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        重油催化裂化裝置的長周期運行探究

        2021-12-23 00:39:00柏鎖柱熊新軍曾旭東陳慶坤
        煉油與化工 2021年6期
        關鍵詞:煙氣催化劑設置

        柏鎖柱,姜 石,熊新軍,曾旭東,陳慶坤

        (中油國際(哈薩克斯坦)奇姆肯特煉油公司,北京 100034)

        1 裝置介紹

        中油國際(哈薩克斯坦)PKOP煉油公司(簡稱“PKOP煉廠”)200×104t/a重油催化裂化裝置的設計開工時數(shù)為8 160 h/a,操作彈性為70%~115%,原料為52%的常壓渣油和48%的減壓瓦斯油,殘?zhí)?.5,Ni+V為20.8×10-6,%。裝置長周期實際加工原料為100%的常壓渣油,殘?zhí)?.9,Ni+Ca+Fe為59×10-6,%。裝置采用RFCC工藝包和FEED設計文件。中國石油華東設計院有限公司設計,中國石油工程建設有限公司哈薩克斯坦分公司承建。

        該裝置第1周期連續(xù)安全運行1 006 d。2018年8月3日裝置投產(chǎn),2021年5月6日裝置反應切斷進料全面停工處理,5月14日裝置交出檢修,裝置進行全面大檢修,6月8日裝置進入開工階段,6月14日裝置反應噴油進入第2周期運行,此次裝置大檢修用時40 d。

        2 工藝技術(shù)特點

        2.1 主風機與煙機為分軸式機組

        該裝置主風機采用蒸汽輪機驅(qū)動運行,煙氣輪機帶動發(fā)電機做功,未設置備用主風機。主風機和煙機的采用分軸式機組結(jié)構(gòu),主風機與煙氣輪機獨立運行,當煙氣輪機運行過程中出現(xiàn)異常情況時,主風機依然可以正常運行,再生系統(tǒng)主風供應正常,保障反應再生系統(tǒng)正常運行。此設計避免了因煙機系統(tǒng)故障而造成的非計劃停工,開工過程中直接啟用主風機,避免備用主風機切換對系統(tǒng)造成的干擾,減少了備用主風機的投資。

        2.2 煙氣系統(tǒng)

        煙氣轉(zhuǎn)向閥具有1個入口,2個出口,可以實現(xiàn)煙氣流向的快速切換。再生煙氣系統(tǒng)在余鍋爐入口設置了1號煙氣轉(zhuǎn)向閥,在余熱鍋爐出口設置了2號煙氣轉(zhuǎn)向閥,轉(zhuǎn)向后的煙氣通過旁路煙囪排放,煙氣簡易流程見圖1。

        圖1 煙氣簡易流程

        煙氣流程有3種模式。

        (1)余熱鍋爐和煙氣脫硫正常投用;

        (2)余熱鍋爐正常投用,煙氣脫硫切出系統(tǒng),煙氣經(jīng)2號轉(zhuǎn)向閥進入旁路煙囪;

        甲狀腺乳頭狀癌為發(fā)病率較高的內(nèi)分泌系統(tǒng)惡性腫瘤,分化好,惡性程度較低。其發(fā)病與性別、年齡、碘的攝入等多因素有顯著的相關性[13-15]。隨著對其研究的不斷推進,我國甲狀腺癌的診治逐漸規(guī)范,甲狀腺癌診斷方法由單純使用超聲發(fā)展為影像定位-細胞病理-分子靶標多層次早期診斷體系,診斷過程較為系統(tǒng),具有科學性[16]。TPC惡性程度較低,主要治療方案以外科手術(shù)為主。孟曉敏等對甲狀腺乳頭狀癌原發(fā)灶外科治療進行meta分析得出:TPC原發(fā)灶外科治療術(shù)后生存率較為可觀,且甲狀腺部分切除術(shù)損傷喉返神經(jīng)或甲狀旁腺發(fā)生率較低[17]。

        (3)余熱鍋爐和煙氣脫硫切出系統(tǒng),煙氣經(jīng)1號轉(zhuǎn)向閥進入旁路煙囪。

        通過煙氣轉(zhuǎn)向閥的獨特設計,可以實現(xiàn)不停工狀態(tài)下進行余熱鍋爐和煙氣脫硫系統(tǒng)的檢修,或余熱鍋爐和煙氣脫硫的運行條件不滿足時,可以局部停產(chǎn),提高了裝置抗風險能力,保障裝置長周期運行。

        2.3 全重力流密相外取熱器

        為再生器熱量平衡設置了2臺外取熱器,該外取熱器采用取熱量靈活可調(diào)的全重力流密相催化劑取熱技術(shù)。外取熱器流化風使用裝置的非凈化風,汽水系統(tǒng)應用熱水泵進行強制循環(huán),保證取熱器管束內(nèi)汽水均勻分布[1]。

        該取熱器流化風用量小,裝置內(nèi)的非凈化風系統(tǒng)即可滿足,避免了外取熱器流化風機或增壓機的設置,降低了裝置的投資成本。

        2.4 VSS快速分離技術(shù)

        提升管末端和汽提段內(nèi)置于VSS室內(nèi),整個提升管出口快速分離系統(tǒng)和汽提段用筒式容器和擋板與沉降器上部內(nèi)腔分離開,反應油氣與催化劑從提升管頂部經(jīng)快分出口進入渦流室,在內(nèi)側(cè)做螺旋旋轉(zhuǎn)運動,在不同的離心力作用下催化劑快速進入下部汽提段[2]。有效實現(xiàn)反應器末端催化劑與油氣快速分離,減少油氣在沉降器內(nèi)的停留時間,減少了熱裂化等2次反應,降低焦炭和干氣產(chǎn)率,提高液體收率。分離的催化劑經(jīng)下部窗口進入高效汽提段[3],與汽提蒸汽逆流接觸,高效汽提擋板能夠改進催化劑的停留時間,汽提蒸汽噴嘴在擋板邊緣沿軸向均勻分布,分3路進入擋板下緣,形成汽提段。有效降低生焦量,提高分離效率,同時減小了汽提蒸汽的用量[4]。

        2.5 進料霧化噴嘴

        原料的霧化效果將影響到產(chǎn)品的分布,以及干氣和焦炭的產(chǎn)率。噴嘴有2路霧化蒸汽,2次霧化蒸汽直接注入到噴嘴的油路管線,增加原料油進入噴嘴的線速,增強霧化效果;主霧化蒸汽經(jīng)專用孔道注入噴嘴頂部與原料油混合后進入提升管[5]。原料油經(jīng)過噴嘴后形成錐形油霧的小液滴,與主霧化蒸汽接觸后形成粒度分布均勻的霧狀油滴,與催化劑充分接觸,減少了因接觸不均勻而造成的熱裂化反應。共設置5個噴嘴分布在同一平面,每路進料均設計了控制閥、流量計和霧化蒸汽控制器,可以很好的調(diào)控各路原料流量和蒸汽流量,達到最佳的霧化效果。該噴嘴能夠降低霧化蒸汽的消耗量,達到最佳的霧化效果,改善產(chǎn)品分布同時能夠有效的防止結(jié)焦[6,7]。

        2.6 預提升技術(shù)

        預提升介質(zhì)使催化劑在與經(jīng)原料油噴嘴來的油滴接觸前,以環(huán)狀形式向上運動,為催化劑和油滴均勻接觸創(chuàng)造條件。以干氣作為提升介質(zhì),可以減輕催化劑水熱失活、降低蒸汽消耗[8]。

        2.7 采用SIS邏輯系統(tǒng)

        裝置的SIS系統(tǒng)是依據(jù)ANSI/ISA-84.00.01-2004(IEC-61511-1:Mod)《過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》設計。反再SIS系統(tǒng)主要由輔助燃燒室點火邏輯、反應切斷進料自保系統(tǒng)、切斷主風自保系統(tǒng)、外取熱器切除系統(tǒng)及再生器燃燒油控制系統(tǒng)5部分組成。自保系統(tǒng)和切斷閥的設置提高了自動化程度,在裝置異常狀態(tài)下,切斷主風或反應切斷進料后,裝置能夠完全自動進入安全退守模式,減少了現(xiàn)場操作過程,避免了裝置在異常狀態(tài)下進入安全退守模式不及時或誤操作造成的安全風險,提高了裝置安全可靠性[9]。

        3 存在的問題及措施

        根據(jù)催化裂化裝置生產(chǎn)、技術(shù)管理經(jīng)驗及裝置工藝、設備特點,計算和制作出催化裂化裝置1表2圖(見表1,圖2、3),實現(xiàn)精準裝置開工、自保停車退守、停工。

        圖2 沉降器料位

        表1 主要操作步驟關鍵參數(shù)

        圖3 沉降器藏量及停留時間

        3.1 隨原油變化優(yōu)化催化劑配方

        隨著庫姆科爾原油減產(chǎn),西哈混合原油比例不斷增加,原料性質(zhì)也不斷變化,PKOP煉廠定期改變催化劑配方,及時開發(fā)出符合目的產(chǎn)品分布、滿足產(chǎn)品質(zhì)量的催化劑,以解決實際生產(chǎn)的需求。

        3.2 油漿系統(tǒng)局部改造

        3.2.1 改造原因分餾塔底工藝包設計溫度高達360℃,投產(chǎn)初期在不同工況下發(fā)現(xiàn),油漿系統(tǒng)取熱能力偏小,導致分餾塔底溫度偏高、油漿換熱系統(tǒng)超負荷運行,油漿蒸汽發(fā)生器、油漿換熱器結(jié)垢結(jié)焦,頻繁切除檢修,嚴重影響裝置安全運行和長周期生產(chǎn)。若原料性質(zhì)進一步變差,油漿產(chǎn)率高時,目前油漿系統(tǒng)不能滿足生產(chǎn)的需求,在滿負荷工況下分餾塔底溫度無法控制在340℃以下,油漿換熱系統(tǒng)容易結(jié)垢結(jié)焦。

        3.2.2 實施措施在油漿外甩冷卻器后串聯(lián)1組冷卻器,冷卻介質(zhì)為循環(huán)水;同時從重循環(huán)油與原料換熱器后引2~15 t/h的重循環(huán)油至控制閥后,至油漿下返塔;油漿下返塔分配環(huán)增加開口32個DN25孔,降低壓降,管徑及直徑不變。

        3.3 增加機泵封油及儀表沖洗油系統(tǒng)

        3.3.1 改造原因裝置設計正常生產(chǎn)輕循環(huán)油直接作為沖洗油,管道內(nèi)輕循環(huán)油儲量無法滿足要求。

        3.3.2 實施措施增加機泵封油及儀表沖洗油系統(tǒng),增加10 m3封油罐和2臺封油泵。在輕循環(huán)油沖洗線上增加1分支送至新增的封油罐,封油罐設置液位控制及高低報警。封油罐設置水包,用于分水及排污油,罐頂設置排空管線,接至火炬系統(tǒng)。封油泵從罐底部抽出,送回輕循環(huán)油沖洗線,泵出口管道設置返回線,通過調(diào)節(jié)閥控制輕循環(huán)油送出壓力。

        3.4 其它措施

        (1)裝置開工反應噴油后出現(xiàn)噴嘴及噴嘴平臺共振,應是原料噴嘴的缺陷,采用關小5路進料噴嘴油路控制閥開度,當每個噴嘴油路和霧化蒸汽壓力相匹配,共振立即消除;

        (2)因天氣炎熱穩(wěn)定塔頂空冷負荷不夠,是裝置滿負荷運行的瓶頸,通過穩(wěn)定塔頂空冷增加除鹽水噴霧措施,保證了夏季裝置滿負荷運行;

        (3)裝置大量采用導波雷達液位計,不適宜催化裝置使用,目前逐步更換為雙法蘭液位計;

        (4)根據(jù)哈薩克斯坦設計規(guī)范,所有機泵出口必須設置無液體測量原件,當泵出口無液體時聯(lián)鎖停泵。機泵出口設置音叉振動開關,機泵必須灌滿才能滿足啟泵條件。開工試運中發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)頻繁誤報機泵出現(xiàn)聯(lián)鎖停泵,正常生產(chǎn)已切除機泵出口音叉振動開關聯(lián)鎖停泵;

        (5)雙動滑閥供貨商未提供雙動滑閥性能曲線,再生壓力控制器和2器差壓控制器未實現(xiàn)煙機入口蝶閥、小旁路蝶閥、雙動滑閥3分程控制方案。再生壓力控制器和3器差壓控制器采用小旁路蝶閥、雙動滑閥2分程控制方案。若煙機發(fā)電機組故障聯(lián)鎖,小旁路蝶閥全開、雙動滑閥開預定開度后,恢復再生壓力控制器和2器差壓控制器控制。發(fā)電機組發(fā)電功率單獨由煙機入口蝶閥控制;

        (6)2臺外取熱器本體法蘭先后出現(xiàn)泄漏,及時進行帶壓補漏,保證了裝置正常運行;

        (7)對SIS中不合理參數(shù)、反應溫度、燒焦罐噴燃燒油溫度及密度進行了修訂。

        4 結(jié)束語

        PKOP煉油廠的200×104t/a重油催化裂化裝置長周期運行經(jīng)驗表明,裝置長周期平穩(wěn)運行需高度重視解決裝置實際運行中出現(xiàn)的各種問題,及時消除運行隱患,才能不斷延長運行周期。

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