陳敏俠*,易春洪
湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 湖南湘潭 411101
近年來,隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展,尤其依托工業(yè)化和城鎮(zhèn)化拉動的基礎(chǔ)建設(shè)和能源需求量大幅增長,快速推進了工程機械和煤礦機械行業(yè)的發(fā)展[1,2]。與此同時,工程機械不斷向大型化、輕量化發(fā)展,促進了工程機械用鋼實際生產(chǎn)過程中,不斷向高級別、高韌性,以及更好的焊接性能這一基本目標(biāo)奮進[3-7]。然而,就鋼鐵材料而言,一般情況下,提高鋼材強度的同時,往往伴隨著鋼材韌性的降低,即脆性增加,威脅到工件使用的安全性。文中研究的Q960E鋼屈服強度要求在960MPa以上、抗拉強度在980~1150MPa,在工程機械用鋼中,屬高鋼級產(chǎn)品,尤其針對70mm特厚規(guī)格,強度達(dá)到該級別要求時,-40℃沖擊溫度下,韌性指標(biāo)會隨之下降。生產(chǎn)中除添加Ni合金元素來提升鋼板沖擊性能、添加B元素提高淬透性之外,通過優(yōu)化淬火階段冷卻工藝規(guī)程,提高冷卻速度,開展針對70mmQ960E鋼沖擊韌度的攻關(guān)。結(jié)果表明,淬火工藝對改善鋼板韌性發(fā)揮著積極作用。
Q960E鋼冶煉化學(xué)成分見表1。
表1 Q960E鋼冶煉化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
低倍質(zhì)量內(nèi)控要求達(dá)到中心偏析C類≤1.0級,無內(nèi)裂紋,無縮孔,中心偏析A 類和B 類不允許存在。對于不合格的低倍樣,所在爐次做整爐降級改判處理,同時對前后爐次加取低倍樣。本文設(shè)計的鋼板爐次低倍質(zhì)量控制見表2。
表2 低倍控制 (級)
下面述及淬火工藝規(guī)程調(diào)整前70mmQ960E鋼軋制及調(diào)質(zhì)后組織性能情況。
板坯出鋼心部溫度要求≥1180℃,實際出鋼溫度1180~1210℃,I階段開軋溫度(心部模型溫度)≥1050℃,終軋溫度(心部模型溫度)≥980℃。中間坯厚度140mm,II階段開軋表面溫度≤850℃,終軋表面溫度760~810℃,返紅680~720℃。
(1)工藝優(yōu)化淬火設(shè)備 對70mmQ960E鋼開展沖擊韌度攻關(guān)進行淬火工藝優(yōu)化的淬火設(shè)備,采用的是東北大學(xué)國家重點實驗室研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多重阻尼超寬整體狹縫式噴嘴結(jié)構(gòu),通過多重阻尼系統(tǒng)實現(xiàn)鋼板寬度方向射流速度的高均勻性分布。通過結(jié)構(gòu)內(nèi)的多重阻尼系統(tǒng),保證沿鋼板寬度方向上噴水射流速度均勻,無淬火軟點和冷卻盲點,對薄規(guī)格鋼板淬火板形控制有顯著優(yōu)勢。圖1所示為整體式與分段式狹縫噴嘴長度方向上射流速度對比,整體式狹縫噴嘴射流速度沿鋼板長度方向更加均勻、穩(wěn)定,具有明顯的優(yōu)越性。
圖1 整體式與分段式狹縫噴嘴射流速度
工藝優(yōu)化采用的淬火設(shè)備高壓段射流噴嘴安裝角度及安裝精度優(yōu)化如圖2所示。實際生產(chǎn)過程中,不僅要確保對稱的距離參數(shù)及角度參數(shù)相等,而且要確保噴嘴沿鋼板寬度方向的兩側(cè)均保持一致,即確保上下噴嘴噴射水線的三維對稱精度。實現(xiàn)淬火工藝調(diào)整、改善沖擊性能用的淬火設(shè)備淬火工藝自動控制系統(tǒng)優(yōu)化體現(xiàn)在以下幾點。
圖2 射流角度與高度動態(tài)調(diào)節(jié)
1)水量參數(shù)高精度反饋控制。
2)水壓穩(wěn)定性控制,通過增加旁通管路及控制閥組,實現(xiàn)淬火過程冷卻水壓的高精度、高穩(wěn)定性控制。
3)鋼板位置微跟蹤精度。
4)上框架提升控制系統(tǒng)優(yōu)化。
(2)工藝優(yōu)化前后沖擊性能對比 該批次工藝優(yōu)化鋼板給定調(diào)質(zhì)工藝參數(shù)見表3。
表3 70mmQ960E鋼調(diào)質(zhì)工藝參數(shù)
首批生產(chǎn)鋼板,淬火、回火出爐溫度及在爐時間均符合工藝要求,淬火設(shè)備工藝規(guī)程采用常規(guī)品種70mm淬火工藝參數(shù),即高壓段水量7578m3/h、水比1.45;低壓段水量1008m3/h、水比1.40。該工藝規(guī)程初次生產(chǎn)的4批代表板材-40℃1/4處沖擊初復(fù)檢均偏低,標(biāo)準(zhǔn)要求沖擊吸收能量單值≥19J、平均值≥27J,實際檢測的沖擊吸收能量見表4。由表4可見,首次采用70mm常規(guī)淬火工藝參數(shù)生產(chǎn)的4批Q960E鋼初、復(fù)檢沖擊功無一滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
表4 淬火工藝參數(shù)優(yōu)化前沖擊吸收能量
對沖擊性能不合格的其中3批代表板材試樣進行金相組織檢驗,如圖3~圖5所示。
圖3 試樣2金相組織(1/4處)
圖5 試樣4金相組織(1/4 處)
金相結(jié)果顯示,70mmQ960E鋼首次生產(chǎn)的不合批次試樣1/4處金相呈現(xiàn)粗大粒貝組織,是導(dǎo)致沖擊性能不合格的直接原因。工藝過程分析為淬火階段鋼板未淬透,馬氏體轉(zhuǎn)變未完全進行,產(chǎn)生粒貝組織導(dǎo)致韌性變差。進一步分析為高強度Q960級別工程機械用鋼,Cr、Mo、V、Ni等合金含量較其他鋼種明顯增加,淬火過程中采用常規(guī)淬火工藝參數(shù)冷卻速度偏小,未達(dá)到臨界冷卻速度的要求,導(dǎo)致鋼板淬透性差。
后續(xù)在調(diào)質(zhì)挽救過程中,有針對性地對該規(guī)格淬火工藝參數(shù)進行調(diào)整,其余淬火、回火工藝保持不變,進行沖擊性能對比。淬火工藝參數(shù)調(diào)整如下:將高壓區(qū)水量增加2000m3/h,即高壓區(qū)水量由原來的7578m3/h提高至9576m3/h,加大冷卻速度,以提高鋼板淬透性。4批不合格鋼板,經(jīng)工藝優(yōu)化后調(diào)質(zhì)挽救,沖擊吸收能量均一次檢驗合格,韌性改善明顯,沖擊值檢測數(shù)據(jù)具體見表5。
表5 淬火工藝參數(shù)優(yōu)化后沖擊吸收能量
隨即固化工藝,并推廣到保-40℃沖擊的高強厚規(guī)格及其他品種中,對厚板韌性攻關(guān)具有深遠(yuǎn)的指導(dǎo)、推廣意義。
(3)工藝優(yōu)化后沖擊性能 對淬火工藝參數(shù)優(yōu)化后生產(chǎn)70mmQ960E鋼沖擊性能進行跟蹤,根據(jù)訂單需求量,淬火工藝參數(shù)調(diào)整后一段時間內(nèi),該規(guī)格共計生產(chǎn)57批次,沖擊吸收能量平均值實測均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求(平均值≥26J),沖擊性能合格率為100%。
過程控制能力如圖6所示,CPK值1.22,整體趨于穩(wěn)定,性能可控,后續(xù)根據(jù)訂單,在保證性能合格的前提下,繼續(xù)優(yōu)化工藝,以期CPK值實現(xiàn)最優(yōu)值,進一步提升沖擊性能整體穩(wěn)定性。
圖6 淬火工藝優(yōu)化后沖擊吸收能量過程能力分析
本文以問題為導(dǎo)向,以解決70mmQ960E特厚高強度工程機械用鋼沖擊性能不合格為出發(fā)點,通過查找問題根源,得知造成沖擊性能不合格的原因在于淬火態(tài)冷卻速度偏低,存在粒貝組織所致。隨即在后續(xù)的調(diào)質(zhì)挽救過程中,采用優(yōu)化淬火工藝參數(shù),提高淬透性的方式,工藝調(diào)整前后,沖擊吸收能量得到改善明顯。另外,對采用優(yōu)化工藝生產(chǎn)的該規(guī)格鋼進行過程能力分析,CPK值1.22,性能可控,整體趨于穩(wěn)定,工藝得到固化,并將該淬火工藝規(guī)程推廣到其他品種鋼調(diào)質(zhì)淬火生產(chǎn)中。實踐證明,通過70mmQ960E鋼沖擊性能的攻關(guān)研究,對厚規(guī)格、高鋼級工程機械用鋼的生產(chǎn)工藝改進以及其他新品種的市場拓展等有著重要意義。