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        一起鍋爐過(guò)熱器爆管事故的淺析

        2021-12-28 22:43:43周麗麗
        家園·電力與科技 2021年11期
        關(guān)鍵詞:過(guò)熱器運(yùn)行事故

        摘要:鍋爐過(guò)熱器爆管為鍋爐常發(fā)事故,為保障鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行,除保證設(shè)計(jì)、制造、安裝質(zhì)量外,鍋爐運(yùn)行管理及操作異常重要。文中通過(guò)對(duì)

        一臺(tái)長(zhǎng)期低負(fù)荷低參數(shù)運(yùn)行的鍋爐過(guò)熱器爆管事故的原因分析,提出一點(diǎn)意見。關(guān)鍵詞:過(guò)熱器,事故,爆管,運(yùn)行

        前言

        河南某公司2015年從我公司購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)55t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,因該公司生產(chǎn)用汽量不大,故長(zhǎng)期保持45%低負(fù)荷運(yùn)行。運(yùn)行半年即發(fā)生過(guò)熱器爆管問題。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看爆管位置,分析事故原因,提出整改方案。

        1過(guò)熱器爆管問題描述

        現(xiàn)場(chǎng)停爐檢查時(shí),確定為高溫過(guò)熱器爆管,爆管處共同點(diǎn):均處于噴水減溫器出口,高過(guò)進(jìn)口側(cè),且均處于雙管圈的內(nèi)圓小彎頭下部起弧點(diǎn)上部及側(cè)面。

        本鍋爐高、低溫過(guò)熱器系統(tǒng)布置在尾部煙道中,煙氣先經(jīng)高溫過(guò)熱器后經(jīng)低溫過(guò)熱器,高、低溫過(guò)熱器間布置噴水減溫器。高溫過(guò)熱器選用15CrMoGGB/T5310管子,橫向58排,共計(jì)116根,現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)封堵5根,具體位置見下圖1。高溫過(guò)熱器選用15CrMoGGB/T5310管子,橫向58排,共計(jì)116根,現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)封堵5根,具體位置見下圖1。

        其中管子b起弧點(diǎn)處直管上有縱向裂紋(約2-3cm長(zhǎng));管子a漏點(diǎn)處有一個(gè)小孔;管子c減薄較多;管子d、e起弧點(diǎn)處直管上出現(xiàn)滲水現(xiàn)象;由于過(guò)熱器處蛇形管間距較小,操作不便,經(jīng)補(bǔ)焊無(wú)效后,采取封堵處理,現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)封堵5根蛇形管。實(shí)際僅有三根管子(a、b和e)爆管,管子c是因管子b爆管后沖刷所致減薄,減薄量約2-3mm,d為疑似存在漏點(diǎn),見圖2。

        2問題分析

        拆下的過(guò)熱器管沒有發(fā)現(xiàn)明顯漲粗,過(guò)熱器管內(nèi)無(wú)結(jié)垢、堵塞和異物,彎頭及管外壁沖刷磨損不嚴(yán)重。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)爆管的部位和裂紋型式初步判斷為典型的過(guò)熱蒸汽帶水而致。為了確認(rèn)爆管真正原因,做了如下工作,并進(jìn)行分析:

        1)管子檢測(cè)

        由于現(xiàn)場(chǎng)施工不便,僅將管子d、e滲水段帶回廠內(nèi)做檢測(cè),檢測(cè)情況

        如下:

        A、水壓試驗(yàn):d管無(wú)問題,e管彎頭部分有一處裂縫。

        B、管子外觀檢查及打磨、壁厚檢查:結(jié)果顯示管子內(nèi)外壁均較光滑,無(wú)結(jié)垢,無(wú)麻點(diǎn),排除腐蝕因素;管內(nèi)無(wú)堵塞和異物,無(wú)明顯減薄,無(wú)過(guò)燒痕跡,可判定其不存在磨損、過(guò)熱問題;

        C、理化分析:化學(xué)分析結(jié)果表明管子材質(zhì)成份符合15CrMoGGB/T5310要求,排除錯(cuò)用材質(zhì)、材質(zhì)不合格問題;

        D、光譜分析:將爆管處管子取樣進(jìn)行理化分析,發(fā)現(xiàn)e號(hào)管子除了泄漏處的一條主裂紋外,還有4條更細(xì)小的裂紋,且均向彎頭端集中。

        2)鍋爐運(yùn)行工況分析

        現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行工況為主蒸汽溫度300℃-320℃,壓力2.27MPa-3.3MPa;鍋爐設(shè)計(jì)額定蒸汽溫度450℃,額定壓力3.82MPa,運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。

        當(dāng)蒸汽壓力為3.3MPa時(shí),蒸汽飽和溫度為239℃;特別運(yùn)行壓力為2.27MPa,此時(shí)對(duì)應(yīng)蒸汽飽和溫度為218℃,而經(jīng)噴水減溫后減溫器出口高過(guò)進(jìn)口蒸汽溫度只有220℃,此時(shí)的蒸汽已接近飽和蒸汽,噴入的減溫水根本無(wú)法完善汽化,大量的水滴帶到高過(guò)進(jìn)口,碰到彎頭在慣性作用下落在管壁上,高溫管子碰到水滴遇冷收縮,產(chǎn)生應(yīng)力,最終導(dǎo)致爆管。

        同時(shí),運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行參數(shù)為給水量40t/h左右,主蒸汽量25t/h左右,主蒸汽量只有給水量的60%左右,會(huì)造成給煤和蒸汽量的不協(xié)調(diào)。多進(jìn)爐膛的水需要吸熱,要維持鍋爐出力和爐膛溫度,勢(shì)必要強(qiáng)化燃燒,必然多加煤,這樣尾部煙氣量增大,攜帶的熱量增多,過(guò)熱器吸熱多,管壁溫度較正常值高;而過(guò)熱器由于很多水被排出,流經(jīng)管子的汽減少,冷卻介質(zhì)減少,只有汽溫升高。這一多一少均會(huì)造成過(guò)熱蒸汽較正常低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)汽溫升高,但主蒸汽溫度又必須控制在320℃以內(nèi),辦法只有多噴減溫水。現(xiàn)場(chǎng)顯示當(dāng)鍋爐蒸發(fā)量30t/h時(shí),噴水量高時(shí)可達(dá)5t/h,噴水量為鍋爐負(fù)荷的16.7%,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)噴水量為額定負(fù)荷的8%以內(nèi))。過(guò)量的噴水使蒸汽無(wú)法將其完全汽化,就會(huì)有水滴帶到過(guò)熱器管子中,再加上前面講過(guò),現(xiàn)在運(yùn)行的參數(shù)過(guò)熱度很小,無(wú)法滿足汽化要求,兩者疊加帶水就非常嚴(yán)重了。

        3結(jié)論

        通過(guò)對(duì)管子檢測(cè)排除了其它因素,佐證了過(guò)熱器蒸汽帶水是爆管的真正原因。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)為該原因提供了有力支撐,造成蒸汽帶水的根源為鍋爐在運(yùn)行過(guò)程中過(guò)量噴投減溫水。

        需要說(shuō)明的是鍋爐爆管原因中,大多涉及運(yùn)行管理技術(shù),操作管理鍋爐非常重要,一定要嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程和廠家說(shuō)明書的規(guī)定執(zhí)行。降負(fù)荷、降參數(shù)必須以鍋爐安全為前提。

        就本項(xiàng)目要維持低負(fù)荷運(yùn)行正確做法是:維持正常煤、水、汽的比例關(guān)系,使各項(xiàng)參數(shù)協(xié)調(diào)下降。可通過(guò)減少高過(guò)前減溫器噴水量對(duì)減溫幅度限制,控制減溫后的蒸汽溫度至少要高出飽和溫度20℃運(yùn)行;另在主蒸汽出口設(shè)置減溫減壓裝置,以調(diào)控鍋爐參數(shù),避免再次發(fā)生此類事故。

        參考文獻(xiàn):

        [1]車得福,莊正寧,李軍,王棟.鍋爐(第2版).西安:西安交通大學(xué)出版社,2008.10

        [2]宋漢武.蒸汽鍋爐減溫器.科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社重慶分社.1987年6月第一版.

        作者簡(jiǎn)介:周麗麗(1981-),女,工程師,2010年至今一直從事鍋爐的設(shè)計(jì)與開發(fā)工作。

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