劉 健
(馬鞍山馬鋼華陽設備診斷工程有限公司,安徽馬鞍山 243000)
立磨機是一種大型粉磨設備,它集破碎、烘干、粉磨等于一體,生產(chǎn)效率高。國內(nèi)外現(xiàn)代新型干法水泥生產(chǎn)線建設中,立磨占有率超過90%[1]。立磨減速機是立磨機的主傳動裝置,其安裝在磨機內(nèi)部的磨盤之下,不僅要傳遞轉(zhuǎn)動磨盤所需的轉(zhuǎn)矩,還要承受磨盤的重量和磨輥對磨盤施加的研磨力,是立磨中最關鍵的部件之一,對生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)起到?jīng)Q定性作用,一旦發(fā)生故障,除設備維修本身所需的長時間和昂貴費用外,還直接導致生產(chǎn)線停產(chǎn),使企業(yè)蒙受巨大經(jīng)濟損失。由于立磨減速機在運行中出現(xiàn)故障前兆是隱性的,日常巡檢不能及時發(fā)現(xiàn),往往是出了故障后才知道,對生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)存在著嚴重威脅。
遠程診斷技術由于高昂的費用和系統(tǒng)日常維護、數(shù)據(jù)分析均需要專業(yè)人士,以及部分企業(yè)管理者尚未接受智能運維的理念等因素,導致其在水泥微粉企業(yè)尚未普及,多數(shù)企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的簡易振動測量和溫度測量的監(jiān)控方法。
馬鋼嘉華新型建材公司于2017 年委托馬鋼華陽設備診斷工程有限公司對其兩條微粉生產(chǎn)線立磨機(圖1)進行周期性振動監(jiān)測。針對立磨減速機箱體厚重、剛度大,內(nèi)部零部件失效時產(chǎn)生的故障信號傳遞到外殼上的振動傳感器時衰減嚴重的特點,提出“狀態(tài)監(jiān)測+精密診斷”的設備管理方法。其中包含兩方面內(nèi)容:一是專業(yè)化的診斷公司對立磨減速機進行大周期性(2~3 月/次)振動監(jiān)測、分析,并出具診斷分析報告,當發(fā)現(xiàn)異常時啟動精密診斷,縮短監(jiān)測周期;二是現(xiàn)場點檢,每日使用簡易振動測試儀測量立磨減速機振動情況,發(fā)現(xiàn)異常時請專業(yè)化的診斷公司進行精密診斷。
圖1 立磨減速機
“狀態(tài)監(jiān)測+精密診斷”設備管理方法應用以來發(fā)揮了很大的作用,下述案例詳細介紹了通過該方法成功診斷出1#線立磨機被動錐齒輪軸(中間軸)軸承故障,并通過監(jiān)控運行使設備得到了最大化壽命利用,保障企業(yè)生產(chǎn)任務按時完成。
機組自2017 年4 月進行周期性(2 月/次)監(jiān)測以來,運行一直較平穩(wěn),2018 年2 月8 日現(xiàn)場反映設備異響,啟動精密診斷,測試發(fā)現(xiàn)減速箱殼體四周軸向加速度波形存在明顯沖擊信號,沖擊頻率對應減速機被動錐齒輪軸(中間軸)轉(zhuǎn)頻,但整體振動能量沒有明顯變化,如圖2 所示。包絡解調(diào)分析可見接近被動錐齒輪軸軸承的特征信號,判斷被動錐齒輪軸軸承很可能存在一定缺陷,使該軸定位存在偏差。
圖2 減速機殼體軸向加速度波形
為了準確評估故障程度及發(fā)展趨勢,于2 月9 日、12 日、19日對機組跟蹤測試,測試結果表明:整體情況與2 月8 日測試情況基本一致,減速箱軸向測點振動值有小幅上升。
考慮到目前整機振動能量較小,故障出現(xiàn)以來10 d 沒有明顯發(fā)展,建議:現(xiàn)場繼續(xù)運行,加強點檢,密切關注機組振動、溫度及異聲發(fā)展情況。鑒于立磨機在生產(chǎn)線的重要性,決定對其進行增強性測試(檢測周期為1 月/次),通過定期對該機組進行振動監(jiān)測分析,及時評估缺陷情況及發(fā)展趨勢,保證生產(chǎn)正常運行了10 個月。
2018 年12 月19 日周期監(jiān)測發(fā)現(xiàn)減速箱各測點振動速度、加速度值較之前均有所增大(圖3)。為排除負荷變化的影響,通過生產(chǎn)調(diào)整在9 MPa(90 bar)和8.8 MPa(88 bar)兩種壓力下測試,測試結果表明振動受負荷影響不大。分析認為故障缺陷有所發(fā)展,建議加強點檢。
圖3 減速機殼體軸向加速度趨勢
2019 年1 月14 日周期監(jiān)測發(fā)現(xiàn)立磨機整體振動較上周期有明顯增大。輸入軸各個方向振動速度有效值7~9 mm/s,立磨機本體各個測點軸向振動6~8 mm/s,徑向振動值約4 mm/s;加速度有效值由之前小于5 m/s2增大到大于10 m/s2。
圖4 為輸入軸軸向振動速度趨勢,可見振動速度通頻值較之前有明顯增大,達到9 mm/s;振動時域波形存在明顯沖擊,沖擊頻率約7.7 Hz。圖5 為振動速度包絡解調(diào)圖,包絡譜圖中存在7.676 Hz 及其諧波同時存在微弱71 Hz、142 Hz 等振動頻率(軸承NU2256 的內(nèi)圈故障頻率)。輸入軸垂直、水平方向以及減速箱上測點速度、加速度譜圖都具有類似的特征。
圖4 減速機輸入軸軸向測點振動速度趨勢
圖5 輸入軸軸向振動速度及其包絡解調(diào)譜圖
綜合分析判斷:被動錐齒輪軸(中間軸)軸承故障近期有快速裂化態(tài)勢,可能存在內(nèi)圈斷裂,導致軸定位不良,建議盡快停機檢修。
由于生產(chǎn)任務繁重,需要繼續(xù)生產(chǎn)一周才能停機,為避免設備事故的發(fā)生,制定了應急措施:①降負荷運行,即立磨主輥工作壓力不得超過8.6 MPa(86 bar);②加強點檢,每2 h 測量減速機振動值,并做好記錄,如發(fā)現(xiàn)振動急劇增加,應匯報領導后立即停機。
另外,為監(jiān)控故障的發(fā)展情況,臨時安裝一套遠程在線監(jiān)控系統(tǒng)(圖6),保證機組安全運行至定修時間停機檢修。
圖6 立磨減速機臨時在線監(jiān)控系統(tǒng)
馬鋼嘉華新型建材公司于2019 年1 月22 日—2 月16 日年修期間更換了存在故障的1#線立磨機主減速箱,后期打開發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)圈斷裂,內(nèi)圈存在大面積壓痕剝落(圖7)。
圖7 被動錐齒輪軸下端軸承內(nèi)圈斷裂、表面剝落
本次診斷案例,詳細描述了故障的初現(xiàn)、發(fā)展、劣化及應急保產(chǎn)過程,缺陷從早期包絡中發(fā)現(xiàn)到振動加速度、速度通頻值上升,時間間隔很長,這期間干預最好,但容易出現(xiàn)因肉眼看不到明顯缺陷產(chǎn)生的誤判。現(xiàn)場一般不關心設備的具體缺陷,只關心設備能否運轉(zhuǎn)、以及還能運轉(zhuǎn)多久,因此有時在生產(chǎn)任務和設備安全之間需要設備診斷醫(yī)生來平衡取舍,需要承擔一定的風險,才能讓設備壽命最大化,企業(yè)利益最大化?!盃顟B(tài)監(jiān)測+精密診斷”設備管理方法,對提升立磨減速機設備精益管理具有一定的推廣應用價值。