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        某航天單機(jī)鎖緊裝置質(zhì)量問題分析

        2021-12-21 07:12:38龍湛
        中國設(shè)備工程 2021年23期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)故障

        龍湛

        (中國電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所,四川 成都 610036)

        1 質(zhì)量問題概述

        在某航天項(xiàng)目中,試驗(yàn)人員對某單機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收測試。在搬運(yùn)單機(jī)的過程中,聽見單機(jī)內(nèi)部有異響。經(jīng)工藝師和質(zhì)量師現(xiàn)場分析,單機(jī)內(nèi)部較大可能存在可移動(dòng)多余物(如螺釘、墊片、螺母或脫落元器件等)。

        1.1 分機(jī)組成

        單機(jī)主要由機(jī)箱框架、A1、A2、A3模塊、A4、A5、A6、A7、A8模塊組成。各模塊采用鎖緊條方式與機(jī)箱框架進(jìn)行連接。機(jī)箱整體對外進(jìn)行安裝。分機(jī)模型如圖1所示。

        圖1 分機(jī)模型

        1.2 故障現(xiàn)象

        故障發(fā)生后,按產(chǎn)品返工返修流程進(jìn)行拆卸,對單機(jī)內(nèi)部及模塊安裝情況進(jìn)行逐一檢查,情況如下:

        (1)拆開單機(jī)面板后,對各插裝模塊鎖緊裝置逐一進(jìn)行了檢查,確認(rèn)是A2、A3和A7模塊靠近頂板一側(cè)的鎖緊裝置螺母塊已從鎖緊裝置螺桿上松脫,除此之外,底板安裝面鎖緊裝置還能回轉(zhuǎn)0.5圈,靠近頂板一側(cè)的鎖緊裝置還能回轉(zhuǎn)1圈。

        (2)由于單機(jī)底板上鎖緊裝置插槽的限位,模塊松脫的螺母塊被限制在插槽內(nèi),未掉入單機(jī)其他位置。

        單機(jī)模塊示意如圖2所示。

        圖2 分機(jī)模塊示意圖(去掉前面板)

        綜上所述,故障現(xiàn)象即:經(jīng)過振動(dòng)試驗(yàn)后的收發(fā)信機(jī),發(fā)生3處鎖緊條螺母塊松脫,而產(chǎn)生異響。

        2 故障分析與定位

        根據(jù)故障現(xiàn)象“單機(jī)模塊鎖緊裝置螺母塊松脫”為頂事件建立下圖3故障樹。

        圖3 故障樹分析

        根據(jù)故障樹梳理,可能導(dǎo)致收發(fā)信機(jī)插裝模塊鎖緊裝置螺母塊松脫的主要原因有:設(shè)計(jì)缺陷;工藝缺陷;過程檢驗(yàn)不夠;裝配不當(dāng);鎖緊裝置器件缺陷;試驗(yàn)缺陷。

        2.1 E1設(shè)計(jì)缺陷

        2.1.1 設(shè)計(jì)缺陷分析

        設(shè)計(jì)上若存在缺陷,有可能導(dǎo)致鎖緊裝置螺母塊在振動(dòng)試驗(yàn)過程中出現(xiàn)松脫現(xiàn)象。主要表現(xiàn)為:(1)若機(jī)箱剛強(qiáng)度設(shè)計(jì)不足,可能導(dǎo)致機(jī)箱振動(dòng)放大、基頻降低、抗力學(xué)性能下降,從而導(dǎo)致鎖緊條振動(dòng)中松動(dòng),甚至螺母塊脫落;(2)若模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,鎖緊裝置安裝邊的減重槽設(shè)計(jì)不合理,可能導(dǎo)致鎖緊條在振動(dòng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn),使其承受非正常工作載荷,從而導(dǎo)致鎖緊條振動(dòng)中松動(dòng),甚至螺母塊脫落。

        在裝配試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)以下幾種方法可以導(dǎo)致模塊鎖緊裝置鎖緊的非正常工作狀態(tài),分別是下部螺母塊旋轉(zhuǎn)45°、90°和180°;這幾種工況,用力矩扳手也是可以鎖緊裝置;但在振動(dòng)過程中,很可能出現(xiàn)松動(dòng)的情況。

        因此,模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,是鎖緊裝置螺母塊松脫的可能因素之一。

        2.1.2 設(shè)計(jì)缺陷定位

        (1)E11機(jī)箱剛強(qiáng)度設(shè)計(jì)不足。機(jī)箱剛強(qiáng)度設(shè)計(jì)復(fù)查的思路,是通過有限元仿真分析、對比分析、質(zhì)量模擬件試驗(yàn)相結(jié)合的方法,來排查力學(xué)設(shè)計(jì)的隱患。

        ①分析工況說明。本節(jié)應(yīng)用力學(xué)有限元仿真工具對單機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有限元建模,并進(jìn)行如下仿真計(jì)算:結(jié)構(gòu)模態(tài)分析:包括頻率和振型模式,評(píng)估結(jié)構(gòu)基本動(dòng)力學(xué)特性;隨機(jī)振動(dòng)分析:在隨機(jī)振動(dòng)條件下,結(jié)構(gòu)的隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)情況,并根據(jù)σ3 準(zhǔn)則對隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)進(jìn)行估算,評(píng)估結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度特性;正弦振動(dòng)分析:在正弦振動(dòng)條件下,考察兩種不同正弦振動(dòng)加載方式下結(jié)構(gòu)的應(yīng)力響應(yīng)情況,評(píng)估結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度特性。

        圖4 鎖緊裝置底部楔形塊旋轉(zhuǎn)45°、90°和180°時(shí)的示意圖

        通過以上的數(shù)值仿真結(jié)果對單機(jī)進(jìn)行分析,以此復(fù)查結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,即獲得此結(jié)構(gòu)在相應(yīng)環(huán)境條件下的工作狀態(tài),以此分析結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性。

        ②分機(jī)結(jié)構(gòu)狀態(tài)見表1。

        表1 重量尺寸

        ③試驗(yàn)條件。單機(jī)的振動(dòng)試驗(yàn)條件包括隨機(jī)振動(dòng)、正弦振動(dòng)載荷,具體如表2和表3所示。

        表2 隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)條件

        表3 正弦振動(dòng)試驗(yàn)條件

        ④模態(tài)分析結(jié)論。對單機(jī)的有限元分析,得到結(jié)構(gòu)前6階模態(tài)頻率如表4。

        表4 前6階模態(tài)頻

        ⑤隨機(jī)振動(dòng)分析。基于上述隨機(jī)振動(dòng)和正弦振動(dòng)條件,對分機(jī)開展了振動(dòng)條件下的動(dòng)力學(xué)仿真分析。取機(jī)箱前面板右下角位置,命名為X方向4#;后面板左上角為X方向6#;右側(cè)板靠近前面板為Y方向3#;上板右前端為Z方向4#;上板左后端為Z方向5#。各監(jiān)控點(diǎn)的力學(xué)響應(yīng)情況分析如圖5所示。

        圖5 X方向、Y方向、Z方向隨機(jī)振動(dòng)分析結(jié)果

        ⑥試驗(yàn)。在鎖緊條正常鎖緊條件下,開展了單機(jī)質(zhì)量模擬件的力學(xué)試驗(yàn)。其中機(jī)箱結(jié)構(gòu)與分機(jī)狀態(tài)一致,模塊結(jié)構(gòu)采用了質(zhì)量模擬件。

        首先,測試分機(jī)的模態(tài)頻率。實(shí)測值與仿真值吻合較好,初步驗(yàn)證了有限元仿真模型的有效性(表5)。

        表5 一階固有頻率實(shí)測值與仿真值

        隨后,開展了分機(jī)的振動(dòng)試驗(yàn)動(dòng)力學(xué)響應(yīng)測試。在與仿真響應(yīng)讀取點(diǎn)基本相同的位置,布置監(jiān)控點(diǎn),監(jiān)控力學(xué)響應(yīng)。 在機(jī)箱監(jiān)控點(diǎn)的動(dòng)力學(xué)響應(yīng),仿真分析和試驗(yàn)結(jié)果對比如表6所示。

        表6 監(jiān)控點(diǎn)實(shí)測值與仿真值對比結(jié)果

        結(jié)論:單機(jī)試驗(yàn)和仿真得到的力學(xué)響應(yīng)數(shù)據(jù)對比,在相同位置的加速度均方根值偏差在10%以內(nèi),偏差在可允許的工程范圍內(nèi),因此仿真模型建立及參數(shù)設(shè)置合理,仿真結(jié)果準(zhǔn)確,可以進(jìn)行對比分析。

        ⑦力學(xué)設(shè)計(jì)對比校核。單機(jī)對比傳統(tǒng)型單機(jī)A,區(qū)別僅在于頂部增加一個(gè)橫裝模塊A8。本章進(jìn)行仿真對比分析,分析兩種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的力學(xué)性能差異性(圖6)。

        圖6 兩種單機(jī)外觀對比

        注:左邊為單機(jī)A(傳統(tǒng)分機(jī)構(gòu)型),右邊為本文所指的單機(jī)。

        (2)模態(tài)分析對比。模態(tài)分析的結(jié)構(gòu)基準(zhǔn)頻率,對比結(jié)果如下,模態(tài)頻率上看,本次故障分機(jī)的一階固有頻率更高,滿足該課題環(huán)境試驗(yàn)大綱對設(shè)備基頻的要求(表7)。

        表7 模態(tài)頻率對比結(jié)果

        (3)隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)分析對比如表8所示。

        表8 隨機(jī)響應(yīng)對比

        結(jié)果表明,本次故障分機(jī)構(gòu)型,與傳統(tǒng)分機(jī)構(gòu)型對比,各監(jiān)控點(diǎn)的力學(xué)響應(yīng)偏差值基本上在15%以內(nèi);偏差均在航天工程設(shè)計(jì)安全裕度范圍內(nèi)。

        (4)其它模塊鎖緊條分析結(jié)果。仿真得到單機(jī)其他各模塊鎖緊條位置的響應(yīng)如表9所示。

        表9 隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)

        從表中可以看出,A1、A4、A5、A6、A8模塊鎖緊條附近響應(yīng)均高于故障模塊(A2/A3/A7)鎖緊條附近響應(yīng)。發(fā)生松動(dòng)的鎖緊條處的響應(yīng)較小。

        從仿真分析上可以看出,本次故障分機(jī)與傳統(tǒng)分機(jī)構(gòu)型力學(xué)性能相當(dāng),偏差較小;傳統(tǒng)構(gòu)型分機(jī)歷經(jīng)十余次同等振動(dòng)試驗(yàn)條件,均未發(fā)生質(zhì)量問題或設(shè)計(jì)缺陷;因此,單機(jī)機(jī)箱結(jié)構(gòu)構(gòu)型不存在力學(xué)設(shè)計(jì)薄弱點(diǎn);故障鎖緊條部位并非響應(yīng)最大的部位。該機(jī)箱剛強(qiáng)度設(shè)計(jì)可靠,構(gòu)型無設(shè)計(jì)缺陷。

        因此,排除E11機(jī)箱剛強(qiáng)度設(shè)計(jì)不足為鎖緊條振動(dòng)松動(dòng)的原因。

        2.2 E12模塊的鎖緊設(shè)計(jì)型式不合理

        復(fù)查模塊在機(jī)箱內(nèi)的安裝設(shè)計(jì)形式,發(fā)現(xiàn)鎖緊條在模塊的安裝邊處,設(shè)置有一處減重槽。該減重槽,有可能造成對鎖緊裝置在緊固時(shí),跟隨螺桿打轉(zhuǎn)的隱患,從而使得模塊安裝時(shí)鎖緊條尾部螺母塊為非正常工作狀態(tài),有可能造成振動(dòng)中松動(dòng),甚至脫落(圖7)。

        圖7 分機(jī)模塊圖

        (1)試驗(yàn)驗(yàn)證。針對減重槽造成鎖緊裝置發(fā)生偏轉(zhuǎn)的可能,進(jìn)行了100余次的操作實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中,發(fā)生了1次鎖緊裝置螺母塊90°偏轉(zhuǎn)。按此狀態(tài)進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果正常。

        針對鎖緊塊發(fā)生偏轉(zhuǎn)、造成鎖緊條為非穩(wěn)定工作狀態(tài)、振動(dòng)中鎖緊力不足從而發(fā)生松動(dòng),甚至脫落的可能,課題組人為制造了極端偏轉(zhuǎn)工況,并進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn)考核。將鎖緊條旋轉(zhuǎn)至極端偏轉(zhuǎn)的工況,如表10。

        表10 極端偏轉(zhuǎn)工況

        按照試驗(yàn)要求,進(jìn)行了鑒定振動(dòng)試驗(yàn)(前后掃頻、正弦、隨機(jī)),試驗(yàn)結(jié)果正常,所有鎖緊裝置極端鎖緊狀態(tài)未發(fā)生顯著改變,沒有發(fā)生螺母塊松脫現(xiàn)象(圖8)。

        圖8 鎖緊條人為偏轉(zhuǎn)下的振動(dòng)試驗(yàn)情況

        (2)驗(yàn)證結(jié)果。模塊結(jié)構(gòu)中,鎖緊裝置安裝邊存在減重槽,但該減重槽并不會(huì)導(dǎo)致鎖緊塊發(fā)生偏轉(zhuǎn)(在認(rèn)為制造極端鎖緊狀態(tài)情況下,取樣數(shù)為100次,偏轉(zhuǎn)概率為1/100);且在人為制造12只鎖緊裝置均發(fā)生偏轉(zhuǎn)的情況下,振動(dòng)考核仍然通過,并未發(fā)生振動(dòng)松動(dòng)。

        因此,模塊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,直接導(dǎo)致鎖緊塊發(fā)生松脫的可能性基本排除。

        2.3 E2工藝缺陷

        (1)工藝缺陷分析。模塊在機(jī)箱內(nèi)的機(jī)械固定,僅依靠鎖緊條的緊固安裝提供鎖緊力。鎖緊條在振動(dòng)過程中,承受模塊的沖擊載荷和反作用力效應(yīng)。因此,鎖緊條的安裝工藝,是插件型式模塊化分機(jī)的重要工序和關(guān)鍵控制點(diǎn)。

        工藝文件是確保鎖緊裝置的安裝操作到位的指導(dǎo)文件。如果工藝設(shè)計(jì)中對關(guān)鍵操作、或過程檢驗(yàn)的控制不夠,可能造成裝配效果大相徑庭,從而可能引發(fā)鎖緊裝置螺母塊的松動(dòng)。

        (2)工藝缺陷定位。我所當(dāng)前有效的《航天產(chǎn)品電裝工藝規(guī)范》中,對緊固件擰緊力矩值已經(jīng)進(jìn)行了規(guī)定。經(jīng)復(fù)核,本分機(jī)的裝配工藝卡片,可見“鎖緊條緊固力矩值按M3螺紋擰緊力矩,以1.1~1.2Nm進(jìn)行設(shè)置”。

        單機(jī)裝配工藝過程卡明確了力矩起子按M3鎖緊裝置螺桿1.1Nm設(shè)置后,正裝螺紋連接的緊固件,并在力矩儀上檢測后,將實(shí)測數(shù)據(jù)記錄在《航天產(chǎn)品裝配記錄卡》內(nèi)。

        因此,工藝缺陷直接導(dǎo)致鎖緊條脫落的可能性基本排除。

        2.4 E3裝配不當(dāng)

        鎖緊裝置螺桿的緊固裝配操作是否得當(dāng),是直接影響是否有效鎖緊重要環(huán)節(jié)。裝配過程中,如果出現(xiàn)裝配不當(dāng),是鎖緊裝置螺母塊松脫的可能因素之一。

        (1)裝配不當(dāng)分析。模塊裝配過程中,由于操作不當(dāng)有可能導(dǎo)致后期鎖緊裝置松動(dòng)的原因如下:①力矩不達(dá)標(biāo):擰緊力矩不達(dá)標(biāo),會(huì)導(dǎo)致鎖緊條未完全鎖緊,在振動(dòng)過程中出現(xiàn)模塊沖擊下的鎖緊裝置松動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致螺母塊脫出。經(jīng)復(fù)核,該分機(jī)為專職航天裝配鉗工進(jìn)行的安裝操作,對力矩規(guī)范要求清楚明了、操作嫻熟。因此,排除擰緊力矩不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致鎖緊裝置松動(dòng)的可能性。②假擰緊:力矩起子如果并未對準(zhǔn)鎖緊螺桿的一字槽,而是陷入鎖緊螺桿與模塊或鎖緊螺桿與導(dǎo)軌板的間隙中,即可能出現(xiàn)擰緊力矩已達(dá)到標(biāo)稱值,但鎖緊螺桿實(shí)際未鎖緊的情況。③裝配遺漏:裝配中若遺漏對部分頂部鎖緊條的緊固,將導(dǎo)致模塊為單邊鎖緊,即有可能導(dǎo)致振動(dòng)中鎖緊塊松脫。該可能性雖然為極低概率,現(xiàn)場仍然進(jìn)行了相應(yīng)的驗(yàn)證:將收發(fā)信機(jī)插裝模塊的上鎖緊裝置不鎖緊,下鎖緊裝置正常預(yù)緊,按鑒定試驗(yàn)條件進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)Y方向結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)機(jī)箱有異響,開蓋檢查:發(fā)現(xiàn)A3模塊上鎖緊裝置螺母塊從螺桿上松脫。與故障現(xiàn)象極為相似。

        (2)裝配不當(dāng)定位。裝配不當(dāng)導(dǎo)致振動(dòng)中鎖緊塊松動(dòng),甚至脫落的可能性較低,并且此3項(xiàng)排除的前提是,單機(jī)《航天產(chǎn)品裝配記錄卡》或是裝配照片等相關(guān)記錄,能夠證明力矩是否進(jìn)行校核、操作是否規(guī)范;所以,裝配不當(dāng)導(dǎo)致振動(dòng)中鎖緊塊松動(dòng),甚至脫落的可能性,不能完全排除。

        2.5 E4過程檢驗(yàn)不夠

        單機(jī)裝配工藝過程卡中明確了檢查螺紋連接時(shí),將力矩起子設(shè)置在待檢查緊固件擰緊設(shè)置力矩的下限值:M3鎖緊裝置螺桿為1.1Nm,再次擰緊應(yīng)不出現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)。

        經(jīng)復(fù)核,“過程檢驗(yàn)不夠”直接導(dǎo)致鎖緊條脫落的可能性基本排除。

        2.6 E5鎖緊裝置器材缺陷

        (1)鎖緊裝置器材缺陷分析。鎖緊裝置的工作原理,是靠螺桿與螺母塊之間的螺紋預(yù)緊力,形成螺母塊與鎖緊裝置本體之間、螺母塊與單機(jī)箱體插槽之間的正壓力與摩擦力,對模塊進(jìn)行限位固定,其本質(zhì)屬于螺紋緊固連接,鎖緊裝置螺桿預(yù)緊力的大小會(huì)直接影響鎖緊效果。

        鎖緊裝置的各部件材質(zhì)缺陷可能導(dǎo)致力學(xué)性能不夠;各部件的加工缺陷,可能導(dǎo)致鎖緊螺桿螺紋存在瑕疵,影響受力性能,發(fā)生振動(dòng)中松脫的風(fēng)險(xiǎn)。

        (2)鎖緊裝置器材缺陷定位。鎖緊裝置為模塊化機(jī)箱中起力學(xué)緊固作用的關(guān)鍵重要件。鎖緊裝置SJZZ-XXX已經(jīng)在十余個(gè)機(jī)載課題和十余個(gè)航天課題中大面積使用,經(jīng)過歷次鑒定試驗(yàn),經(jīng)受模塊重量、振動(dòng)環(huán)境、振動(dòng)時(shí)間,遠(yuǎn)高于本次導(dǎo)航課題的機(jī)載課題鑒定試驗(yàn)。因此,該鎖緊裝置為成熟可靠器材。

        2.7 E6試驗(yàn)缺陷

        (1)試驗(yàn)不當(dāng)分析。單機(jī)在振動(dòng)試驗(yàn)中,若出現(xiàn)夾裝方式不當(dāng),將影響機(jī)箱結(jié)構(gòu)和鎖緊條的受力行為,從而引發(fā)鎖緊條螺母塊松動(dòng);同時(shí),振動(dòng)試驗(yàn)中如若出現(xiàn)試驗(yàn)輸入不當(dāng),也會(huì)對機(jī)箱結(jié)構(gòu)施加不合適的激勵(lì),從而導(dǎo)致鎖緊條的工作狀態(tài)偏離設(shè)計(jì)狀態(tài),發(fā)生松動(dòng)。

        (2)試驗(yàn)不當(dāng)定位。在振動(dòng)實(shí)驗(yàn)室對單機(jī)進(jìn)行正樣產(chǎn)品驗(yàn)收級(jí)試驗(yàn),設(shè)計(jì)師對夾具和機(jī)箱安裝過程、結(jié)果進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,排除試驗(yàn)裝夾安裝和輸入不當(dāng)?shù)目赡堋?/p>

        2.8 故障定位結(jié)論

        根據(jù)以上大量的重復(fù)性試驗(yàn)、分析,故障并未完全復(fù)現(xiàn)。單個(gè)故障因素均未能直接實(shí)現(xiàn)故障復(fù)現(xiàn)。其中,模塊減重槽設(shè)計(jì)隱患、裝配操作不當(dāng)和未能有效檢驗(yàn)鎖緊狀態(tài)、鎖緊條器材變更,均有可能導(dǎo)致鎖緊條工作狀態(tài)不穩(wěn)定、振動(dòng)中發(fā)生松脫。

        該故障原因,定位為裝配不當(dāng)所致鎖緊條未能穩(wěn)定鎖緊;而裝配不當(dāng)?shù)木売煽赡苡稍O(shè)計(jì)瑕疵、裝配操作等綜合因素所致。

        3 機(jī)理分析

        當(dāng)上述綜合因素結(jié)合,如在鎖緊裝置安裝處存在減重槽設(shè)計(jì)瑕疵,出現(xiàn)低概率的鎖緊塊旋轉(zhuǎn),鎖緊條本身緊固操作為假擰緊或漏擰緊的情況下,鎖緊條工作在非穩(wěn)定工作狀態(tài),與導(dǎo)軌邊為線接觸,振動(dòng)中,鎖緊塊發(fā)生二次偏轉(zhuǎn),后部松動(dòng)。繼而持續(xù)振動(dòng)作用下,持續(xù)偏轉(zhuǎn)松動(dòng),就會(huì)發(fā)生后部鎖緊塊脫落的情況,繼而出現(xiàn)振動(dòng)試驗(yàn)后異響的情況。

        3.1 問題復(fù)現(xiàn)

        后續(xù)在振動(dòng)試驗(yàn)室進(jìn)行了故障復(fù)現(xiàn)試驗(yàn),在測試過程中,在A3模塊上鎖緊條未鎖緊的情況下,振動(dòng)中發(fā)生松脫。

        3.2 采取的措施及驗(yàn)證

        針對裝配不當(dāng)?shù)目赡芫売?,從設(shè)計(jì)持續(xù)改進(jìn)、工藝持續(xù)優(yōu)化、裝配操作等各方面加強(qiáng)改進(jìn)設(shè)計(jì)措施。

        (1)在該類插裝模塊減重槽設(shè)計(jì)中,去掉鎖緊裝置安裝邊的減重槽,避免螺母塊陷入減重槽的現(xiàn)象。(2)根據(jù)前述結(jié)論,使用該鎖緊裝置的航天課題確認(rèn)該型鎖緊裝置的技術(shù)狀態(tài),嚴(yán)格按工藝要求使用。(3)完善模塊調(diào)試插裝中,鎖緊裝置的工藝規(guī)程。要求:模塊插入機(jī)箱前,確認(rèn)鎖緊條的后鎖緊塊與中間塊的間隙不大于3mm;并在工藝文件上明確,確保工藝檢查控制過程;鑒于鎖緊條的鎖緊螺桿為非標(biāo)螺紋,調(diào)整安裝力矩,增加為1.2Nm的上限值。強(qiáng)調(diào)鎖緊力矩的檢查,確保力矩達(dá)到。

        4 結(jié)語

        本文中的單機(jī)經(jīng)過振動(dòng)、測試后,出現(xiàn)的模塊鎖緊裝置螺母塊松脫的故障,是裝配不當(dāng)導(dǎo)致。其誘因有設(shè)計(jì)瑕疵、裝配操作等多種因素。在后續(xù)工作中,我們將有針對性地對該類分機(jī)及模塊的設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量過程控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行完善和提升。

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