魯永興
(奧士康精密電路(惠州)有限公司,廣東 516200)
印制板外層線路完成后進行AOI時常見有三大不良問題:銅絲銅渣短路,凹陷短路,干膜擦花短路。如統(tǒng)計18110型號PCB(印制電路板)的AOI一次良率統(tǒng)計見圖1所示。
圖1 18110型號的AOI一次良率統(tǒng)計
AOI一次良率不良項凹短、銅絲銅渣、干膜擦花三項居高不下,設(shè)備的保養(yǎng)會改善良率,但效果不明顯。
PCB外層圖形生產(chǎn)流程:針刷磨板機——壓膜機——曝光機——顯影線
試驗根據(jù)條件相關(guān)性分為3組:試驗①、試驗②、試驗③,試驗數(shù)量各60 PNL。記錄生產(chǎn)參數(shù)見表1所示(18110型號生產(chǎn)條件)
(1)試驗一。
表2 生產(chǎn)條件參數(shù)表
更改壓膜速度為下限值1.8 m/min,相關(guān)磨板機速度更改為1.6 m/min,其他條件不變,正常流程走板。
小結(jié):①選擇曝光機,同時4套照相底版曝光,會對試驗結(jié)果有所影響;②壓膜后曝光前靜置時間為2 h,曝光后顯影前靜置時間為25 min,由于是生產(chǎn)流水線自動收放板,同批板靜置時間會有很大的差異性。
(2)試驗二。
變更條件為壓膜壓力0.41 Mpa(4.2 kg/cm2),壓轆溫度120 ℃,入板溫度≥60 ℃(調(diào)整磨板烘干段溫度為90 ℃),其他條件不做變動,正常流程走板。
小結(jié):①選擇曝光機,只有1套照相底版曝光,確保了試驗參數(shù)的穩(wěn)定性;②壓膜后曝光前靜置時間2 h,曝光后顯影前靜置時間15 min,同樣存在同批次板靜置時間的差異性;③烘干段溫度設(shè)定為90 ℃,測量入板溫度能夠達到60 ℃;熱壓轆溫度設(shè)定為120 ℃,實際兩段上下轆溫度都能達到>120 ℃。
(3)試驗三。
變更條件為曝光尺7格半,顯影新開缸顯影速度4.1 m/min,其他條件不變,正常流程走板。
小結(jié):①做曝光尺測試達到7格半才進行試驗板曝光;只有1套照相底版曝光;②靜置時間都在管控時間內(nèi),但同批次板中會有靜置時間差異性;③顯影速度設(shè)定為新開缸Na2CO3溶液時速度,顯影溫度設(shè)定為30 ℃,實際溫度都會有0.5 ℃范圍內(nèi)偏差。
試驗結(jié)果見圖2所示。
圖2 試驗結(jié)果
總結(jié)3個試驗可以歸納如下幾點。
(1)干膜在板面的附著力提升??梢酝ㄟ^改善壓膜速度、壓膜壓力、壓膜溫度3個方面提升;
(2)干膜的固化??梢酝ㄟ^改變曝光尺,曝光能量曝光時間,曝光后的靜置時間提升;
(3)藥水對干膜的沖擊。可以通過顯影點測試來調(diào)試顯影速度,以改善固化干膜邊緣的附著力;
通過以上3個方面的同時改善,可以降低凹陷、干膜與銅箔黏結(jié)力不足所造成的不良。