樸東哲
(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古包頭 014060)
某公司GE水煤漿氣化裝置由煤漿制備、水煤漿氣化、渣水處理、高閃氣回收等單元組成。煤漿制備單元有6臺(tái)φ4300mm×6000mm棒磨機(jī)(五開一備)和1套超細(xì)磨系統(tǒng) (一開無備);氣化單元有7臺(tái)φ3200mm×3800mm氣化爐(五開二備),設(shè)計(jì)單臺(tái)氣化爐投煤漿量85m3/h,合成氣 (CO+H2)總產(chǎn)量53×104m3/h;渣水處理單元有7套閃蒸系統(tǒng)(五開二備)、3套沉降槽-灰水槽-除氧器系統(tǒng)(沉降槽-灰水槽系統(tǒng)三開無備,除氧器系統(tǒng)兩開一備)及2套脫氨塔系統(tǒng)(一開一備)。
該公司GE水煤漿氣化裝置于2010年5月30日原始開車一次成功,2011年開始商業(yè)化運(yùn)行。開車初期,氣化裝置只能達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的80%~90% (設(shè)計(jì)投煤漿量425m3/h),由于工藝燒嘴和氣化爐爐磚使用壽命短等原因,制約著系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行;通過與同類型企業(yè)的交流學(xué)習(xí),并在幾次年度大修期間實(shí)施技術(shù)改造,尤其是實(shí)施了氣化爐工藝燒嘴優(yōu)化改進(jìn)和爐磚改型后,氣化裝置基本上具備了高負(fù)荷運(yùn)行的條件。為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo),2016年11月該公司氣化裝置開始高負(fù)荷試運(yùn)行,在之后氣化爐3a多的高負(fù)荷運(yùn)行過程中,出現(xiàn)了氣化爐燒嘴使用壽命短、氣化爐燒嘴壓差高、氣化爐激冷水量不足、氣化爐錐底磚燒蝕嚴(yán)重、氣化系統(tǒng)大小黑水角閥擴(kuò)散段易磨損泄漏、氣化水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重等瓶頸問題,嚴(yán)重制約著裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、高負(fù)荷、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。以下對(duì)有關(guān)問題及其解決措施作一總結(jié)。
2016年11月開始?xì)饣b置高負(fù)荷試運(yùn)行,隨著氣化爐運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),氣化爐工藝燒嘴出現(xiàn)在線CO分析儀報(bào)警,停車拔出燒嘴后,發(fā)現(xiàn)燒嘴頭部出現(xiàn)裂紋及冷卻水盤管焊縫出現(xiàn)泄漏。
2.1.1 原因分析
該公司氣化裝置用原料煤煤質(zhì)波動(dòng)較大,使用A礦煤時(shí),雖A礦煤灰熔點(diǎn)較低(見表1),但黏溫特性差,為保證氣化爐順利排渣,氣化爐操作溫度較高,當(dāng)原料煤中硫含量高時(shí),硫容易附著在冷卻水盤管上而不易被工藝氣帶走,冷卻水盤管腐蝕嚴(yán)重,受操作溫度控制不當(dāng)?shù)榷喾N因素影響,燒嘴冷卻水盤管易腐蝕泄漏;同時(shí),燒嘴頭部在氣化爐內(nèi)1200~1300℃高溫?zé)彷椛鋰?yán)苛工況下運(yùn)行,爐溫變化造成燒嘴頭部外表面熱負(fù)荷變化而引起燒嘴熱應(yīng)力裂紋,裂紋在煤燃燒產(chǎn)生的H2S的侵蝕下進(jìn)一步擴(kuò)大[1],造成氣化爐燒嘴頭部出現(xiàn)裂紋而泄漏。
表1 氣化用原料煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
2.1.2 優(yōu)化改進(jìn)
(1)改進(jìn)工藝燒嘴。與燒嘴設(shè)計(jì)制造廠家技術(shù)合作,進(jìn)行提高燒嘴壽命的技術(shù)攻關(guān)——加厚燒嘴頭部、增加耐磨陶瓷襯里、燒嘴冷卻水盤管焊口采取保護(hù)罩+耐火纖維的保護(hù)模式,以延長(zhǎng)燒嘴的使用壽命。
(2)優(yōu)化工藝操作。據(jù)不同原料煤的煤質(zhì)情況(灰熔點(diǎn)及黏溫特性分析),調(diào)整中心氧比例,加大工藝燒嘴冷卻水循環(huán)量等;加強(qiáng)氣化爐粗渣渣型監(jiān)控和殘?zhí)柯史治觯皶r(shí)調(diào)整氣化爐爐溫控制指標(biāo)。
通過上述燒嘴改型攻關(guān)及工藝操作優(yōu)化,氣化爐燒嘴使用壽命逐漸提高到80d以上。
氣化爐負(fù)荷提高到設(shè)計(jì)負(fù)荷的105%時(shí),出現(xiàn)燒嘴壓差大而氧氣難以加入氣化爐內(nèi)的現(xiàn)象,制約氣化爐的高負(fù)荷運(yùn)行。
2.2.1 原因分析
原燒嘴尺寸是按滿負(fù)荷工況設(shè)計(jì)的,氣化爐負(fù)荷提高至設(shè)計(jì)負(fù)荷的105%時(shí),燒嘴的制造尺寸已超生產(chǎn)臨界值,故表現(xiàn)出氣化爐燒嘴壓差增大而氧氣難以加入氣化爐內(nèi)的現(xiàn)象。
2.2.2 優(yōu)化改進(jìn)
(1)與燒嘴制造廠家聯(lián)合攻關(guān),將原6英寸(燒嘴水夾套尺寸)工藝燒嘴改型為8英寸工藝燒嘴。
(2)為控制煤漿和氧氣流速在合理范圍內(nèi),滿足氣化裝置擴(kuò)能后的需要,通過計(jì)算對(duì)煤漿通道和氧氣通道的流通面積進(jìn)行確定,然后對(duì)煤漿配管入口變徑接管、工藝燒嘴外接入口法蘭及通道進(jìn)行如下調(diào)整:煤漿配管入口變徑在原基礎(chǔ)上改為10英寸變8英寸變6英寸(煤漿入爐管線逐漸縮徑);煤漿管由5英寸等徑三通改為6英寸變徑三通,外接管法蘭變更為6英寸與配管匹配,調(diào)整并實(shí)現(xiàn)與原燒嘴管線的良好對(duì)接。
通過燒嘴及相應(yīng)管線的升級(jí)改造,較好地解決了燒嘴壓差大而氧氣難以加入氣化爐內(nèi)的高負(fù)荷生產(chǎn)瓶頸問題,氣化爐負(fù)荷可提至設(shè)計(jì)負(fù)荷的110%,燒嘴使用壽命可達(dá)85d以上。
隨著氣化爐運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),氣化爐激冷水量逐漸下降,而氣化爐高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)激冷水量需保持相對(duì)穩(wěn)定;此外,有時(shí)單臺(tái)氣化爐1個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)需使用3個(gè)燒嘴(1臺(tái)氣化爐正常運(yùn)行時(shí)只用1個(gè)工藝燒嘴;當(dāng)在運(yùn)工藝燒嘴泄漏后,需更換新的工藝燒嘴繼續(xù)運(yùn)行,1臺(tái)氣化爐1個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)會(huì)使用2個(gè)工藝燒嘴;特殊情況下,1臺(tái)氣化爐1個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)需使用3個(gè)工藝燒嘴,其后才進(jìn)行氣化爐檢修),但由于激冷水量不足,不能滿足氣化爐高負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行需求。
2.3.1 原因分析
當(dāng)氣化水系統(tǒng)運(yùn)行異常時(shí),灰水中固含量高,激冷水通過激冷環(huán)中間壁上36處φ15mm進(jìn)水孔射往環(huán)管時(shí),對(duì)激冷環(huán)環(huán)管內(nèi)壁造成嚴(yán)重的沖刷磨蝕[2]。在氣化爐更換為第2個(gè)工藝燒嘴后,由于氣化爐開停車過程中激冷水管線溫差變化較大,造成激冷水管線垢片脫落,堵塞在激冷水過濾器處,進(jìn)而造成激冷水量下降較多,通常投用備用激冷水過濾器后,激冷水量會(huì)上漲,能夠滿足高負(fù)荷生產(chǎn)需求。但在氣化爐更換為第3個(gè)工藝燒嘴后,同樣的問題會(huì)再次造成激冷水量下降較多,致使氣化爐激冷室液位持續(xù)下降(液位過低)、氣化爐被迫減負(fù)荷,很難滿足高負(fù)荷生產(chǎn)所需。
2.3.2 優(yōu)化改進(jìn)
(1)經(jīng)分析,原激冷環(huán)結(jié)構(gòu)存在不足,為保證激冷環(huán)達(dá)到良好的使用效果,需進(jìn)行升級(jí)改造,即調(diào)整激冷環(huán)結(jié)構(gòu)尺寸并重新設(shè)計(jì)、加工,具體內(nèi)容如下:①調(diào)整激冷環(huán)結(jié)構(gòu)尺寸,將激冷水量由原來的430m3/h提高至550m3/h,調(diào)整后激冷環(huán)內(nèi)部射流孔噴射速度≤7m/s、出下降管口激冷水流速≤3.5m/s;②激冷環(huán)噴水孔由原來的36處改為72處,激冷水分布更加均勻合理;③為提高激冷環(huán)沖刷部位的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,激冷水分布環(huán)采用外方內(nèi)圓的結(jié)構(gòu)形式,并對(duì)激冷環(huán)圓弧內(nèi)表面沖刷部件進(jìn)行整體耐磨處理。
(2)工藝操作方面,嚴(yán)格監(jiān)控氣化高、低壓灰水水質(zhì)的變化,嚴(yán)格要求灰水分散劑、黑水絮凝劑廠家藥劑匹配性良好,確保分散劑、絮凝劑產(chǎn)品的有效性;控制氣化閃蒸系統(tǒng)工藝指標(biāo),適當(dāng)加大系統(tǒng)水循環(huán)量;嚴(yán)格控制氣化爐爐溫,保證洗滌塔塔盤補(bǔ)水量等。
改造后的(新型)激冷環(huán)結(jié)構(gòu)如圖1。改造后,氣化爐激冷水量增加,激冷水分布更加合理,激冷環(huán)不容易堵塞,同時(shí)其抗沖蝕性能明顯增強(qiáng),基本上解決了激冷環(huán)堵塞致激冷水量下降及氣化爐激冷室液位低而不得不減負(fù)荷的問題,高負(fù)荷運(yùn)行期間激冷室液位基本保持在30%以上;也解決了激冷環(huán)因激冷水中固含量高造成的水環(huán)管破裂、激冷水分布不均、下降管內(nèi)壁水膜破壞而掛渣等問題;新型激冷環(huán)使用壽命不低于20000h(原激冷環(huán)使用壽命一般在16000h左右),氣化爐運(yùn)行周期明顯延長(zhǎng)。
圖1 新型激冷環(huán)結(jié)構(gòu)示意圖
氣化爐高負(fù)荷運(yùn)行期間,其錐底磚所處工況非常惡劣,在強(qiáng)還原性介質(zhì)和高溫液態(tài)熔渣的侵蝕、沖蝕下,爐磚腐蝕速率非常高;在異常高溫工況和燒嘴使用壽命末期燒嘴偏噴的情況下,錐底磚腐蝕速率成倍增加。一旦錐底磚燒蝕嚴(yán)重,氣化爐內(nèi)環(huán)、激冷環(huán)非常容易受到高溫氣體和熔渣的沖蝕而損毀,進(jìn)而引發(fā)激冷水橫噴、下降管鼓包、下降管變形嚴(yán)重而掛渣,甚至發(fā)生下降管燒穿漏粗煤氣、氣化爐支撐板溫度高、支撐板法蘭竄氣等嚴(yán)重生產(chǎn)事故,氣化爐被迫停車檢修。
2.4.1 原因分析
通過對(duì)氣化爐運(yùn)行工藝參數(shù)和現(xiàn)場(chǎng)爐磚減薄尺寸的統(tǒng)計(jì)分析,認(rèn)為錐底磚燒蝕嚴(yán)重的原因在于:錐底磚渣口處,氣化反應(yīng)產(chǎn)生的高速粗煤氣攜帶熔融態(tài)爐渣對(duì)渣口磚產(chǎn)生剪切、沖刷磨蝕,同時(shí)高溫下爐渣會(huì)滲入、侵蝕到筑爐時(shí)形成的磚縫中,加之由于存在徑向溫差,爐磚與澆注料熱膨脹不協(xié)調(diào)造成錐底磚產(chǎn)生徑向、周向的應(yīng)力集中,以致爐磚產(chǎn)生裂紋,最終造成耐火磚呈塊狀剝落;此外,氣化爐錐底磚結(jié)構(gòu)也存在問題。
2.4.2 優(yōu)化改進(jìn)
(1)錐底磚結(jié)構(gòu)方面,將錐底磚斜面由5種磚型改為4種高鉻磚型,磚縫相應(yīng)由4個(gè)減少到3個(gè),即增大了單個(gè)錐底磚的體積,利于保持錐底磚整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、減少薄弱環(huán)節(jié);錐底向火面磚厚度增加50mm,錐底高度由1037mm增至1087mm,以延長(zhǎng)錐底向火面磚抗沖刷、侵蝕的時(shí)間,提高錐底磚的使用壽命。
(2)將渣口磚改為易更換的結(jié)構(gòu),不僅便于砌筑、方便施工,而且在單獨(dú)更換渣口時(shí)不會(huì)對(duì)后部其他錐底磚造成影響。
(3)錐底部位渣口磚向火面由平角直面設(shè)計(jì)改為平滑斜面設(shè)計(jì)(見圖2),從而增加渣口磚抗侵蝕的有效面積,避免向火面渦流現(xiàn)象的發(fā)生,有利于減輕高鉻磚受到的沖刷損毀。
圖2 新型錐底磚結(jié)構(gòu)示意圖
(4)工藝操作方面,針對(duì)不同原料煤煤質(zhì)特性,氣化爐燒嘴運(yùn)行初期嚴(yán)格控制中心氧比例,燒嘴運(yùn)行中后期適當(dāng)加大中心氧比例以強(qiáng)化燒嘴霧化效果,避免燒嘴偏噴嚴(yán)重而加速錐底磚沖蝕;采取原料煤摻燒等手段控制氣化爐操作溫度在合理區(qū)間,盡可能延長(zhǎng)錐底磚的使用壽命。
通過錐底磚優(yōu)化改造和工藝操作優(yōu)化,氣化爐錐底磚使用壽命由原來的3000h逐步提高到目前的6000h以上,效果明顯。
氣化爐高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),氣化爐底部排出的大黑水、洗滌塔底部排出的小黑水中固含量因氣化原料煤灰分、氣化爐負(fù)荷、氣化爐操作溫度及氣化水循環(huán)量不同而有所差別,但黑水中含固量一般較高,黑水進(jìn)入閃蒸系統(tǒng)逐級(jí)濃縮,由于其含固量較高和角閥前后壓差高,極易造成角閥本體及其后擴(kuò)散段易沖刷部位磨損,嚴(yán)重時(shí)氣化爐運(yùn)行1個(gè)多月角閥后擴(kuò)散段即因沖刷磨蝕而泄漏,泄漏嚴(yán)重時(shí)氣化爐須減負(fù)荷退氣降壓處理。
2.5.1 原因分析
氣化爐和洗滌塔來的高溫高壓黑水經(jīng)角閥減壓后,黑水瞬間汽化膨脹,流速急劇增大,對(duì)黑水角閥閥芯的沖刷加劇,在兩相流的作用下黑水角閥三通處磨損最為嚴(yán)重,極易泄漏。
2.5.2 優(yōu)化改進(jìn)
(1)工藝上,氣化爐運(yùn)行前期控制大、小黑水排量,防止排量過大而造成角閥閥芯及擴(kuò)散段過快磨損,避免氣化爐運(yùn)行后期出現(xiàn)嚴(yán)重泄漏;同時(shí),通過原料煤摻燒從源頭上控制入爐煤灰分,優(yōu)化氣化爐操作溫度,控制粗、細(xì)渣比例。
(2)試用針對(duì)高壓差、高含固量惡劣工況的新型耐磨管件——采用外部20#鋼無縫鋼管+內(nèi)部耐磨合金制作工藝制作,耐磨管件內(nèi)壁凹凸度≤1%,金相組織為M7C3+M23C7+二次碳化物+馬氏體,緩沖罐等設(shè)備內(nèi)部強(qiáng)磨損區(qū)域設(shè)有導(dǎo)流平面及緩沖面等,以分散物料沖擊強(qiáng)度,能保證設(shè)備實(shí)際運(yùn)行時(shí)間30個(gè)月不磨穿、無泄漏。
(3)耐磨管件法蘭端帶有耐磨層端部翻邊結(jié)構(gòu);緩沖罐等設(shè)備有良好的可焊性;釋放桶等在最大負(fù)荷工況下連續(xù)運(yùn)行壁厚減薄速率≤1.5 mm/a,可確保最低30個(gè)月的實(shí)際使用壽命。
通過上述優(yōu)化改進(jìn),目前基本上消除了大小黑水角閥后擴(kuò)散段易沖刷部位的泄漏問題,氣化爐實(shí)際運(yùn)行2~3個(gè)運(yùn)行周期后檢查修補(bǔ)相應(yīng)的耐磨件,即氣化爐高負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行中黑水角閥后管線泄漏的瓶頸問題基本得到解決。
氣化裝置在2019年10月份年度大修開車后4個(gè)多月,逐漸出現(xiàn)了沉降槽底流泵打量異常下降、高壓灰水泵入口過濾器結(jié)垢嚴(yán)重的問題,同時(shí)氣化裝置3臺(tái)灰水槽液位差(每臺(tái)灰水槽液位各不相同)逐漸拉大,嚴(yán)重時(shí)液位最高的灰水槽與液位最低的灰水槽之液位差達(dá)40%;氣化外排水換熱器運(yùn)行1周后外排水量由320m3/h降至約210m3/h,氣化外排水新投用的備用管線運(yùn)行1個(gè)多月外排水量由330m3/h逐漸降至250m3/h以下,而通常氣化外排水管線能夠使用8~10個(gè)月后才切換至備用外排水管線;氣化爐運(yùn)行40d以上,氣化爐激冷室液位異常上漲,氣化爐被迫減負(fù)荷,嚴(yán)重時(shí)被迫進(jìn)行停爐連投操作(當(dāng)氣化爐下降管與上升管環(huán)隙掛渣時(shí),會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)氣體偏流嚴(yán)重,造成激冷室液位虛高,嚴(yán)重時(shí)只能停車后重新投料開車,即通過氣化爐開車投料瞬間巨大的氣流將下降管與上升管環(huán)隙處的掛渣沖擊掉);氣化低壓灰水系統(tǒng)相應(yīng)出現(xiàn)閥門結(jié)垢嚴(yán)重而無法正常開關(guān)、鎖斗沖洗水罐補(bǔ)水管線結(jié)垢嚴(yán)重而無法正常沖洗鎖斗的現(xiàn)象。
2.6.1 原因分析
(1)分散劑廠家所供藥劑阻垢性能差,其研發(fā)水平較低,分散劑廠家調(diào)配了2次配方,仍不能緩解水系統(tǒng)快速結(jié)垢的狀況。
(2)正常生產(chǎn)時(shí)入爐煤由B礦煤與A礦煤按一定比例混配,由于B礦設(shè)備故障,不能供煤,全部使用A礦煤,而A礦煤煤灰的酸堿比低,氣化后的灰水有硬度高、堿度高的特點(diǎn),屬于極易結(jié)垢水質(zhì),加劇了水系統(tǒng)的結(jié)垢傾向。
(3)氣化外排水系統(tǒng)加入的分散劑濃度常年只有30×10-6,不到灰水系統(tǒng)藥量的1/3,加之分散劑性能不佳,雙重因素疊加導(dǎo)致2019年大修后外排水管線的結(jié)垢情況是歷年來最嚴(yán)重的,結(jié)垢導(dǎo)致氣化外排水無法足量送出,系統(tǒng)無法及時(shí)補(bǔ)充新鮮水,加劇了系統(tǒng)的結(jié)垢,陷入惡性循環(huán),有害離子在氣化水系統(tǒng)富集。
2.6.2 優(yōu)化改進(jìn)
(1)通過氣化灰水槽配置臨時(shí)排水管到公用工程污水井的臨時(shí)措施緩解水系統(tǒng)中Ca2+、Mg2+的富集。
(2)通過氣化原料煤摻燒(B礦煤∶A礦煤=1∶1)減少甚至消除氣化粗細(xì)渣中玻璃絲的產(chǎn)生(由于不同原料煤黏溫特性不同,有些原料煤灰熔點(diǎn)T1與T4比較接近,氣化爐操作溫度變化較小的情況下,液態(tài)灰渣粘度變化特別大,氣化爐渣口處易因液態(tài)渣流速慢而出現(xiàn)堆積,在氣流的沖擊下易形成玻璃絲狀灰渣),進(jìn)而減緩氣化系統(tǒng)工藝管線結(jié)垢掛渣的進(jìn)程。
(3)及時(shí)更換為新型分散劑廠家的藥劑,新分散劑廠家技術(shù)人員全程跟蹤分析藥劑使用效果,通過分析氣化灰水系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo),有針對(duì)性地進(jìn)行分散劑配方的調(diào)整,并通過不斷的現(xiàn)場(chǎng)水樣、垢樣分析調(diào)整藥劑加入量和配比。
(4)對(duì)氣化裝置外排水管線進(jìn)行高壓清洗,同時(shí)重新設(shè)計(jì)鋪設(shè)長(zhǎng)1250m、DN450的外排水管線(原外排水管線管徑為DN250,仍然保留,實(shí)現(xiàn)氣化外排水管線的一用一備),通過管線擴(kuò)徑加大氣化外排水量,以緩解水系統(tǒng)內(nèi)Ca2+、Mg2+的富集,減緩水系統(tǒng)結(jié)垢進(jìn)程。
(5)改造低壓灰水至氣化除氧器和至氣化制漿系統(tǒng)管線,保證其可以在線切換,以便能將運(yùn)行管線隔離檢修處理,避免全系統(tǒng)停車。
采取上述優(yōu)化改進(jìn)措施后,目前氣化水系統(tǒng)結(jié)垢情況相對(duì)較輕,氣化水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重的問題得到極大緩解。
氣化裝置采取上述設(shè)備升級(jí)改造和工藝操作優(yōu)化后,基本上解決了其在高負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行過程中的生產(chǎn)瓶頸問題,接下來氣化裝置將進(jìn)一步在分散劑配方、原料煤摻燒優(yōu)化及氣化水系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行上下功夫,進(jìn)一步延長(zhǎng)氣化爐的高負(fù)荷運(yùn)行周期,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效,提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。