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        中能化工航天爐渣口改造小結(jié)

        2021-12-24 02:49:08黃玉兵
        中氮肥 2021年1期

        黃玉兵

        (航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司,北京 100000)

        0 引 言

        安徽晉煤中能化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中能化工)150kt/a甲醇項(xiàng)目(即一期航天爐項(xiàng)目)采用HT-L粉煤加壓氣化技術(shù),設(shè)計(jì)有效氣(CO+H2)生產(chǎn)能力100×104m3/d,單爐日處理原料煤750t,航天爐運(yùn)行壓力4.0MPa。一期航天爐項(xiàng)目于2006年10月開(kāi)工建設(shè),2008年8月開(kāi)始系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試車(chē),2008年10月31日航天爐一次投料開(kāi)車(chē)成功。在多年的應(yīng)用過(guò)程中,HT-L粉煤加壓氣化裝置不斷改進(jìn)和完善,從一個(gè)沒(méi)有經(jīng)過(guò)小試、中試的示范裝置一步步走向規(guī)范化、成熟化的高產(chǎn)低耗的先進(jìn)粉煤氣化裝置,其運(yùn)行的穩(wěn)定性和可駕馭性不斷提升。

        中能化工200kt/a合成氨裝置原料路線改造工程(即二期航天爐項(xiàng)目),在總結(jié)一期航天爐項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,確定合成氨裝置氣化系統(tǒng)仍然配套航天爐(二期),二期航天爐設(shè)計(jì)粗煤氣生產(chǎn)能力123×104m3/d,日處理原料煤800t,航天爐運(yùn)行壓力4.0MPa。二期航天爐項(xiàng)目于2009年開(kāi)工建設(shè),2011年6月開(kāi)始單體試車(chē),2011年12月系統(tǒng)開(kāi)始聯(lián)動(dòng)試車(chē),2012年1月4日二期航天爐一次投料開(kāi)車(chē)成功,但在之后的運(yùn)行過(guò)程中,二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量始終低于一期航天爐,后通過(guò)不斷地優(yōu)化改進(jìn)——對(duì)航天爐渣口進(jìn)行縮徑改造,目前二期航天爐逐步實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。

        1 二期航天爐系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)介

        中能化工二期航天爐仍采用干法進(jìn)料、濕法除塵的工藝設(shè)計(jì)。空分裝置來(lái)純度99.6%以上的氧氣與粉煤在航天爐爐膛內(nèi)燃燒,產(chǎn)生高溫粗煤氣,粗煤氣組分為H2、CO、CO2及少量其他氣體;高溫粗煤氣快速流動(dòng)經(jīng)渣口進(jìn)入激冷室,激冷后的灰渣部分通過(guò)渣鎖斗排出,部分細(xì)渣通過(guò)水系統(tǒng)排至灰水處理系統(tǒng)進(jìn)行下一步處理;激冷后的粗煤氣(含飽和水蒸氣)沿上升管上升、折流后經(jīng)粗煤氣出口進(jìn)入文丘里洗滌器增濕除塵,之后進(jìn)入洗滌塔進(jìn)一步除塵,降溫除塵合格后的粗煤氣出洗滌塔進(jìn)入變換系統(tǒng)。

        2 二期航天爐系統(tǒng)運(yùn)行狀況

        一期航天爐渣口設(shè)計(jì)尺寸為φ550mm,由于中能化工航天爐使用煤種較多,原料煤煤質(zhì)差別較大,一期航天爐運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)渣口壓差不穩(wěn)定、渣口堵渣等現(xiàn)象;為確保二期航天爐渣口壓差能處于正常水平,二期航天爐設(shè)計(jì)時(shí)渣口擴(kuò)徑為φ650mm。二期航天爐投運(yùn)以后,渣口直徑的擴(kuò)大對(duì)渣口的順暢排渣起到了一定的作用,其渣口壓差較一期航天爐降低5kPa左右,但同時(shí)帶來(lái)一個(gè)突出的問(wèn)題是粗煤氣中的有效氣含量相對(duì)偏低:使用氮?dú)庾鳛榉勖狠斔洼d氣時(shí),二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效含量在85%左右,而一期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量在89%左右(使用CO2作為粉煤輸送載氣);2018年二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣用于生產(chǎn)甲醇期間,航天爐粉煤輸送載氣調(diào)整為CO2,粗煤氣中的有效氣含量得到一些改善,有效氣含量可達(dá)87%左右,同時(shí)爐況的穩(wěn)定性也得到一定提高,但相較于一期航天爐來(lái)說(shuō)有效氣含量仍偏低,即在同等負(fù)荷、煤種、粉煤輸送介質(zhì)等條件下二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量仍偏低2%左右,這對(duì)氣化裝置的產(chǎn)氣量造成一定影響,導(dǎo)致二期氣化裝置比煤耗相對(duì)偏高。

        通過(guò)分析研判,認(rèn)為二期航天爐渣口尺寸的變化對(duì)爐內(nèi)煤的燃燒氣化造成了一定的影響,進(jìn)而影響所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量。對(duì)二期航天爐渣口進(jìn)行技改,可以提高其所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量。

        3 氣化反應(yīng)機(jī)理及技改理論依據(jù)

        3.1 航天爐內(nèi)的主要化學(xué)反應(yīng)

        3.2 化學(xué)反應(yīng)速率的影響因素

        化學(xué)反應(yīng)速率通常用單位時(shí)間內(nèi)某反應(yīng)物濃度的減少或某一生成物濃度的增加來(lái)表示。航天爐爐膛內(nèi)反應(yīng)的生成物主要是CO和H2,這兩種氣體組分約占粗煤氣總組分的90%,分析影響CO和H2生成的因素,可以為提高有效氣含量提供方法和思路。通常,影響化學(xué)反應(yīng)速率的主要因素如下。

        (1)反應(yīng)物濃度?;瘜W(xué)反應(yīng)速率與各反應(yīng)物濃度的冪次(冪次數(shù)等于化學(xué)反應(yīng)方程式中反應(yīng)物的系數(shù))乘積成正比。

        (2)反應(yīng)溫度。實(shí)踐表明,反應(yīng)溫度每升高10℃,反應(yīng)速率一般會(huì)增至原來(lái)的2~4倍。

        (3)反應(yīng)壓力。對(duì)于氣體反應(yīng)來(lái)說(shuō),當(dāng)反應(yīng)溫度一定時(shí),化學(xué)反應(yīng)速率與反應(yīng)壓力成正比;如果參與反應(yīng)的物質(zhì)是固體、液體或溶液時(shí),可以認(rèn)為反應(yīng)壓力與其化學(xué)反應(yīng)速率無(wú)關(guān)。

        (4)催化劑。催化劑可加快或減慢化學(xué)反應(yīng)的速度。

        3.3 技改的理論依據(jù)

        航天爐內(nèi),煤(主要成分為碳)和氧的燃燒反應(yīng)屬于放熱反應(yīng),同時(shí)設(shè)計(jì)為缺氧的不完全燃燒,則主要生成物為CO,CO是生產(chǎn)甲醇或合成氨等所需的有效成分之一,越多越好。從航天爐內(nèi)的主要化學(xué)反應(yīng)(方程式)及影響反應(yīng)的因素來(lái)看,CO的生成主要源于碳與氧的不完全燃燒,其余來(lái)自CO2與碳的還原反應(yīng),CO2與碳的還原反應(yīng)為吸熱反應(yīng),在氣化用原料煤熱值穩(wěn)定、氧純度和流量一定、氧煤比穩(wěn)定以及氣化率相對(duì)穩(wěn)定的情況下,氣化系統(tǒng)的反應(yīng)熱是能相對(duì)平衡的。對(duì)于航天爐來(lái)說(shuō),反應(yīng)物濃度、溫度一般不會(huì)有太大變化,氣化反應(yīng)也不存在添加催化劑的情況,因此,據(jù)前述化學(xué)反應(yīng)速率的影響因素可知,可以嘗試通過(guò)改變氣體反應(yīng)體系的壓力來(lái)提高反應(yīng)速率,從而提高CO和H2的產(chǎn)率。也就是說(shuō),在航天爐內(nèi)反應(yīng)溫度、反應(yīng)物濃度相對(duì)穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)縮小航天爐渣口尺寸可以提高航天爐渣口的阻力,相對(duì)提高反應(yīng)物在航天爐爐膛內(nèi)的壓力,并利于延長(zhǎng)粉煤在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,提高反應(yīng)速率,利于促進(jìn)CO和H2的生成,從而可提高粗煤氣中的有效氣含量,提高裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

        4 運(yùn)行優(yōu)化及二期航天爐渣口技改

        4.1 二期航天爐渣口尺寸初始選擇的依據(jù)

        中能化工一期航天爐是一套示范裝置,當(dāng)時(shí)沒(méi)有成熟的案例可供借鑒,在航天爐渣口尺寸設(shè)計(jì)時(shí),考慮設(shè)計(jì)煤種(見(jiàn)表1)、粗煤氣產(chǎn)量、氣體流速、爐內(nèi)燃燒流場(chǎng)的分布等因素,通過(guò)模擬計(jì)算確定一期航天爐渣口尺寸為φ550mm。實(shí)際運(yùn)行中,考慮到裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,一期航天爐無(wú)法穩(wěn)定地使用單一煤種,需通過(guò)配煤來(lái)滿(mǎn)足航天爐的穩(wěn)定運(yùn)行需求,氣化用煤種類(lèi)多達(dá)10余種,煤質(zhì)特性各有不同,混燒后煤灰性質(zhì)產(chǎn)生一定的改變,操作指標(biāo)一旦控制不好,就會(huì)引起煤灰粘度增加或降低,超出控制范圍,從而造成渣口堵塞,影響航天爐的穩(wěn)定運(yùn)行,且渣口堵塞還會(huì)造成出口粗煤氣偏流,影響激冷環(huán)下降管的安全運(yùn)行;此外,渣口堵塞還造成粗煤氣夾渣的流速增大,導(dǎo)致灰渣拉絲,進(jìn)而引起激冷室結(jié)垢,影響裝置的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行。鑒于一期航天爐的運(yùn)行情況,二期航天爐設(shè)計(jì)時(shí)渣口尺寸在一期航天爐渣口尺寸的基礎(chǔ)上擴(kuò)大了100mm,即渣口尺寸設(shè)計(jì)為φ650mm。

        表1 航天爐設(shè)計(jì)煤種(大砭窯煤)分析數(shù)據(jù)

        4.2 通過(guò)混、配煤優(yōu)化解決渣口堵塞問(wèn)題

        2012年1月,二期航天爐系統(tǒng)2#爐投煤運(yùn)行后,渣口壓差總體低于一期航天爐5kPa左右,但運(yùn)行過(guò)程中由于配煤、混煤的不穩(wěn)定,2#爐渣口壓差仍然出現(xiàn)不同程度的波動(dòng),煤質(zhì)波動(dòng)大時(shí)渣口壓差上升明顯。可見(jiàn),渣口擴(kuò)徑并沒(méi)能解決渣口堵塞的問(wèn)題,反而帶來(lái)二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量明顯低于一期航天爐的突出問(wèn)題。為此,中能化工從2014年開(kāi)始嚴(yán)抓原料煤煤質(zhì)和混煤管理,從煤種、煤質(zhì)、混煤的均勻性等方面著手解決渣口堵渣問(wèn)題:①據(jù)來(lái)煤的礦點(diǎn)、性質(zhì)不同分類(lèi)堆放;②混燒時(shí),使用煤種、煤質(zhì)相近的煤進(jìn)行不同比例混合,通過(guò)總結(jié)分析找出適合航天爐氣化用煤的煤質(zhì)及其混配比例;③清除干凈混配煤中的雜物,做到精細(xì)配煤,加強(qiáng)煤場(chǎng)盤(pán)存,避免抓錯(cuò)煤種的情況發(fā)生,控制輸煤穩(wěn)定。

        通過(guò)煤種、混煤配比的優(yōu)化,一期、二期航天爐運(yùn)行工況和渣口壓差趨于穩(wěn)定,接下來(lái)開(kāi)始解決二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中有效氣含量偏低的問(wèn)題。

        4.3 二期航天爐渣口技改

        4.3.1 技改方案

        二期航天爐渣口縮徑技改,從理論上看雖然渣口越小對(duì)CO和H2生成越有利,但渣口不宜太小,需兼顧煤種變化可能造成渣口堵塞的問(wèn)題。鑒于一期航天爐渣口φ550mm的設(shè)計(jì),其運(yùn)行狀況還算相對(duì)比較穩(wěn)定的實(shí)際情況,確定參照一期航天爐渣口進(jìn)行技改,即將二期航天爐渣口由φ650mm縮小為φ550mm,與一期航天爐渣口直徑一致。

        二期航天爐渣口進(jìn)行縮徑技改,首先須將激冷室所有內(nèi)件拆除并移出航天爐,將與渣口相連接的水管空間管斷開(kāi),爆開(kāi)渣口法蘭與錐盤(pán)的焊縫,通過(guò)工裝將渣口從航天爐與破渣機(jī)連接口(N-1口)移出;技改完成后,渣口安裝按照其拆除的逆序進(jìn)行。

        4.3.2 技改的實(shí)施

        4.3.2.1 渣口拆除

        (1)拆除航天爐燒嘴,移開(kāi)破渣機(jī),打開(kāi)人孔蓋;系統(tǒng)隔離置換合格,清理渣口附近的灰渣及渣口與主盤(pán)管連接處周?chē)M量將焊縫露出,以便進(jìn)行下一步的工作;拆除與上升管連接的周向支撐,拆除過(guò)程中需保持支撐的完整性,以便安裝使用。

        (2)拆除上升管連接緊固件,將上升管通過(guò)工裝分段移出激冷室,注意保持上升管的完整性,以便安裝使用;由于作業(yè)空間受限,據(jù)拆除激冷水管、渣口水管空間管和渣口法蘭的需要對(duì)折流板進(jìn)行針對(duì)性拆除;施工人員進(jìn)入激冷室的氣液分離空間,將激冷水管兩端與航天爐殼體和激冷環(huán)連接的法蘭拆開(kāi);在下降管外壁焊接2個(gè)臨時(shí)吊耳,用吊車(chē)將下降管在豎直方向吊住;拆除激冷環(huán)與渣口法蘭連接的螺栓,然后將激冷環(huán)通過(guò)工裝移出激冷室。

        (3)將渣口水管兩端與航天爐殼體和渣口法蘭焊接的空間管割開(kāi),用電葫蘆連接工裝將渣口托住,然后割開(kāi)渣口法蘭與錐盤(pán)的焊縫,之后將渣口移出激冷室。

        4.3.2.2 更換新渣口

        (1)將縮徑后的新渣口通過(guò)工裝吊起,調(diào)整好渣口盤(pán)管上部與主盤(pán)管下直段的間隙,并將渣口法蘭水平找正,將渣口法蘭與錐盤(pán)焊接,之后完成渣口進(jìn)出水管的焊接,并對(duì)渣口盤(pán)管進(jìn)行整體水壓試驗(yàn)。

        (2)用吊車(chē)將激冷環(huán)吊起,找好安裝方位后,用螺栓將激冷環(huán)固定在渣口法蘭上;通過(guò)螺栓將激冷水管兩端分別與航天爐殼體和激冷環(huán)連接的法蘭連接。

        (3)耐火料施工可根據(jù)實(shí)際情況,在焊接完渣口法蘭之后即可進(jìn)行。

        (4)打磨激冷環(huán)下部和下降管頭部的焊接坡口,焊接坡口打磨完成后,用吊車(chē)通過(guò)工裝將下降管在豎直方向吊起到激冷環(huán)底部,然后對(duì)下降管進(jìn)行垂直找正,之后將下降管與激冷環(huán)進(jìn)行焊接。

        (5)安裝上升管及周向支撐,安裝折流板;拆除所有腳手架;安裝破渣機(jī),封閉人孔。至此,縮徑后的新渣口更換工作完成。

        5 技改效果

        2018年年底中能化工利用裝置停車(chē)機(jī)會(huì)完成了二期航天爐渣口的技改,重新投運(yùn)后,航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量得到一定改善,技改前后(使用CO2作為粉煤輸送載氣)二期航天爐有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)(均值)的對(duì)比見(jiàn)表2。可以看出:技改后,航天爐渣口壓差由技改前的20.4kPa提高至22.2kPa,提高了1.8kPa,但仍遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo)50kPa,表明渣口縮徑技改是可行的,不會(huì)對(duì)航天爐的安全、穩(wěn)定運(yùn)行造成影響;使用CO2作為粉煤輸送載氣時(shí),粗煤氣中的有效氣含量由技改前的平均86.89%提升至技改后的平均88.56%,提高了1.67% (使用氮?dú)庾鳛檩斔洼d氣時(shí)有效氣含量可達(dá)87%左右),有效氣含量最高提至88.93%,與一期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量基本一致,達(dá)到了技改目的;與此同時(shí),受航天爐粉煤輸送載氣及保護(hù)氣系統(tǒng)載氣的影響,技改后所產(chǎn)粗煤氣中的CO2含量上升明顯。

        表2 技改前后二期航天爐有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)(均值)的對(duì)比

        從綜合數(shù)據(jù)來(lái)看,二期航天爐渣口技改前,使用氮?dú)庾鳛榉勖狠斔洼d氣時(shí)所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量在85%左右,使用CO2作為粉煤輸送載氣時(shí)所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量在87%左右,可見(jiàn)粉煤輸送載氣的改變可以提高粗煤氣中的有效氣含量;渣口技改后,粗煤氣中的有效氣含量在原有基礎(chǔ)上再提高,有效氣含量最高提升2%左右,進(jìn)一步促進(jìn)了航天爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        按二期航天爐設(shè)計(jì)有效氣產(chǎn)量58317m3/h、年產(chǎn)200kt合成氨、年運(yùn)行300d計(jì)算,每生產(chǎn)1t合成氨耗有效氣2100m3/h;按照二期航天爐渣口技改后有效氣含量提高2%、實(shí)際年運(yùn)行時(shí)間350d計(jì)算,每年多產(chǎn)的合成氨帶來(lái)的純利潤(rùn)在100萬(wàn)元以上。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        從眾多煤化工裝置配套航天爐的運(yùn)行情況來(lái)看,不同型號(hào)的航天爐渣口尺寸并不相同,渣口尺寸偏小,可能造成航天爐堵渣,影響氣化裝置的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行;渣口過(guò)大,又會(huì)對(duì)航天爐內(nèi)的氣化反應(yīng)造成不利影響,所以選擇合適的渣口尺寸對(duì)航天爐運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性非常重要。中能化工對(duì)其二期航天爐渣口實(shí)施技改的實(shí)踐表明,渣口適當(dāng)縮徑后,相當(dāng)于提高了粗煤氣出航天爐爐膛的阻力,延長(zhǎng)了粉煤在爐膛燃燒停留的時(shí)間,同時(shí)有利于粉煤的返混燃燒,粉煤燃燒效率得以提高,從而可提高航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量,有利于煤化工裝置的節(jié)能降耗。目前,部分使用航天爐的企業(yè)也對(duì)其渣口進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化技改,取得了一定的效益。下一步,中能化工將繼續(xù)利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)并結(jié)合實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),為航天爐渣口的設(shè)計(jì)提供更科學(xué)、合理的依據(jù),為充分發(fā)掘航天爐的經(jīng)濟(jì)性發(fā)揮積極的作用。

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