高一博
(西山煤電集團(tuán) 西銘礦,山西 太原 030024)
煤礦在開掘施工作業(yè)時(shí),為了稀釋煤層及圍巖釋放的有毒有害氣體,為職工提供新鮮空氣,創(chuàng)造良好工作環(huán)境,采用局部通風(fēng)機(jī)對(duì)掘進(jìn)工作面進(jìn)行不間斷供風(fēng)[1].目前,井下開掘工作面局部通風(fēng)機(jī)普遍噪聲較大,而噪聲污染已成為僅次于大氣污染和水污染的第三大公害,嚴(yán)重危害井下職工身體健康,對(duì)井下作業(yè)環(huán)境造成一定的安全風(fēng)險(xiǎn)[2].在西銘礦五采區(qū)左回風(fēng)巷開拓面和2-6132掘進(jìn)工作面等地點(diǎn)使用FBDNo7.12X45局部通風(fēng)機(jī),環(huán)境噪音均超過100 dB,高于《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分辦法》職業(yè)健康衛(wèi)生有關(guān)噪聲的規(guī)定。為此,本文通過調(diào)整局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)氣方向,并與廠家合作對(duì)消音器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出改進(jìn)方案,優(yōu)化局部通風(fēng)機(jī)降噪裝置,達(dá)到了降噪達(dá)標(biāo)效果。
根據(jù)局部通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行狀態(tài),噪聲產(chǎn)生可以分為機(jī)械噪聲、電機(jī)噪聲和空氣動(dòng)力性噪聲,其產(chǎn)生機(jī)理為:
1)機(jī)械噪聲主要由以下4方面原因造成:風(fēng)機(jī)安裝位置不平整或零件松動(dòng);軸承運(yùn)行時(shí)相互摩擦;葉輪磨損不均勻或因風(fēng)壓導(dǎo)致零件的變形,使整個(gè)轉(zhuǎn)子不平衡;葉輪高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng)[3].
2)主機(jī)電機(jī)噪聲主要由以下4方面原因造成:轉(zhuǎn)子不平衡或電磁力軸向分量產(chǎn)生的軸向串動(dòng)聲;徑向交變的電磁力激發(fā)的電磁噪聲;換向器整流子碳刷摩擦導(dǎo)電環(huán)而產(chǎn)生的摩擦噪聲;由于某些部件振動(dòng)使其固有頻率與激勵(lì)頻率產(chǎn)生共振,形成很強(qiáng)的窄帶噪聲[4-5].
3)通風(fēng)機(jī)的空氣動(dòng)力性噪聲按產(chǎn)生機(jī)理可分為旋轉(zhuǎn)噪聲和渦流噪聲。旋轉(zhuǎn)噪聲是通風(fēng)機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)時(shí),周期性打擊空氣而引起的氣體壓力脈動(dòng)噪聲;湍流噪聲主要是通風(fēng)機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)時(shí)附著在葉片上的空氣不斷脫落成漩渦而產(chǎn)生的噪聲[6].
目前國內(nèi)局部通風(fēng)機(jī)常用的消音方式如下:
1)雙層機(jī)殼內(nèi)填充吸音材料。在進(jìn)出口側(cè)加裝阻性消聲器,通常采用密集微穿孔板配合填充巖棉的形式來降低進(jìn)出口的輻射噪聲。消聲器由兩部分組成:消聲外筒和消聲內(nèi)芯,消聲內(nèi)芯一方面起到整流的作用,一方面可以增加消聲面積,這種方式很適合于軸流風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu),對(duì)中高頻噪聲的降噪有一定效果[5].
2)風(fēng)機(jī)整體加裝獨(dú)立消聲室,是將風(fēng)機(jī)整體安裝在一個(gè)密閉的消聲空間內(nèi)以降低風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的電磁噪聲、機(jī)殼部分的振動(dòng)噪聲及葉輪部位的氣流輻射噪聲。但由于局部通風(fēng)機(jī)通常安設(shè)在的掘進(jìn)工作面巷道口,消聲室占用空間大,巷道口空間有限,對(duì)運(yùn)輸和行人安全造成不利影響,且成本費(fèi)用高。
3)主機(jī)葉輪部位加裝可拆卸的隔音罩降低葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的噪音,安裝簡單便捷,而且成本較低,但對(duì)風(fēng)機(jī)的整體運(yùn)行時(shí)噪聲的降低貢獻(xiàn)不大。
通過對(duì)3種消音方式的對(duì)比分析和單一測試,局部通風(fēng)機(jī)噪聲均大于100 dB,不符合職業(yè)健康衛(wèi)生要求。
為了進(jìn)行針對(duì)性的降噪,通過對(duì)局部通風(fēng)機(jī)噪聲產(chǎn)生機(jī)理的分析,確認(rèn)了井下局部通風(fēng)機(jī)噪音大的主要原因是空氣在進(jìn)風(fēng)口摩擦產(chǎn)生的輻射噪音。針對(duì)此狀況提出升級(jí)優(yōu)化主機(jī)消音方式+進(jìn)風(fēng)口加裝彎頭消音器和插板消音器+出風(fēng)口加裝錐筒式消音器綜合降噪解決方案。
對(duì)主機(jī)與外殼間增加了全包覆多重消音新材料,在機(jī)殼間填充了高分子消音材料,其聲特性阻抗使聲波在界面產(chǎn)生反射,隔斷高頻聲波;其內(nèi)阻尼高,可以阻斷中低頻聲波;材料本身的彈性及全包覆的密封性,有效避免噪聲傳播擴(kuò)大。經(jīng)測試,風(fēng)流經(jīng)主機(jī)體后,噪音可衰減25 dB(A).
1)在進(jìn)風(fēng)口加裝彎頭消音器,進(jìn)風(fēng)口由矩形鋼板制成,內(nèi)置彎形隔墻、直板分隔墻若干個(gè),分別用螺栓固定在殼體上,風(fēng)流沿垂直方向進(jìn)入,經(jīng)隔墻、分隔墻的多次反射,吸收了摩擦噪聲。經(jīng)測試噪音可衰減15~26 dB(A).
2)在進(jìn)風(fēng)口消音筒內(nèi)加裝插板消音器,風(fēng)流進(jìn)入消音筒后,中高頻聲波經(jīng)過在多孔材料的孔隙中摩擦而轉(zhuǎn)化成熱能耗散掉,使通過消音器的聲波減弱;低頻聲波在消音插板中來回反射,有效減弱了摩擦噪聲。經(jīng)測試噪音可衰減15~20 dB(A).
在出風(fēng)口加裝錐筒式消音器,在圓筒形消音器的中軸線上安裝前大后小的消音錐體,風(fēng)流經(jīng)過消音筒和消聲錐筒將一部分反射噪聲由消音錐吸入,風(fēng)流沿平行于通風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)軸的方向?qū)С觯行樟朔瓷湓肼?。?jīng)測試噪音可衰減10~15 dB(A).
局部通風(fēng)機(jī)整體降噪結(jié)構(gòu)示意圖見圖1.采用升級(jí)優(yōu)化主機(jī)消音方式+進(jìn)風(fēng)口加裝彎頭消音器和插板消音器+出風(fēng)口加裝錐筒式消音器綜合降噪解決方案后,在西銘礦采區(qū)回風(fēng)巷、五采區(qū)左回風(fēng)巷開拓面和2-6132掘進(jìn)工作面進(jìn)行了現(xiàn)場測試,測試數(shù)據(jù)見表1,通過對(duì)測試數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,采取綜合降噪技術(shù)后,局部通風(fēng)機(jī)噪聲下降了40 dB(A)左右,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境得到顯著改善,在保證職工身體健康的同時(shí),也確保了安全生產(chǎn)。
圖1 局部通風(fēng)機(jī)整體降噪結(jié)構(gòu)示意圖
表1 局部通風(fēng)機(jī)噪聲監(jiān)測對(duì)比數(shù)據(jù)表
經(jīng)試驗(yàn)測定,采取進(jìn)風(fēng)口降噪或出風(fēng)口降噪等單一降噪措施后,降噪效果不明顯,且具有較大差異性。通過比較分析,采用進(jìn)風(fēng)口降噪措施效果較好,噪聲能降低15~26 dB(A);采用出風(fēng)口降噪措施效果不顯著,噪聲降低10~15 dB(A);采用單一優(yōu)化主機(jī)降噪措施,雖能達(dá)到降噪效果,但維持時(shí)間不長,是后期風(fēng)機(jī)噪聲的主要來源。
在五采區(qū)左回風(fēng)巷開拓面和2-6132掘進(jìn)工作面采用綜合降噪措施后,局部通風(fēng)機(jī)噪聲從120 dB(A)左右降低至80 dB(A)左右,有效降低了局部通風(fēng)機(jī)噪聲,改善了作業(yè)環(huán)境,預(yù)防了職業(yè)病的發(fā)生。