土施工中,混凝土攪拌后產(chǎn)生大量水化熱,并隨混凝土澆筑而形成溫度梯度,混凝土中心處于熱脹階段,混凝土表面溫度較低,處于受拉階段,在混凝土內(nèi)外溫差作用下,內(nèi)部與外部形成溫差,當混凝土膨脹產(chǎn)生的抗拉強度大于混凝土冷縮產(chǎn)生的拉應(yīng)力時即產(chǎn)生表面裂縫,甚至產(chǎn)生貫穿裂縫?;炷翜囟忍荻仍酱螅a(chǎn)生的拉應(yīng)力越大,形成混凝土裂縫的可能性越大。為合理控制核電站筏基大體積混凝土裂縫,應(yīng)當從控制混凝土入模溫度、澆筑施工、養(yǎng)護管理和溫度監(jiān)測等方面入手。
入模溫度是混凝土攪拌初始溫度,合理控制入模溫度能夠控制混凝土拌和出料溫度,避免因入模溫度過高而加劇出料溫度,導(dǎo)致入模溫度過高而加劇混凝土中心溫度與表面溫差。該工程為控制入模溫度,重點控制水泥、骨料溫度和用水溫度。水泥和骨料提前14d進場,并加強水泥防潮處理,確保水泥入模溫度≤50℃。骨料入模溫度控制時,由于浙江地區(qū)降雨較多,濕度較大,導(dǎo)致骨料含水率波動較大,骨料表層含水率與中心含水率差異顯著。針對該問題,施工單位加強骨料存儲管理,落實防風、防潮、防雨措施,并定時翻轉(zhuǎn)粗骨料,降低入模溫度,并保持骨料含水率穩(wěn)定。水入模溫度控制時,由于該工程施工處于夏季,為合理控制混凝土出料問題,施工單位選用冰水入模,提前準備冰庫及冷水。通過合理控制混凝土原料入模溫度,混凝土出模溫度控制在25℃~28℃?;炷翑嚢钑r,嚴格控制混凝土拌和時間和投料量,拌和時間60s,每次投料均按配合比精確稱重計量投料?;炷脸瞿:?,使用罐車運輸至施工現(xiàn)場,為降低運輸環(huán)境溫升對大體積混凝土溫度的影響,運輸過程中采取罐車帆布遮蓋保溫和灑水降溫措施,確?;炷翝仓囟确洗篌w積混凝土裂縫控制要求。
大體積混凝土澆筑前,施工單位組織鋼筋籠和預(yù)埋件聯(lián)合驗收,經(jīng)驗收通過后方可攪拌和澆筑混凝土。由于該工程混凝土澆筑量大,采用斜面分層澆筑方法(如圖1所示),分層厚度40cm。為避免出現(xiàn)層間冷縫,該工程加強混凝土振搗,采用行列式振搗方法,每點振搗40s,以振搗點泛漿、無氣泡和下沉現(xiàn)象為止。相鄰振搗點距離20cm,振搗點伸入下層混凝土長度≥5cm,確保大體積混凝土振搗密實?;炷翝仓g隔30min進行二次振搗,消除混凝土中粗骨料和鋼筋空隙,提高混凝土與鋼筋粘結(jié)性能和握裹力,提高大體積混凝土密實度?;炷翝仓猎O(shè)計標高后,使用木抹子抹平壓實,達到閉合收縮裂縫的作用。
圖1 筏板基礎(chǔ)大體積混凝土斜面分層澆筑施工
為防止大體積混凝土出現(xiàn)溫度裂縫,施工單位重點從日常養(yǎng)護管理、溫度監(jiān)測和降溫速率控制三個方面加強養(yǎng)護管理,確保大體積混凝土內(nèi)外溫差≤25℃,降溫速率≤1.5℃/d。
①日常養(yǎng)護管理時,混凝土澆筑完成后及時覆蓋養(yǎng)護1層薄膜和2層土工布,并在薄膜上按“S”型鋪設(shè)水管,定期灑水保持混凝土表面濕潤。結(jié)合該工程施工期間屬于夏季的實際情況,該工程現(xiàn)場搭設(shè)保溫棚,覆蓋帆布,保溫棚內(nèi)設(shè)碘鎢燈,保持環(huán)境溫度一致。
②溫度監(jiān)測。該工程采用自動化溫度監(jiān)測探頭,溫度監(jiān)測探頭埋置在測溫管內(nèi),測溫管與筏板基礎(chǔ)鋼筋綁扎固定,溫度探頭分別埋置在筏板基礎(chǔ)中心和距底部、表面0.2m處,溫度探頭通過無線網(wǎng)與環(huán)境監(jiān)測主機連接,按6min監(jiān)測頻次收集混凝土中心溫度和表面溫度數(shù)據(jù),自動計算并生成大體積混凝土溫差變化趨勢和溫差提醒,便于及時采取溫度控制措施。該工程中,筏基大體積混凝土溫度監(jiān)測探頭共計25處(如圖2所示),縱向、橫向布設(shè),確保溫度監(jiān)測準確。
圖2 測溫點布設(shè)示意圖
③溫差控制?;炷翝仓瓿?d內(nèi),該階段為升溫階段,隨水化熱反應(yīng)而出現(xiàn)中心溫度上升現(xiàn)象,該階段施工單位重點加強混凝土表面溫度控制和保溫、保濕覆蓋,降低中心溫度和表面溫度溫差?;炷翝仓?d~10d階段為降溫階段,由于大體積混凝土內(nèi)部溫度較高、下降速率較小,易造成內(nèi)外溫差≥25℃,該階段重點加強溫差控制,保持或提高混凝土表面溫度,降低內(nèi)外溫差?;炷翝仓?0d后,混凝土強度增加,抗拉應(yīng)力性能增強,采用日常養(yǎng)護管理措施即可滿足要求。該工程大體積混凝土養(yǎng)護期28d,養(yǎng)護期間大體積混凝土最高溫度73.5℃,混凝土最高溫升46.5℃,最高溫度出現(xiàn)在澆筑后85h,混凝土表面溫度為55.3℃,內(nèi)外溫差≤25℃,達到大體積混凝土溫度控制要求?;炷林行臏囟冉禍厮俾蕿?.0℃/d~1.5℃/d,混凝土表面降溫速率為1.2℃/d~1.8℃/d,通過養(yǎng)護管理措施,基本實現(xiàn)了核電站筏基大體積混凝土內(nèi)外降溫速率同步。
該工程自2021年6月11日開始施工,連續(xù)澆筑48h,澆筑施工過程順利,養(yǎng)護期間混凝土各項指標良好,混凝土拆模后表觀質(zhì)量良好,未發(fā)現(xiàn)表面裂縫、貫穿性裂縫等病害,達到預(yù)期混凝土澆筑施工質(zhì)量控制目標。