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        污水處理系統(tǒng)脫氮提標(biāo)運(yùn)行與優(yōu)化升級(jí)改造總結(jié)

        2021-12-24 02:49:08張?jiān)?/span>
        中氮肥 2021年1期
        關(guān)鍵詞:煤化工硝化碳源

        張?jiān)?,?娟

        (兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)

        0 引 言

        總氮是衡量水質(zhì)好壞的重要指標(biāo)之一,由于歷史原因,大部分已建成和正在建設(shè)的城市和工業(yè)污水處理廠(站)的污水處理工藝對(duì)COD、BOD、氨氮的去除效果良好,而對(duì)總氮的去除效果不理想,加之 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)也未對(duì)總氮指標(biāo)提出要求,這就造成了部分企業(yè)污水處理設(shè)施存在排水氨氮達(dá)標(biāo)而總氮超標(biāo)的情況。

        近年來(lái),隨著公眾對(duì)環(huán)保要求的逐漸提高,國(guó)家逐漸意識(shí)到總氮治理的重要性,在《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)、 《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13458—2013)中先后提出了總氮排放指標(biāo)要求;2018年,山東省制定《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3416—2018),明確提出了分行業(yè)、分時(shí)段總氮排放限值要求。同時(shí),各地也開(kāi)始陸續(xù)將排水總氮指標(biāo)納入主要污染指標(biāo)考核范圍內(nèi),并要求企業(yè)和污水處理廠限期安裝總氮在線監(jiān)測(cè)儀器,對(duì)企業(yè)而言,污水處理設(shè)施提標(biāo)升級(jí)勢(shì)在必行。以下對(duì)某煤化工企業(yè)污水處理設(shè)施總氮提標(biāo)運(yùn)行與優(yōu)化升級(jí)改造作一介紹。

        1 污水處理系統(tǒng)簡(jiǎn)況

        1.1 系統(tǒng)概況

        山東省某煤化工企業(yè)采用水煤漿加壓氣化工藝生產(chǎn)粗煤氣,繼而合成甲醇、醋酸、醋酸乙酯、丁醇、聚甲醛等產(chǎn)品;現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)建于2006—2007年間,其設(shè)計(jì)處理能力為26000 m3/d,采用“A/O+UASB”三級(jí)處理工藝,是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)煤化工行業(yè)最大的污水處理裝置。

        污水處理系統(tǒng)廢水主要包括煤氣化廢水、有機(jī)化工 (甲醇、醋酸、丁醇、聚甲醛、醋酐、醋酸乙酯等生產(chǎn)裝置)廢水和生活污水,各路廢(污)水混合后進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)及處理后出水水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。

        表1 污水處理系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)

        總之,該煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)出水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求,但出水總氮指標(biāo)達(dá)不到山東省《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3416—2018)要求,提標(biāo)運(yùn)行和優(yōu)化改造勢(shì)在必行。按照DB37/3416—2018的要求,污水處理系統(tǒng)提標(biāo)改造目標(biāo)為出水總氮含量≤15mg/L。

        1.2 工藝原理、工藝流程及主體構(gòu)筑物

        1.2.1 工藝原理

        生物脫氮法可去除多種含氮化合物,總氮去除率可達(dá)60%~85%,二次污染小且比較經(jīng)濟(jì),因此在國(guó)內(nèi)外應(yīng)用最多。該煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)總氮治理采用生物脫氮法,即先將有機(jī)態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氨態(tài)氮,然后將氨態(tài)氮進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成氮?dú)舛廴?,主要包括硝化和反硝化兩個(gè)階段。

        (1)硝化。硝化反應(yīng)是在好氧條件下通過(guò)好氧硝化菌的作用將廢水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽,包括兩個(gè)基本反應(yīng)步驟——由亞硝酸菌參與的將氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽的反應(yīng)(亞硝化反應(yīng)2NH+4+3O2→2NO-2+2H2O+4H+)和由硝酸菌參與的將亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的反應(yīng)(硝化反應(yīng)2NO-2+O2→2NO-3);反應(yīng)過(guò)程中,亞硝酸菌和硝酸菌都是自養(yǎng)菌,它們利用廢水中的碳源,通過(guò)與氨氮的氧化還原反應(yīng)獲得能量。

        硝化菌的適宜pH范圍為8.0~8.4、最佳生存溫度為35℃。溫度對(duì)硝化菌的影響很大,溫度下降10℃,硝化反應(yīng)速度下降50%,DO濃度降至2~3mg/L,BOD5負(fù)荷降至0.06~0.10 kg/(kgMLSS·d),泥齡在3~5d以上。

        反硝化菌的適宜pH范圍為6.5~8.0、最佳生存溫度為30℃。當(dāng)溫度低于10℃時(shí),反硝化速度將明顯減慢;而當(dāng)溫度低至3℃時(shí),反硝化過(guò)程將停止,DO 濃度降至0.5mg/L以下,BOD5/總氮>3~5。

        1.2.2 工藝流程

        該煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)采用A/O工藝。A/O工藝的優(yōu)越性在于除了能使有機(jī)污染物得到降解之外,還具有一定的脫氮除磷功能。污水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理能力為26000m3/d,其中生化處理(二級(jí)處理)系統(tǒng)為并聯(lián)的兩個(gè)系列,單系列處理能力為13000m3/d。升流式厭氧污泥床 (簡(jiǎn)稱(chēng)UASB)是由Lettinga等于1974—1978年研究成功的一項(xiàng)新工藝,該工藝裝置具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、污泥濃度高和泥齡長(zhǎng)、運(yùn)行費(fèi)用低、處理效率高等優(yōu)點(diǎn),結(jié)合后續(xù)的接觸氧化池可實(shí)現(xiàn)深度脫氮除磷,因此“UASB+接觸氧化”作為污水處理的三級(jí)處理系統(tǒng)使用。污水處理系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。

        圖1 污水處理系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖

        1.2.3 主體構(gòu)筑物

        該煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)主體構(gòu)筑物:A池2座,總有效容積11000m3;O池2座,總有效容積28000m3;UASB池1座,有效容積850m3;接觸氧化池1座,有效容積5500m3。

        2 污水處理系統(tǒng)運(yùn)行狀況及存在的問(wèn)題

        2.1 運(yùn)行狀況

        從污水處理系統(tǒng)2019年6月運(yùn)行數(shù)據(jù)中抽取部分具有代表性的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(表2),可以看出:①系統(tǒng)進(jìn)水CODCr約400mg/L、氨氮約82.9mg/L、總氮約135mg/L,出水CODCr約20.7mg/L、氨氮約0.02mg/L、總氮約40mg/L,表明整個(gè)系統(tǒng)對(duì)氨氮、CODCr的去除效果很好,出水指標(biāo)完全能滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求,且O池出水氨氮含量已達(dá)標(biāo),表明O池硝化充分;②系統(tǒng)進(jìn)水總氮約135mg/L,出水總氮約40mg/L,整個(gè)系統(tǒng)對(duì)總氮的去除效果不好,且總氮去除主要集中在A/O生化池,后段幾乎沒(méi)有去除作用。

        表2 2019年6月污水處理系統(tǒng)部分監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) mg/L

        從現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)看,生化處理系統(tǒng)兩個(gè)系列混合液的總回流比基本在4左右,實(shí)際運(yùn)行中接觸氧化池基本按缺氧狀態(tài)在運(yùn)行(運(yùn)行效果差)。

        2.2 污水處理系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題

        (1)整個(gè)系統(tǒng)總氮脫除效果較差,外排水總氮不能達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

        (2)A/O工藝具備脫除總氮的功能,但效率不高,經(jīng)計(jì)算總氮去除率約為70%。

        (3)污泥系統(tǒng)問(wèn)題突出:系統(tǒng)中生化剩余污泥單獨(dú)進(jìn)濃縮池濃縮脫水;初沉池及三沉池污泥單獨(dú)進(jìn)另外一個(gè)濃縮池,由于濃縮池設(shè)計(jì)過(guò)小,起不到濃縮作用,因而污泥脫水效果差,且初沉池污泥排放不及時(shí);因初沉池排泥不及時(shí),導(dǎo)致跑泥現(xiàn)象嚴(yán)重,無(wú)機(jī)污泥進(jìn)入后續(xù)生化系統(tǒng),引起活性污泥礦化,擠占了微生物生存空間,造成反硝化脫氮能力低下。

        (4)數(shù)據(jù)顯示,系統(tǒng)進(jìn)水碳氮比約為3,而反硝化最適宜的碳氮比為5~6,系統(tǒng)碳源不足。

        3 提標(biāo)運(yùn)行與優(yōu)化升級(jí)改造措施

        3.1 增設(shè)碳源投加設(shè)施以提高A/O池脫氮效果

        總氮去除的一個(gè)關(guān)鍵是控制適宜的總回流比,總氮的最大去除率是總回流比的函數(shù),其函數(shù)關(guān)系式為:

        式中 η——系統(tǒng)的總氮去除率,%;

        Rm——混合液總回流比,%;

        Rs——二沉池污泥回流比,%;

        Q——進(jìn)水流量,m3/d。

        據(jù)上述函數(shù)關(guān)系式,計(jì)算得總回流比為1~10時(shí)對(duì)應(yīng)的總氮去除率分別為50.0%、66.7%、75.0%、 80.0%、 83.3%、 85.7%、 87.5%、88.8%、90.0%、90.9%。

        據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),總回流比宜控制在3~4,即總氮最大去除率可達(dá)75% ~80%。目前該煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)實(shí)際總回流比約為4,理論上總氮去除率可達(dá)80%,但實(shí)際去除率僅為70%。經(jīng)分析,造成A/O系統(tǒng)總氮去除率低的主要原因是碳氮比低(約2.5),須增設(shè)碳源投加設(shè)施。為此,在A池采用多點(diǎn)梯度投加方式投加碳源,以提升A池生物反硝化脫氮功能。

        具體措施:以該煤化工企業(yè)甲醇生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的雜醇油和廢水作為碳源(其主要成分為甲醇、乙醇及丙醇等,有機(jī)物含量穩(wěn)定),控制進(jìn)水COD在600mg/L、控制生化系統(tǒng)C∶N∶P=100∶5∶1的營(yíng)養(yǎng)比例,調(diào)整總回流比在3~4的最佳值,提升總氮、總磷去除率,確保A/O池總氮去除率達(dá)80%。

        3.2 增設(shè)碳源投加設(shè)施以?xún)?yōu)化UASB運(yùn)行

        調(diào)節(jié)池進(jìn)水總氮含量約135mg/L,按照設(shè)計(jì)進(jìn)水總氮含量≤200mg/L計(jì)算,理論上O池出水總氮濃度可降至30~40mg/L,仍不能達(dá)到出水總氮含量≤15mg/L的排放要求,還需繼續(xù)反硝化脫氮。

        由表2數(shù)據(jù)可知,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中O池硝化充分——O池出水中總氮基本以硝態(tài)氮的形式存在,后續(xù)只需滿足反硝化條件即可,即需要通過(guò)UASB和接觸氧化工序繼續(xù)反硝化去除總氮約25mg/L,使系統(tǒng)出水總氮含量穩(wěn)定在15mg/L以下,即可保證系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。據(jù)現(xiàn)有構(gòu)筑物狀況,UASB池及接觸氧化池總?cè)莘e約6400m3,經(jīng)計(jì)算完全可滿足總氮去除要求。

        具體措施:在現(xiàn)有設(shè)施基礎(chǔ)上增設(shè)碳源投加設(shè)施,精準(zhǔn)投加碳源,提高碳氮比至5~6,確保投加的碳源只用于反硝化而不會(huì)作為COD消耗氧。

        (1)從系統(tǒng)分析與應(yīng)用實(shí)際情況可知,在道路選線過(guò)程中應(yīng)用GIS技術(shù)是完全可行的,由此開(kāi)發(fā)的輔助系統(tǒng)能為項(xiàng)目規(guī)劃及各階段設(shè)計(jì)提供可靠幫助,對(duì)保證設(shè)計(jì)合理性、準(zhǔn)確性均有重要作用。

        3.3 新建污泥濃縮池以收集礦化污泥

        針對(duì)污泥系統(tǒng)存在的污泥濃縮脫水效率低、初沉池跑泥問(wèn)題,新建容積為1700m3污泥濃縮池和27m3污泥井各1座,以改善污泥組分、提升污泥反硝化脫氮能力。

        3.4 增加菌種以保證生物脫氮迅速啟動(dòng)

        據(jù)需要增加生物菌種,生物菌種的主要組分為脫氮菌制劑、酶制劑、菌酶促生劑、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(酶活性單位15U/g),投加這些生物菌種可縮短調(diào)試周期,使生物脫氮迅速啟動(dòng),從而可提高總氮去除的穩(wěn)定性,使總氮去除率較常規(guī)生物脫氮工藝高10%以上。

        4 提標(biāo)運(yùn)行及優(yōu)化升級(jí)改造效果

        經(jīng)過(guò)提標(biāo)運(yùn)行及優(yōu)化升級(jí)改造后,2020年1月1日起污水處理系統(tǒng)投運(yùn),技術(shù)人員對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè),2020年2月污水處理系統(tǒng)主要監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(均值)見(jiàn)表3??梢钥闯?,污水處理系統(tǒng)進(jìn)水總氮、氨氮含量與優(yōu)化前相比基本無(wú)變化,通過(guò)補(bǔ)加碳源提高進(jìn)水COD,控制系統(tǒng)碳氮比在5~6,二級(jí)A/O生化處理出水總氮明顯降低,再經(jīng)過(guò)三級(jí)UASB(進(jìn)一步補(bǔ)加碳源)、接觸氧化后,總氮進(jìn)一步降低,外排水總氮含量全月均控制在15mg/L以下,滿足《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3416—2018)的要求,達(dá)到了預(yù)期效果。

        表3 2020年2月污水處理系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(均值) mg/L

        5 效益分析

        5.1 投資及運(yùn)行成本

        5.1.1 投資

        污水處理系統(tǒng)提標(biāo)運(yùn)行和優(yōu)化升級(jí)改造總投資405萬(wàn)元,包括土建費(fèi)150萬(wàn)元、設(shè)備費(fèi)199萬(wàn)元、安裝費(fèi)56萬(wàn)元。

        5.1.2 運(yùn)行成本

        本項(xiàng)目設(shè)計(jì)投加的碳源為企業(yè)甲醇生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的雜醇油和甲醇廢水,不額外增加費(fèi)用,同時(shí)可減少雜醇油(屬危險(xiǎn)廢物)的處置費(fèi)用。

        5.2 環(huán)保效益

        污水處理系統(tǒng)提標(biāo)運(yùn)行和優(yōu)化升級(jí)改造后,環(huán)保效益和社會(huì)效益明顯:一是實(shí)現(xiàn)了污水處理系統(tǒng)排水總氮指標(biāo)的達(dá)標(biāo),改善了排水水質(zhì),對(duì)穩(wěn)定水體水質(zhì)發(fā)揮了積極的作用;二是減少了無(wú)效污泥循環(huán)進(jìn)入生化系統(tǒng),避免了無(wú)效污泥擠占空間,減輕了無(wú)效污泥對(duì)生化污泥降解效率的影響,使活性污泥成分得到改良,利于實(shí)現(xiàn)污水處理系統(tǒng)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        生產(chǎn)實(shí)踐表明,該煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)提標(biāo)運(yùn)行及優(yōu)化升級(jí)改造后,污水處理系統(tǒng)運(yùn)行成本僅增加0.033元/m3,運(yùn)行成本的增加在可接受范圍內(nèi),但改造效果及環(huán)保效益、社會(huì)效益卻非常明顯——排水總氮明顯下降,污水處理系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定,排水符合山東省新修訂的《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3416—2018)要求,對(duì)河流下游斷面水質(zhì)具有改善作用;活性污泥組分得到改良,實(shí)現(xiàn)了污水處理系統(tǒng)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)??傊?,本污水處理系統(tǒng)的提標(biāo)運(yùn)行及優(yōu)化升級(jí)改造達(dá)到了預(yù)期效果,其成功應(yīng)用對(duì)類(lèi)似企業(yè)污水處理系統(tǒng)脫氮提標(biāo)運(yùn)行及優(yōu)化改造具有一定的借鑒和示范作用。

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