白雪峰,吳 杰,史晶森
(山西豐喜華瑞煤化工有限公司,山西新絳 043100)
山西豐喜華瑞煤化工有限公司(簡稱豐喜華瑞)以焦爐煤氣與半水煤氣(固定床間歇式氣化爐制氣)為原料生產(chǎn)合成氨與尿素,原設計產(chǎn)能為合成氨180kt/a、尿素300kt/a。由于焦化廠所能提供的焦爐氣量增加,按照以氣定產(chǎn)的原則,豐喜華瑞對合成氨裝置進行了升級改造,增設了1套氨合成系統(tǒng),合成氨產(chǎn)能擴大至240kt/a、尿素產(chǎn)能擴大至400kt/a。產(chǎn)能擴大后,夏季高溫天氣氨合成系統(tǒng)需冷量增加,冰機進出口壓力增大,冰機負荷加重,經(jīng)常需增開1臺冰機(夏季以外冰機兩開兩備,夏季冰機三開一備,高溫天氣甚至會出現(xiàn)需要系統(tǒng)減量的情況),導致噸氨成本增高;同時,周邊焦化廠供應豐喜華瑞的焦爐煤氣量極不穩(wěn)定,波動較大,導致合成氨裝置負荷調(diào)節(jié)頻繁,合成冰機開停機頻繁。經(jīng)分析與研究,2020年8月增設了1套超級吸氨器氨水制備系統(tǒng),即從冰機入口處將750m3/h左右氣氨引入超級吸氨器,利用脫鹽水吸收氣氨制備氨水用于煙氣氨法脫硫系統(tǒng)(煙氣氨法脫硫系統(tǒng)原使用的氨水源自原超級吸氨器氨水制備系統(tǒng)),通過分流合成冷凍系統(tǒng)的氣氨,實現(xiàn)了氨合成系統(tǒng)的節(jié)能降耗與冰機負荷的可調(diào)。以下對有關(guān)情況作一簡介。
豐喜華瑞合成冷凍工序共4臺螺桿式氨制冷壓縮機(簡稱冰機),型號均為JZ3KA31.5,制冷量3718kW,制冷劑為R717,電機額定功率1120kW、電壓10kV,配套5臺蒸發(fā)式冷凝器(簡稱蒸發(fā)冷),夏季高溫天氣時冰機三開一備,噸氨電耗居高不下。以2020年6月為例,合成氨裝置冷凍工序的能耗情況見表1。
表1 2020年6月冰機耗電量及噸氨電耗分析
由表1可以看出,冰機日均用電量為53086 kW·h,合成氨日均產(chǎn)量為714.24t,噸氨冰機平均電耗約74kW·h,在豐喜華瑞2020年6月噸氨總能耗中占比高達5.3%,遠高于行業(yè)平均水平(業(yè)內(nèi)冰機系統(tǒng)能耗在合成氨生產(chǎn)總能耗中占比約3%)。雖然冰機電耗受到氣溫、循環(huán)水溫度、蒸發(fā)冷蒸發(fā)量等因素的影響,但究其根本,冰機能耗的高低主要取決于進口氣氨量。
豐喜華瑞采用氨法脫硫工藝對鍋爐煙氣進行脫硫,為獲取20%的氨水,2017年豐喜華瑞購入1臺超級吸氨器,利用超級吸氨器將液氨與脫鹽水按比例混合直接配制氨水,其冷卻循環(huán)水源自尿素循環(huán)水系統(tǒng)的涼水塔,夏季時造成尿素循環(huán)水溫度高達32℃,影響到尿素蒸發(fā)系統(tǒng)的運行,尿素一段蒸發(fā)系統(tǒng)真空度僅為-38.544 kPa,導致夏季尿素裝置負荷提升困難。
原超級吸氨器的工作原理為,利用循環(huán)(冷卻)水與液氨換熱,將液氨汽化,汽化形成的氣氨進噴淋吸收段;界外送入的軟水,經(jīng)分布器,軟水與氣氨逆流接觸反應,制備氨水,反應過程中產(chǎn)生的熱量由循環(huán)水帶走。通過對超級吸氨器工作原理的研究,并與設備廠家溝通,我們決定將冰機進口低壓氣氨引一部分入超級吸氨器,利用分布器將氣氨及水均勻分布吸收,制成一定濃度的氨水,再將高溫氨水與循環(huán)水換熱,完成初步降溫,之后氨水與液氨進行熱交換,液氨汽化所需熱量由氨水提供,即在超級吸氨器內(nèi)同時完成氨水降溫與液氨汽化的過程,如此一來,既能降低冰機進口氣氨總量,又能減少循環(huán)水用量,達到節(jié)能降耗的目的。
(1)在冰機入口處增設1臺超級吸氨器,其型號為UXAQ-5000(G+L),過流部分材質(zhì)為ss304,撬體材質(zhì)為碳鋼,液氨稀釋能力5t/h。
(2)在超級吸氨器上設置1個氣氨進口,使得系統(tǒng)既可以稀釋(吸收)液氨,又可以稀釋(吸收)氣氨。
(3)增設1臺臨時氨水儲槽,增設3臺氨水泵(1臺作為氨水循環(huán)泵,1臺作為氨水輸送泵,另1臺作為備泵),單泵流量25m3/h、揚程50m、電機功率7.5kW。配制好的氨水送入臨時氨水儲槽,達到規(guī)定濃度后利用氨水輸送泵送入正式氨水儲槽;未達到規(guī)定濃度的氨水,利用氨水循環(huán)泵送入超級吸氨器繼續(xù)增濃。
按照上述技改方案,以液氨為原料時,輸出氨水溫度<25℃,氨水濃度為15% ~28%,循環(huán)水用量為125m3/h;以氣氨為原料生產(chǎn)時,由于沒有液氨汽化時的吸熱,氨水完全靠外部循環(huán)(冷卻)水降溫,循環(huán)水用量為250m3/h,輸出氨水溫度高于循環(huán)水進水溫度3~5℃(循環(huán)水溫差<15℃),所得氨水濃度最高只能達到20%,若要生產(chǎn)更高濃度的氨水,需輸入部分液氨參與生產(chǎn)。
從管網(wǎng)送來的脫鹽水進入超級吸氨器,通過調(diào)節(jié)閥及流量計控制脫鹽水流量在20m3/h(以生產(chǎn)20%濃度的氨水為例),液氨經(jīng)調(diào)節(jié)閥(穩(wěn)定減壓后的壓力指標模擬以控制液氨流量)進入超級吸氨器,當工藝水 (脫鹽水)流量為20t/h,氨水濃度恰好在20%,此時的減壓后壓力即為控制參數(shù);液氨與脫鹽水按比例進入超級吸氨器直接制成一定濃度的氨水(氣氨生產(chǎn)氨水原理與采用液氨生產(chǎn)氨水時相同),配制好的氨水送入氨水儲槽。在氨水出口管路上配有密度儀及溫度變送器,通過PLC運算顯示即時氨水濃度;氨水儲槽內(nèi)排出的廢氣送入洗氨塔回收其中的氣氨,尾氣排入大氣,洗氨塔采用脫鹽水吸氨,形成的稀氨水送入尿素解吸水解系統(tǒng)處理。氨水制備系統(tǒng)工藝流程如圖1。
圖1 氨水制備系統(tǒng)工藝流程框圖
本項技改完成后,冰機由原來的開3臺改為開2臺。以技改后的2020年10月15—19日豐喜華瑞冰機電耗與合成氨產(chǎn)量為例,對合成氨冷凍工序的能耗進行分析,有關(guān)數(shù)據(jù)詳見表2??梢钥闯觯鶛C日均用電量為30018kW·h,合成氨日均產(chǎn)量為631.79t,噸氨冰機平均電耗為48kW·h,冰機系統(tǒng)的能耗在合成氨生產(chǎn)總能耗中的占比約3.45%,較技改前有了較大的改觀,達到了節(jié)能的目的。
表2 2020年10月15—19日冰機耗電情況
(1)在線氨水濃度顯示不準確。超級吸氨器的氨水濃度顯示有密度儀取值及氨水溫度取值,通過氨水密度表對應顯示。由于不同溫度、不同壓力下氨在水中的溶解度不同,氨水送入氨水槽后,氨水中的氨極易逸出,而氨水密度儀設置在進入氨水槽的管線上,入口管道內(nèi)氨水的氨分壓與氨水槽內(nèi)氨水的氨分壓存在差異,導致氨水槽內(nèi)氨水濃度與在線密度儀測量所得的濃度有所差異。為解決這一問題,我們采取人工分析與在線密度儀配合的辦法測定氨水濃度,并逐次進行記錄,摸索其規(guī)律。
(2)由于冰機進口的氣氨總量減少,在超級吸氨器開車的情況下,需從液氨球罐向冰機系統(tǒng)液氨儲槽中補充液氨,以保證冷凍系統(tǒng)的液氨總量,造成冷凍系統(tǒng)惰性氣量增大而放空頻率增加。為解決這一問題,我們將冰機放空氣送入洗氨塔,洗氨后尾氣放空。
豐喜華瑞合成冷凍工序共4臺螺桿式氨制冷壓縮機(冰機),制冷量為3718kW,電機額定功率為1120kW,配套5臺蒸發(fā)冷,技改前夏季高溫天氣時冰機三開一備。自超級吸氨器優(yōu)化后投運以來,已停用1臺冰機,冰機噸氨電耗從約74kW·h降至48kW·h,噸氨節(jié)電約26kW·h;截至投稿之日超級吸氨器已運行55d,合成氨平均日產(chǎn)量以650t計,則冰機節(jié)電約92.95×104kW·h,折合節(jié)約生產(chǎn)成本約46.47萬元。
豐喜華瑞針對合成冰機開停機頻繁以及夏季冰機負荷重而需增開1臺冰機(高溫天氣甚至會出現(xiàn)需要系統(tǒng)減量的情況)的問題,2020年8月增設1套超級吸氨器氨水制備系統(tǒng)后,通過分流部分合成冷凍系統(tǒng)的氣氨,不僅在夏季高溫天氣時能夠減少冰機開機臺數(shù),而且在其他時間也能通過調(diào)節(jié)超級吸氨器的負荷達到調(diào)節(jié)冰機負荷的目的。例如,在開2臺冰機滿足不了生產(chǎn)所需、開3臺冰機又有點浪費的情況下,通過適當開大超級吸氨器氣氨進口閥,提高超級吸氨器的負荷,此問題就能得以解決。據(jù)了解,國內(nèi)以焦爐煤氣為原料的合成氨裝置大都存在負荷調(diào)節(jié)頻繁的問題,此舉的推廣價值較大。
另外,目前環(huán)保形勢嚴峻,大量工業(yè)鍋爐的煙氣脫硫升級改造采用氨法脫硫工藝,其氨水用量極大,氨合成系統(tǒng)之超級吸氨器制備的氨水除供本廠氨法脫硫系統(tǒng)使用外,也可直接外售,從而提升企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。