代 敏,孫金梅,馬忠庭
(中石油克拉瑪依石化有限責任公司煉油化工研究院,新疆克拉瑪依 834000)
中石油克拉瑪依石化有限責任公司(簡稱克拉瑪依石化公司)煙氣脫硫裝置于2009年12月建成投產(chǎn),占地總面積2860m2,其布局設(shè)計采用“四爐一塔”形式(“四爐”指4臺130t/h低壓鍋爐;“一塔”指1套吸收SO2的塔式噴淋設(shè)施,包含吸收塔和濃縮塔);硫酸銨回收系統(tǒng)采用垂直分層布局,從上至下依次為旋流分離、離心干燥、包裝等系統(tǒng)。煙氣脫硫裝置設(shè)計處理煙氣總量為533168m3/h,煙氣中SO2濃度為1496~2536mg/m3,采用目前國內(nèi)成熟的氨法脫硫工藝,硫酸銨產(chǎn)量約2.78t/h;脫硫后的煙氣中SO2濃度<400mg/m3(干基),排放煙氣中的SO2濃度在國標控制范圍以內(nèi),整套煙氣脫硫裝置脫硫效率不低于97%。
煙氣脫硫裝置工藝流程為,煙氣由鍋爐水平磚煙道匯總引至脫硫島,經(jīng)處理后從脫硫島直排煙囪排放;副產(chǎn)品硫酸銨由脫硫島濃縮塔內(nèi)取出,經(jīng)硫酸銨回收系統(tǒng)處理后的成品存放于硫酸銨倉庫。整套煙氣脫硫裝置包括煙氣-密封風系統(tǒng)、煙氣檢測系統(tǒng)、濃縮塔系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、氧化曝氣系統(tǒng)、氨水配制及分配系統(tǒng)、事故排空及漿液返回系統(tǒng)。
近年來,煙氣氨法脫硫裝置副產(chǎn)的硫酸銨產(chǎn)品顏色異常——呈黃綠色,產(chǎn)品的粒度變小且大小不均;同時,裝置取樣點和硫酸銨產(chǎn)品灌裝區(qū)有明顯的刺激性氣味;濃漿罐漿液外排后,2016年4月、2017年6月和2019年2月硫酸銨結(jié)晶出現(xiàn)困難,結(jié)晶器出口物料呈黏糊狀,離心機分離困難,干燥床不易烘干,車間采取將濃漿罐漿液外排,問題可以暫時得以緩解,經(jīng)不斷循環(huán),一段時間后硫酸銨結(jié)晶困難的現(xiàn)象又會再次出現(xiàn),導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量異常。
從煙氣氨法脫硫裝置結(jié)晶器內(nèi)取樣,靜置一定時間后,物料快速出現(xiàn)分層,上層呈黃色、下層呈黃綠色。用顯微鏡對從現(xiàn)場取回的結(jié)晶器內(nèi)物料進行觀察,發(fā)現(xiàn)物料中含有大量的雜質(zhì)——大量的針狀晶體及一些細小的晶體顆粒,晶體的粒度分布不均勻。裝置內(nèi)物料的微觀形態(tài)表明,與理想的硫酸銨工業(yè)產(chǎn)品形態(tài)相比,外觀呈黃綠色的結(jié)晶器出口物料重結(jié)晶生成的硫酸銨長徑比較大、不規(guī)則細小晶體較多,結(jié)晶器出口物料在進入后工序的旋流器、離心機和干燥器的過程中易破碎,不能得到理想的硫酸銨產(chǎn)品,導(dǎo)致產(chǎn)品合格率降低,硫酸銨產(chǎn)品的收率也大幅降低。
為解決硫酸銨產(chǎn)品顏色異常、合格率低的問題,對煙氣氨法脫硫裝置中的吸收塔、濃縮塔、濃漿罐、結(jié)晶器出口和旋流器液相出口等關(guān)鍵部位的物料進行分析,并結(jié)合現(xiàn)場氨水配制及分配系統(tǒng)等工藝條件,查找癥結(jié)所在。
鍋爐煙氣的除塵效果不好時,會造成脫硫塔進口煙塵濃度偏高,塔內(nèi)積塵量增加,久而久之煙塵富集而對液體管路形成阻塞,并加速管道、泵的磨損,導(dǎo)致系統(tǒng)運行不穩(wěn)定和硫酸銨品質(zhì)劣化。為此,對煙氣氨法脫硫裝置內(nèi)的物料進行取樣,以吸收塔和濃漿罐漿液中的下層固形物為研究對象,分別對兩處取樣物料中的固形物進行多次洗滌和離心分離,直至固形物中無S后,將得到的固形物干燥后進行金屬元素和非金屬元素分析,并將其與上游除塵系統(tǒng)脫除爐灰中含有的金屬元素和非金屬元素進行對比,結(jié)果見表1??梢钥闯觯何账蜐鉂{罐下層沉降物干燥后,其中的Fe、Ca、Mg等金屬含量較高,即沉降物主要是Fe、Ca、Mg等非理想組分化合物,這些物質(zhì)不溶于水,以沉積物形式分散在整個物料中;而取自煙氣脫硫前除塵系統(tǒng)的爐灰,其金屬元素組成及含量與煙氣脫硫系統(tǒng)中的非水溶性沉積物基本一致。
表1 吸收塔和濃漿罐下層非水溶性物料與除塵系統(tǒng)爐灰中的金屬和非金屬元素分析數(shù)據(jù)的對比
如果煙氣除塵系統(tǒng)(靜電除塵)除塵效果不好,會對煙氣脫硫系統(tǒng)內(nèi)物料的組成和硫酸銨產(chǎn)品直接產(chǎn)生如下影響:煙氣中Fe、Ca、Mg的化合物等雜質(zhì)吸附在硫酸銨晶體表面,遮蓋結(jié)晶表面的活性區(qū)域,使硫酸銨晶體生長緩慢并使硫酸銨產(chǎn)品著色;煙氣中的雜質(zhì) (煤粉、焦油、萘等)在洗滌過程中被吸收液吸收,進入硫酸銨母液系統(tǒng)最終使硫酸銨產(chǎn)品顏色出現(xiàn)異常。
氨水是煙氣脫硫系統(tǒng)的吸收劑。液氨(純度99.9%)由管道輸送至液氨儲罐,使用時通過汽化器、配氨泵以及混合器將氨氣吸收配制成濃度10% ~20%的氨水,儲存在氨水儲罐,由供氨泵增壓后輸送至循環(huán)泵出口而進入吸收塔噴淋層,與煙氣逆流接觸而脫除其中的SO2。
從氨水配制及分配系統(tǒng)現(xiàn)場取回氨水,稍靜置后氨水出現(xiàn)分層現(xiàn)象,下層沉降物占比約8%(體積分數(shù)),經(jīng)過濾后呈松散狀,將此松散狀物料干燥后進行元素分析,其金屬和非金屬元素分析結(jié)果為:Fe68600μg/g、Ni132μg/g、Ca 38400μg/g、V70.9μg/g、Mg6220μg/g、Cu 26.4μg/g、S0.45%、N1.04%、O7.26%。
將氨水中沉降物的元素分析結(jié)果與吸收塔和濃漿罐下層非水溶性固形物的元素分析結(jié)果進行對比,三者的金屬元素組成及含量呈相似規(guī)律,沉降物主要是Fe、Ca、Mg的化合物等,其中Fe含量較高,這些雜質(zhì)吸附在硫酸銨晶核表面,造成晶體生長緩慢,并會形成細小的畸形顆粒。
生產(chǎn)實踐表明,溶液中Cl-含量越高,硫酸銨結(jié)晶速度越快,所得晶體越多、晶粒越細?。划擟l-含量大于5000μg/g時,結(jié)晶體多且呈細小針狀,不易過濾和分離;文獻資料[1-2]也表明,煙氣脫硫系統(tǒng)溶液中Cl-大量富集,會對硫酸銨結(jié)晶和系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)生很大影響。另外,Cl-大量富集后,還會對系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)生嚴重腐蝕。
表2 煙氣氨法脫硫系統(tǒng)5個關(guān)鍵部位漿液上層清液的離子含量分析結(jié)果μg/g
系統(tǒng)物料經(jīng)沉降后,下層沉降物中含有大量的Fe、Ca、Mg的化合物等雜質(zhì),其組成和含量與系統(tǒng)內(nèi)爐灰的元素組成及含量相似,應(yīng)該是影響硫酸銨產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素??死斠朗緹煔饷摿蜓b置建成投運后,其電除塵設(shè)備一直沿用至今,建議車間再進一步檢查和強化煙氣電除塵設(shè)備的運行效果,控制煙氣脫硫系統(tǒng)進口煙氣含塵量不高于50mg/m3,以提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,進而保障硫酸銨產(chǎn)品的合格率。
氨法脫硫化學(xué)反應(yīng)過程中,若是目前的氧化率沒有完全滿足要求,或是由于吸收段的占比過高影響氧氣在溶液中的溶解度,氧化率不好,可能產(chǎn)生副產(chǎn)物——硫化物,導(dǎo)致液相物料出現(xiàn)刺激性氣味,硫酸銨結(jié)晶效果不好,產(chǎn)品顏色和外觀出現(xiàn)異常??死斠朗緹煔獍狈摿蜓b置中的濃縮塔和吸收塔均布置有氧化風管線,由同一臺氧化風機提供氧化風,通過現(xiàn)場閥門分別調(diào)整進入兩塔的風量,目前控制供風壓力不低于0.6kPa,保證氧化風的充足供應(yīng)。
前文已述,氨水配制及分配系統(tǒng)現(xiàn)場取回的氨水中含有8%的沉積物,初步分析認為主要是Ca2+、Mg2+的結(jié)垢物等,這是因為上游系統(tǒng)來的液氨與新鮮水配制成20%氨水在罐內(nèi)備用,氨水罐溫度控制在60℃左右,新鮮水中雜質(zhì)離子(Ca2+、Mg2+等)的化合物在高溫環(huán)境下會析出而結(jié)垢,配制好的氨水通過供氨泵送往吸收塔和濃縮塔,時間久了供氨管線會出現(xiàn)堵塞,垢樣呈灰色稀糊狀,久而久之會成為硬垢;同時,煙氣氨法脫硫裝置中的漿液不斷循環(huán)濃縮,其中的高濃度Ca2+、Mg2+少部分隨硫酸銨結(jié)晶而離開循環(huán)系統(tǒng),大部分匯集、沉積在吸收塔的魚刺形噴淋管線(玻璃鋼材質(zhì))中(上一個檢修期就發(fā)現(xiàn)了這個問題,當時將噴淋管線割開進行了高壓清洗)。簡言之,氨水作為煙氣脫硫系統(tǒng)的吸收劑,其質(zhì)量需嚴格控制。
為保證氨水的質(zhì)量,車間對進入煙氣氨法脫硫裝置的氨水增設(shè)了凈化分離單元,同時將配制氨水用的新鮮水改為脫鹽水,控制脫鹽水的懸浮物≤5mg/L、總硬度≤0.03mmol/L,以盡量消除氨水中的沉降物對系統(tǒng)運行的不利影響。
克拉瑪依石化公司煙氣氨法脫硫裝置硫酸銨產(chǎn)品出現(xiàn)顏色異常、產(chǎn)品平均粒度變小且不均勻等質(zhì)量問題后,經(jīng)對裝置關(guān)鍵運行參數(shù)進行收集和分析后,認為導(dǎo)致硫酸銨產(chǎn)品質(zhì)量差的主要原因是進口煙氣含塵量高、原料氨水質(zhì)量差及系統(tǒng)內(nèi)Cl-富集,采取強化煙氣電除塵設(shè)備的除塵效果以降低進口煙氣含塵量、保證氧化風充足供應(yīng)以提高氧化率、增設(shè)氨水凈化分離單元并改用脫鹽水配制氨水以保證氨水質(zhì)量等措施后,煙氣氨法脫硫裝置運行較為穩(wěn)定,其硫酸銨產(chǎn)品質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。建議進一步優(yōu)化系統(tǒng)工藝操作并精心維護,跟蹤煙氣氨法脫硫裝置的運行情況,查找系統(tǒng)氧化風量及煙氣除塵系統(tǒng)靜電除塵效果等可能的影響因素,為硫酸銨產(chǎn)品合格率的進一步提高提供技術(shù)支持。