摘要:在對超化礦主采煤層賦存特征進行調查分析的基礎上,根據22031工作面下付巷采礦地質條件,采用高強穩(wěn)定型錨網支護技術,針對巷道掘進過程中遇到的各種工程問題、復雜地質條件,采取相對應的技術措施,在保證巷道使用安全的前提下,通過支護方式變革,創(chuàng)造了良好的經濟社會效益。
關鍵詞:“三軟”煤層;錨網支護;承載性能;支護變革
1 引言
長期以來受“三軟”煤層賦存條件影響,鄭州礦區(qū)煤巷支護一直以被動支護為主。近年來隨著礦井開采深度不斷加大,巷道支護方式不僅從剛性金屬支架升級為U型鋼可縮性支架,而且U型鋼型號也由U25逐步加大至U36。傳統(tǒng)的U型鋼架棚支護只有在壁后充填密實,均勻受壓情況下才能發(fā)揮較好的支護作用,且U型鋼支架費用高,工人勞動強度大,工作面回采期間還需進行坑木替棚作業(yè)。隨著礦井開采深度不斷加大,巷道圍巖承受壓力也隨之增大,巷道支護狀況勢必將進一步惡化,如果只是一味加大U型鋼型號,不僅會大大增加支護成本,給輔運系統(tǒng)造成更大壓力,其支護效果也不能得到很好保證。深部“三軟”煤巷支護問題,已成為影響鄭州礦區(qū)未來可持續(xù)發(fā)展的重大技術難題。自2013年以來,鄭煤集團公司大力開展“三軟”煤巷的支護改革,開始積極嘗試錨網支護。鄭煤集團超化礦22031工作面下付巷為全錨網支護巷道,解決錨網支護技術難題,保證巷道使用安全,對于提高礦井經濟效益有重要意義。
2 工程地質概況
鄭煤集團超化礦22031工作面下付巷主要用于22031工作面運料和回風,西部為22041工作面采空區(qū),北部、南部、東部均為未采動區(qū)域。巷道主要施工層位為二1煤層及其下部底板巖層,其中二1煤層走向110~170°,傾向200~260°,傾角4°~12°,平均傾角9°,平均煤厚8.5m。二1煤層受發(fā)生于印支早期到印支晚期這一時間段內豫西滑動構造影響,二1煤層形成了厚度整體變化較大,局部區(qū)域變化極大的賦存特征,煤層呈粉狀構造、且煤層內滑面、摩擦鏡面比較發(fā)育的結構特征。
超化礦22031工作面下付巷煤層及頂、底板巖性見表1。
3 錨網支護方案
22031工作面下付巷設計為矩形斷面,凈寬×凈高=4.8×3.0m,誤差±300mm,巷道凈斷面14.4m。巷道采用錨網索+鋼筋梯子梁支護,其中,頂板支護方式為:錨桿+鋼筋梯子梁(沿周向布置)+雙層網(黑色硬質塑料網+鋼筋網)+錨索;兩幫支護方式為:錨桿+鋼筋梯子梁(沿周向布置)+雙層網(黑色硬質塑料網+鋼筋網)。頂板和兩幫均采用規(guī)格為Ф20×2400mm左旋無縱筋等強螺紋鋼錨桿,頂板錨桿間排距750×800mm,幫部錨桿間排距800×800mm。頂板錨桿使用Z2350(中速)和K2350(快速)樹脂錨固劑各1卷,而幫部錨桿只使用1卷K2370(快速)樹脂錨固劑。錨桿托盤為140×140×10mm方型托盤。安裝錨桿時沿周向布置鋼筋梯子梁,鋼筋梯子梁使用直徑14mm的鋼筋焊接制成,頂板鋼筋梯子梁規(guī)格為4600×70mm,兩幫鋼筋梯子梁規(guī)格為2800×70mm。采用黑色硬質塑料網+鋼筋網雙層網護表,黑色硬質塑料網規(guī)格為1.2×11m,鋼筋網規(guī)格為1.0×2.0m。網與網搭接長度不小于100mm,鋼筋網與硬質塑料網使用14#以上雙股鐵絲聯(lián)網。
22031工作面下付巷掘進過程中,當煤層厚度小于5m時跟頂掘進,當煤層厚度大于5m時跟底掘進。頂煤厚度大于5m時使用規(guī)格為φ18.9×8250mm錨索;頂煤厚度在3~5m時使用7.25m長錨索;頂煤厚度小于3m時使用5.25m長錨索。每根錨索使用兩支Z2350和一支K2350樹脂錨固劑,錨固長度1.5m。錨索托盤為廢舊U型鋼壓制的平托板,規(guī)格為300×280mm。
22031工作面下付巷錨網支護方案見圖1。
4 錨網支護效果分析
4.1 巷道表面位移變化規(guī)律
錨網支護作為一種新的支護技術,與傳統(tǒng)支護方式相比,在改善支護效果、降低支護成本、加快成巷速度、減輕勞動強度、提高巷道斷面利用率、簡化回采面端頭區(qū)維護工藝等方面的優(yōu)越性十分突出。超化礦22031工作面下付巷在實施高強錨網支護的同時,建立了相應的觀測站,監(jiān)測巷道圍巖表面位移變化規(guī)律與頂板深部圍巖位移變化規(guī)律。
22031工作面下付巷圍巖表面位移變化規(guī)律見圖2,頂板深部圍巖位移變化規(guī)律見圖3。
由圖3可知,新掘巷道采用錨網索支護后,巷道頂底板變形在距掘進頭96m左右時趨于穩(wěn)定,頂底板最大變形量為123mm,巷道兩幫變形量相對較大,在距掘進頭83m左右時趨于穩(wěn)定,兩幫最大移近量182mm。巷道采用錨網支護后效果良好。
由圖4可知,3m深基點與7m深基點位移量均在距掘進頭185m左右時趨于穩(wěn)定,3m深基點在整個觀測期間共產生23mm位移量,7m深基點在整個觀測期間共產生33mm的位移量。22031工作面下付巷圍巖自身特性較差,強度較低,流變特性非常明顯,整個巷道圍巖結構松軟破碎,故其深部圍巖位移量相較于一般巷道要高一些。
4.2 特殊地質條件下錨網支護技術分析
22031下付巷有15m左右巷道頂錨索錨固效果差,失錨率達50%。通過深入的現場調查,查找造成錨索失錨率高的原因,并制定相應對策。通過對所有錨索進行抽查,對于預緊力達不到規(guī)定要求的錨索全部拉出后進行補打。補打錨索時采用一種帶刺頭,可提高錨索錨固性能的新型錨索,有效地保證了錨索的錨固質量,于此同時通過加打超前錨桿,及時支護頂板,防止頂煤掉落造成空洞,以此減少空洞對錨桿、錨索支護體系的影響。通過解決松軟煤層條件下迎頭漏冒和錨索的施工難題,超化礦在錨網支護推廣應用方面積累了寶貴的經驗。
5 錨網支護經濟效益分析
超化礦22031工作面下付巷斷面為4.8m×3.0m時,每米巷道錨網支護材料費為1889.5元。同樣斷面的巷道采用U型鋼架棚支護時(U型鋼型號為29U,棚距0.6m),每米巷道支護材料費為6739.5元。
回采巷道采用U型鋼棚支護時,工作面回采期間需進行坑木替棚,每米巷道坑木、椽子和編織網等材料費用為1320元,人工費用800元;采用錨網支護后,不僅使用的π型梁和單體液壓支柱均可回收,且人工費用也降低為200元。
錨網支護與U型鋼棚支護費用對比分析見表2。
由表2可知,超化礦22031工作面下付巷采用錨網支護與U型鋼棚支護相比,每米巷道可節(jié)省費用6770元,超化礦采用錨網支護方式替代U型鋼架棚支護方式后,取得了明顯的經濟效益。
6 結論
超化礦22031工作面下付巷采用錨網支護后,不但巷道圍巖表面位移與頂板深部圍巖位移均處于安全范圍內,巷道整體支護效果良好,而且同U型鋼棚支護相比,每米巷道可節(jié)省費用6770元,取得了明顯的經濟效益。超化礦22031工作面下付巷錨網支護方式的成功運用,為鄭州礦區(qū)“三軟”煤巷錨網支護提供了良好的指導作用。
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作者簡介:李憲振,1982.03-,男,漢族,河南濮陽人,2009.07畢業(yè)于河南理工大學采礦工程專專業(yè),碩士研究生學歷,中級工程師職稱;現在鄭州煤電超化煤礦,從事煤礦生產技術管理工作。