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        新河選煤廠(chǎng)降低介耗的研究與應(yīng)用

        2021-12-07 00:44:58汪才飛周建方張定智馮小平
        煤炭加工與綜合利用 2021年11期

        韓 峰,汪才飛,周建方,張定智,馮小平

        (山東能源淄礦集團(tuán) 山東博選礦物資源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,山東 濟(jì)寧 272173)

        1 新河選煤廠(chǎng)概述

        新河選煤廠(chǎng)隸屬于山東能源淄礦集團(tuán)新河礦業(yè)有限公司,為新河礦井配套建設(shè)工程,現(xiàn)由山東能源淄礦集團(tuán)博選礦物資源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司運(yùn)營(yíng)。新河選煤廠(chǎng)年設(shè)計(jì)能力120萬(wàn)t,采用“無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器分選+粗煤泥旋流器分級(jí)濃縮+細(xì)煤泥濃縮壓濾”生產(chǎn)工藝。毛煤(200~0 mm)經(jīng)分級(jí)篩進(jìn)行60 mm分級(jí),大于60 mm原煤采用淺槽分選,小于60 mm原煤采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm粗煤泥由TBS分選機(jī)分選,細(xì)煤泥經(jīng)濃縮后采用壓濾回收。

        在重介選煤廠(chǎng)中,磁鐵礦粉作為分選介質(zhì),其用量大小直接影響著運(yùn)營(yíng)成本和煤質(zhì)穩(wěn)定性,是一項(xiàng)主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),對(duì)于選煤廠(chǎng)降本增效具有十分重要的意義[1-2]。新河選煤廠(chǎng)在建廠(chǎng)之初,生產(chǎn)時(shí)噸煤介耗高達(dá)1.5 kg以上,介質(zhì)粉消耗較多,造成了生產(chǎn)成本的增加,嚴(yán)重影響了選煤廠(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)于托管型選煤廠(chǎng)來(lái)說(shuō),降低介耗刻不容緩,該廠(chǎng)組織成立了降低介耗攻關(guān)QC小組,旨在分析介耗偏高的原因,找出降低介耗的對(duì)策,并組織實(shí)施。

        2 介耗偏高的原因及解決措施

        2.1 技術(shù)方面

        2.1.1 脫介篩

        (1)噴淋水管脫介過(guò)程中存在的問(wèn)題:直線(xiàn)脫介篩只有1組噴淋水管,噴淋面積小,噴淋水噴不透精煤,介質(zhì)隨著精煤跑掉,造成介耗增加;噴淋水管只有一側(cè)有噴頭,噴淋面積小,噴淋水與篩面垂直,脫介效果差;噴淋水管上的噴頭噴淋時(shí)在一條水平線(xiàn)上,增大水壓后相鄰噴頭相護(hù)干涉,影響噴水效果。

        針對(duì)此問(wèn)題,研制了新式噴淋水管(圖1),增加了1組噴淋水管,增大噴淋面積,使噴淋水噴透精煤,防止造成介質(zhì)隨著精煤跑掉;新式噴淋水管采用雙管形式,雙管上均安裝噴頭,將噴頭安裝成與篩面成一定角度,增強(qiáng)脫介效果;噴淋水噴頭管路長(zhǎng)短相間,增加了噴淋水噴淋面積的同時(shí),減輕了相鄰2個(gè)噴頭之間的噴水相護(hù)干涉,新型噴淋水管安裝示意如圖2所示。

        圖1 新型噴淋水管示意

        圖2 新型噴淋水管現(xiàn)場(chǎng)安裝示意

        (2)脫介篩篩板存在的問(wèn)題:篩板采用篩梁固定,篩梁為棱角分明的四面體,產(chǎn)品中夾雜的尼龍線(xiàn)毛容易掛在篩梁上;尼龍線(xiàn)毛會(huì)越聚越多,堵塞篩孔造成篩面面積銳減,影響脫介;尼龍線(xiàn)毛清理時(shí)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,每個(gè)工人清理1塊篩板需要3 h,堵塞的篩板需經(jīng)常更換,增加了維修量。

        針對(duì)原篩板缺陷,研制了防掛毛篩板,2種篩板如圖3所示。防掛毛篩板去除了原篩板起固定作用的篩梁,使用不銹鋼焊條在篩板上焊接一條焊道,替代了起固定作用的篩梁;焊道是表面光滑的曲面結(jié)構(gòu),合格介質(zhì)液中的尼龍線(xiàn)毛經(jīng)過(guò)焊道時(shí)附著力減小,很難再被掛住,不再被掛住的尼龍線(xiàn)毛很容易隨合介液透過(guò)篩板進(jìn)入合介桶或隨煤流排出,篩縫不再堵塞,減小了稀介段介質(zhì)液濃度,提高了磁選機(jī)回收效率,大大降低了介質(zhì)損耗。

        圖3 新舊篩板對(duì)比

        2.1.2 弧形篩

        弧形篩的合介液經(jīng)過(guò)脫介后流到脫介篩合介段上,因?yàn)榱魉佥^快,無(wú)法流到入料盲板上,直接流到合介段的中部位置篩板,降低了合介段的脫介時(shí)間,影響脫介效果。弧形篩未設(shè)計(jì)安裝入料箱均衡板,由于入料不均勻造成脫介篩上物料有厚有薄,較厚的地方難以脫介,造成介耗偏高和篩板異常磨損。

        針對(duì)弧形篩脫介效果差的問(wèn)題,改進(jìn)了弧形篩,為弧形篩安裝阻料箱和入料箱均衡板。為弧形篩設(shè)計(jì)安裝合格介質(zhì)液阻流箱(圖4),大量的合格介質(zhì)液和產(chǎn)品便被阻擋并流到入料盲板上,延長(zhǎng)了產(chǎn)品在合介段的脫介時(shí)間,起到降低介耗的作用。安裝入料箱均衡板(圖5),不均勻的產(chǎn)品入料進(jìn)入弧形篩入料箱以后,首先被入料箱的背板反彈,之后落到第1道均衡板,流速得到大幅度降低;然后進(jìn)入第2道均衡板,料層厚的地方會(huì)往料層薄的地方分散;最后進(jìn)入弧形篩篩面。通過(guò)使用均衡板,使入料均衡地進(jìn)入脫介篩,不再出現(xiàn)厚薄不均的問(wèn)題,一定程度上降低了介質(zhì)消耗。

        圖4 合介液阻流箱示意

        圖5 弧形篩入料箱均衡板示意

        2.1.3 磁選機(jī)

        磁選機(jī)溢流調(diào)節(jié)使用的是調(diào)節(jié)板,調(diào)節(jié)板分大小孔2種,溢流較高時(shí)使用大孔調(diào)節(jié)板,當(dāng)溢流低或無(wú)溢流時(shí)使用小孔調(diào)節(jié)板,這種調(diào)節(jié)方式不方便、不及時(shí),造成調(diào)節(jié)精度較差,難以達(dá)到合理的溢流高度,溢流堰過(guò)低或過(guò)高時(shí),容易造成磁選尾礦帶介量過(guò)高。

        針對(duì)磁選機(jī)溢流調(diào)節(jié)的問(wèn)題,研究發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)尾礦槽尾礦管徑是實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)溢流堰高度的主要方式,通過(guò)在尾礦管加設(shè)手柄對(duì)夾式蝶閥(圖6),巡崗工可通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)操作手柄,實(shí)現(xiàn)尾礦流量調(diào)節(jié),從而達(dá)到調(diào)節(jié)溢流堰高度的目的。

        圖6 蝶閥安裝示意

        2.2 管理方面

        2.2.1 確保介質(zhì)質(zhì)量

        加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn),嚴(yán)把介質(zhì)入廠(chǎng)關(guān)。對(duì)于每批入廠(chǎng)介質(zhì),化驗(yàn)人員都采取9點(diǎn)取樣法進(jìn)行采樣,每次采取2個(gè)樣品,根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT/T 1017—2007《選煤用磁鐵礦粉》及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 50359—2016《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》中對(duì)磁鐵礦粉的技術(shù)要求(表1),分別進(jìn)行水分、粒度、磁性物、真密度的檢測(cè),任何一項(xiàng)指標(biāo)達(dá)不到要求,聯(lián)系介質(zhì)生產(chǎn)廠(chǎng)家重新進(jìn)貨或按規(guī)定處理,保證入廠(chǎng)介質(zhì)批批合格[3-4]。

        表1 選煤用磁鐵礦粉技術(shù)參數(shù)

        2.2.2 加強(qiáng)操作管理,提高管理水平

        介質(zhì)回收利用過(guò)程中的技術(shù)管理方法在降低介耗過(guò)程中起到相當(dāng)重要的作用。在管理層面制定了相應(yīng)的措施及方法,進(jìn)一步降低噸煤介耗,包括脫介篩脫介管理、介質(zhì)使用環(huán)節(jié)管理、磁選機(jī)噴淋水管理、磁選機(jī)溢流堰管理共4項(xiàng)。

        (1)脫介篩脫介管理。建立篩板定期清理及檢查更換制度,現(xiàn)場(chǎng)巡視一旦發(fā)現(xiàn)有噴頭堵塞或壓力變小的情況,立即停車(chē)進(jìn)行清理或更換,保證噴淋效果,每班記錄清理噴頭的個(gè)數(shù)及位置;加強(qiáng)篩板日常清理與更換,啟停車(chē)前清理各脫介篩篩面,及時(shí)更換堵塞篩板和破損篩板,確保脫介篩篩面透篩率;每隔1周翻轉(zhuǎn)1次弧形篩篩板,保證弧形篩篩板的切割效果,增強(qiáng)脫介性能;及時(shí)更換效果不佳的弧形篩,清理弧形篩篩板掛毛,確?;⌒魏Y脫介效果[5-6]。

        (2)介質(zhì)使用環(huán)節(jié)管理。介質(zhì)使用環(huán)節(jié)方面,通過(guò)記錄加介時(shí)間估算加介量,并記錄前后2次加介間隔,估算此段時(shí)間內(nèi)的介耗,根據(jù)介耗數(shù)據(jù)分析介質(zhì)回收系統(tǒng)是否正常。加大跑冒滴漏的整治力度,杜絕現(xiàn)場(chǎng)介質(zhì)損耗。為3臺(tái)脫介篩安裝防濺板,防止介質(zhì)濺出篩外。

        (3)磁選機(jī)噴淋水管理。噴淋水能夠有效噴除磁選機(jī)滾筒表面回收的介質(zhì),并使介質(zhì)流入合格介質(zhì)桶,噴淋水量、壓力的大小直接影響到介質(zhì)的回收效果。每天檢查并清理磁選機(jī)噴淋水管?chē)娝?,保證噴淋水量和壓力,使?jié)L筒表面保持干凈無(wú)黑印,保證磁選機(jī)回收效果。

        (4)磁選機(jī)溢流堰管理。溢流堰過(guò)高或過(guò)低都會(huì)降低脫介效果,根據(jù)磁選機(jī)溢流液位,及時(shí)調(diào)節(jié)尾礦底流閥,使磁選機(jī)溢流液位維持在1 mm左右水平,最大化提高磁選機(jī)介質(zhì)回收率[7]。

        3 改造效果

        通過(guò)上述改造措施,總結(jié)技術(shù)檢查數(shù)據(jù),新河選煤廠(chǎng)磁選尾礦帶介量平均值0.17 g/L,精煤帶介量平均值為0.38 kg/t,重介質(zhì)選煤的介質(zhì)粉消耗由之前的1.5 kg/t降低至0.7 kg/t,以一年入洗95 萬(wàn)t,介質(zhì)價(jià)格653 元/t計(jì)算,每年可節(jié)約資金95×0.8×653/1000=49.628萬(wàn)元。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        新河選煤廠(chǎng)通過(guò)對(duì)整個(gè)介質(zhì)回收系統(tǒng)展開(kāi)診斷工作,從技術(shù)和管理兩方面進(jìn)行改造和優(yōu)化。一方面優(yōu)化脫介篩噴淋水管和磁選機(jī)尾礦溢流調(diào)節(jié)裝置,另一方面確保介質(zhì)粉的質(zhì)量,加強(qiáng)管理,使選煤廠(chǎng)噸煤介耗大幅度降低,最終降低了生產(chǎn)成本,提高了選煤廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益。

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