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        晉煤天慶合成氨裝置液氮洗系統(tǒng)優(yōu)化技改總結(jié)

        2021-12-24 02:49:00何伏牛段奇峰喻明杰
        中氮肥 2021年4期
        關(guān)鍵詞:液氮分離器冷凝

        何伏牛,段奇峰,喻明杰,余 輝

        (河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司,河南沁陽 454592)

        0 引 言

        河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司(簡稱晉煤天慶) “30·52·3”項目[300kt/a合成氨、520kt/a尿素、3×108m3/a燃?xì)猓褐铺烊粴猓葜黄陧椖浚?00kt/a合成氨、520kt/a尿素)于2015年1月18日投產(chǎn);二期項目[3×108m3/a燃?xì)猓褐铺烊粴猓萦?016年8月1日與一期項目并網(wǎng)運行。2017年隨著CFB鍋爐供熱系統(tǒng)、低溫甲醇洗系統(tǒng)設(shè)備的擴(kuò)能改造,加之二期項目的投運,氣化爐(魯奇碎煤加壓氣化爐)由五開一備改為六開無備,使得氣化系統(tǒng)及硫回收系統(tǒng)廢熱鍋爐副產(chǎn)的0.6MPa蒸汽富裕20~30t/h,即使關(guān)閉鍋爐的第三減溫減壓裝置,低壓蒸汽仍然連續(xù)放空 (形成噪音污染),管網(wǎng)經(jīng)常處于微超壓狀態(tài);此外,高負(fù)荷工況下,即使原料氣分離器(S61601)的液位自調(diào)閥 (LV005)和氮洗塔下段液位調(diào)節(jié)閥(LV001)全開,原料氣分離器(S61601)和氮洗塔下塔也長時間處于滿液位狀態(tài),導(dǎo)致液氮洗系統(tǒng)壓差增大,不但影響原料氣換熱器的換熱效果,使冷量發(fā)生偏移,造成液氮洗系統(tǒng)工況惡化,而且還影響到氨合成系統(tǒng)負(fù)荷的提升,成為高負(fù)荷生產(chǎn)的瓶頸問題。

        1 液氮洗系統(tǒng)工藝流程簡述

        1.1 冷卻洗滌流程

        低溫甲醇洗系統(tǒng)來的凈化氣經(jīng)液氮洗系統(tǒng)進(jìn)口分子篩吸附脫水后,進(jìn)入冷箱中的1#、2#原料氣換熱器(E61605和E61606),與出冷箱的氫氮氣、燃料氣、甲烷氣換熱后被冷卻降溫;2#原料氣換熱器(E61606)抽出的氣體經(jīng)原料氣分離器(S61601)分離掉液態(tài)甲烷后再次進(jìn)入2#原料氣換熱器(E61606)冷卻降溫,之后進(jìn)入氮洗塔(T61601)。在氮洗塔下段分離出的液體甲烷經(jīng)復(fù)熱回收部分冷量后送出界區(qū),送入燃?xì)夤芫W(wǎng)供下游用戶使用;氮洗塔下段分離出的氣相經(jīng)升氣帽進(jìn)入氮洗塔上段,其中的一氧化碳、氬、甲烷等在氮洗塔(T61601)中被配入的液氮洗滌,凈化后的氣體自塔頂引出,經(jīng)2#原料氣換熱器 (E61606)復(fù)熱并與高壓氮氣按照3∶1配比后,經(jīng)1#原料氣換熱器(E61605)再次復(fù)熱后送低溫甲醇洗系統(tǒng),以平衡凈化氣自低溫甲醇洗系統(tǒng)帶來的冷量,再經(jīng)精配氮后作為原料氣送往氨合成系統(tǒng);被氮洗塔上段液氮洗滌下來的一氧化碳、氬等,經(jīng)減壓、復(fù)熱后送至燃料氣系統(tǒng)用于發(fā)電。

        1.2 高壓氮氣流程

        空分裝置來的高壓氮氣,經(jīng)高壓氮氣換熱器(E61604)和1#原料氣換熱器(E61605)被出冷箱的氣體冷卻后,其中的一小股按照1∶3的混合配比配入出塔的氮洗氣,大部分繼續(xù)進(jìn)入2#原料氣換熱器(E61606)中冷卻并被出冷箱的氣體液化成液態(tài)氮,經(jīng)減壓節(jié)流膨脹進(jìn)入氮洗塔(T61601)內(nèi),自上而下地對逆流的原料氣進(jìn)行冷卻洗滌,以除去原料氣中的雜質(zhì)。

        2 技改方案

        2.1 技改方案的確定

        通過對工藝氣的成分進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)正常運行情況下凈化氣(低溫甲醇洗出口氣)中的甲烷含量與設(shè)計值相比偏差4% ~6% (見表1),6臺氣化爐高負(fù)荷運行時,液氮洗系統(tǒng)受原料氣分離器(S61601)底部液位調(diào)節(jié)閥管徑小和富甲烷氣壓縮機(jī)(技改后稱作1#富甲烷氣壓縮機(jī))設(shè)計輸氣量?。ㄝ敋饽芰?38.3m3/min)的影響,即使S61601的液位自調(diào)閥(LV005)和氮洗塔下段液位調(diào)節(jié)閥(LV001)全開,冷凝分離下來的液體甲烷也無法及時送出系統(tǒng),使得S61601和氮洗塔下塔液位長時間處于100%的狀態(tài),液氮洗系統(tǒng)壓差增至0.11~0.12MPa(控制指標(biāo)為80kPa以下),影響原料氣換熱器的換熱效果,冷量發(fā)生偏移,出S61601的氣相溫度達(dá)-170~-172℃(設(shè)計值為-165℃),進(jìn)氮洗塔的氣相溫度卻只有-177℃左右(設(shè)計值為-179℃),液氮洗系統(tǒng)極易發(fā)生甲烷凍堵情況,形成極大的安全隱患,且液氮洗系統(tǒng)壓差的增大還影響氨合成系統(tǒng)負(fù)荷的提升。

        表1 凈化氣(低溫甲醇洗出口氣)各組分含量(體積分?jǐn)?shù))

        此外,液氮洗系統(tǒng)產(chǎn)生的富甲烷氣經(jīng)富甲烷氣壓縮機(jī)(無備機(jī))加壓后送入燃?xì)夤芫W(wǎng)供下游用戶使用,生產(chǎn)運行中存在以下問題:富甲烷氣壓縮機(jī)檢修期間,因無備機(jī),大量的富甲烷氣不得不直接送往全廠火炬燃燒放空,給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的同時,下游供氣(天然氣)中斷還導(dǎo)致客戶供需關(guān)系緊張;因富甲烷氣壓縮機(jī)最大輸氣能力約10000m3/h,6臺氣化爐加滿負(fù)荷運行后,液氮洗系統(tǒng)阻力大,氣化爐安全閥因系統(tǒng)阻力高而啟跳,氣化爐被迫減量運行,生產(chǎn)任務(wù)和利潤目標(biāo)雙雙受到影響。

        為此,協(xié)調(diào)液氮洗系統(tǒng)原設(shè)計單位(杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司)、富甲烷氣壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家(寶雞市博磊化工機(jī)械有限公司)等單位召開專題會,反復(fù)討論,決定增加1臺富甲烷氣壓縮機(jī)(技改后稱作2#富甲烷氣壓縮機(jī)):把富甲烷氣從0.02MPa提壓至6.5MPa送往燃?xì)夤芫W(wǎng),可供選擇的機(jī)型有電驅(qū)動往復(fù)式壓縮機(jī)、電驅(qū)動離心式壓縮機(jī)、蒸汽驅(qū)動往復(fù)式壓縮機(jī)和蒸汽驅(qū)動離心式壓縮機(jī),這4種機(jī)型均為工業(yè)化成熟機(jī)型,結(jié)合晉煤天慶氣化系統(tǒng)及硫回收系統(tǒng)廢熱鍋爐副產(chǎn)0.6MPa蒸汽富裕20~30t/h,以及電價因淘汰落后產(chǎn)能等原因已取消優(yōu)惠,首先,電驅(qū)動壓縮機(jī)不予考慮;其次,考慮到原富甲烷氣壓縮機(jī)為電驅(qū)動往復(fù)式壓縮機(jī),為減少機(jī)組的備品備件(使新上壓縮機(jī)備件與原富甲烷氣壓縮機(jī)備件基本一致),最終決定新上的富甲烷氣壓縮機(jī)采用蒸汽驅(qū)動往復(fù)式壓縮機(jī)(即汽輪機(jī)驅(qū)動的往復(fù)式壓縮機(jī)組)。此外,合成氨裝置還將進(jìn)行如下技改:在出口富甲烷氣總管上配置油過濾器,以降低富甲烷氣中的油含量,滿足外輸天然氣含油量<0.01mg/m3的要求;將冷箱內(nèi)原料氣分離器(S61601)排液管線液位自調(diào)閥(LV005)由DN40更換為DN50,確保系統(tǒng)高負(fù)荷運行時液態(tài)甲烷的徹底、及時排出。

        2.2 新上富甲烷氣壓縮機(jī)組簡況

        氣化系統(tǒng)及硫回收系統(tǒng)廢熱鍋爐副產(chǎn)的0.6 MPa低壓飽和蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)做功后,導(dǎo)入空冷器換熱降溫,冷凝液在冷凝液水箱收集,經(jīng)冷凝液泵加壓送化工除氧站處理后循環(huán)使用。

        選用青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的型號為N3-0.6的汽輪機(jī),功率為3000kW,驅(qū)動蒸汽壓力為0.6MPa,汽輪機(jī)通過減速箱連接6M-206/0.3-64型往復(fù)式壓縮機(jī)。壓縮機(jī)共有4段(一、二段為雙吸入),壓縮機(jī)一段入口氣流量206m3/min、壓力0.01~0.04MPa、溫度35~40℃,經(jīng)四級壓縮后,出口氣壓力達(dá)4.0~5.8MPa,經(jīng)四級冷卻器冷卻降溫至40℃以下后并入燃?xì)夤芫W(wǎng),供下游用戶使用。

        3 技改項目實施情況

        組織對汽輪機(jī)、壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行實地考察,招標(biāo)設(shè)計單位及設(shè)備制造企業(yè),廠房土建等施工工作接近尾聲時,定制的設(shè)備也陸續(xù)到達(dá)現(xiàn)場,隨即全面展開設(shè)備安裝和配管施工等工作。

        經(jīng)過近3個月的緊張施工,汽輪機(jī)、壓縮機(jī)組安裝就位對中找正及附屬設(shè)備管線等施工結(jié)束,緊接著對主蒸汽管線進(jìn)行循環(huán)酸洗、蒸汽爆破吹掃,甲烷氣外送管線氮氣吹掃、壓縮機(jī)油路管線沖洗,以及機(jī)組內(nèi)部管線的吹掃、試壓、置換等(通過臨時管線實施),通過第三方組織的質(zhì)量驗收,具備試車條件。壓縮機(jī)主蒸汽管線、一段進(jìn)口管線、四段出口管線甩頭配管完成,具備系統(tǒng)停車碰頭條件。

        2018年4月合成氨裝置停車大修,對液氮洗系統(tǒng)泄壓、置換,分析合格工藝交出,清理冷箱珠光砂后,將原料氣分離器(S61601)排液管線液位自調(diào)閥(LV005)更換為DN50閥門,同步完成2#富甲烷氣壓縮機(jī)組主蒸汽管線、一段進(jìn)口管線、四段出口管線、氮氣和循環(huán)冷卻水管線等的碰頭、配管。2018年5月合成氨裝置重啟后,2#富甲烷氣壓縮機(jī)試車,經(jīng)過一段時間的調(diào)試后穩(wěn)定運行至今。

        4 技改后系統(tǒng)運行情況

        4.1 技改成效

        (1)2#富甲烷氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)用(蒸)汽量達(dá)到20t/h左右,基本上可消納完富裕的0.6MPa蒸汽,0.6MPa蒸汽管網(wǎng)放空逐漸關(guān)閉(恢復(fù)至正常狀態(tài)),生產(chǎn)系統(tǒng)脫鹽水使用量相應(yīng)減少20~25t/h。

        (2)2#富甲烷氣壓縮機(jī)的打氣量相比1#富甲烷氣壓縮機(jī)增加67.7m3/min,原料氣分離器(S61601)冷凝分離下來的液態(tài)甲烷能及時送出系統(tǒng),S61601和氮洗塔下塔液位處于正常可視液位(約80%),液氮洗系統(tǒng)壓差降至0.07~0.08MPa,液氮洗系統(tǒng)入口氣量由110000m3/h提高至約118000m3/h,系統(tǒng)出口合成氣氣量由116000m3/h提高至約124000m3/h,合成氨產(chǎn)量增加約3t/h。

        (3)原料氣換熱器(S61601)的換熱效果好轉(zhuǎn),出S61601的氣相溫度恢復(fù)至-168℃,進(jìn)氮洗塔的氣相溫度降至-179℃,液氮洗系統(tǒng)冷量恢復(fù)至平衡狀態(tài),技改達(dá)到了預(yù)期效果。

        4.2 技改后出現(xiàn)的新問題及解決措施

        4.2.1 汽輪機(jī)運行方面的問題

        技改后,汽輪機(jī)主蒸汽分離器的冷凝液全部回收至冷凝液水箱,由冷凝液泵外送至除氧站處理后循環(huán)使用。因汽輪機(jī)主蒸汽采用飽和蒸汽,所配管線在0.6MPa蒸汽管線的末端,進(jìn)汽輪機(jī)入口主蒸汽分離器的低壓飽和蒸汽溫度在167℃左右,分離的大量冷凝液回收到冷凝液水箱,導(dǎo)致汽輪機(jī)運行真空度由-80kPa升至-60kPa,排汽溫度的升高使汽缸產(chǎn)生動、靜摩擦,引起轉(zhuǎn)子對中熱態(tài)偏差,汽輪機(jī)軸系參數(shù)因振動大而聯(lián)鎖跳車,液氮洗系統(tǒng)工況惡化;同時,蒸汽冷凝液量過大造成汽輪機(jī)主蒸汽分離器液位超過50%~67%的正常值,冷凝液易被帶入氣缸形成液擊,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。

        處理措施:切斷冷凝液回冷凝液水箱管線,將汽輪機(jī)主蒸汽分離器冷凝液、各導(dǎo)淋疏水重新配管送至脫鹽水箱回收,從而徹底解決了蒸汽帶水、汽輪機(jī)運行真空度不足、排汽溫度高而致汽輪機(jī)聯(lián)鎖跳車的問題。

        4.2.2 2#富甲烷氣壓縮機(jī)組運行方面的問題

        因2#富甲烷氣壓縮機(jī)組屬于后來增加的設(shè)備,而循環(huán)水系統(tǒng)的冷量是一定的,循環(huán)水冷卻塔填料老化破碎堵塞壓縮機(jī)段間冷卻器換熱管、油冷器換熱管,運行過程中各段水冷器出口溫度升高,致使2#富甲烷氣壓縮機(jī)二段排氣溫度高達(dá)132~140℃(控制指標(biāo)為110℃以下),各段填料函的溫度也超標(biāo)(指標(biāo)為60℃),潤滑油溫度升至44~47℃,油溫高使得形成的剛性潤滑油膜薄、質(zhì)量差,壓縮機(jī)傳動部件大小頭瓦塊干磨而提前損壞,未達(dá)到使用壽命(周期),2#富甲烷氣壓縮機(jī)檢修頻次較高。

        處理措施:在2#富甲烷氣壓縮機(jī)各級段間冷卻器的循環(huán)水上水管線上增加反洗閥門,定期對各段水冷器進(jìn)行反沖洗,同時適當(dāng)關(guān)小其他裝置冷卻器循環(huán)水上水閥,對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化調(diào)整后,機(jī)組各級排氣溫度、潤滑油溫度有效降低;同時,為保證機(jī)組的長周期穩(wěn)定運行,將2#富甲烷氣壓縮機(jī)的計劃檢修周期由1次/a調(diào)整為2次/a。

        5 結(jié)束語

        晉煤天慶富裕0.6MPa低壓飽和蒸汽回收并新增汽輪機(jī)驅(qū)動的2#富甲烷氣壓縮機(jī)后,隨著2#富甲烷氣壓縮機(jī)的穩(wěn)定運行,2019年下半年至投稿之時,期間多產(chǎn)天然氣4000~5000m3/h,天然氣價格按1.5元/m3計,每小時可增效6000~7500元;2#富甲烷氣壓縮機(jī)采用汽輪機(jī)驅(qū)動,每小時節(jié)電約1800kW·h,電價按0.67元/(kW·h)計,每小時可節(jié)約電費約1200元。上述兩項合計日增效益約18萬元,按年運行300d計算,年創(chuàng)效益達(dá)5000余萬元;除去增加的運行成本、設(shè)備折舊、維護(hù)費用等,并考慮天然氣價格下降等因素,年效益也有2000~3000萬元。此外,技改后液氮洗系統(tǒng)處理氣量由110000m3/h增至約118000m3/h,液氮洗系統(tǒng)的瓶頸問題得以有效解決,滿足了氨合成系統(tǒng)高負(fù)荷運行的需要,合成氨增產(chǎn)約3t/h。總之,上述技改實施后,達(dá)到了預(yù)期的目的,開創(chuàng)了雙系統(tǒng)(合成氨系統(tǒng)、天然氣系統(tǒng))高負(fù)荷穩(wěn)定運行、天然氣連續(xù)供應(yīng)下游用戶的新局面,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

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