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        300 MW亞臨界機(jī)組深度節(jié)能改造技術(shù)應(yīng)用

        2022-01-03 13:24:20郭春暉趙永國(guó)
        黑龍江電力 2021年4期
        關(guān)鍵詞:煤耗煤種預(yù)熱器

        郭春暉,劉 龍,趙永國(guó)

        (1.國(guó)家能源集團(tuán)山東電力有限公司,濟(jì)南 250101;2.國(guó)家能源集團(tuán)菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)

        0 引 言

        國(guó)家能源菏澤發(fā)電有限公司2臺(tái)300 MW亞臨界機(jī)組,在尚未開展通流改造和供熱改造的之前供電煤耗在325 g/(kW·h)左右, 為了達(dá)到國(guó)家要求的供電煤耗(310 g/之下)目標(biāo), 2016年對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行通流改造后,修正后額定負(fù)荷試驗(yàn)熱耗率為7 892 kJ/(kW·h),供電煤耗為315.2 g/(kW·h),因此僅靠通流改造不能滿足供電煤耗目標(biāo)[1-2]。為了達(dá)到此目標(biāo), 2016年至2018年,國(guó)家能源菏澤發(fā)電有限公司先后實(shí)施了多項(xiàng)深度節(jié)能改造技術(shù),依據(jù)技術(shù)改造與節(jié)能工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)300 MW亞臨界機(jī)組的主設(shè)備及輔助系統(tǒng)、運(yùn)行優(yōu)化、燃料等三個(gè)方面進(jìn)行深度節(jié)能改造。

        1 主設(shè)備及輔助系統(tǒng)深度節(jié)能改造技術(shù)

        1.1 磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)安裝CO在線監(jiān)測(cè)設(shè)備

        通過(guò)在磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)安裝CO在線監(jiān)測(cè)設(shè)備和相應(yīng)DCS組態(tài)控制邏輯,實(shí)現(xiàn)CO實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),徹底杜絕制粉系統(tǒng)爆燃、自燃事故的發(fā)生,在安全的前提下提升磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫10 ℃,以優(yōu)化燃燒,降低排煙溫度,提高鍋爐效率,達(dá)到降低煤耗的目的[3]。在2020年3月25日至2020年4月15日進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試初期,為了驗(yàn)證CO實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性,分別在不同磨煤機(jī)、不同煤種、不同負(fù)荷情況下進(jìn)行溫升5 ℃、10 ℃、15 ℃的預(yù)試驗(yàn),查找個(gè)別測(cè)點(diǎn)CO濃度一直偏高的原因,消除了B1粗粉分離器出口CO濃度一直偏高的缺陷。為了測(cè)算磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫提升對(duì)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的影響,在300 MW、240 MW工況下,進(jìn)行磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫提升10 ℃對(duì)比測(cè)試。磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫升溫試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1,試驗(yàn)結(jié)果分析見表2。

        表1 4號(hào)爐磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫升溫試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        表2 磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫升溫試驗(yàn)結(jié)果分析

        由試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算得出,在保證安全的前提下,提高磨煤機(jī)出口溫度10 ℃以上,在240 MW工況下,排煙溫度可降低3.95 ℃,飛灰含碳量降低0.87%,鍋爐效率可提高0.47%,機(jī)組供電煤耗降低1.598 g/(kW·h),年直接經(jīng)濟(jì)效益141.4萬(wàn)元;在300 MW工況下,排煙溫度可降低3.87 ℃,飛灰含碳量降低0.93%,鍋爐效率可提高0.48%,機(jī)組供電煤耗降低1.632 g/(kW·h),年直接經(jīng)濟(jì)效益144.4萬(wàn)元。

        1.2 熱管式空氣預(yù)熱器的應(yīng)用

        熱管具有很高的軸向?qū)嵝?、?yōu)良的等溫性、高效的傳熱性。在電力工程上,應(yīng)用熱管換熱器作為鍋爐的低溫空氣預(yù)熱器(如圖1示),能徹底解決低溫預(yù)熱器腐蝕、堵灰、磨損、換熱效率低等問(wèn)題[4]。

        圖1 熱管式空氣預(yù)熱器布置圖

        根據(jù)菏澤發(fā)電廠鍋爐熱管式空氣預(yù)熱器改造實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明。該廠熱管式空氣預(yù)熱器改造前存在以下問(wèn)題:

        1) 空氣預(yù)熱器內(nèi)大量積灰、堵灰,嚴(yán)重影響了空氣與煙氣的換熱,致使鍋爐效率大幅下降,排煙溫度持續(xù)上升,造成停爐進(jìn)行處理。

        2) 空氣預(yù)熱器大量漏風(fēng),導(dǎo)致空氣預(yù)熱器堵灰,增加了引、送風(fēng)機(jī)單耗,造成停爐處理。

        3) 低溫結(jié)露金屬腐蝕,已影響到空氣預(yù)熱器的整體壽命。

        改造后,解決了以上問(wèn)題,并且各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)變現(xiàn)優(yōu)良,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,風(fēng)機(jī)能耗大大降低,運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3。

        表3 空預(yù)器改造前后主要運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

        從改造前后參數(shù)比較可知:改造前,送風(fēng)機(jī)已達(dá)最大出力,但送風(fēng)量不足,氧量偏低,排煙溫度偏低,再熱汽溫度低,不能維持滿負(fù)荷出力;改造后,在同樣運(yùn)行工況下:送風(fēng)機(jī)電流平均降12 A,吸風(fēng)機(jī)電流平均降8 A,送風(fēng)量、含氧量能滿足滿負(fù)荷要求,再熱汽溫度能維持在539 ℃以上,排煙溫度降低3.17 ℃。從熱試組漏風(fēng)試驗(yàn)看,目前空預(yù)器漏風(fēng)率較低,漏風(fēng)率為1.23%,比改造前降低20.39%。從爐渣情況看,雖然此次改造增加部分爐膛燃帶,但尚未發(fā)現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象。

        2 運(yùn)行優(yōu)化

        2.1 基于SCR系統(tǒng)三場(chǎng)多參數(shù)復(fù)合噴氨優(yōu)化技術(shù)

        為了提高脫硝性能,消除SCR系統(tǒng)的NOx分布不均和局部氨逃逸峰值,減少氨逃逸量,降低空預(yù)器差壓,徹底解決空預(yù)器堵塞,提高機(jī)組整體經(jīng)濟(jì)性和安全性[5]。

        經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān)和研究,于2017年2月對(duì)菏澤發(fā)電有限公司3號(hào)、4號(hào)爐SCR系統(tǒng)采用三場(chǎng)多參數(shù)復(fù)合噴氨優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行噴氨優(yōu)化。三場(chǎng)多參數(shù)復(fù)合噴氨優(yōu)化技術(shù)針對(duì)SCR系統(tǒng)的煙氣流速場(chǎng)、NOx濃度場(chǎng)、NH3濃度場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)格法測(cè)量,采用函數(shù)擬合繪制了脫硝系統(tǒng)的煙氣流速、NOx濃度、NH3濃度分布圖,直觀的分析脫硝出口氨逃逸率與NOx濃度場(chǎng)、煙氣速度場(chǎng)分布狀況的相互影響關(guān)系,從而找出問(wèn)題根源和解決辦法。

        三場(chǎng)多參數(shù)復(fù)合噴氨優(yōu)化技術(shù)在調(diào)整噴氨量和查找NH3逃逸根源上具有同類技術(shù)無(wú)法比擬的優(yōu)越性。煙氣流速場(chǎng)、NOx濃度場(chǎng)、NH3濃度場(chǎng)分布圖如圖2~4所示。

        圖2 煙氣流速場(chǎng)分布圖

        圖3 NOx體積分?jǐn)?shù)場(chǎng)分布圖

        圖4 NH3體積分?jǐn)?shù)場(chǎng)分布圖

        優(yōu)化后SCR系統(tǒng)的NOx分布不均勻度明顯改善,消除了局部氨逃逸峰值,并降低了氨逃逸率;3號(hào)、4號(hào)爐空氣預(yù)熱器差壓分別降低了1.2 kPa、2 kPa,空預(yù)器漏風(fēng)率分別降低了1.58%、1.99%,排煙溫度分別降低了1.6 ℃、2.5 ℃,經(jīng)過(guò)測(cè)算,綜合供電煤耗分別降低1.973 g/(kW·h)、3.157 g/(kW·h),年經(jīng)濟(jì)效益分別為268萬(wàn)元、429萬(wàn)元,2臺(tái)機(jī)組合計(jì)年經(jīng)濟(jì)效益697萬(wàn)元。

        2.2 低負(fù)荷最少的磨煤機(jī)運(yùn)行方式

        磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)對(duì)制粉單耗的影響分析如下:

        1)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析:同樣負(fù)荷下,運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī)比運(yùn)行3臺(tái)磨煤機(jī),制粉單耗下降1/3左右。

        2)同樣負(fù)荷下,負(fù)荷越高,運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī)單耗下降越少;負(fù)荷越低,運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī)單耗下降越多。

        3)無(wú)論3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行還是2臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,隨著負(fù)荷的升高,單耗均下降。

        4)受煤質(zhì)影響,250 MW負(fù)荷以下,運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī)(目前最多帶230 MW),磨煤機(jī)單耗未達(dá)到設(shè)計(jì)值24.40(kW·h)/t;250 MW負(fù)荷以上,運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī)能低于設(shè)計(jì)值;運(yùn)行3臺(tái)磨煤機(jī)在滿負(fù)荷時(shí)也未達(dá)到設(shè)計(jì)值[6]。

        磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)對(duì)廠用電率的影響:

        1)運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī),隨著負(fù)荷的降低,廠用電率下降較多,250 MW負(fù)荷以下運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī),廠用電率至少降低0.5%以上。

        2)運(yùn)行2臺(tái)磨煤機(jī),在負(fù)荷210 MW以上,廠用電率能低于設(shè)計(jì)值(4.98%),而運(yùn)行3臺(tái)磨煤機(jī)負(fù)荷應(yīng)在230 MW以上,廠用電率能達(dá)到設(shè)計(jì)值[6]。

        磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)對(duì)飛灰、爐渣可燃物的影響:2臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,飛灰可燃物含量平均達(dá)到4.41%,爐渣可燃物含量平均達(dá)到4.95%,分別比3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)高1.5%、2.38%。

        綜上可以看出,在機(jī)組230 MW負(fù)荷以下,2臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行比較經(jīng)濟(jì)。

        2.3 調(diào)門優(yōu)化及滑壓運(yùn)行優(yōu)化

        調(diào)門重疊度合理判別依據(jù)是負(fù)荷穩(wěn)定、重疊度盡可能小。定滑壓運(yùn)行涉及機(jī)組的耗汽量、汽溫、減溫水量、調(diào)門節(jié)流損失、排煙溫度、凝結(jié)水泵電耗等。機(jī)組通流改造后,熱試組通過(guò)對(duì)汽輪機(jī)多個(gè)負(fù)荷段不同壓力下熱效率進(jìn)行測(cè)試,制定出新的定滑壓運(yùn)行曲線[8]指導(dǎo)運(yùn)行操作。新、舊滑壓曲線經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行對(duì)比,優(yōu)化結(jié)果如圖5所示。

        圖5 通流改造前后滑壓運(yùn)行曲線

        通過(guò)優(yōu)化前后滑壓曲線比較,平均主汽壓力向上修正了0.8 MPa左右,可實(shí)現(xiàn)降低供電煤耗1.12 g/(kW·h),熱經(jīng)濟(jì)性顯著。

        3 燃料節(jié)能技術(shù)

        根據(jù)實(shí)際來(lái)煤特性,借助適當(dāng)?shù)腻仩t燃燒調(diào)整試驗(yàn)及分析計(jì)算模型,通過(guò)對(duì)摻配煤種熱力計(jì)算,對(duì)比摻配前后鍋爐效率和供電煤耗,計(jì)算出經(jīng)濟(jì)煤種摻燒邊界,再依據(jù)煤炭市場(chǎng)行情進(jìn)行科學(xué)合理?yè)脚浣?jīng)濟(jì)煤種,以降低綜合入爐煤?jiǎn)蝺r(jià),提高經(jīng)濟(jì)效益。

        混煤摻燒邊界的計(jì)算式:

        a=[(bhs-bsj)·p·j]/w

        (4)

        式中:a為混煤摻燒邊界,元/t;bhs為混燒經(jīng)濟(jì)煤種時(shí)供電煤耗,g/(kW·h);bsj為燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí)供電煤耗,g/(kW·h);p為機(jī)組供電量,kW·h;j為入爐煤價(jià)格,元/t;w為經(jīng)濟(jì)煤種摻燒量,t/d。

        £=[(jsj-jhs)-a]×w

        (5)

        式中:£為混煤摻燒經(jīng)濟(jì)效益,元/d;jsj為設(shè)計(jì)煤種價(jià)格,元/t;jhs混燒經(jīng)濟(jì)煤種價(jià)格,元/t。

        因此,如果設(shè)計(jì)入爐標(biāo)煤價(jià)格與摻配經(jīng)濟(jì)煤種價(jià)格的差值大于摻燒邊界,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)煤種摻燒可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益;差值越大,經(jīng)濟(jì)效益越好,反之則不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。煤炭?jī)r(jià)格變化較大,參考此摻燒邊界值,就可以通過(guò)對(duì)比煤價(jià),及時(shí)評(píng)估混煤摻燒的經(jīng)濟(jì)性。

        2017年2月,專門成立經(jīng)濟(jì)煤種摻配專項(xiàng)工作小組,選擇4號(hào)爐進(jìn)行經(jīng)濟(jì)煤種摻配試驗(yàn),對(duì)摻燒的經(jīng)濟(jì)煤種制定了摻配方案,通過(guò)熱力計(jì)算給出了摻燒邊界,并依據(jù)煤炭市場(chǎng)行情對(duì)經(jīng)濟(jì)煤種摻配方案進(jìn)行了實(shí)施;經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索和燃燒調(diào)整,摻配效果越來(lái)越好,機(jī)組運(yùn)行安全穩(wěn)定,飛灰可燃物和爐渣可燃物得到合理的控制;當(dāng)煤價(jià)差高于摻燒邊界時(shí),經(jīng)濟(jì)煤種大量摻燒可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益[9]。

        此次對(duì)4號(hào)爐摻燒低揮發(fā)份經(jīng)濟(jì)煤種, 該經(jīng)濟(jì)煤種為揮發(fā)份15%左右的陽(yáng)泉煤,經(jīng)濟(jì)煤種上在B磨B2倉(cāng),摻燒量約20 t/h。為了方便效益對(duì)比,摻配煤量均按照20 t/h進(jìn)行計(jì)算,實(shí)際上給煤量略有偏差。按照試驗(yàn)要求,從2017年2月20日至2017年3月3日,燃料對(duì)4號(hào)爐B2倉(cāng)上陽(yáng)泉煤(貧瘦煤),菏澤發(fā)電有限公司熱力試驗(yàn)組對(duì)經(jīng)濟(jì)煤種摻配效果進(jìn)行熱力計(jì)算和經(jīng)濟(jì)效益分析。試驗(yàn)結(jié)果見下表4。

        表4 試驗(yàn)結(jié)果匯總

        通過(guò)此次試驗(yàn),在摻配量20 t/h的狀況下,摻配揮發(fā)分15%左右的經(jīng)濟(jì)煤種,初步確定電廠2臺(tái)300 MW機(jī)組經(jīng)濟(jì)煤種參配邊界為40.61元/t,根據(jù)煤炭市場(chǎng)行情,當(dāng)經(jīng)濟(jì)煤種價(jià)格低于煙煤價(jià)格40.61元/t,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)煤種摻燒就會(huì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。試驗(yàn)期間,貧煤與煙煤價(jià)差147元/t,按照B磨單倉(cāng)摻配方案來(lái)算,表4中5個(gè)負(fù)荷工況產(chǎn)生的日經(jīng)濟(jì)效益分別為:53 433元、34 297元、46 576元、60 193元和60 839元,平均日經(jīng)濟(jì)效益51 067元,5個(gè)試驗(yàn)工況的平均負(fù)荷為239.5 MW,每發(fā)1 kW·h電能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為0.008 884 3元,按照菏澤發(fā)電廠2臺(tái)300 MW機(jī)組年發(fā)電量33億(kW·h)計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益2 932萬(wàn)元。因此,當(dāng)煤價(jià)差比較大時(shí),進(jìn)行經(jīng)濟(jì)煤種摻配能大幅降低燃煤成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        針對(duì)菏澤電廠300 MW機(jī)組深度節(jié)能改造技術(shù),從主設(shè)備及輔助設(shè)備、鍋爐和汽機(jī)側(cè)運(yùn)行優(yōu)化和燃料等三個(gè)方面進(jìn)行節(jié)能改造。

        1)通過(guò)在磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)安裝CO在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,在安全提升磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫10 ℃的前提下,優(yōu)化燃燒。

        2)SCR系統(tǒng)采用三場(chǎng)多參數(shù)復(fù)合噴氨優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行噴氨優(yōu)化。

        3)通過(guò)對(duì)摻配煤種熱力計(jì)算,對(duì)比摻配前后鍋爐效率和供電煤耗,計(jì)算出經(jīng)濟(jì)煤種摻燒邊界,再依據(jù)煤炭市場(chǎng)行情進(jìn)行科學(xué)合理?yè)脚浣?jīng)濟(jì)煤種。

        現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用該技術(shù)方法,降低了煤耗,提高了電廠經(jīng)濟(jì)效益,取得良好的節(jié)能效果。

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