吳愛軍,饒銳
GDNF公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2004年投產(chǎn),最初設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)155萬噸水泥熟料,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格:φ4.8m×72m,生料磨型號:ATOX50輥磨。經(jīng)過多次改造,熟料產(chǎn)量始終<6 200t/d,2019年年均生產(chǎn)能力6 105t/d,與同類型同型號窯企業(yè)熟料產(chǎn)量>7 000t/d的企業(yè)相比,生產(chǎn)能力有較大差距。另外,在生料系統(tǒng)中,僅生料磨一項的年度維修費用,即占了整個企業(yè)維修費用的31%以上,且維修工時長,消耗了大量的維修工時。
為有效解決以上問題,GDNF公司采用了TPM(Total Productivity Management)全面生產(chǎn)管理方法,按照明確工作方向、實施組織保障、進行現(xiàn)狀調(diào)查、開展原因分析、提出改善措施五步工作流程,開展了5Why分析、相關(guān)性分析及4M分析等工作,有效提升了企業(yè)管理水平、促進了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)提升、減少了因設(shè)備故障而造成的損失,實現(xiàn)了提產(chǎn)增效的目標(biāo)。
針對GDNF公司面臨的產(chǎn)能制約問題,我們設(shè)定了保證熟料產(chǎn)量達到6 400t/d的工作目標(biāo)。運用回溯法和相關(guān)性分析法,根據(jù)物料平衡計算結(jié)果,在不改變生產(chǎn)工藝的前提下,回溯物料配比及平衡量,具體見表1。
如表1所示,若要達到熟料產(chǎn)量6 400t/d這一目標(biāo),生料產(chǎn)量下限為416t/h,石灰石產(chǎn)量下限為346.6t/h??紤]到規(guī)避峰電時間段(8:00-12:00;17:00-21:00)以及礦山開采時限和運輸時間等因素,生料磨的最優(yōu)日運行時間為16h,石灰石破碎機的最優(yōu)日運行時間為6~12h。
表1 GDNF公司物料平衡表
綜合考慮以上物料平衡計算以及相關(guān)影響因素,明確了以下工作方向:基于日最優(yōu)運行時間分析的生料磨理論產(chǎn)量范圍為416~624t/h,結(jié)合國內(nèi)外同類型設(shè)備實際工況,生料磨產(chǎn)量設(shè)定為560t/h左右,石灰石破碎機產(chǎn)量范圍為693.2~1 386.4t/h。
成立TPM管理改善小組,明確職能分工、減少管理層級;針對具體問題跨部門跨專業(yè)通力協(xié)作,提高溝通協(xié)作效率;通過轉(zhuǎn)換思維方式,從多個方面對問題進行分析并加以改善。GDNF公司TPM改善小組組織結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 TPM改善小組組織結(jié)構(gòu)
組織機構(gòu)明確后,需明確小組成員的職能分工,GDNF公司TPM改善小組成員的職能分工如表2所示。
表2 GDNF公司TPM改善小組成員的職能分工
TPM管理活動的評價指標(biāo)為設(shè)備綜合效率(OEE,Overall Equipment Effectiveness),它是用來表征設(shè)備理論生產(chǎn)能力和實際生產(chǎn)能力對比的一種測量工具。GDNF公司OEE設(shè)備綜合效率指標(biāo)的組成分解如圖2所示。
從圖2可以直觀地看出,影響設(shè)備綜合效率的主要因素為停機時間、降速減產(chǎn)以及不合格批次。
圖2 GDNF公司OEE設(shè)備綜合效率指標(biāo)的組成分解
如圖3、4所示,GDNF公司生料磨系統(tǒng)于2019年因故障停機79次,停機時長142.5h,除去原材料品質(zhì)所導(dǎo)致的堵料停機,其他停機均為設(shè)備突發(fā)故障所致,均為事后維修。
圖3 2019年GDNF公司生料磨減產(chǎn)降速次數(shù)統(tǒng)計(單位:次)
GDNF公司生料磨系統(tǒng)于2019年的計劃停磨時間長達845.9h,減去大修停機時間653.4h,平均每天需停機約2.5h進行磨內(nèi)維護,維護時間過長;另外,每次磨內(nèi)維護需要約6~8人協(xié)同完成(崗位人員2名,機修工3~4名,電工1~2名),且不包括現(xiàn)場安全員以及中控操作人員。
如圖5所示,GDNF公司2019年生料磨年均產(chǎn)量為461t/h,結(jié)合物料平衡計算,我們將生料磨產(chǎn)量目標(biāo)設(shè)定在490~500t/h,故障目標(biāo)停機時間減少50%,處于前文所確定的目標(biāo)范圍。
圖4 2019年GDNF公司生料磨減產(chǎn)降速時長統(tǒng)計(單位:h)
圖5 GDNF公司2019年生料磨產(chǎn)量統(tǒng)計(單位:t/h)
TPM管理活動所使用的原因分析工具系統(tǒng)圖見圖6。
圖6 TPM管理活動所使用的原因分析工具系統(tǒng)圖
根據(jù)前文所述生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果顯示,生料系統(tǒng)故障點和制約因素很多。在此僅圍繞產(chǎn)量、維修費用及維修工時三個方面,選取有代表性的生料磨主機為案例進行分析,以直接體現(xiàn)5Why分析、相關(guān)性分析、4M分析等管理工具的使用方法。
5Why分析法也稱“5問法”,通俗來講,就是逐次遞進問5個為什么。文獻[1-3]對5Why分析法的定義、使用方式等進行了詳細論述,在此僅介紹其在水泥行業(yè)中的應(yīng)用。
5Why分析法是一種基于設(shè)備(零部件)關(guān)聯(lián)性的物理分析方法。若要剖析設(shè)備零部件之間的關(guān)聯(lián)方式,需要有一種較為直觀的表征方式。因為TPM管理活動中的一項關(guān)鍵目標(biāo)就是全員參與,需要做到即使不是相關(guān)專業(yè)人員,也能通過5Why分析直觀了解其中原理,這里使用示意圖的方式進行敘述。
(1)設(shè)備結(jié)構(gòu)示意
輥磨磨輥、磨盤、液壓拉桿結(jié)構(gòu)見圖7。
圖7 輥磨磨輥、磨盤、液壓拉桿結(jié)構(gòu)示意圖
(2)設(shè)備故障模式分析
根據(jù)實際故障發(fā)生情況,生料磨故障模式分析選取液壓拉桿作為分析對象。按照5Why分析法,從故障設(shè)備出發(fā),先區(qū)分故障類別及故障現(xiàn)象,再針對故障現(xiàn)象,逐層遞進展開分析,具體分析展開示范見表3~表5。
本文提供了一個如何使用5Why分析法的較為清晰的路線,但考慮本文篇幅,表3~表5僅分析了一種故障現(xiàn)象的第一層原因,其他過程不再贅述。
表3 生料磨液壓拉桿5Why分析(1)
表5 生料磨液壓缸5Why分析(3)
TPM管理相關(guān)性分析是指,根據(jù)生產(chǎn)工藝原理、流程,從源頭出發(fā),逐道工序進行分析,直至發(fā)現(xiàn)問題所在工序結(jié)束。
以GDNF公司生料生產(chǎn)工藝為例,四種原材料由車輛運輸進廠,通過破碎機破碎成規(guī)定范圍大小的物料,經(jīng)皮帶輸送設(shè)備輸送至堆料機進行均勻堆料;取料機根據(jù)“橫鋪直取”的原則進行取料,再由皮帶輸送設(shè)備輸送至調(diào)配站相應(yīng)的料庫進行存儲;調(diào)配站中的四種物料根據(jù)配比要求,由皮帶秤定量輸送,搭配混合為原料后,由帶式輸送機運至生料磨下料小倉,穩(wěn)定下料到板式喂料秤,定量喂入生料磨;原料經(jīng)生料磨研磨成規(guī)定范圍大小的生料后,被向上的氣流帶入選粉機分離器進行氣固分離,生料因重力向下,通過螺旋輸送機、空氣輸送斜槽以及斗式提升機進入生料均化庫,直至整個生料生產(chǎn)流程結(jié)束。
表4 生料磨液壓拉桿5Why分析(2)
根據(jù)工藝原理制作的生料產(chǎn)量與工序相關(guān)性分析如表6所示。表6直觀地體現(xiàn)了與生料產(chǎn)量相關(guān)的工序,明確對應(yīng)工序后再逐一進行排查。
結(jié)合圖6和表6可見,在不改變當(dāng)前生產(chǎn)工藝的情況下,另一個提升產(chǎn)能的方法是改善原料粒度控制。結(jié)合表3可以看出,原材料粒度對系統(tǒng)產(chǎn)量、磨機電耗、料層波動等有一系列影響,若要減少生料磨做功,需從原料粒度控制方面著手。根據(jù)回溯推理理論,結(jié)合上述相關(guān)性分析,逐個工藝環(huán)節(jié)逆推可以看出,與原材料粒度相關(guān)的環(huán)節(jié)僅有破碎環(huán)節(jié)。在破碎環(huán)節(jié),既要控制好粒度,又不能增加破碎機做功。
表6 生料產(chǎn)量與工序的相關(guān)性分析表
破碎工藝流程為,礦山開采出的礦石,經(jīng)運輸車輛運進廠內(nèi),送入破碎機,物料經(jīng)破碎機破碎成規(guī)定大小的物料,再由皮帶輸送機運走。從礦石破碎原理可以看出,若要使物料粒度破碎合格且不增加破碎機電耗,只能從提高破碎機做功效率出發(fā),區(qū)分并減少破碎機的不必要做功和重復(fù)做功。開采進廠的礦石大小不一,其中,顆粒較小的物料不必再進行破碎,這是不必要的做功。而有些大的物料進入破碎機破碎,粒度合格后未及時出破碎機,仍受到破碎機錘擊,這種做功即是重復(fù)做功?;谶@樣的思路,結(jié)合前饋控制原理,考慮在物料破碎前先行篩選,小于破碎要求的物料直接落入皮帶輸送機。
原料粒度控制改善思路如圖8所示,在礦石進廠前對體積過大的物料進行搭配運輸,不允許出現(xiàn)物料全部是大石塊的情況,大小不一的物料搭配使用(當(dāng)前技術(shù)手段難以使所有礦石均達到規(guī)定粒度大小,也無法做到不允許大石塊進廠)。篩選機安裝在破碎機之前,小于破碎要求的物料經(jīng)篩選,直接落入皮帶輸送機。
圖8 原料粒度控制改善思路
4M分析法也稱“人、機、料、法”分析法(Man、Machine、Material、Method)。經(jīng)過不斷的發(fā)展,之后相繼出現(xiàn)4M1E法(加入了環(huán)境)以及5M1E法(加入了測量和環(huán)境),分析維度有拓展,但基本分析思路沒有改變。即此類分析都是針對同一個問題,從不同的維度進行分析,最后匯總得出結(jié)論。
常見的4M分析工具有魚骨圖及4M控制矩陣。魚骨圖的優(yōu)點是可以直觀呈現(xiàn)問題原因,且具有一定的邏輯性,與5Why分析的思維導(dǎo)圖類似;缺點是不利于數(shù)據(jù)統(tǒng)計與改善措施制定。這里僅通過案例對4M控制矩陣分析工具進行論述。
選取生料磨作為案例分析對象,對GDNF公司2019年實際數(shù)據(jù)進行盤點,制作4M控制矩陣。矩陣分布表見表7,表7中各列具體內(nèi)容分解如表8~10所示。
表7 生料磨4M分析控制矩陣表
生料磨的4M分析控制矩陣分為料、機、法三部分。在原料項中,列出了與生料磨有關(guān)的所有原料檢測控制項目以及管理要求(見表8);在設(shè)備項中,根據(jù)生料磨系統(tǒng)的主電機、減速機、稀油站、磨機等設(shè)備組成,從設(shè)備清掃、點檢、潤滑、更換、調(diào)整五個日常管理項出發(fā),列出了具體的管理要求(見表9);在防錯方法項中,結(jié)合設(shè)備項的設(shè)備組成,再分為設(shè)備性能參數(shù)及操作要求兩小項,分別列出實際的管理要求(見表10)。
表8 生料磨4M分析控制矩陣表(原料項)
表9 生料磨4M分析控制矩陣表(設(shè)備精度項)
表10 生料磨4M分析控制矩陣表(防錯方法項)
很顯然,關(guān)于4M分析中的“人(MAN)”這一維度,已在實際的檢測、點檢、潤滑、操作等工作中提出了具體的控制要求,實現(xiàn)這些要求時,即可避免因“人”的因素導(dǎo)致的問題發(fā)生。例如,表9中主電機的清掃,要求每天一次,且達到表面無積灰、無油漬;主電機的點檢,要求每班兩次,且點檢涵蓋前后軸瓦溫度、震動、聲音等的測量,這些都是對于“人(MAN)”這一維度的具體要求。
在此階段,對應(yīng)前文所進行的各種分析結(jié)果提出改善措施。其中,5Why分析主要是針對以往設(shè)備故障以及減產(chǎn)降速情況進行根本性的原因分析,提出避免同樣的情況再次發(fā)生的措施,從而提高設(shè)備運行時間,達到提高產(chǎn)量的目的;4M分析主要是以設(shè)備穩(wěn)定運行為目的,從控制工藝參數(shù)的穩(wěn)定性出發(fā),列出針對性控制要求的控制矩陣改善措施;相關(guān)性分析主要是從工藝原理、工藝流程出發(fā),以本次活動開展的主要目的為源頭,以回溯推理的原則,找出與課題相關(guān)的影響因素,最后有針對性地提出改進措施。
結(jié)合前文所述的相關(guān)性分析,以原料磨原料粒度控制為例,進行改善措施實施說明。如圖9所示,增加篩選機之后,通過縮小篩條間隙,控制原料過篩粒度;如圖10所示,通過調(diào)整承擊砧角度,增加破碎機內(nèi)物料容量。
圖9 調(diào)整篩選機篩條間隙(由80mm改為35mm)
圖10 調(diào)整破碎機承擊砧板角度(由55°改為72°)
以生料粉磨系統(tǒng)為TPM全面生產(chǎn)管理方法實際使用的案例,通過明確方向、組織保障、現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析以及實施改善等一系列活動的開展,GDNF公司在生料粉磨系統(tǒng)的管理方面取得了較大程度的提升,改善情況如圖11、圖12、圖13所示。
圖12 GDNF公司生料磨故障改善情況(2019年~2020年)
由圖11~圖13可見,生料磨產(chǎn)量同比提高61.97t/h,故障停機時間同比下降56.2%,破碎機產(chǎn)量提高130t/h,破碎機電耗下降0.25kW·h/t,粒度合格率提高5%,全面實現(xiàn)了開展TPM活動前期所設(shè)定的各項目標(biāo)。
圖11 GDNF公司生料磨產(chǎn)量改善情況(2019年~2020年)
實踐表明,在水泥企業(yè)推行TPM全面生產(chǎn)管理活動,可以使企業(yè)管理方向更加明確,減產(chǎn)降速及設(shè)備故障原因分析更加徹底,設(shè)備維護保養(yǎng)理論與實踐聯(lián)系更加緊密,企業(yè)生產(chǎn)操作工作流程更加科學(xué),員工工作效率大幅提高,能夠有效助力水泥企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益的提升。