丁 旭
(中國石油烏魯木齊石化公司檢維修中心,新疆烏魯木齊 830019)
烏石化公司煉油廠焦瀝車間120萬噸/年焦化裝置加熱爐進料泵P-107/A為嘉利特荏原泵業(yè)有限公司的雙殼多級高壓離心泵,該裝置為一開一備的核心設備。2019年12月10日該泵非驅動端突發(fā)振值升高,隨后通過狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)對該泵故障展開頻譜分析,診斷結論在后續(xù)檢修過程中得到驗證,避免了一起重大事故的發(fā)生。
120萬噸/年焦化P-107/A按照現(xiàn)行標準GB/T 29531—2013測算設備類別屬Ⅲ類機泵,振值超過4.5 mm/s將進入C區(qū)運行。該泵介質為榨油,設備型號TDF280-110×4,功率450 kW,轉速2980 r/min,流量336 m3/h,揚程361 m。
4H測點頻譜圖中1×頻處的幅值較高,并出現(xiàn)1×頻的諧波一直延伸至550 Hz,如圖1所示。這可能是由于部件磨損引起間隙增大的結果。同時發(fā)現(xiàn)了1×基頻倍數(shù)不完全相同的振動分量,且690~1400 Hz之間出現(xiàn)了3個異常頻率分別為692.5 Hz、1037.75 Hz、1382 Hz,極有可能是軸承出現(xiàn)故障的征兆。
圖1 4H測點速度頻譜
從4H測點速度時域波形中可以看出波形毛糙、波峰雜亂無規(guī)律,存在一個周期性重復的沖擊能量,呈現(xiàn)出非對稱形態(tài),如圖2所示。但觀察其頻譜振動幅值并沒有超標,且主要以基頻為主,基本可以排除不平衡、不對中、軸彎曲等故障。
圖2 4H測點速度波形
4H測點水平加速度值由12 m/s2上升到34 m/s2,軸向加速度值由12 m/s2上升到39 m/s2,加速度波形存在沖擊高點,(圖3)。加速度頻譜圖中分別存在3109.37 Hz和4146.87 Hz兩個最高峰的尖峰能量。從4H測點加速度波形及頻譜中可以發(fā)現(xiàn),此區(qū)域的振動主要是由軸承高頻振動引起(圖4),故判斷該泵的振動可能是由軸承故障引起,詳細原因還要進行包絡頻譜分析。
圖3 3Ha測點加速度波形
圖4 4Ha測點加速度頻譜
該泵非驅動端軸承是7216推力角接觸球軸承,滾動軸承得外圈固定,內圈隨工作軸轉動,轉速n=2980 r/min,內圈旋轉頻率即轉子基頻f1==49.666 Hz,軸承節(jié)徑D=112.325 mm,滾動體直徑d=19.526 mm,接觸角α=40°,滾動體個數(shù)Z=16??捎嬎愠鲚S承保持架、滾動體及內外圈得故障特征頻率分別為:內圈故障特征頻450 Hz;外圈故障特征頻率344.7 Hz;滾動體故障特征頻率141.1 Hz;保持架故障特征頻率21.2 Hz。
在包絡頻譜圖中標記出軸承保持架、滾動體、外圈、內外圈故障特征頻率(圖5),可以看出外圈故障特征頻率為344.7 Hz,與速度頻譜中的346.25 Hz基本吻合。根據(jù)經驗判斷速度頻譜中高頻區(qū)的3個異常頻率主要為軸承外圈故障頻率的諧波分量,其中兩個諧波分量又正好與加速度頻譜中出現(xiàn)的最高尖峰能量相對應,釋放出了較大的沖擊脈沖信號。這主要是由于短瞬間內金屬碰撞和隨機振動所產生的振動脈沖能量,最強的脈沖表示滾動軸承元件損壞的最大程度。
圖5 4Va測點加速度包絡頻譜
2019年12月11日,根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測診斷結果,檢修人員對機泵進行解體檢修。拆卸非驅動端軸箱后發(fā)現(xiàn)7216軸承內外圈滾道與滾珠表面磨損嚴重,均有不同程度的剝落,且剝落后的溝槽較深,呈連續(xù)凹坑狀。
對設備進行故障判斷時,應結合振動烈度、加速度有效峰值和加速度GIE值分析,不能只通過一個幅值來判斷設備的運行情況。通過分析速度加速度波形、頻譜圖和包絡頻譜圖,可以更準確、高效地判斷出設備的故障類型與故障原因,并根據(jù)分析結果制定合理的檢修周期,提高設備的可靠性,實現(xiàn)設備的預期狀態(tài)檢修。