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        某動車組制動盤螺栓松動故障分析

        2022-01-06 02:20:06高敦升
        大科技 2022年3期
        關(guān)鍵詞:靜平衡不平動平衡

        高敦升

        (中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司,山東 青島 266111)

        0 引言

        高速動車組車輛運(yùn)用與維護(hù)是高速鐵路上非常重要的環(huán)節(jié),輪對作為列車運(yùn)行中行走部件對于鐵路交通運(yùn)輸有非常重要作用和意義。在高速列車不斷刷新時速的背景下,為了保障高速動車組列車運(yùn)行安全,高速動車組列車需要不斷進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、維修等。2020 年10 月,配屬國內(nèi)某鐵路局的動車組在庫內(nèi)檢修時,發(fā)現(xiàn)一條拖車輪對軸裝制動盤出現(xiàn)螺栓松脫情況。該故障引起了鐵路總公司及動車組造修廠極大的重視,針對該故障開展了認(rèn)真的分析。

        1 拖車輪對組成結(jié)構(gòu)

        動車組輪對組成分動車輪對和拖車輪對兩種。拖車輪對組成由兩個車輪、一條車軸、兩個軸裝制動盤等部件組成。拖車輪對組成結(jié)構(gòu)圖示如圖1 所示。

        圖1 拖車輪對結(jié)構(gòu)

        2 輪對組成檢測

        2.1 外觀檢查

        通過檢查松動螺栓所在制動盤的其他螺栓狀態(tài),該制動盤其余螺栓防松標(biāo)記也出現(xiàn)不同程度偏移情況。對制動盤外觀狀態(tài)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)軸裝制動盤表面存在異物擊打痕跡,因此,排除了因異物擊打造成的螺栓松動。

        2.2 動平衡檢測

        對該輪對進(jìn)行動平衡檢測,檢測結(jié)果見表1,根據(jù)檢測結(jié)果可知該輪對動平衡超差。調(diào)查該輪對新造時動平衡檢測記錄,得知該輪對新造時動平衡檢測結(jié)果是合格的。綜上所述,該輪對在運(yùn)營過程中出現(xiàn)了動平衡超差的情況。

        表1 輪對動不平衡量要求及實測數(shù)據(jù) 單位:g·m

        2.3 車輪跳動檢測

        對車輪徑向和端面兩個方向進(jìn)行跳動檢測,檢測數(shù)值如表2所示,根據(jù)表2 數(shù)值可知兩側(cè)車輪多處跳動數(shù)據(jù)已超出動車組列車上線運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值。

        表2 車輪檢查記錄 單位:mm

        2.4 車輪不圓度檢測

        對車輪不圓度進(jìn)行測試,通過車輪徑跳測試曲線推斷兩側(cè)車輪存在類似于扁疤的車輪不圓,名義滾動圓處的最大徑跳達(dá)到0.5mm 左右,見圖2。

        圖2 車輪重點與徑跳最大對照

        由2.3 和2.4 內(nèi)容可知:車輪徑跳最大區(qū)域、不圓度檢測的相對高點相位相同。

        2.5 制動盤檢查

        分別從距離制動盤外緣10mm、30mm、50mm、70mm、110mm、130mm、150mm 處測量端面跳動,具體情況見表3。在制動盤摩擦面每隔90°均勻選取4 個半徑方向,測量制動盤面磨耗量,具體數(shù)據(jù)見表4。通過對制動盤數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可知:制動盤跳動無異常,制動盤磨耗量超出高級修標(biāo)準(zhǔn)。

        表3 制動盤端面跳動量 單位:mm

        表4 制動盤面磨耗量 單位:mm

        2.6 輪對清洗后數(shù)據(jù)檢測

        考慮到輪對表面存在異物可能會對動平衡測試結(jié)果造成一定的影響,輪對返廠后首先對輪對進(jìn)行清洗,清洗后重新進(jìn)行輪對動平衡測試,所得結(jié)果基本無變化。

        3 輪對分解數(shù)據(jù)檢測

        為了更準(zhǔn)確地判斷造成輪對動平衡超差的原因,將車輪進(jìn)行了退卸,退卸車輪后,對軸盤與車軸組成進(jìn)行動平衡檢測,測試數(shù)據(jù)顯示制動盤合成不平衡量未發(fā)生明顯變化。

        對車輪進(jìn)行靜平衡檢測,重點檢測徑向跳動最大位置,所得數(shù)據(jù)見表5。

        表5 車輪靜平衡量數(shù)值

        根據(jù)上述結(jié)果進(jìn)行分析并初步判斷:引起該條輪對動平衡數(shù)值異常的主要原因:兩側(cè)車輪靜平衡量過大且相位方向一致。

        4 車輪靜平衡仿真計算

        對車輪靜平衡進(jìn)行理論計算,理論計算數(shù)值為131.8g·m,與車輪靜平衡檢測值相近,車輪靜平衡檢測值見表6。

        表6 車輪靜平衡量數(shù)值

        具體過程如下。

        車輪質(zhì)量偏心造成車輪靜不平衡,其計算公式如式(1)所示。

        其中:m——車輪偏心質(zhì)量,g,根據(jù)車輪多邊形曲線,其偏心質(zhì)量為凹陷處的異常磨損部分;r——偏心質(zhì)量的質(zhì)心距回轉(zhuǎn)半徑的距離,m。

        為簡化計算模型,將偏心質(zhì)量分解為A 區(qū)域和B 區(qū)域,車輪總的靜不平衡量可通過兩部分靜不平衡量進(jìn)行矢量計算,見圖3。

        圖3 不平衡量計算簡化模型

        其中:mA=279.8g;rA=0.269m;mB=187.5g;rB=0.302m。

        理論計算與故障輪對車輪靜不平衡量數(shù)值相近。

        5 結(jié)論

        通過實際檢測與理論計算相結(jié)合得出:該拖車輪對制動盤螺栓松動直接原因為輪對動平衡超差。根本原因為車輪單件靜不平衡量超差,且兩側(cè)車輪靜不平衡相位相同,導(dǎo)致車輪徑向跳動約為0.5mm,車輪滾動圓出現(xiàn)了低階次明顯不圓磨耗,異常磨耗車輪重心偏離車軸中心線,最終致使車輪不平衡量超差,造成制動盤螺栓松動。

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