胡鵬
摘要:高爐煉鐵工藝相對復雜,固有一定規(guī)律可循,但當爐況出現(xiàn)波動并無照搬的程序適用,一定程度上操作者根據(jù)爐況具體變化采取相應措施,恢復處理時間或短或長。當爐況長期處于波動狀態(tài),以致于使得部分操作者失去耐心,采取了極端或相悖的措施,久拖不愈,效果不佳。當砌筑爐型自身存在缺陷、布料器存在缺陷亦或冷卻設備漏水等因素存在,爐況出現(xiàn)波動后的恢復時間則更難估計。
關鍵詞:爐型;爐料;裝料制度;送風制度;冷卻系統(tǒng)
一、我集團公司3#高爐相關問題描述
我集團公司3#高爐于2007年9月投產(chǎn),至今歷經(jīng)了2008~2009年多次嚴重失常,期間多次爐皮跑火,被迫于2010年初扒爐缸重新開爐。因檢修期間爐缸燒穿,于2010年8月大修,此次大修爐腰爐腹部位更換使用了銅冷卻壁,大修后因炭磚質(zhì)量問題爐缸溫度高威脅安全生產(chǎn),被迫于2011年11月再次停爐大修,此次大修爐缸炭磚使用了蘭炭。2017年12月,同樣存在爐缸溫度高且爐缸嚴重堆積,噸鐵燃耗指標較差,再次大修,開爐至今。此次大修增加了爐體冷卻強度,使用了西格里炭磚,風機提高了防喘壓力等級。3#高爐自新建到2017年的大修,沒有更換爐皮,爐身上部冷卻壁沒有更換。
在最后一次大修筑爐期間,發(fā)現(xiàn)南鐵口處炭磚應有50~80mm的環(huán)縫不能保證,炭磚與冷卻壁頂砌,其它部位亦不均勻。因鉛鋅、堿金屬富集等因素,多次出現(xiàn)過中套上翹變形,風口部位冒煤氣,對向風口中心線相交點誤差難以保證符合砌筑規(guī)范;因曾多次出現(xiàn)爐皮跑火、栽棒以及多次降料面等因素,高溫段及爐身中部徑向偏差難以保證符合砌筑規(guī)范。受制于管理欠缺以及技術手段欠缺,相關數(shù)據(jù)沒有實際測量。因爐皮變形導致的爐型不規(guī)則客觀存在,3#高爐日常操作爐型難以維持以及出現(xiàn)爐況波動后恢復難度大、恢復時間長,與此應有一定關系。
二、對部分相關專業(yè)知識的理解
結合所學專業(yè)知識及自身經(jīng)驗,對1080m3級高爐使用原料質(zhì)量及相關操控要點作如下梳理記錄。
1.建議1080m3高爐使用的原料質(zhì)量控制范圍
(1)焦炭
2.對部分相關專業(yè)知識的理解
(1)批重大小
高爐操作者普遍認同增加批重可減緩界面效應,有利于提高煤氣利用率及增產(chǎn)節(jié)焦。多數(shù)人也認同增加礦批可抑制中心氣流發(fā)展,但這與當前多環(huán)布料的生產(chǎn)實際有相悖之處。此理論的提出是普遍使用鐘式爐頂期間,基本可視為單環(huán)布料,爐喉間隙不變,隨著礦批增大,爐料堆尖向中心滑移,故起到了抑制中心的作用。由于多環(huán)位爐料量同時增加則對抑制邊緣和中心氣流起雙重作用。在出現(xiàn)中心氣流偏強或中心過吹時,以擴大礦批抑制中心氣流的操作往往起到相反作用,緣由應與上述分析吻合。
(2)料線
通常情況下,料面到爐喉鋼磚上沿留有一批料的空間對應的高度設定為料線。使用正常料線可提高爐容利用率,增加爐料在爐內(nèi)預熱時間,有利于節(jié)焦增產(chǎn),日常操控要盡量避免出現(xiàn)虧料線作業(yè),逢虧料線,應趕齊料線在前加全風在后。
我公司1080m3高爐39噸礦批對應的上限料線為1.12米,故,同行業(yè)先進企業(yè)同立級高爐使用了1.20米料線。
31.4÷28=1.12,批料體積÷1米高爐對應的體積。
(3)矩陣寬度
結合我公司3#高爐生產(chǎn)實際、參照周邊企業(yè)做法,環(huán)寬通??刂圃?0±2°。焦炭角度略大于礦石角度0.5°或1°,K40、38、36、34、32、30、28,屬較寬壞帶,結合原燃料質(zhì)量、煤比高低,尤其在提煤比過程中,應適當收窄環(huán)帶,其中永鋒鋼鐵高爐環(huán)帶8°,煤比長期175公斤,且噸鐵燃料比做到520公斤或以內(nèi)。鑫華高爐環(huán)帶較寬,噸鐵煤比約150公斤,噸鐵燃耗略高,同時考慮原燃料波動、操控因素,長期看,爐況穩(wěn)定程度較永鋒略差,尤其表現(xiàn)在2017年12月上旬,鑫華鋼鐵采取強壓邊降焦比的措施提產(chǎn),以致于氣流分布失常,加之恢復期加風過激,爐況失常,造成嚴重爐涼,損失較大。
首鋼高爐開爐后長達近2年爐況不順,而后使用如下矩陣,且原燃料質(zhì)量優(yōu)良(用了焙燒球團)。K39.5、38、36.5、35、33.5、31.5、33.5,圈數(shù):3、3、3、3、2、2、1;J40、38、36、34、31、28、20、9,圈數(shù):4、3、3、3、3、2、1、 5.5,采用了中心加焦。
(4)矩陣角度大小
正常情況下,我公司1080m3高爐矩陣角度≥36°,在恢復爐況期間,一味縮小角度同樣不能取得效果,這偏離了布料規(guī)律,即布料堆尖偏離出爐喉半徑1/2之外的位置。2010年在1#1080m3高爐開爐時測量的1.6米料線,爐喉半徑1/2位置對應的矩陣角度約27°,我公司兩座1080m3高爐爐型基本一致,3#高爐可參考。矩陣角度<34度時,應考慮原料質(zhì)量、爐缸等方面是否存在影響順行的因素,不能無限制縮小角度。
(5)風口配置
風口選型應主要考慮兩個方面,一是原燃料質(zhì)量情況,二是爐缸耐材侵蝕及冷卻壁破損情況。目前我公司3#高爐風口直徑全部為115mm,長度490mm。隨著爐役增加,同時考慮便于維護鐵口,可在檢修休風時,將鐵口上方對應的4個風口加長至510mm。
風口設置可以參考1200以下爐子長度安爐缸直徑6%~6.5%1200~2500按5.5%~6%,2500以上的按5%~5.5%。
(6)冷卻制度的確定
冷卻器的水量與高爐熱負荷適應。風口大套溫差3~5℃、風口中套3~5℃、風口小套≯10℃、爐缸冷卻壁<4℃、風口帶冷卻壁4~6℃、爐腹冷卻壁10~16℃、爐腰冷卻壁10~14℃、爐身下部冷卻壁10~14℃。
我公司高爐常出現(xiàn)的異常爐況是爐墻粘結、爐缸堆積。當爐況出現(xiàn)上述情況時,初期采取調(diào)整料制、輕負荷尚有一定效果,若處理不當,延緩了恢復進程甚至進一步惡化爐況,則應慎重使用風量。加全風量是恢復爐況的目標、是追求的結果,但應清醒的認識到是不是有效風量,風量有效做功則可行,加了風若不做功則會做怪,會破壞操作爐型,進而延緩進程,致使反復。
參考文獻:
[1]《高爐煉鐵生產(chǎn)技術手冊》作者:周傳典、冶金工業(yè)出版社2002/08
[2]《高爐煉鐵》作者:宋永清、任淑萍、冶金工業(yè)出版社2016/02