朱海敏,劉哲誠
(蘇州市相城區(qū)蘇水排水管理有限公司,江蘇 蘇州 215000)
蘇州某污水處理廠主要收集處理周邊地區(qū)的生活污水,采用前置厭氧、內(nèi)置缺氧的改良型氧化溝工藝。該工藝具有同步脫氮除磷的功能,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)行的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)中一級A標(biāo)準(zhǔn),TN執(zhí)行《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要污染物排放限值》(DB32/T1072—2007)的限值標(biāo)準(zhǔn)。改良型氧化溝工藝運(yùn)行示意圖見圖1。
圖1 現(xiàn)狀改良型氧化溝工藝
該污水處理廠一期設(shè)計(jì)處理規(guī)模4×104m3/d,設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及2017年出水水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及2017年進(jìn)出水水質(zhì) 單位:mg/L
1.2.1 氧化溝
氧化溝共設(shè)置2組,每組處理能力為2×104m3/d,好氧采用底部管式微孔曝氣,單組平面尺寸72.7 m×42.3 m,池深6.8 m,有效水深6.0 m,設(shè)計(jì)厭氧停留時(shí)間2 h,缺氧停留時(shí)間4 h,好氧停留時(shí)間14 h,設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷0.11 kg BOD5/kg MLSS·d,硝化速率17.2 mg NH3-N /g MLSS·d,反硝化速率22.7 mg NO3-N /g MLSS·d。單組厭氧區(qū)內(nèi)設(shè)2臺功率4.3 kW(DN2 500 mm)水下推流器,缺氧區(qū)設(shè)4臺功率5.7kW(DN2 500 mm)水下推流器(好氧末端2臺,缺氧末端2臺)。
1.2.2 鼓風(fēng)機(jī)房
鼓風(fēng)機(jī)房配置有西門子 HV-TURBO公司生產(chǎn)的單級高速離心風(fēng)機(jī)3臺(2用1備),額定功率200 kW,額定風(fēng)量7 660 m3/h,供氣壓力0.7 bar,設(shè)計(jì)氣水比6.6∶1。
1.2.3 污泥回流泵房
污泥回流泵泵房設(shè)置外回流泵4臺亞太泵業(yè)潛污泵(3用1備),單臺額定功率18.5 kW,額定流量560 m3/h,揚(yáng)程6.5 m,設(shè)計(jì)污泥最大回流比為100%,生化池污泥回流點(diǎn)設(shè)計(jì)采用兩處,一個(gè)回流點(diǎn)在進(jìn)水分配井,另一點(diǎn)在缺氧段起點(diǎn)。實(shí)際運(yùn)行過程中外回流比約控制在70%。
由于本工程中氧化溝工藝段水力停留時(shí)間長達(dá)14 h,相對有機(jī)負(fù)荷較低,其本質(zhì)上屬于延時(shí)曝氣系統(tǒng),能夠較高程度降解污水中的有機(jī)物,因而氧化溝工藝具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷的特點(diǎn)。在氧化溝的前端增設(shè)了一組厭氧池,使池內(nèi)有較充足的溶解性BOD用于釋磷,為除磷的碳源需求創(chuàng)造了有利的條件。該工藝運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)一直保持良好,其2015—2017年的運(yùn)行情況見表2。
表2 2015—2017年出水水質(zhì) 單位:mg/L
2.2.1 缺氧段缺氧環(huán)境差導(dǎo)致脫氮效率低
該改良式氧化溝工藝中缺氧段和好氧段無明顯分隔,內(nèi)回流的方式采用好氧末端的混合液直接通過推流器推動(dòng),轉(zhuǎn)入缺氧區(qū)域,對缺氧環(huán)境影響非常大。通過生化池ORP儀表反應(yīng)出缺氧的環(huán)境較差。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行試驗(yàn),我們選取氧化溝的厭氧池和氧化溝的末端兩個(gè)點(diǎn)位監(jiān)測ORP值。從結(jié)果看出,厭氧環(huán)境的ORP值平均在-160 mV左右,缺氧末端則高達(dá)+100 mV。反硝化菌作為兼性厭氧微生物,在ORP為+100 mV以上進(jìn)行好氧呼吸,在+100 mV以下進(jìn)行無氧呼吸。若溶解氧較高,將使反硝化菌利用氧進(jìn)行呼吸,抑制反硝化菌體內(nèi)硝酸鹽還原酶的合成,或者氧成為電子受體,阻礙硝酸鹽氮的還原[1-3]。
圖2 兩組氧化溝厭缺氧段ORP監(jiān)測數(shù)據(jù)
2.2.2 氧化溝內(nèi)流速控制難度大
缺氧區(qū)前后設(shè)置的4臺水下推流器是控制氧化溝溝內(nèi)流速的關(guān)鍵,是控制氧化溝內(nèi)回流比的唯一手段。嘗試通過減少推流器開啟臺數(shù)來實(shí)現(xiàn)減少內(nèi)回流液過多影響缺氧環(huán)境,但實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)缺氧段存在泥水分層現(xiàn)象且缺氧段ORP降幅不大,TN去除效果提升不明顯。
鑒于上述存在問題,通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料[4]以及從脫氮除磷原理上進(jìn)行系統(tǒng)分析,在苑丹丹等[5]的研究表明,氧化溝工藝中設(shè)置緩流板,降低氧化溝廊道內(nèi)混合液的循環(huán)比,延長混合液在好氧區(qū)和缺氧區(qū)循環(huán)流動(dòng),系統(tǒng)去除的氮量明顯提高。嘗試在好氧末端即內(nèi)置缺氧前端設(shè)置鋼制擋墻,從空間上隔斷好氧和缺氧環(huán)境,同時(shí)在擋墻底部開孔設(shè)置可啟閉的方閘門實(shí)現(xiàn)控制氧化溝溝內(nèi)流速及內(nèi)回流液的大小。
經(jīng)過設(shè)計(jì)院復(fù)核擋墻結(jié)構(gòu),確定設(shè)置尺寸為(L:10.0 m,H:6.2 m)厚度為8 mm的碳鋼材質(zhì)鋼板墻,背水側(cè)采用方鋼管斜撐,墻體底部設(shè)有3個(gè)尺寸為(L:10.0 m,H:6.2 m)的內(nèi)回流孔,單孔理論計(jì)算內(nèi)回流量為100%Q進(jìn),其中2個(gè)回流孔設(shè)置手動(dòng)閘門用以調(diào)節(jié)內(nèi)回流量大小,最大理論內(nèi)回流量達(dá)到300%Q進(jìn)。
圖3 氧化溝改造擋墻示意圖
實(shí)施過程中,利用處理負(fù)荷降低的間隙,首先在A組氧化溝進(jìn)行改造施工。擋墻焊接組裝完成后,利用B組氧化溝進(jìn)行接種培菌。待培菌調(diào)試穩(wěn)定,2周后,對生化池缺氧段前后DO及ORP參數(shù)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。
通過2組氧化溝同步監(jiān)測數(shù)據(jù)對比,從連續(xù)的溶解氧監(jiān)測結(jié)果對比看出A組在擋墻的前后,溶解氧出現(xiàn)明顯的差別,擋墻前DO質(zhì)量濃度在4.5~5.5 mg/L,擋墻后缺氧段DO質(zhì)量濃度在0.15~0.38 mg/L,擋墻對富含溶解氧的回流液起到有效的隔斷作用,減少內(nèi)回流液中溶解氧影響缺氧段的反硝化效果。未改造的B池則在缺氧依然保持一定量的溶解氧,質(zhì)量濃度范圍在1.50~2.20 mg/L。未改造的B組缺氧段中后部分溶解氧水平以及末端的ORP值(+100 mV左右)明顯未滿足反硝化的條件;而改造的A組在缺氧段中后部分,溶解氧水平已低于0.2 mg/L,ORP值在-50 mV左右,利于反硝化的進(jìn)行。
2018年4月A、B組氧化溝末端擋墻改造完成,系統(tǒng)脫氮效率得到明顯提升,從2018年冬季及2019年全年運(yùn)行狀況來看,出水TN指標(biāo)能穩(wěn)定在15 mg/L以下,其中2019年日均TN小于10 mg/L的天數(shù)為351 d,改造效果明顯優(yōu)于預(yù)期目標(biāo)。
表3 2017—2019年出水水質(zhì) 單位:mg/L
國內(nèi)采用內(nèi)置缺氧段氧化溝工藝的污水處理廠,由于設(shè)計(jì)較早,TN去除要求較低,未充分考慮工藝的脫氮效率,內(nèi)回流液回流比無法通過有效手段進(jìn)行控制,致使缺氧環(huán)境較差,系統(tǒng)脫氮能力受限。本項(xiàng)目通過在氧化溝缺氧前段設(shè)置底部開孔擋墻的工藝技改,很好的控制回流液回流量,保證了缺氧段的反硝化效果。結(jié)合改造后近2年的運(yùn)行數(shù)據(jù),此次實(shí)踐取得了較好效果,為今后同類工藝的污水處理廠提標(biāo)改造提供了借鑒。