梁晉源
(山西焦煤霍州煤電集團(tuán)店坪煤礦,山西 呂梁 033199)
店坪煤礦地處呂梁市方山縣,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力200 萬t/a,批準(zhǔn)開采2、3、5、8、9、10#煤層,目前主要回采的9#煤層位于山西組下部。根據(jù)已回采工作面揭露煤層厚度情況,9#煤層厚度為2.8~4.3 m,平均3.1 m,9-100 工作面開采水平830 m,工作面傾斜長(zhǎng)度220 m,9-1002 回風(fēng)巷從開口到320 m 煤厚從2.8 m 逐漸變厚為3.3 m,從320 m 到760 m 煤厚從3.3 m 逐漸變薄為2.8 m,從760 m 到885 m 煤層逐漸變厚為3.1 m,之后到切巷煤層穩(wěn)定為3.1 m。根據(jù)9-100 工作面中202 鉆孔及后續(xù)補(bǔ)打頂板鉆孔資料, 9#煤層直接頂為厚度1.7~3.6 m(平均2.8 m)的砂質(zhì)泥巖,基本頂為厚度1.8~2.7 m(平均2.3 m)的中砂巖,直接底為厚度3.1~5.2 m(平均3.3 m)的砂質(zhì)泥巖,基本底為厚度1.8~3.5 m(平均2.8 m)的細(xì)砂巖。
9-1002 回風(fēng)巷掘巷采用傳統(tǒng)錨網(wǎng)索支護(hù)。兩幫采用錨桿+金屬網(wǎng)支護(hù)。錨桿采用直徑16 mm 的圓鋼制作,長(zhǎng)度1.6 m,每排三根,間距1.2 m,均沿水平方向施工,排距1.0 m。頂板采用錨桿+錨索+鋼筋網(wǎng)支護(hù)。錨桿采用直徑20 mm 的左旋螺紋鋼制作,長(zhǎng)度2.0 m,間距0.94 m,排距1.0 m,每排6 根,頂角錨桿向外側(cè)偏斜15°布置,頂板同排錨桿間用長(zhǎng)度4.8 m 的鋼帶聯(lián)結(jié);錨索由直徑18.9 mm 的鋼絞線制作,長(zhǎng)度6.2 m,每排2 根,間距1.8 m,每三排錨桿布置一排錨索,排距3.0 m,垂直頂板安裝。9-1002 回風(fēng)巷支護(hù)形式如圖1。
圖1 巷道原支護(hù)方式(mm)
應(yīng)用切頂留巷無煤柱開采技術(shù)時(shí),留巷頂板將呈懸挑狀[1]。為控制頂板回轉(zhuǎn)下沉量,設(shè)計(jì)采用恒阻大變形錨索控制頂板的回轉(zhuǎn)下沉。錨索規(guī)格為Ф21.8 mm,長(zhǎng)度10.5 m,恒阻值為(33±2) t,預(yù)緊力不小于28 t。恒阻錨索沿巷道頂板法線方向布置,每排布置兩根,排距2.0 m,靠近工作面一側(cè)恒阻錨索距實(shí)體煤幫0.5 m,另一根錨索布置在巷道中線位置附近,間距2.0 m。
(1)切頂高度
預(yù)裂切縫垂直高度[2]:
式中:ΔH1為巷道頂板下沉量,m;ΔH2為底板底鼓量,m;K為上覆巖層碎脹系數(shù),1.3~1.5。根據(jù)9#煤層上覆巖層巖性,碎脹系數(shù)K取1.4,工作面采高取最大值3.1 m時(shí),設(shè)計(jì)切縫深度為7.75 m,結(jié)合地質(zhì)柱狀圖,取切縫豎直深度為8.0 m。
(2)切頂角度模擬研究
利用Udec 軟件對(duì)9-1002 回風(fēng)巷切頂角度進(jìn)行研究,模型以9-100 工作面回采為工程背景,模型單元格服從摩爾-庫倫屈服準(zhǔn)則[3-4]。工作面長(zhǎng)度100 m,回采距離150 m,9-1002 回風(fēng)巷寬4.8 m,高3.1 m,模型上邊界均布載荷為8.5 MPa,底部為固定邊界條件,側(cè)面為水平位移約束。首先進(jìn)行9-1002 回風(fēng)巷的開挖、支護(hù),然后進(jìn)行頂板切縫,預(yù)裂切頂線沿回風(fēng)巷靠近回采工作面?zhèn)软斀遣贾?,切縫垂直高度8 m,然后進(jìn)行工作面的回采,推進(jìn)步距2.4 m。研究采用控制變量方法進(jìn)行,將預(yù)裂切頂角度作為變量,參考相似地質(zhì)條件下相關(guān)的研究成果,設(shè)計(jì)預(yù)裂切縫向工作面方向偏移角度分別為0°、8°、15°、20°,對(duì)比分析不同切縫角度條件下實(shí)體煤幫內(nèi)應(yīng)力、巷道圍巖位移情況。整理數(shù)值模擬成果可得到圖2 所示的結(jié)果。
圖2 數(shù)值模擬統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果
如圖2(a)所示,不同切頂角度條件下,實(shí)體煤幫內(nèi)的應(yīng)力值存在明顯差異,垂直應(yīng)力的變化規(guī)律基本相同。當(dāng)切縫向工作面傾斜角度為0°、8°時(shí),煤幫內(nèi)垂直應(yīng)力明顯大于切縫角度為20°時(shí);切縫向工作面傾斜角度為15°時(shí),煤幫內(nèi)垂直應(yīng)力明顯低于同比條件下。由此說明,當(dāng)切頂角度為0°、8°時(shí),采空區(qū)切落的巖層與巷道上部懸挑巖層間存在較大的摩擦阻力,巖層間鉸接作用下,使采空區(qū)頂板整體垮落困難,同樣導(dǎo)致煤幫內(nèi)垂直應(yīng)力較大;切頂角度15°時(shí),很好地減弱了切縫處的鉸接作用,減小了煤幫內(nèi)的應(yīng)力集中程度;切頂角度20°時(shí),同樣減弱了鉸接作用,但是垂直應(yīng)力切縫角度為15°時(shí)較大。不同切頂角度條件下,留巷表面位移量如圖2(b)所示。隨著切頂角度的增大,巷道頂板下沉量和煤幫內(nèi)移量呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢(shì)。切頂角度為15°時(shí),巷道表面位移量最小。綜上所述,當(dāng)切縫線向工作面傾斜15°時(shí),能夠有效切斷采空區(qū)頂板與煤柱上覆巖體的連接,切頂效果良好,沿空成巷圍巖較穩(wěn)定,因此切頂角度為15°最優(yōu)。
(3)雙向聚能爆破預(yù)裂技術(shù)
頂板預(yù)裂爆破切縫采用特制的聚能管,管長(zhǎng)為1.5 m,聚能管外徑42 mm(內(nèi)徑36 mm),乳化炸藥規(guī)格為Φ35 mm×200 mm,炮孔間距500 m,采用間隔爆破的方式。9-1002 回風(fēng)巷恒阻長(zhǎng)錨索、炮孔布置、支護(hù)參數(shù)如圖3。
圖3 預(yù)裂爆破鉆孔布置及支護(hù)示意圖
為避免9-1002 回風(fēng)巷在工作面回采動(dòng)壓影響下圍巖失穩(wěn)破壞,設(shè)計(jì)對(duì)工作面附近的巷道進(jìn)行臨時(shí)補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),將工作面附近的巷道劃分為三個(gè)區(qū)段:超前加固區(qū)(超前工作面30 m)、滯后臨時(shí)加固區(qū)(滯后工作面0~150 m)和穩(wěn)定成巷區(qū)(滯后工作面150 m 以上)。不同的區(qū)段采取不同的加強(qiáng)支護(hù)措施。超前加固區(qū)采用自循環(huán)式門式液壓支架補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),布置間距2.0 m;滯后臨時(shí)加固區(qū)沿空巷道受到工作面采動(dòng)的劇烈影響,是切頂卸壓自動(dòng)成巷圍巖控制的關(guān)鍵階段,需要高強(qiáng)度的臨時(shí)補(bǔ)強(qiáng)措施,設(shè)計(jì)采用門式液壓支架、單體支柱+U 型鋼聯(lián)合支護(hù),單體液壓支柱和U 型鋼交替布置,巷道支護(hù)斷面及側(cè)視圖如圖4 所示;穩(wěn)定成巷區(qū)巷道圍巖已基本穩(wěn)定,主要控制對(duì)象為頂板和采空區(qū)側(cè)巷幫破損煤巖體的掉落,故可撤去門式支架和單體柱,在采空區(qū)一側(cè)煤幫噴100 mm 厚的C20 混凝土。
圖4 150506 軌道順槽留巷支護(hù)斷面圖
為掌握9-1002 回風(fēng)巷切頂卸壓自動(dòng)成巷圍巖動(dòng)態(tài)及其規(guī)律性,檢驗(yàn)支護(hù)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)參數(shù)及施工工藝的合理性,現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)試驗(yàn)期間監(jiān)測(cè)巷道頂?shù)装寮皟蓭鸵平孔兓?guī)律,通過巷道表面位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)判定巷道圍巖的運(yùn)動(dòng)情況,分析圍巖是否進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),整理得到巷道表面位移量隨著與工作面距離的變化規(guī)律如圖5。工作面未回采至測(cè)點(diǎn)位置時(shí),巷道頂?shù)装寮皟蓭鸵平砍掷m(xù)增大,直至測(cè)點(diǎn)與工作面平齊,頂?shù)装逡平繛?89 mm,兩幫移近量432 mm;工作面推過測(cè)點(diǎn)位置后,該位置巷道已采取上述的預(yù)裂切頂、恒阻長(zhǎng)錨索、臨時(shí)加固等措施;滯后工作面0~80 m 范圍內(nèi)時(shí),表面位移平穩(wěn)增大,頂?shù)装逡平可?35 mm(增大46 mm),兩幫移近量升至530 mm(增大98 mm);滯后工作面80 m 以上時(shí),巷道表面位移量不再增大,圍巖基本穩(wěn)定。綜上可得,該設(shè)計(jì)的切頂卸壓自動(dòng)成巷技術(shù)在9-100 工作面取得了良好的應(yīng)用效果。
圖5 巷道變形情況監(jiān)測(cè)結(jié)果
通過理論分析確定最佳切頂高度為8.0 m,通過數(shù)值模擬研究確定最佳切頂角度為15°,設(shè)計(jì)恒阻長(zhǎng)錨索加固方案,并確定臨時(shí)加強(qiáng)支護(hù)方案。表面位移監(jiān)測(cè)頂?shù)装逡平績(jī)H增大46 mm,兩幫移近量增大98 mm,最終頂?shù)装逡平?35 mm,兩幫移近量530 mm,留巷斷面變形較小,圍巖整體穩(wěn)定性較好,研究確定的切頂參數(shù)及設(shè)計(jì)的支護(hù)方案較合理,切頂卸壓自動(dòng)成巷技術(shù)在9-100 工作面取得了良好的應(yīng)用效果。