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        甲醇裝置和乙二醇裝置低溫余熱綜合利用小結(jié)

        2021-12-24 02:49:08文培娜
        中氮肥 2021年1期
        關(guān)鍵詞:除氧器閃蒸乙二醇

        文培娜

        (河南能源化工集團(tuán)新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南獲嘉 453800)

        煤化工企業(yè)生產(chǎn)過程中,總的來說熱能利用率偏低,且普遍存在高質(zhì)低用、低質(zhì)無用的現(xiàn)象,不能充分、有效地實現(xiàn)熱能的梯級利用。河南能源化工集團(tuán)新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司(簡稱中新化工)200kt/a甲醇項目嫁接200kt/a乙二醇項目生產(chǎn)過程中就存在低品位余熱資源較多而利用率較低的問題,并且還存在部分用汽設(shè)備與蒸汽等級匹配程度低的問題。為此,中新化工通過對其甲醇裝置和乙二醇裝置熱能利用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,實施了相應(yīng)的技改,使得甲醇裝置和乙二醇裝置在熱能供需上盡量做到了能級匹配、溫度對口、梯級利用。這些技改的實施不僅起到了節(jié)能減排的效果,而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。以下對有關(guān)情況作一小結(jié)。

        1 余熱資源狀況

        1.1 除氧器外排乏汽

        中新化工鍋爐系統(tǒng)有4臺除氧器,采用冷脫鹽水作為鍋爐水,冷脫鹽水壓力0.4~0.5MPa、溫度45~55℃、流量100t/h;除氧器平臺標(biāo)高為15m,除氧器排汽管DN80,排汽管標(biāo)高為22.125m,4#除氧器與1#除氧器水平間距16m、1#除氧器與2#除氧器水平間距14.7m、2#除氧器與3#除氧器水平間距16m;1?!?#除氧器額定出力均為200t/h、4#除氧器額定出力175t/h,4臺除氧器工作壓力均為0.15~0.20MPa。由于工藝方面的原因,4臺除氧器有乏汽外排,每臺外排量約0.5t/h,大量閃蒸汽放空,不僅浪費能源,而且對環(huán)境造成影響。

        1.2 0.2MPa蒸汽富裕

        0.2MPa蒸汽主要源自乙二醇裝置合成汽包副產(chǎn),當(dāng)乙二醇裝置負(fù)荷高于90%時,0.2MPa蒸汽富裕量逐步增大,與0.2MPa蒸汽用戶匹配程度較低:0.2MPa蒸汽用戶主要有草酸酯精餾塔(T202)再沸器、合成前預(yù)熱器(E109)、進(jìn)氣加熱器(E905)和溴化鋰機(jī)組,其中T202、E109蒸汽用量基本穩(wěn)定,溴化鋰機(jī)組用汽量則隨氣溫下降而明顯減少——裝置90%負(fù)荷時合成汽包副產(chǎn)0.2MPa蒸汽25t/h,當(dāng)循環(huán)水溫度低于25℃時,需通過放空來穩(wěn)定0.2MPa蒸汽管網(wǎng)壓力;當(dāng)乙二醇裝置負(fù)荷繼續(xù)提升而氣溫繼續(xù)下降時,0.2MPa蒸汽富裕問題進(jìn)一步加劇,富裕的0.2MPa蒸汽因無用戶而高點放空,不僅造成能量浪費,而且嚴(yán)重制約乙二醇裝置負(fù)荷的提升。

        1.3 工藝?yán)淠河酂?/h3>

        甲醇裝置和乙二醇裝置合計產(chǎn)生工藝?yán)淠杭s250t/h,其中130~150℃冷凝液約150t/h、100~130℃冷凝液約100t/h。甲醇裝置中甲醇精餾預(yù)塔再沸器、加壓塔再沸器、低溫甲醇洗熱再生塔、甲醇水分離塔的蒸汽冷凝液直接經(jīng)冷凝液管網(wǎng)送至常壓二級閃蒸罐;乙二醇裝置中再沸器的高溫工藝?yán)淠核椭?.5MPa蒸汽閃蒸罐,回收蒸汽后送冷凝液管網(wǎng),低溫冷凝液送二級閃蒸罐。全部工藝?yán)淠簠R總至二級閃蒸罐后溫度約102℃,經(jīng)循環(huán)水冷卻降溫后送至脫鹽水精制系統(tǒng)。簡言之,工藝?yán)淠旱挠酂岵粌H未能有效利用,而且會消耗大量的循環(huán)水來降溫。

        1.4 工藝設(shè)計不甚合理

        乙二醇裝置脫醇塔A(T401)塔釜溫度為100~105℃,塔釜采用蒸汽加熱,0.5MPa蒸汽用量約21t/h;而產(chǎn)品精餾塔(T407)塔頂氣溫度為138~139℃,塔頂氣與循環(huán)水換熱后,落液溫度為80~85℃,約2.3×107kJ/h的熱量由循環(huán)水帶走??梢钥吹?,一方面T401釜液需蒸汽加熱,另一方面T407塔頂氣又需用循環(huán)水移走熱量,工藝設(shè)計上余熱利用率較低,優(yōu)化空間較大,完全可通過工藝優(yōu)化將T407塔頂氣熱量用于T401釜液的加熱。

        2 低溫余熱回收利用技改

        2.1 除氧器乏汽回收技改

        結(jié)合鍋爐系統(tǒng)1?!?#除氧器乏汽的性質(zhì),統(tǒng)籌考慮系統(tǒng)脫鹽水供需平衡,設(shè)計不同的回收利用工藝路線,實現(xiàn)系統(tǒng)的自動控制,即通過技改對除氧器外排乏汽余熱予以回收利用。

        中新化工鍋爐系統(tǒng)采用三開一備的方式滿足甲醇裝置和乙二醇裝置的滿負(fù)荷運(yùn)行所需,結(jié)合4臺除氧器的相關(guān)參數(shù),設(shè)計兩種不同的工藝路線對除氧器外排乏汽余熱進(jìn)行回收利用。1?!?#除氧器外排乏汽回收流程[見圖1(a)]:增加乏汽收能器,130℃的乏汽與45~55℃的冷脫鹽水在乏汽收能器中逆向接觸充分混合后,混合液(控制溫度為75~80℃)直接去除氧器排凈口閥,然后送疏水箱,不凝氣則通過乏汽收能器頂部排放口放空(放空口接至除氧器頂部排氧口處),吸收乏汽熱量后疏水箱中的水通過疏水泵送除氧器使用。4#除氧器外排乏汽回收流程[見圖1(b)]:增設(shè)乏汽回收換熱器,130℃的乏汽通過乏汽回收換熱器與管網(wǎng)過來的冷脫鹽水換熱回收潛熱后,乏汽冷凝液直接去除氧器排凈口閥,然后送疏水箱,不凝氣則通過乏汽回收換熱器不凝氣排放口放空,冷脫鹽水吸收乏汽的熱量升溫后進(jìn)除氧器使用。經(jīng)測算,本技改項目不僅年可回收熱量約3.27×1010kJ,折合年節(jié)約標(biāo)煤約1117t,實現(xiàn)了除氧器乏汽余熱的回收利用,而且解決了乏汽現(xiàn)場放空影響周圍環(huán)境、設(shè)備的問題。

        2.2 優(yōu)化0.2MPa蒸汽管網(wǎng)的用汽結(jié)構(gòu)

        分析乙二醇裝置0.5MPa蒸汽的用汽情況,決定將用汽溫度較低的加熱器由0.5MPa蒸汽加熱改為0.2MPa蒸汽加熱,以減少品位較高的0.5MPa蒸汽的用量,同時解決0.2MPa蒸汽富裕放空的問題。

        經(jīng)統(tǒng)計分析,可采用0.2MPa蒸汽替代0.5 MPa蒸汽加熱的設(shè)備有加氫預(yù)熱器 (E101)、DMO 加熱器 (E306) 和 DMO 加熱器 B(E306B),其實際用汽溫度分別為120~130℃、100℃、100℃,用汽量分別為1t/h、3t/h、3t/h。將E101、E306和E306B用汽設(shè)備各增加一路0.2MPa供汽管線及相應(yīng)的閥門,并保留原0.5MPa蒸汽管線,確保可以互為備用。正常生產(chǎn)中E101、E306、E306B投用0.2MPa蒸汽,實現(xiàn)用汽設(shè)備與蒸汽等級匹配,避免了0.2MPa蒸汽富裕放空而造成的能源浪費。按照冬季3個月0.2MPa蒸汽富裕量計算,年可節(jié)約0.5MPa蒸汽約18000t,折合年節(jié)約標(biāo)煤約1670t。

        2.3 工藝?yán)淠河酂崂?/h3>

        中新化工甲醇裝置精餾系統(tǒng)采用三塔精餾工藝,滿負(fù)荷生產(chǎn)時0.5MPa蒸汽用量約50t/h,50%負(fù)荷時0.5MPa蒸汽用量約38t/h;中新化工乙二醇裝置精餾系統(tǒng)采用八塔精餾工藝,正常生產(chǎn)時0.5MPa、1.0MPa、1.7MPa各等級蒸汽用量合計約100t/h。由于蒸汽管網(wǎng)壓力分級限制,部分用汽設(shè)備存在高質(zhì)低用的情況。

        與此同時,中新化工甲醇裝置和乙二醇裝置合計約250t/h的工藝?yán)淠簠R總至二級閃蒸罐后溫度約102℃,經(jīng)循環(huán)水冷卻降溫后送至脫鹽水精制系統(tǒng),不僅工藝?yán)淠旱挠酂嵛茨苡行Ю?,而且要消耗大量的循環(huán)水來移熱。為充分利用工藝?yán)淠旱挠酂幔瑳Q定采用蒸汽噴射式熱泵供熱系統(tǒng)與原有熱力系統(tǒng)并聯(lián),將加熱器、再沸器等用汽設(shè)備排出的蒸汽冷凝液產(chǎn)生的二次蒸汽經(jīng)專門設(shè)計的流量調(diào)節(jié)式熱泵增壓后,供再沸器等設(shè)備使用。

        本技改保持原進(jìn)汽閥不變,增加熱泵閥組、汽水分離器、增壓泵等相關(guān)設(shè)備,熱泵為可調(diào)式,以實現(xiàn)蒸汽噴射式熱泵供熱系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)。改造后,蒸汽噴射式熱泵供熱系統(tǒng)主要包括汽水分離器、熱泵及用汽設(shè)備(再沸器),工藝?yán)淠簻p壓進(jìn)入汽水分離器閃蒸,加熱蒸汽進(jìn)入噴射式熱泵,在吸入口形成低壓區(qū),卷吸汽水分離器出口的閃蒸汽,兩種蒸汽混合后進(jìn)入用汽設(shè)備加熱物料,通過熱泵調(diào)節(jié)使混合汽與被加熱物料需求蒸汽等級相匹配,物料被均勻加熱,從而減少高品位蒸汽的使用,閃蒸后溫度降低的工藝?yán)淠航?jīng)增壓泵提壓送冷凝液管網(wǎng)[1]。技改后工藝?yán)淠河酂崂孟到y(tǒng)工藝流程如圖2。

        圖2 工藝?yán)淠河酂崂孟到y(tǒng)工藝流程簡圖

        在甲醇精餾系統(tǒng)中,將加壓塔再沸器蒸汽冷凝液、預(yù)塔再沸器蒸汽冷凝液送入汽水分離器進(jìn)行閃蒸,閃蒸汽通過蒸汽噴射式可調(diào)節(jié)熱泵與0.5MPa蒸汽混合后送加壓塔再沸器使用,外排冷凝液溫度降至100~105℃。在乙二醇裝置中,冷凝液余熱利用分為兩組:一組由E404、E405和E408組成,將E405和E408的高溫冷凝液分別送入各自新增的汽水分離器進(jìn)行閃蒸,通過熱泵用于自身加熱后,冷凝液全部送入E404新增的汽水分離器再次閃蒸,通過熱泵將閃蒸汽用于E404加熱,此舉可降低外排冷凝液溫度至100~105℃;另一組由E412、E414和E605組成,將E414和E605的高溫冷凝液分別送入各自新增的汽水分離器進(jìn)行閃蒸,通過熱泵用于自身加熱后,冷凝液全部送入E412新增的汽水分離器再次閃蒸,通過熱泵將閃蒸汽用于E412加熱,此舉可降低外排冷凝液溫度至100~105℃。

        冷凝液余熱經(jīng)上述方式回收利用后,排液溫度明顯降低(見表1),降溫后的冷凝液進(jìn)冷凝液管網(wǎng)送系統(tǒng)循環(huán)利用。經(jīng)測算,本技改項目投運(yùn)后,年可節(jié)約0.5MPa蒸汽約86400t,折合年節(jié)約標(biāo)煤約8019.6t。

        表1 技改前后精餾系統(tǒng)用汽設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)

        2.4 優(yōu)化工藝流程

        中新化工按照“各裝置低溫?zé)嵩丛诒M量避免用循環(huán)水冷卻的前提下,首先考慮在本裝置內(nèi)使用,多余的才考慮送出裝置統(tǒng)一回收”的這一原則,對乙二醇裝置精餾系統(tǒng)工藝路線進(jìn)行如下優(yōu)化改進(jìn)[2](見圖3):在產(chǎn)品精餾塔(T407)塔頂新增1臺換熱器(E433),用于脫醇塔A(T401)塔釜物料[T401塔釜物料通過新增輸送泵(P433A/B)送至E433]與T407塔頂氣換熱,以充分回收T407塔頂氣相的熱量,減少循環(huán)冷卻水及T401蒸汽用量;T407塔頂氣經(jīng)過E433換熱后未冷凝的氣相按原流程經(jīng)循環(huán)水冷卻器(E413)冷卻。

        經(jīng)測算,乙二醇精餾系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化改進(jìn)后,年可節(jié)約0.5MPa蒸汽約72000t,折合年節(jié)約標(biāo)煤約6683t。

        圖3 優(yōu)化改進(jìn)后乙二醇精餾系統(tǒng)工藝流程簡圖

        3 結(jié)束語

        中新化工遵循低溫余熱利用“溫度對口、梯級利用”的總體原則,充分挖潛其甲醇裝置和乙二醇裝置的余熱利用空間,合理選取余熱使用對象,有效回收了系統(tǒng)內(nèi)的低溫余熱,避免了部分用汽設(shè)備高質(zhì)低用的情況,有效降低了公用工程介質(zhì)——蒸汽的使用量。上述措施落實后,折合年節(jié)約標(biāo)煤約17489.6t,實現(xiàn)了煤化工裝置的節(jié)能減排與優(yōu)質(zhì)低耗運(yùn)行。

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