陳 強(qiáng),屈 勇
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
傾動(dòng)爐是貴冶雜銅冶煉主要生產(chǎn)爐型,其設(shè)計(jì)能力為10萬(wàn)噸/年。采用一段法生產(chǎn)工藝,以廢雜銅作為原料,通過(guò)四個(gè)冶煉周期生產(chǎn)出合格的陽(yáng)極銅進(jìn)入電解系統(tǒng)。作為一段法處理雜銅工藝,對(duì)原料要求較其他工藝要苛刻。其主要表現(xiàn)在原料的物理規(guī)格、入爐混合品位、單個(gè)雜質(zhì)元素含量等指標(biāo)上。而集中大量的配入低品位原料對(duì)傾動(dòng)爐的作業(yè)周期、能耗指標(biāo)、勞動(dòng)強(qiáng)度等存在較大影響。現(xiàn)就低品位原料在傾動(dòng)爐生產(chǎn)過(guò)程的適應(yīng)性進(jìn)行分析。
貴冶傾動(dòng)爐由德國(guó)MAERZ爐窯公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),稱為傾動(dòng)式反射爐,其自動(dòng)化程度高、環(huán)保性能好,是再生銅冶煉較為先進(jìn)的工藝爐型。其液態(tài)銅爐子容量為350t(Cu水深度950mm),熔池面積60m2,爐料的混合品位≥95.5%,具體設(shè)計(jì)能力及爐料的要求(見(jiàn)表1)所示[1]。
表1 傾動(dòng)爐設(shè)計(jì)能力及爐料要求
隨國(guó)家政策落地,禁止七類廢雜銅進(jìn)口,同時(shí)規(guī)范六類廢雜銅進(jìn)口量。使得貴冶在原料供應(yīng)上出現(xiàn)捉襟見(jiàn)肘的現(xiàn)象。由于原料緊張,給傾動(dòng)爐生產(chǎn)組織帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。復(fù)雜原料居多,混合品位達(dá)不到要求,低品位原料物理規(guī)格碎料居多,配入過(guò)量給生產(chǎn)帶來(lái)的負(fù)面影響主要表現(xiàn)在周期不穩(wěn)定、能耗指標(biāo)偏高、渣量大、操作困難等。表2為近期某批爐次的實(shí)際配料情況。
表2 傾動(dòng)爐配料單
低品位雜銅對(duì)傾動(dòng)爐周期的影響。在銅火法精煉及雜銅冶煉過(guò)程中,主要雜質(zhì)脫除取決于氧化過(guò)程控制。雜質(zhì)在氧化過(guò)程中的脫除主要靠Cu2O對(duì)其進(jìn)行氧的傳遞,使雜質(zhì)氧化后與熔劑形成化合物進(jìn)入渣內(nèi)。而傾動(dòng)爐的造渣性能及熔池?cái)噭?dòng)情況制約了氧化進(jìn)程,甚至約束了造渣能力。低品位、高雜質(zhì)的原料配入,打破傾動(dòng)爐現(xiàn)有作業(yè)模式,造成各周期的不穩(wěn)定,表現(xiàn)在氧化時(shí)間偏長(zhǎng),造成單爐作業(yè)時(shí)間延長(zhǎng)。從生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,氧化造渣時(shí)間隨著入爐品位的降低而延長(zhǎng)。(圖1)為入爐品位與氧化造渣時(shí)間線性關(guān)系圖[2]。
圖1 傾動(dòng)爐入爐品位與氧化造渣時(shí)間線性關(guān)系圖
入爐混合品位降低,勢(shì)必造成渣量的增加,使扒渣時(shí)間延長(zhǎng)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析,不同入爐品位所需扒渣時(shí)間如表3所示。
表3 不同入爐品位雜銅與氧化扒渣時(shí)間對(duì)照表
從上述數(shù)據(jù)可以看出,入爐品位從96%下降至93.5%單爐氧化造渣及扒渣時(shí)間需延長(zhǎng)4.2小時(shí)上。實(shí)踐也證明,入爐品位降低,熔劑量配入較大,過(guò)多的熔劑阻礙氧量的傳遞,影響爐膛攪動(dòng),造成雜質(zhì)氧化時(shí)間延長(zhǎng),影響單爐作業(yè)時(shí)間。
針對(duì)低品位碎料配入量對(duì)傾動(dòng)爐生產(chǎn)的影響,分別抽取配入量80t/爐、30t/爐、不配入三種配料方式各8個(gè)爐次主要技經(jīng)指標(biāo)進(jìn)行比對(duì),具體對(duì)比情況如表4。
表4 銅米不同處理量技經(jīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)
根據(jù)以上的數(shù)據(jù)分析,結(jié)合生產(chǎn)過(guò)程控制。大批量的低品位碎料配入,主要影響為加料速度慢、延長(zhǎng)了加料時(shí)間。
對(duì)傾動(dòng)爐不同物料單斗重量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(見(jiàn)表5),低品位碎料單斗凈重較其他物料偏低。造成加料總斗數(shù)增加,延長(zhǎng)了整個(gè)加料時(shí)間。
表5 傾動(dòng)爐主要物料單斗重量
據(jù)統(tǒng)計(jì),正常冶煉加入一爐物料約120斗,低品位碎料量配入提高至80t,單爐加料量達(dá)到140斗/爐。低品位碎料提高至150t/爐,單爐加料量達(dá)到175斗/爐。延長(zhǎng)了加料時(shí)間,降低了加料速率,從而影響單爐作業(yè)時(shí)間。
而低品位碎料原料加入過(guò)量,從熔化速率上分析,也影響到作業(yè)時(shí)間。由于低品位碎料粉料居多,在進(jìn)入爐膛后熱交換面較小,從表面逐步的往下傳熱,對(duì)爐膛大部分的輻射熱難吸收,造成表面過(guò)熱,底部無(wú)法熔化現(xiàn)象。而其他物料,熱交換面大,并在物料間形成對(duì)流,大大增強(qiáng)了熔化的速率。實(shí)踐證明,低品位碎料與其他塊狀物料相比,熔化速率偏低[3]。
大量復(fù)雜原料的配入延長(zhǎng)了單爐作業(yè)時(shí)間,且影響傾動(dòng)爐技經(jīng)指標(biāo)的完成。在生產(chǎn)實(shí)踐中,作業(yè)時(shí)間、單爐產(chǎn)量等指標(biāo)對(duì)重油單耗影響極其嚴(yán)重?,F(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程不同的入爐品位原料對(duì)單爐產(chǎn)量及重油單耗的影響統(tǒng)計(jì)分析,如表6所示。
表6 不同入爐品位對(duì)單爐產(chǎn)量及重油單耗的影響
從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,隨著入爐綜合品位的降低,噸銅能耗呈線性關(guān)系上升,爐產(chǎn)也隨著渣量的增大而降低。高復(fù)雜物料的加入將使傾動(dòng)爐重油單耗上升1~5.21kg/t.Cu大大增加了傾動(dòng)爐的生產(chǎn)成本。
從表2中可以看出,低品位碎料的加入量在80t時(shí),重油單耗較比增長(zhǎng)10%。加料時(shí)間和氧化時(shí)間偏長(zhǎng),其原因主要有以下幾點(diǎn)。
(1)低品位碎料進(jìn)入爐內(nèi),只能從表面逐步熔化,物料間形成不了對(duì)流,主要靠爐膛輻射熱進(jìn)行熔化。
(2)低品位碎料品質(zhì)波動(dòng)較大,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高質(zhì)量雜銅緊缺,導(dǎo)致貴冶采購(gòu)高品質(zhì)雜銅較少。低品位碎料雜銅生產(chǎn)原料的表面基本形成性質(zhì)穩(wěn)定的金屬化合物,提高其熱力學(xué)穩(wěn)定性。故低品位碎料在傾動(dòng)爐熔化過(guò)程中,表面形成的金屬化合物阻礙了熱傳導(dǎo),進(jìn)而導(dǎo)致熔化速率過(guò)慢。圖2為傾動(dòng)爐熔化后期現(xiàn)場(chǎng)圖片。
圖2 低品位碎料熔化后期在傾動(dòng)爐表面覆蓋圖片
(3)由于低品位碎料比重較輕,提高單爐低品位碎料配入量導(dǎo)致加料速度慢、爐門開(kāi)啟頻繁現(xiàn)象,傾動(dòng)爐熱散失較大,增大了燃油量。
在傾動(dòng)爐雜銅冶煉過(guò)程中,雜質(zhì)的脫除主要靠氧化造渣、部分揮發(fā)進(jìn)入煙氣而除去[4]。而復(fù)雜原料中單個(gè)雜質(zhì)元素超出冶煉能力范圍,將造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格等[5]。
(1)低品位碎料配入過(guò)量不但給加料帶能一定困難,在生產(chǎn)操作中主要體現(xiàn)在風(fēng)管處理困難、裹渣嚴(yán)重、渣流槽粘結(jié)難清理等。低品位碎料加入爐內(nèi)形成覆蓋、包裹狀,熔化后期表面出現(xiàn)“冰山”現(xiàn)象,造成液面虛假,風(fēng)管更換過(guò)程無(wú)法察看爐內(nèi)風(fēng)管情況,造成風(fēng)管堵塞;而大量的低品位碎料加入,氧化渣層厚、氧化效果差、氧化風(fēng)攪動(dòng)效率低,造成造渣脫雜效果差,渣中機(jī)械帶銅嚴(yán)重。由于渣量大,造成渣口粘結(jié)非常嚴(yán)重,每次清理渣口要使用吹氧管燒,增強(qiáng)了清理難度,延長(zhǎng)了清理時(shí)間。圖3為渣流槽粘結(jié)情況。
圖3 渣流槽粘結(jié)情況
(2)環(huán)保壓力,由于砷進(jìn)入煙氣相,導(dǎo)致煙氣中砷含量增大。
(3)高復(fù)雜原料大量的配入,使陽(yáng)極銅雜質(zhì)偏高,嚴(yán)重時(shí)影響下道工序生產(chǎn),甚至增加整個(gè)銅冶煉過(guò)程的成本[6]。
為適應(yīng)當(dāng)前原料狀況,克服低品位原料帶來(lái)的影響,穩(wěn)定生產(chǎn)周期。結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)采取以下措施。
(1)跟蹤原料來(lái)源,合理搭配物料,對(duì)不同雜質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,摸索出傾動(dòng)爐最大的適應(yīng)能力。通過(guò)對(duì)原料分析、統(tǒng)計(jì),各雜質(zhì)占比的計(jì)算,控制單個(gè)元素的配入量。形成穩(wěn)定的生產(chǎn)模式,配料計(jì)算形式如表7。
表7 改進(jìn)后的配料單配置
(2)優(yōu)化低品位碎料配入方式,盡量從1#爐門加入,減少2#爐門加入比例;1#爐門區(qū)域?qū)賰A動(dòng)爐高溫區(qū),物料加入該區(qū)域,便于熔化。減少了扒渣期表面的漂浮物,提高低品位碎料的熔化速率。
(3)降低單爐裝入量,單爐裝入量從原來(lái)的390t/爐降至現(xiàn)在的380t/爐。保障生產(chǎn)操作安全,液位保持在安全界限,風(fēng)管處理較以往容易。
(4)從渣口插入氧化風(fēng)管,加大氧化操作進(jìn)程,縮短氧化操作時(shí)間。渣口屬低溫區(qū),風(fēng)口在前中期無(wú)法將該區(qū)域熔體帶動(dòng),達(dá)不到氧化效果。從該區(qū)域插入風(fēng)管,雖操作上帶來(lái)困難,但能起到促進(jìn)氧化進(jìn)程的作用。圖4為低品位碎料配入150t時(shí),扒渣渣面及插風(fēng)管圖片。
圖4 傾動(dòng)爐插風(fēng)管作業(yè)及扒渣期表面圖片
(5)為穩(wěn)定生產(chǎn)周期,優(yōu)化工藝參數(shù),逐步提高油、氧量,落實(shí)自動(dòng)搖爐相關(guān)操作要求。分別制定各時(shí)段的氧、油、風(fēng)、爐壓的指導(dǎo)區(qū)間,操作進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化,促進(jìn)指標(biāo)的提升,周期穩(wěn)定。
通過(guò)上述操作上的改進(jìn),目前低品位碎料處理量保持在150t/爐,周期較為穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量合格,各項(xiàng)技經(jīng)指標(biāo)有所增長(zhǎng),爐產(chǎn)有所下降,各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表8。
表8 不同低品位碎料處理量技經(jīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)
為了進(jìn)一步提升傾動(dòng)爐處理復(fù)雜原料適應(yīng)力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,必須加大雜銅冶煉的研究與新技術(shù)的運(yùn)用。結(jié)合傾動(dòng)爐處理雜銅冶煉存在問(wèn)題進(jìn)行思考,應(yīng)該加大提高氧化風(fēng)的富氧率、燃燒器優(yōu)化(爐頂增設(shè)燃燒槍、應(yīng)用浸沒(méi)式燃燒器等)、爐底增設(shè)透氣磚等方面的研究及應(yīng)用,從而提高傾動(dòng)爐雜銅冶煉安全、環(huán)保、技經(jīng)指標(biāo)等,進(jìn)一步提升傾動(dòng)爐市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。