康 樂(lè)
(霍州煤電集團(tuán) 辛置煤礦,山西 霍州 031400)
礦井水作為一種重要的水資源,對(duì)其進(jìn)行合理處理與循環(huán)利用,已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展的必然要求[1].近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者在礦井水處理方面開(kāi)展了大量研究工作,取得了多項(xiàng)研究成果。張春暉等[2]提出了基于時(shí)間維度的煤礦礦井水“生產(chǎn)—閉坑”全過(guò)程污染控制技術(shù)、基于空間維度的煤礦礦井水“井下—地面”分級(jí)處理與利用技術(shù),建立了“兩維一體化”煤礦礦井水分級(jí)處理與高效循環(huán)利用技術(shù)體系,為礦井水的綠色處理與利用提供了一種新的思路。王東升[3]介紹了含懸浮物、高礦化度、酸性、含特殊污染物等不同類(lèi)型礦井水的處理技術(shù)。肖艷[4]分析了高礦化度礦井水零排放處理技術(shù)及典型工藝。鄒海兵等[5]為解決天山礦業(yè)公司礦井水處理中預(yù)沉池礦井水沉淀時(shí)間不足問(wèn)題,優(yōu)化了加藥點(diǎn)位置,確保了處理水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。但是針對(duì)具體礦井,仍需要根據(jù)礦井水質(zhì)選擇合適的處理方式。辛置煤礦建礦近70年來(lái),采用多級(jí)提升方式排水,排水系統(tǒng)戰(zhàn)線(xiàn)較長(zhǎng),存在污泥等污染物堵塞排水管道、煤泥沉積水倉(cāng),導(dǎo)致清倉(cāng)周期短等問(wèn)題。為了實(shí)現(xiàn)從源頭上杜絕煤泥進(jìn)入水倉(cāng),提高水倉(cāng)的空倉(cāng)率,該礦開(kāi)展煤泥水治理工藝研究,擬利用 “振動(dòng)篩+沉淀池+絮凝劑”煤泥水治理工藝,改進(jìn)現(xiàn)有治污模式,改善煤泥等污染物處理效果,延長(zhǎng)清倉(cāng)周期,緩解水倉(cāng)工作壓力,促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
辛置煤礦310水平二采區(qū)2-208回采工作面位于310二采區(qū)末端,工作面下山推進(jìn),采用多級(jí)分離排水,經(jīng)由工作面至二采區(qū)末端水倉(cāng),到310水平水倉(cāng),再到450水平水倉(cāng),最終到地面桃溝污水處理站。該回采工作面為俯采工作面,正常涌水量為50 m3/h,淋水量大且伴有大量煤粉、煤泥,隨涌水流出并進(jìn)入310二采區(qū)末端水倉(cāng)及310水平水倉(cāng)。礦井水中存在大量煤泥,增加了排水系統(tǒng)負(fù)擔(dān)和地面煤泥污染處理成本。水倉(cāng)內(nèi)煤泥沉積速度過(guò)快,水倉(cāng)正常清挖遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足水倉(cāng)正常運(yùn)行的需要,造成排水系統(tǒng)不能滿(mǎn)足工作面安全生產(chǎn)排水需要,處理不當(dāng)將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)工作面被淹沒(méi),對(duì)2-208工作面安全回采造成嚴(yán)重威脅。礦井水排水處理流程見(jiàn)圖1.
圖1 2-208工作面礦井水排水處理流程圖
1)舊工藝:“工作面→采區(qū)水倉(cāng)”?;夭晒ぷ髅嫖鬯M(jìn)入工作面標(biāo)準(zhǔn)水倉(cāng)完成初步沉淀,排送至采區(qū)水倉(cāng),再經(jīng)系統(tǒng)排水管路排至地面污水處理站處理排放。
2)擬采用的新工藝:“工作面→振篩機(jī)泥水粗分→沉淀池絮凝→采區(qū)水倉(cāng)”?;夭晒ぷ髅嫖鬯M(jìn)入工作面標(biāo)準(zhǔn)水倉(cāng)完成初步沉淀,然后通過(guò)振動(dòng)篩進(jìn)行泥水粗分離,再經(jīng)過(guò)專(zhuān)用沉淀池完成絮凝處理排送至采區(qū)水倉(cāng),最后經(jīng)系統(tǒng)排水管路排至地面污水處理站處理,水質(zhì)達(dá)標(biāo)后排出。
新工藝技術(shù)路線(xiàn)見(jiàn)圖2,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、理論分析、室內(nèi)試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)施工等多種手段開(kāi)展了振動(dòng)篩選型、沉淀池構(gòu)造、絮凝劑類(lèi)型及水倉(cāng)改進(jìn)等方面的研究,優(yōu)化傳統(tǒng)分離工藝。
圖2 技術(shù)路線(xiàn)圖
3.1.1 振動(dòng)篩的選擇
對(duì)井下污水采樣,分析煤泥粒徑組成及煤泥巖性。經(jīng)檢測(cè):1)煤泥粒徑主要集中在0.2~20 μm,煤泥粒度較小。2)煤泥中除C、O等主要元素外,Al、Si、S、Ca的含量也較高,這些微量元素組成了大量的黏土類(lèi)物質(zhì)和無(wú)機(jī)鹽灰分,使得煤泥的黏度較高,平均值達(dá)到17.05.3)礦井主要涌水水源為 K8砂巖含水層及 K2灰?guī)r含水層,經(jīng)水質(zhì)鑒定,呈偏堿性。
篩選合適的濾網(wǎng)高頻振篩機(jī),現(xiàn)場(chǎng)選擇型號(hào)為GPS1837,該設(shè)備外形尺寸:長(zhǎng)3 891 mm×寬2 540 mm×高1 621 mm(不含驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)),篩板尺寸:610 mm×610 mm×0.35 mm,驅(qū)動(dòng)形式:雙驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
3.1.2 煤泥篩分流程
在回采工作面副巷口處安裝一臺(tái)該型高頻振篩機(jī),煤泥篩分流程見(jiàn)圖3.
圖3 煤泥篩分流程圖
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐觀(guān)察,每小時(shí)能夠篩出2.6 t煤,每天工作18 h,一臺(tái)振篩機(jī)每天可以篩出的煤泥量高達(dá)47 t,水倉(cāng)內(nèi)的污水由原先的10天左右積滿(mǎn)延長(zhǎng)至15天左右。但從煤礦生產(chǎn)需求來(lái)講,水倉(cāng)清污周期還是過(guò)短,清倉(cāng)速度依舊不能保證水倉(cāng)正常運(yùn)行。
3.2.1 沉淀池滿(mǎn)足條件
1)懸浮顆粒在沉淀過(guò)程中處于自由沉淀狀態(tài),即顆粒物之間互不干擾,顆粒的大小、形狀和密度都不發(fā)生改變。顆粒物以等速下沉,顆粒的水平分速等于水平流速[5].
2)水流沿著水平方向流動(dòng),進(jìn)出水均勻分布在整個(gè)橫斷面上,在過(guò)水?dāng)嗝嫔?,各點(diǎn)的流速相等,并在流動(dòng)過(guò)程中流速始終不變。
3)顆粒物沉到池底即認(rèn)為已被去除,不再返回水流中。
3.2.2 沉淀池設(shè)計(jì)
沉淀池的設(shè)計(jì)是污水處理系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),在工作面副巷口處建設(shè)一口平流式沉淀池。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)空間大小,平流式沉淀池設(shè)計(jì)為矩形水池(長(zhǎng)50 m×寬4 m×深1.5 m),由進(jìn)水區(qū)、出水區(qū)、沉淀區(qū)、污泥區(qū)4部分組成。上部為沉淀區(qū),下部為污泥區(qū),池前部為進(jìn)水區(qū),池后部為出水區(qū)。
3.2.3 沉淀池應(yīng)用效果
經(jīng)過(guò)振動(dòng)篩、沉淀池這兩道工序,排污效果得到了一定的改善,水倉(cāng)由原來(lái)的15天沉積滿(mǎn)延長(zhǎng)到30天左右,基本滿(mǎn)足水倉(cāng)清理周期要求。
3.3.1 沉淀池絮凝劑自動(dòng)加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)
為進(jìn)一步改善沉淀效果,增設(shè)一套自動(dòng)監(jiān)測(cè)及加藥系統(tǒng),自動(dòng)監(jiān)測(cè)及加藥系統(tǒng)流程見(jiàn)圖4,沉淀池絮凝劑加料系統(tǒng)見(jiàn)圖5.礦井水凈化處理過(guò)程中液位、流量、壓力、濁度等工藝參數(shù),通過(guò)相應(yīng)傳感器采集模擬量信號(hào),部分模擬量信號(hào)傳送至自動(dòng)加藥 PLC,其余模擬量信號(hào)傳送至工藝過(guò)程監(jiān)控 PLC,經(jīng)工藝過(guò)程監(jiān)控 PLC、自動(dòng)加藥 PLC中的程序模塊計(jì)算分析,以及工控機(jī)給出的控制方式和設(shè)定參數(shù),由 PLC 發(fā)出指令至電氣控制單元,電氣控制單元執(zhí)行指令啟動(dòng)或停止相應(yīng)的動(dòng)力設(shè)備,達(dá)到自動(dòng)控制的目的。
圖4 自動(dòng)加藥系統(tǒng)流程圖
圖5 沉淀池絮凝劑加料系統(tǒng)圖
3.3.2 絮凝環(huán)節(jié)處理效果
參照選煤廠(chǎng)煤泥水處理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)[6],該礦選用聚合硫化鋁+聚丙烯酰胺進(jìn)行絮凝處理,比例為2∶1,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作面涌水量及懸浮物含量確定沉淀池每月需使用絮凝劑材料5 t(其中聚合硫化鋁3.3 t,聚丙烯酰胺1.7 t),歷經(jīng)兩個(gè)月的觀(guān)察,310水平末端水倉(cāng)煤泥堆積延長(zhǎng)至50天左右,實(shí)現(xiàn)了清倉(cāng)正規(guī)循環(huán)。
通過(guò)礦井工作面源頭控制排水中煤泥多級(jí)分離工藝在310二采區(qū)的應(yīng)用,緩解了采區(qū)末端水倉(cāng)的運(yùn)行壓力,保證了2-208工作面的安全生產(chǎn)。
介紹了在辛置煤礦2-208回采工作面開(kāi)展的礦井煤泥水多級(jí)分離工藝應(yīng)用過(guò)程情況。通過(guò)投入振篩機(jī)及絮凝劑,優(yōu)化了礦井煤泥水處理工藝,由傳統(tǒng)的“工作面→采區(qū)水倉(cāng)”模式,改變成“工作面→振動(dòng)篩→沉淀池→采區(qū)水倉(cāng)”的新模式,提高了污水中煤泥的沉淀效率,將井下排水中煤泥在源頭盡可能截留并處理,解決了采區(qū)水倉(cāng)由于煤泥阻塞而導(dǎo)致的運(yùn)行困難問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了工作面安全生產(chǎn)。