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        煤基費(fèi)托合成氣組分檢測(cè)方法優(yōu)化及應(yīng)用

        2021-12-24 02:49:08賀成艷張海龍
        中氮肥 2021年3期
        關(guān)鍵詞:色譜儀合成氣氣相

        賀成艷,盧 飛,張海龍

        (陜西未來(lái)能源化工有限公司煤制油分公司,陜西榆林 719000)

        0 引 言

        兗礦集團(tuán)陜西未來(lái)能源化工有限公司(簡(jiǎn)稱未來(lái)能化)煤制油項(xiàng)目為全國(guó)首套1Mt/a低溫費(fèi)托(F-T)合成間接制油項(xiàng)目,低溫費(fèi)托合成裝置所產(chǎn)費(fèi)托蠟熔點(diǎn)高達(dá)110℃,比精煉蠟熔點(diǎn)高40℃,費(fèi)托蠟碳數(shù)最高達(dá)100。費(fèi)托合成油的優(yōu)點(diǎn)是無(wú)硫、無(wú)氮、低芳烴,適應(yīng)現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)和環(huán)保方面的苛刻要求,通過(guò)費(fèi)托反應(yīng)合成的柴油硫含量<10mg/kg、芳烴含量<1%、十六烷值>74,是未來(lái)的清潔優(yōu)質(zhì)柴油[1]。費(fèi)托合成的原料氣是指經(jīng)過(guò)煤氣化、變換、凈化工藝處理后得到的合成氣,其主要成分H2、CO、CO2、N2的含量是生產(chǎn)調(diào)控的重要指標(biāo)之一,而煤氣化工藝是影響粗合成氣中有效氣(CO+H2)含量的主要因素之一。煤氣化工藝是指在一定溫度、壓力條件下利用氣化劑(O2、H2O或CO2)與煤反應(yīng)生成粗合成氣的過(guò)程,是實(shí)現(xiàn)煤炭潔凈利用的主要技術(shù)之一,產(chǎn)品粗合成氣中的有效成分(CO+H2)是一項(xiàng)重要的工藝考核指標(biāo),是反映氣化裝置運(yùn)行效率的重要指標(biāo)之一[2-4]。因此,費(fèi)托合成的原料氣即合成氣(主要是永久性氣體成分)各組分含量的準(zhǔn)確測(cè)定對(duì)工藝調(diào)優(yōu)具有重要的意義。合成氣組分含量的傳統(tǒng)測(cè)定方法主要是奧氏儀法,即利用爆炸燃燒機(jī)溶液吸收的原理測(cè)定各組分含量[5],但奧氏儀法存在精度低、測(cè)定組分少的缺點(diǎn);目前,氣相色譜法的應(yīng)用較多,其具有選擇性高、分離效率高、靈敏度高、分析速度快、應(yīng)用范圍廣的特點(diǎn)[6]。

        氣相色譜法是煤制油裝置過(guò)程控制——合成氣中的有效成分檢測(cè)的快速有效方法,采用三閥五柱2個(gè)TCD通道分別測(cè)定H2和其他組分。TCD通道一用于測(cè)定CO2、C2烴類、O2、N2、CH4、CO、H2S,TCD通道二用于測(cè)定H2,通過(guò)外標(biāo)法計(jì)算結(jié)果。日常分析中,由于合成氣試樣含有水分等雜質(zhì),嚴(yán)重影響色譜進(jìn)樣系統(tǒng)的完好性及分子篩色譜柱的分離柱效,載氣中的痕量水和CO2也會(huì)導(dǎo)致分子篩色譜柱快速失效。

        針對(duì)未來(lái)能化煤制油裝置過(guò)程控制中氣相色譜法測(cè)定合成氣組分存在的問(wèn)題,進(jìn)行技術(shù)研究與探討,以煤間接液化制油工藝系統(tǒng)產(chǎn)出的合成氣[包括氣化爐出口粗煤氣(即粗合成氣)、變換氣、凈化氣]為試樣進(jìn)行試驗(yàn),探索測(cè)定過(guò)程中試樣本身帶有雜質(zhì)或不潔凈(氣化爐出口粗煤氣及變換氣樣品常帶水或顆粒物等雜質(zhì),凈化氣樣品比較潔凈)造成的氣相色譜儀頻繁出現(xiàn)進(jìn)樣系統(tǒng)堵塞和分子篩柱柱效下降的問(wèn)題(儀器待機(jī)狀態(tài)時(shí)控制分子篩柱的六通閥處于關(guān)閉狀態(tài),載氣不間斷通過(guò)該色譜柱,載氣中痕量雜質(zhì)導(dǎo)致分子篩柱柱效下降快)的解決辦法——擬對(duì)其進(jìn)樣系統(tǒng)和進(jìn)樣閥開(kāi)關(guān)切換事件(簡(jiǎn)稱閥切事件)等進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 儀器設(shè)備及檢測(cè)原理

        試驗(yàn)采用島津氣相色譜儀GC-2014,其分析系統(tǒng)由2個(gè)十通閥、1個(gè)六通閥、5根色譜柱及2個(gè)TCD檢測(cè)器組成;測(cè)定成分主要有H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2烴類、H2S、COS。樣品通過(guò)進(jìn)樣閥進(jìn)入色譜系統(tǒng)后,再經(jīng)過(guò)閥切換進(jìn)入不同的色譜柱進(jìn)行分離:系統(tǒng)有2個(gè)通道,第一個(gè)通道,樣品通過(guò)預(yù)柱預(yù)分離,當(dāng)COS進(jìn)入預(yù)柱時(shí),十通閥通過(guò)閥切事件反吹預(yù)柱中殘留的組分,CH4進(jìn)入分子篩柱后,六通閥通過(guò)閥切事件使CO2、C2烴類、H2S、COS經(jīng)TCD檢測(cè),六通閥再通過(guò)閥切事件使O2、N2、CH4、CO經(jīng)分子篩柱分離后進(jìn)TCD檢測(cè)器檢測(cè);第二個(gè)通道則通過(guò)預(yù)柱預(yù)分離H2進(jìn)入分子篩柱后,通過(guò)閥切事件反吹掉H2之外的其他組分,使其他組分不再進(jìn)入分子篩柱,H2經(jīng)TCD檢測(cè)器檢測(cè)。

        1.2 載 氣

        載氣為N2和H2,純度均超過(guò)99.999%,且進(jìn)色譜儀前進(jìn)行脫水過(guò)濾。

        1.3 色譜參數(shù)條件

        氣化室溫度87℃,色譜柱溫度75℃,TCD1溫度100℃,TCD2溫度100℃;AMC.L(N2)20mL/min,AMC.R (N2)40mL/min;定量環(huán)為500μL和1mL;APC-1(H2)315kPa,APC-2(H2)315kPa,APC-3(H2)120kPa。

        1.4 定性及定量分析

        按照設(shè)定的參數(shù)條件測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)氣,進(jìn)行定性和定量分析。據(jù)標(biāo)準(zhǔn)氣中已知組分的保留時(shí)間進(jìn)行定性,據(jù)各組分含量建立工作曲線,采用外標(biāo)法進(jìn)行試樣的定量分析——計(jì)算各組分的含量。

        1.5 合成氣組分的測(cè)定

        取煤間接液化工藝系統(tǒng)有代表性的粗合成氣、凈化氣樣品,按照設(shè)定條件進(jìn)行色譜分析。儀器就緒狀態(tài),將取樣器連接至色譜儀進(jìn)樣口,打開(kāi)取樣器出氣口,定量環(huán)置換約30s,按照儀器操作流程進(jìn)行樣品分析,連續(xù)測(cè)定2次取其平均值作為測(cè)定結(jié)果。分析結(jié)果(色譜圖)各組分應(yīng)分離良好,色譜圖峰形正常無(wú)拖尾等現(xiàn)象。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 合成氣試樣自身的影響

        未來(lái)能化煤制油裝置氣化系統(tǒng)采用多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化工藝,粗合成氣試樣經(jīng)常含水及煤灰等雜質(zhì),試樣帶水易導(dǎo)致用于分離O2、N2、CH4、CO的分子篩柱快速失效,色譜柱需老化處理,影響試樣檢測(cè);粗合成氣試樣含有的煤灰等雜質(zhì)進(jìn)入色譜進(jìn)樣系統(tǒng)后,會(huì)造成進(jìn)樣閥閥體/閥芯的劃傷,導(dǎo)致漏氣故障。

        對(duì)于試樣帶水的問(wèn)題,通過(guò)試驗(yàn)探索出的解決辦法為,先判斷取樣器中是否有水,試樣在進(jìn)入色譜系統(tǒng)之前先靜置取樣器,使水汽冷凝至取樣氣袋的底部,進(jìn)樣時(shí)避免將水壓入進(jìn)樣管路。

        對(duì)于試樣含有煤灰等雜質(zhì)的問(wèn)題,通過(guò)試驗(yàn)探索出的解決辦法為,在色譜儀進(jìn)樣管線前端進(jìn)樣閥前安裝過(guò)濾篩板,試樣先進(jìn)行過(guò)濾后再進(jìn)樣檢測(cè),并根據(jù)試樣及檢測(cè)頻率定期清洗或更換過(guò)濾篩板。

        試驗(yàn)表明,進(jìn)樣前的試樣靜置處理,可避免試樣含水量較多時(shí)進(jìn)入色譜系統(tǒng)造成的分子篩柱快速失效;過(guò)濾篩板可有效地過(guò)濾試樣中的雜質(zhì),減少固體雜質(zhì)對(duì)進(jìn)樣閥的損傷。

        2.2 載氣的影響

        合成氣日常檢測(cè)中,存在著分子篩柱失效周期短、老化處理頻繁的問(wèn)題,約2周老化處理1次,分子篩柱壽命短,平均2個(gè)月更換1根分子篩柱。經(jīng)反復(fù)查找及論證,發(fā)現(xiàn)載氣中痕量水和CO2等雜質(zhì)是導(dǎo)致分子篩柱柱效下降快的主要原因;而且,分子篩柱老化條件要求高——時(shí)間長(zhǎng)(6h)、單獨(dú)老化、溫度高,老化處理時(shí)儀器無(wú)法檢測(cè)試樣,影響質(zhì)檢工作。為此,通過(guò)試驗(yàn)探索在色譜儀參數(shù)設(shè)置中增設(shè)閥切事件,使色譜儀待機(jī)時(shí)載氣不通過(guò)分子篩柱,減少載氣中微量雜質(zhì)對(duì)分子篩柱柱效的影響,延長(zhǎng)分子篩柱老化周期和使用壽命,確保色譜儀的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。通過(guò)多次試驗(yàn),確定了閥切事件的最佳時(shí)間參數(shù)。

        試驗(yàn)表明,通過(guò)增加六通閥切事件,在色譜儀待機(jī)狀態(tài)時(shí)減少流過(guò)分子篩柱的載氣量,分子篩柱柱效周期明顯延長(zhǎng),分子篩柱老化處理周期由改進(jìn)前的2周1次延長(zhǎng)至6個(gè)月1次,且老化處理時(shí)間也由改進(jìn)前的6h縮短至4h,分子篩柱使用壽命由改進(jìn)前的2個(gè)月延長(zhǎng)至18個(gè)月以上,色譜儀的穩(wěn)定運(yùn)行周期及工作效率大幅提高。

        2.3 進(jìn)樣方面的影響

        進(jìn)樣環(huán)節(jié)是色譜儀定量分析誤差的主要來(lái)源之一,進(jìn)樣方式、置換時(shí)間、進(jìn)樣量、進(jìn)樣快慢、進(jìn)樣用的工具及進(jìn)樣口溫度等均會(huì)對(duì)氣相色譜儀測(cè)定結(jié)果的重現(xiàn)性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生直接的影響;另外,色譜儀進(jìn)樣系統(tǒng)的工作原理、結(jié)構(gòu)、使用材料也會(huì)產(chǎn)生影響。例如,試驗(yàn)過(guò)程中偶爾會(huì)出現(xiàn)試樣中H2含量測(cè)定結(jié)果偏高的情況,通過(guò)空針進(jìn)樣分析找出原因,是試驗(yàn)人員進(jìn)樣操作不規(guī)范——進(jìn)樣時(shí)定量環(huán)置換時(shí)間短造成的。

        試驗(yàn)表明,鋼瓶取樣連接快速接頭直接進(jìn)樣時(shí),鋼瓶出氣閥開(kāi)啟大小即氣體流速/壓力過(guò)大會(huì)導(dǎo)致進(jìn)樣體積偏大,大于定量環(huán)的體積,造成測(cè)定結(jié)果偏高。經(jīng)驗(yàn)證,取樣鋼瓶出氣閥開(kāi)啟的大小以進(jìn)樣系統(tǒng)排出口管深入水中時(shí)連續(xù)冒出氣泡為宜,用取樣氣袋進(jìn)樣時(shí)按壓氣袋的力度也以此為準(zhǔn)。同時(shí),要確保取樣鋼瓶閥連接進(jìn)樣管線后的氣密性良好,不得漏氣,否則測(cè)定結(jié)果可能偏低。另外,經(jīng)驗(yàn)表明,進(jìn)樣時(shí)定量環(huán)置換時(shí)間在30s以上為宜。

        2.4 氣相色譜法與奧氏儀法測(cè)定的比較

        奧氏儀法是利用溶劑吸收和燃燒爆炸聯(lián)合測(cè)定合成氣中各組分的含量,其中的CO2、O2、CO分別使用氨性氯化亞銅、氫氧化鉀和焦性沒(méi)食子酸鉀吸收,H2、CH4用燃燒法測(cè)定,N2則由差減法計(jì)算得出結(jié)果。奧氏儀法屬于化學(xué)分析法,適用于常量或微量分析,量氣管的最小刻度為1%體積,檢測(cè)精度低,且手動(dòng)操作、人眼讀數(shù)、人工計(jì)算,單次測(cè)量時(shí)間長(zhǎng)(單個(gè)樣品分析時(shí)間約30min)。氣相色譜法屬于物理分析法,是利用樣品中各組分在色譜柱中氣固兩相不同的分配系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)分離的,儀器靈敏度高、檢測(cè)精度高,自動(dòng)分析計(jì)算各組分含量,單次測(cè)量時(shí)間短(約15min)。

        試驗(yàn)表明:以粗合成氣為試樣,分別采用奧氏儀法和氣相色譜法測(cè)定粗合成氣的組分含量,奧氏儀法測(cè)定結(jié)果偏高,氣相色譜法測(cè)定結(jié)果偏低;以標(biāo)準(zhǔn)氣進(jìn)行驗(yàn)證,氣相色譜法的相對(duì)誤差<0.5%,而奧氏儀法的相對(duì)誤差>1.5%。簡(jiǎn)言之,氣相色譜法的準(zhǔn)確度更高,主要是因?yàn)槠涫褂猛鈽?biāo)法定量,沒(méi)有其他未知組分加入計(jì)算,結(jié)果更接近真實(shí)值;而奧氏儀法測(cè)定的組分類別有限,計(jì)算時(shí)不能完全定性,尤其是燃燒法測(cè)定H2和CH4含量時(shí),測(cè)定過(guò)程中所有可燃?xì)饩鶗?huì)發(fā)生燃燒爆炸,難以實(shí)現(xiàn)定性,會(huì)使測(cè)定結(jié)果偏高。

        3 精密度與準(zhǔn)確度試驗(yàn)

        為檢驗(yàn)進(jìn)樣系統(tǒng)和閥切事件優(yōu)化改進(jìn)后的氣相色譜法的精密度和準(zhǔn)確度,在設(shè)定的參數(shù)條件下,連續(xù)6次測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)氣,測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表1??梢钥闯觯焊倪M(jìn)后的氣相色譜法,測(cè)定結(jié)果重現(xiàn)性好,精密度高;測(cè)定結(jié)果誤差小,準(zhǔn)確度高。

        表1 標(biāo)準(zhǔn)氣平行測(cè)定6次的誤差及偏差%

        4 結(jié)束語(yǔ)

        針對(duì)未來(lái)能化煤制油裝置過(guò)程控制中氣相色譜法測(cè)定合成氣組分存在的問(wèn)題,通過(guò)試驗(yàn)探索日常分析中遇到的試樣含水等雜質(zhì)、分子篩柱柱效下降快這兩項(xiàng)突出問(wèn)題的解決辦法——采取了靜置取樣氣袋、增設(shè)過(guò)濾篩板、增加閥切事件的改進(jìn)措施,確定了閥切事件的最佳時(shí)間參數(shù),并反復(fù)進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后的氣相色譜法,其相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差<3.5%、相對(duì)誤差<1.0%,精密度和準(zhǔn)確度均較高。同時(shí),奧氏儀法和氣相色譜法測(cè)定合成氣組分的對(duì)比試驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)氣驗(yàn)證試驗(yàn)均表明,氣相色譜法之測(cè)定結(jié)果更準(zhǔn)確可靠,所得數(shù)據(jù)對(duì)于工藝系統(tǒng)的調(diào)優(yōu)運(yùn)行更具指導(dǎo)意義??傊?,進(jìn)樣系統(tǒng)和閥切事件優(yōu)化改進(jìn)后的氣相色譜法,不僅可快速、準(zhǔn)確測(cè)定粗合成氣及變換氣中的有效氣成分,而且可有效解決樣品含雜質(zhì)及分子篩柱使用壽命短的問(wèn)題,并可節(jié)約色譜儀耗材的支出費(fèi)用。

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