魏列安
(酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司,甘肅 蘭州 730104)
現(xiàn)有2800m3高爐一座,單系統(tǒng)運行,因投用備用鼓風機以及配合全公司系統(tǒng)檢修,高爐計劃休風36小時進行送風管道碰點。高爐送風后風口破損1個,影響高爐的正?;謴?,但在外圍精心組織和爐內(nèi)正確調(diào)劑下,高爐快速恢復到正常生產(chǎn)水平,各項指標均提前完成了計劃任務。
從高爐休風前產(chǎn)量完成情況來看,2021年3月份實際完成產(chǎn)量23.14萬噸,明顯較2月份(21.5萬噸)有所提高,各項指標均較上月有很大程度的進步。經(jīng)過近幾年來對大高爐的不斷探索,在現(xiàn)有原燃料質(zhì)量條件下,爐內(nèi)調(diào)劑使用大批重、大角度、大角差,采用中心加焦,保證了煤氣流合理分布,通過調(diào)整配料結(jié)構(gòu)以提高和穩(wěn)定渣中鎂鋁比來保證渣系合理。在休風檢修前期,爐內(nèi)降低爐渣堿度、提高爐溫控制水平,加強排鋅排堿,以活躍爐缸為主,使爐內(nèi)風量穩(wěn)定維持在5600m3/min以上,料尺工作均勻順暢。
在休風前,隨著休風料的加入,煤氣利用逐步下降至40%,冶煉進程減慢,爐前出鐵間隔時間也隨之合理控制,最后一次鐵渣鐵排盡后,需對實際鐵量和理論鐵量進行核對,確保理論渣鐵量完全排出。
高爐休風前爐內(nèi)調(diào)整。高爐休風前一個冶煉周期將焦炭負荷一次性調(diào)輕至3.80倍,并每批附加錳礦和硅石各1噸,并集中加焦20噸,布料角度也同步進行調(diào)劑,減少中心加焦2圈,輔料采用小角度布料,保證爐料下達后,爐缸渣鐵物理熱充足、渣鐵透液性提升,同時,有利于爐內(nèi)煤氣流的合理分布,提高料柱透氣性,為復風后快速回風、活躍爐缸工作、減少風口破損及第一次鐵順利排出創(chuàng)造有利條件。
尋求更加合理的爐料結(jié)構(gòu)。以煉鐵實驗數(shù)據(jù)為依托,尤其是在多品種、質(zhì)量較差的周邊原燃料條件下,更需要各項實驗數(shù)據(jù)的支撐(如燒結(jié)礦500℃低溫還原分化率、入爐有害元素分析等),合理搭配使用原燃料結(jié)構(gòu)比例和裝料順序,制定最佳的配料結(jié)構(gòu),從而保證合理的渣鐵特性和爐內(nèi)氣流分布。
減少入爐粉末含量。高爐入爐粉末減少的效益遠大于燒結(jié)返礦增加造成的成本升高。大量的粉末入爐會引起高爐內(nèi)部氣流分布失常、燃料比升高,對高爐操作帶來極大挑戰(zhàn)。高爐精料方針不建議粉末入爐操作,因此,在高爐生產(chǎn)中小于3mm粉末仍做返礦處理,對爐料中無法完全處理的含有3mm~5mm粉末的礦石在裝料順序上進行調(diào)整,可以起到調(diào)節(jié)氣流分布的作用,即壓制邊緣氣流,適當發(fā)展中心主氣流,確保高爐穩(wěn)定順行。
高爐復風前對各附屬設備、設施進行認真檢查確認并試車合格,檢查風、水、電、氣(汽)等動力能源介質(zhì)暢通、可控,高爐鐵口泥套、爐前渣鐵溝、水沖渣系統(tǒng)具備出鐵條件,高爐計算機、儀表、通訊系統(tǒng)正常,累計風量重新校對,稱量設施校核準確。
為了保證第一次鐵渣鐵物理熱充足,流動性良好,首次鐵的出鐵時機選擇非常關(guān)鍵,出鐵時間過早,由于渣鐵量少,爐缸熱儲備不足,將造成渣鐵物理熱不足,流動性不好,增加爐前的工作量,進而影響后續(xù)出鐵和爐內(nèi)加風進程。出鐵時間過晚,會使爐內(nèi)憋風,甚至風口涌渣、爐況不順,還存在爐前跑大流的風險。
2.2.1 首次出鐵時間確定
高爐復風后,根據(jù)入爐原燃料成分數(shù)據(jù)和實際冶煉參數(shù)對爐缸有效安全容積量進行準確計算,根據(jù)爐缸有效安全容積量推算出首次出鐵時間。經(jīng)計算,高爐爐缸有效安全容鐵量220.14噸,即爐內(nèi)跑料批數(shù)達到4.58批時,組織爐前出第一次鐵。
2.2.2 出鐵時爐內(nèi)風量確定
復風后爐內(nèi)逐步加風,根據(jù)噸焦耗風和爐內(nèi)料批計算,送風后2-2.5小時,爐內(nèi)風量必須達到3500m3/min以上時,出鐵時機最佳。
高爐復風后,在堵4個風口的情況下,高爐小風量作業(yè),冶煉強度低、周期長,應根據(jù)料速及實際爐溫情況逐步加風,并保證在休風料下達后有足夠充足的渣鐵物理熱,才能達到逐步開風口的條件,依據(jù)原燃料成分以及實際爐渣堿度,爐內(nèi)及時作出調(diào)整,杜絕高爐溫高堿度影響渣鐵流動性并導致燒壞風口。風口全開后,爭取風量,確保鼓風動能達到120~135kj/s,有利于吹透中心、活躍爐缸工作。同時,組織好爐前出鐵,從而及時排盡渣鐵,徹底活躍爐缸工作均勻。對復風后富氧噴煤的使用時機準確判斷,在操作上積極爭取風量加足風壓,保證有足夠的鼓風動能,利用“大風量”改善和活躍爐缸工作,穩(wěn)定爐缸熱制度,為盡快恢復爐況爭取主動。
高爐復風后風量控制。復風后風量快速加至1500m3/min送煤氣,煤氣爆發(fā)實驗合格后,將煤氣送入主管網(wǎng),高爐逐步提頂壓加風,風量加至3500m3/min,爐內(nèi)開始噴煤,風量加至4500m3/min以上時,爐內(nèi)開始富氧,初始富氧量控制在3000m3/h以內(nèi),以爭取風量為主。具體見圖1。
圖1 高爐操作歷史趨勢圖
快速噴煤十分重要。高爐要實現(xiàn)快速恢復,必須是在原料和焦炭質(zhì)量有一定保證的前提下,再加上必要的設備保障能力及高爐自身的操作管理。從榆鋼目前的原料結(jié)構(gòu)來看,入爐焦炭帶入的硫要遠高于煤粉帶入的硫含量,并且噴煤中所含的硫要遠低于同重量的焦炭中的硫含量。因此適當提高噴煤比可以有效的降低高爐的入爐焦比,提高高爐的經(jīng)濟效益,還能減少入爐的硫含量,也有助于降低理論燃燒溫度,為用足風溫、提高鼓風動能和爐況快速恢復創(chuàng)造條件。所以,高爐復風后快速噴煤并適當加重焦炭負荷,保證了高爐的快速恢復。
爐內(nèi)調(diào)劑實時匹配。高爐復風后,批重82噸、焦炭負荷3.80倍,布料矩陣為:αJ=40(3)38(3)35.5(2)33(2)30(2)16(5)、αK=40(1)38(2)35.5(4)33(4)30.5(3),隨著渣鐵物理熱的逐步改善,同步減少和停加錳礦、硅石。為保證爐內(nèi)煤氣流穩(wěn)定,在保證焦批穩(wěn)定不變的情況下,逐步停硅石、停錳礦、擴批重,達到穩(wěn)步加重焦炭負荷的目的,同時,在穩(wěn)定自產(chǎn)干熄焦焦炭30%、外購焦炭70%的情況下,將質(zhì)量較好的焦炭布到中心,以便疏通并穩(wěn)定中心主氣流。高爐長期休風后,爐缸工作活躍性下降,爐內(nèi)采取了上、下部相結(jié)合的調(diào)劑手段,開風口要抓住最佳時機,方能取得了預期效果,爐內(nèi)向熱且鼓風動能在120kj/s以上時即可開風口。
控制好頂壓和富氧。高爐生產(chǎn)過程中,受爐內(nèi)煤氣流和高溫的影響,高爐內(nèi)部爐頂會產(chǎn)生巨大的壓力,為保證高爐安全、穩(wěn)定、高效生產(chǎn),必須合理的控制爐頂壓力,合理的頂壓會穩(wěn)定爐內(nèi)的氣流順暢,保證煤氣流與礦石充分接觸,為高爐強化創(chuàng)造條件。同時,高爐富氧也是爐況快速恢復的重點,復風后富氧要根據(jù)爐況的接受能力和煤氣流分布情況而使用,合理使用富氧不僅能提高產(chǎn)量、降低燃料比,還能保證爐內(nèi)氣流穩(wěn)定分布。
4月9日20:30高爐復風,23:28爐內(nèi)跑料5批、風量達到3800m3/min,爐前打開2號鐵口出鐵,4月10日2:45鐵口噴濺堵口,共出鐵768.65噸,鐵水【Si】:1.28%。
高爐于4月8日8:35休風進行系統(tǒng)檢修,4月9日20:30復風。復風后,根據(jù)《爐況恢復方案》穩(wěn)步推進,第2天全開風口作業(yè),第3天日產(chǎn)達到7000噸以上,各項指標逐步優(yōu)化。詳見下表。
表1 高爐復風后產(chǎn)量指標完成情況
綜上所述,2800m3高爐在經(jīng)過36小時休風檢修后,采取了一系列措施,快速恢復正常,指標不斷優(yōu)化。休風前爐內(nèi)堵風口數(shù)目及焦炭負荷的確定需根據(jù)休風時間長短來合理選擇,復風后開風口和加重焦炭負荷的進程不可操之過急,要根據(jù)爐況實際和各項運行參數(shù)及爐缸活躍程度,把握好時機;其次,復風初期合理控制較輕焦炭負荷時間和維持大渣比操作,有助于爐缸熱制度的穩(wěn)定,從而為后續(xù)快速恢復和穩(wěn)步強化奠定基礎。