郭建偉,葉樹強,李亞楠,趙佳偉,鐘良棋
(1.唐山國華科技國際工程有限公司,河北 唐山 063020;(2.北京國華科技集團有限公司,北京 101300)
在我國傳統(tǒng)的選煤廠工程設(shè)計中,對于工藝效果最為關(guān)鍵的設(shè)備——重力選煤設(shè)備的分選指標的確定,一貫依據(jù)原料煤的密度組成,用分配曲線的分配率來計算,從而進行預測[1,2]。
隨著煤炭洗選行業(yè)向節(jié)能、高效和精細化方向發(fā)展,選煤廠工程設(shè)計尤其對產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量的確定也必然要求更加精確,以便為工藝參數(shù)和設(shè)備選型提供更可靠的依據(jù)。為順應這種發(fā)展趨勢,提高設(shè)計水平,北京國華科技集團公司(以下簡稱“國華科技”)突破原有慣例,建立了一座三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器中試試驗平臺,對煤樣進行仿真模擬試驗,以獲得分選指標,為設(shè)計工作提供精確的數(shù)據(jù)依據(jù)。
試驗平臺的核心是1臺無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器。其一段旋流器圓柱體內(nèi)徑為200 mm,二段圓柱—圓錐形旋流器的圓柱筒體內(nèi)徑為150 mm,輔助設(shè)施有容積為3.5 m3的合格介質(zhì)桶、配套泵(型號為80D—A30)以及電動機、變頻器、壓力表等(見圖1)。
圖1 試驗平臺示意
試驗過程:① 試驗前,根據(jù)密度和煤泥含量設(shè)定要求預先配制好合格介質(zhì);② 利用變頻器調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)不同工作壓力下的分選;③ 試驗中,由專人手工調(diào)整給料漏斗下端的閘板,控制入料量,并力求均勻;④ 分選出的精煤、中煤和矸石通過各自的管道自流到合格介質(zhì)桶上端,分別通過金屬絲編制的孔徑為0.5 mm的篩網(wǎng)全部采集,經(jīng)脫介、脫泥后進行浮沉試驗。
試驗平臺分選的印度動力煤煤樣由國際知名的印度“塔塔鋼鐵”集團(Tata steel)提供。
印度煤樣全水分為4.60%,總灰分為38.08%。其中大于13 mm粒級產(chǎn)率僅為4.24%,13~6 mm粒級產(chǎn)率最高為31.63%,是主導粒級,6~3 mm粒級和3~0.5 mm粒級產(chǎn)率相差不大,篩分煤泥(小于0.5 mm粒級)產(chǎn)率為17.15%。
原生煤泥由2部分組成,一是篩分煤泥,即由煤樣大篩分試驗獲得,二是浮沉煤泥,即大篩分的各粒級煤樣在進行浮沉試驗之前用濕法脫泥獲得。該煤樣浮沉煤泥產(chǎn)率為1.67%,灰分為37.94%。由此可計算出原生煤泥產(chǎn)率為18.53%,灰分為34.12%,屬于中等煤泥量的原料煤。印度煤樣粒度組成見表1,根據(jù)表1數(shù)據(jù)繪制的粒度特性曲線見圖2。
表1 粒度組成
圖2 印度煤樣粒度特性曲線
從圖2可看到,該粒度特性曲線略呈凹狀,這是散狀物料以細粒為主的特征。據(jù)計算,其平均粒徑僅為5.6 mm。另外,從表1還看出,隨粒度遞減,灰分也呈遞減的趨勢,這表征煤質(zhì)較軟易碎。
以此繪制的計算原料煤可選性曲線見圖3,其密度組成見表2。
1—浮物累計曲線;2—灰分特性曲線;3—沉物累計曲線; 4—密度±0.1含量曲線;5—密度曲線圖3 計算原料煤可選性曲線
印度原料煤的普遍特性是可選性差[3],此煤樣也是如此。從表2可看出,小于1.30 kg/L密度級產(chǎn)率甚少,僅為3.48%,1.30~1.40 kg/L密度級產(chǎn)率也只有12.10%,小于1.50 kg/L密度級產(chǎn)率為36.09%,灰分高至16.30%。
表2 計算原料煤大于0.5 mm綜合粒級密度組成
當要求精煤灰分為17%時,查圖3可得理論精煤產(chǎn)率為38.50%,分選密度為1.512 kg/L,分選密度δ±0.1含量(扣除大于2.0 kg/L沉矸后)為47.33%,按我國的相關(guān)標準評定其可選性等級為極難選煤。大于1.80 kg/L密度級產(chǎn)率為29.03%,灰分為69.28%,按我國的煤質(zhì)來衡量屬中等含矸量原料煤。
浮物累計和沉物累計曲線近似于斜直線,沒有我國煤種常見的曲率明顯變化的特征,這表征隨密度級增減,其灰分也是較為均勻的增減,不存在一個經(jīng)濟合理的拐點。
采用多因素逐項測試的方法,在試驗平臺上對工作參數(shù)(旋流器工作壓力、懸浮液密度)及結(jié)構(gòu)參數(shù)(第二段旋流器底流口直徑)進行了優(yōu)化試驗。工作參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化試驗結(jié)果見表3。
表3 工作參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化試驗數(shù)據(jù)
對比試驗結(jié)果表明,工作壓力和懸浮液密度的改變對精煤產(chǎn)率和分選精度有較大的影響。第二段旋流器選用較小的底流口直徑時,會提高分選密度,但影響矸石排出,從而污染中煤。若要同時選出灰分在16%~17%的精煤和灰分低于40%的中煤,必須適當提高工作壓力和分選密度,選擇較大的二段旋流器底流口直徑。
在產(chǎn)品指標要求下,6號試驗結(jié)果最優(yōu),故按此工作參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù),參照GB/T 15715《煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法》進行試驗測定。本文就此簡介試驗指標。
原料煤、重選產(chǎn)物密度組成見表4。
從表4可看出,精煤中不存在大于1.80 kg/L密度級的矸石,矸石中僅含有微量的1.60~1.80 kg/L密度級的煤炭,中煤以1.50~1.80 kg/L密度級為主導,可初步判斷分選的精確度良好。
表4 原料煤、重選產(chǎn)物的密度組成
定量判定重介質(zhì)旋流器的工藝指標有數(shù)量效率、可能偏差和錯配量,它們從不同側(cè)面來評定重選設(shè)備的精確度。
4.1.1 精煤數(shù)量效率
精煤數(shù)量效率是表征第一段旋流器分選效果優(yōu)劣最為直觀的指標,其含義為:實際精煤產(chǎn)率與相同精煤灰分的理論精煤產(chǎn)率的百分比值。
對于6號試驗,測得其精煤灰分為16.20%,實際精煤產(chǎn)率為34.24%,由圖3計算原料煤可選性曲線查得,相同精煤灰分的理論精煤產(chǎn)率為34.80%,則得精煤數(shù)量效率為98.39%。數(shù)量效率與原料煤可選性有直接關(guān)系,研究人員對3GHMC1500/1100型無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器在多座選煤廠工業(yè)性測驗指標進行過數(shù)理統(tǒng)計分析,得出數(shù)量效率與δ±0.1含量相關(guān)的回歸方程[4]為:
ηe=100-0.11(δ±0.1)
(1)
由圖3可查得,按此條件下,δ±0.1含量為42.78%,則ηe=95.29%,而印度煤樣分選的精煤數(shù)量效率優(yōu)于此計算值。這佐證了試驗平臺的分選指標是極良好的。
4.1.2 中煤數(shù)量效率
中煤數(shù)量效率是表征第二段旋流器分選效果優(yōu)劣的直觀指標,其含義是實際中煤產(chǎn)率與相同中煤灰分的理論中煤產(chǎn)率的百分比值。第二段重介質(zhì)旋流器入料的密度組成見表5,以此繪制的中煤產(chǎn)率與灰分關(guān)系曲線見圖4。
表5 第二段重介質(zhì)旋流器入料的密度組成
實際中煤灰分為38.25%,產(chǎn)率為41.64%。由圖4查得,在相同灰分條件下,理論中煤產(chǎn)率為42.50%,則得中煤數(shù)量效率為97.98%。
圖4 中煤產(chǎn)率與灰分關(guān)系曲線
一、二段旋流器的分配率見表6,以此繪制的分配曲線見圖5,分配曲線參數(shù)見表7。
表6 分配率
表7 分配曲線參數(shù)
圖5 分配曲線
理想狀態(tài)下分配曲線是1條垂直于橫坐標的垂線,因此從曲線的形態(tài)上看,曲線越趨近于垂線,就表征分選的精確度越高??赡芷钍窃u定分配曲線垂直程度的量化指標,可能偏差越小,就表示其垂直程度越高,可能偏差值的計算式為:
式中:δ75——分配率為75%所對應的密度,kg/L;
δ25——分配率25%所對應的密度,kg/L。
由表7可以看出,旋流器的可能偏差值很低,尤其是一段旋流器僅為0.026 kg/L;二段旋流器的分配密度高達1.864 kg/L。由此,再次佐證三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器具備以單一低密度分選出高密度純矸石的性能。
無壓給料三產(chǎn)品旋流器的錯配物數(shù)量計算見表8,繪制錯配物曲線見圖6、圖7。
表8 錯配物數(shù)量計算
圖6 一段錯配物曲線
圖7 二段錯配物曲線
通過圖6、圖7可查得:三產(chǎn)品旋流器的一段等誤密度1.491 kg/L、錯配物總量為5.45%;二段等誤密度1.868 kg/L、錯配物含量4.14%。
原料煤和分選產(chǎn)物嚴格按照GB/T 478《煤炭浮沉試驗》的規(guī)定進行試驗,依照GB/T 15715《煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法》繪制分配曲線的要求,至少要配制7個密度級的重液來做浮沉試驗。為了獲取有足夠的坐標點,使得繪制的分配曲線更為精確,試驗中配制了12個密度級重液進行浮沉試驗。原料煤和計算原料煤各密度級產(chǎn)率的均方差計算見表9。
表9 均方差計算
均方差σ計算式為:
式中:N——浮沉試驗產(chǎn)物數(shù);M——分選產(chǎn)物數(shù);Δ——各密度產(chǎn)物的離差,計算得σ=0.88。
煤炭本身是非均質(zhì)的散狀物料,又加之試驗過程存在不可避免的隨機誤差,重介主選設(shè)備的均方差臨界值為1.40。試驗平臺分選印度煤樣的均方差遠小于臨界值,證明了數(shù)據(jù)可靠、可信、有效。試驗平臺分選印度煤樣的工藝綜合評定結(jié)果見表10。
表10 分選印度煤樣的工藝綜合評定結(jié)果
本文所介紹的實驗室三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器試驗平臺與工業(yè)上使用的同類設(shè)備相比較,可謂袖珍版了,但它仿真模擬性良好。在分選印度極難選煤樣時,取得了優(yōu)異的分選效果,一、二段可能偏差分別為0.026 kg/L和0.039 kg/L,一、二段數(shù)量效率分別為98.39%和97.98%,一、二段總錯配物量分別為5.45%和4.14%。比照GB/T 35054—2018《選煤用重介質(zhì)旋流器工藝性能試驗方法及判定規(guī)則》,該試驗平臺指標均是先進的。該試驗的均方差為0.88,遠小于臨界值1.40,試驗所得數(shù)據(jù)有效、可信。
試驗平臺的使用,突破了我國傳統(tǒng)的選煤廠工程設(shè)計中用分配率來預測主選設(shè)備的分選指標的做法,可提供更為精確的數(shù)據(jù)。該試驗平臺可對不同特征的煤樣進行優(yōu)化分選工藝,以獲得最佳工藝指標,將工程設(shè)計提高到新的水平。
該試驗平臺除成功進行了印度煤樣試驗外,還對淮北礦業(yè)集團祁南選煤廠的動力煤進行試驗,更為創(chuàng)新的是以高于2.50 kg/L的密度對新疆寶明[5]和遼寧北票的油頁巖進行了分選試驗。