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        基于西門子S7-1200的礦漿液位測(cè)控系統(tǒng)研究

        2021-12-06 07:03:24冒守靖孫達(dá)倫李東明閆杰
        采礦技術(shù) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:液位系統(tǒng)

        冒守靖,孫達(dá)倫,李東明,閆杰

        (長(zhǎng)沙礦山研究院有限責(zé)任公司,湖南 長(zhǎng)沙 410012)

        0 引言

        浮選是現(xiàn)在應(yīng)用最廣、最成熟的選礦方法之一,浮選技術(shù)的良好發(fā)展將會(huì)推動(dòng)采礦業(yè)更好更快的發(fā)展。在有色冶金的選礦流程中,90%的選礦作業(yè)使用的是浮選工藝,與此同時(shí)礦漿液位作為直接影響選礦品位的關(guān)鍵參數(shù)就顯得格外重要[1-5]。礦漿的構(gòu)成復(fù)雜,為固、液、氣構(gòu)成的三相混合物,礦漿表層有5~10 mm厚的泡沫,這使得礦漿液位的測(cè)量存在很大的難度。因此,研究浮選的礦漿液位自動(dòng)控制系統(tǒng)具有重大的理論與現(xiàn)實(shí)意義。本研究基于礦漿液位控制大滯后的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了基于西門子 S7—1200PLC與薄膜壓力變送器的液位檢測(cè)與實(shí)時(shí)控制系統(tǒng),為進(jìn)一步提高選礦效率以及實(shí)現(xiàn)整個(gè)浮選工藝的自動(dòng)化提供了技術(shù)支撐。

        1 液位檢測(cè)控制系統(tǒng)構(gòu)成

        液位檢測(cè)控制系統(tǒng)由液位檢測(cè)系統(tǒng)、推力頂桿系統(tǒng)、視頻采集系統(tǒng)、自控系統(tǒng)4部分構(gòu)成(見圖1)。本系統(tǒng)應(yīng)用于浮選槽,使用氣體溢流法和平膜壓力變送器測(cè)得的氣壓值,并通過(guò)西門子 S7—1200PLC數(shù)字濾波以及MATLAB進(jìn)行數(shù)值模擬得到液位值。根據(jù)得到的液位值自控系統(tǒng)可以控制推力頂桿系統(tǒng)開關(guān)閥,從而進(jìn)行液位控制,視頻采集系統(tǒng)用于將采集到的浮選槽的實(shí)時(shí)圖像傳至控制室的工控機(jī),方便操作人員進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。

        圖1 液位測(cè)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        1.1 液位檢測(cè)系統(tǒng)

        由于浮選礦漿是一種由液、固、氣構(gòu)成的三相混合物,其濃度會(huì)實(shí)時(shí)變化。為了能得到浮選礦漿的實(shí)時(shí)液位值,提高液位值的可靠性與靈敏性,本系統(tǒng)采用兩套氣體溢流裝置,兩套裝置安裝時(shí)有一定的高度差Δh,高度差產(chǎn)生氣壓差:

        可以由氣壓差算出礦漿的實(shí)時(shí)密度:

        式中,g為當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣取?/p>

        再由密度數(shù)據(jù)與薄膜壓力變送器的壓力值就可以得到液位值:

        1.2 推力頂桿系統(tǒng)

        推力頂桿系統(tǒng)由直行程開關(guān)式電動(dòng)執(zhí)行器與被控閥門構(gòu)成,電動(dòng)執(zhí)行器以交流220 V、50 Hz電源作為驅(qū)動(dòng)電源,通過(guò)驅(qū)動(dòng)一個(gè)二相電機(jī)帶動(dòng)機(jī)械結(jié)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。電機(jī)帶動(dòng)皮帶輪,使齒輪配合傳動(dòng)。螺旋套轉(zhuǎn)動(dòng),螺旋套和輸出軸由梯形螺紋相連。輸出軸帶有防止轉(zhuǎn)動(dòng)的止轉(zhuǎn)銷,因此螺旋套的轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)輸出軸作上、下運(yùn)動(dòng),從而完成開關(guān)閥的操作。在電動(dòng)執(zhí)行器工作的同時(shí),輸出軸的直線位移會(huì)反饋給電動(dòng)執(zhí)行器的電位計(jì),根據(jù)反饋的點(diǎn)位信號(hào),位置反饋模塊會(huì)輸出 4~20 mA 的反饋電流給西門子S7-1200PLC,從而獲取閥位的開度信息,閥位開度信息作為重要的參考數(shù)據(jù)也會(huì)同步反映在組態(tài)軟件中。

        圖2 電動(dòng)執(zhí)行器

        1.3 視頻采集系統(tǒng)

        為了能更直觀地觀察到礦漿液位的實(shí)時(shí)狀況,在浮選槽的兩邊安裝攝像頭,通過(guò)網(wǎng)線連接控制室的視頻硬盤錄像機(jī)與電視,視頻信號(hào)與數(shù)據(jù)檢測(cè)的數(shù)字信號(hào)同時(shí)反饋當(dāng)前的液位狀態(tài),更直觀的反饋可以免除人工的定時(shí)巡檢。

        1.4 自控系統(tǒng)

        平膜壓力變送器將實(shí)時(shí)氣壓數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為 4~20 mA的電流數(shù)據(jù),4~20 mA電流再由西門子的模擬量I/O模塊6ES7234-4HE32-0XB0傳入S7-1200PLC,由博圖軟件根據(jù)式(1)、式(2)、式(3)換算出實(shí)時(shí)的壓力值,實(shí)時(shí)壓力值經(jīng)過(guò)算術(shù)平均值法的數(shù)字濾波算法可得到穩(wěn)定的液位數(shù)據(jù)。

        浮選槽是一種大滯后系統(tǒng),大滯后系統(tǒng)的控制向來(lái)是一個(gè)難點(diǎn),閥位變化后液位的變化通常要在數(shù)分鐘后才會(huì)有明顯體現(xiàn)。為防止浮選槽礦漿液位的反復(fù)震蕩,在控制軟件中加入趨勢(shì)預(yù)測(cè)程序,根據(jù)液位在一段時(shí)間內(nèi)的微分量判斷當(dāng)前液位的變化趨勢(shì),以此來(lái)控制閥位的開關(guān)百分比,防止浮選槽礦漿液位發(fā)生震蕩,從而降低選礦效率造成的尾礦品位過(guò)高。

        根據(jù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的算法可以更準(zhǔn)確地判斷當(dāng)前的開關(guān)閥決策,當(dāng)趨勢(shì)預(yù)判的程序作出開關(guān)閥的決策判斷時(shí),西門子S7-1200PLC會(huì)通過(guò)控制中間繼電器輸出AC220V、50 Hz電壓給電動(dòng)執(zhí)行器,從而控制閥門的開關(guān)。

        2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        2.1 數(shù)字濾波

        在浮選工作進(jìn)行時(shí),礦漿存在劇烈的攪拌,礦漿液面波動(dòng)劇烈,為了使液位數(shù)據(jù)具有參考價(jià)值,需要對(duì)液位值進(jìn)行數(shù)字濾波。數(shù)字濾波可以通過(guò)計(jì)算公式和篩選減少噪音信號(hào)的占比,從本質(zhì)而言,數(shù)字濾波是一種程序?yàn)V波,其突出優(yōu)點(diǎn)如下:

        (1)數(shù)字濾波完全由算法編程實(shí)現(xiàn),不需要再增加額外的模塊,可簡(jiǎn)化系統(tǒng),提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        (2)面對(duì)低頻率系統(tǒng),數(shù)字濾波依然有效,反而模擬濾波在面對(duì)低頻系統(tǒng)時(shí)有諸多缺陷。

        (3)數(shù)字濾波的參數(shù)調(diào)整靈活,并且可以根據(jù)不同的系統(tǒng)采用不同的濾波算法。

        考慮到液面的波動(dòng)基本符合正弦波,所以該系統(tǒng)采用跨周期取平均值的方式進(jìn)行數(shù)字濾波:

        使用西門子S7-1200PLC的中斷函數(shù),每隔50 ms取一個(gè)液位值,連續(xù)取30個(gè)液位值,去除一個(gè)最高值與一個(gè)最低值,對(duì)其余的28個(gè)值取平均值,通過(guò)算術(shù)平均值法可以得到穩(wěn)定的液位數(shù)據(jù)。

        2.2 趨勢(shì)預(yù)測(cè)

        工業(yè)生產(chǎn)中廣泛存在大滯后系統(tǒng),大滯后系統(tǒng)的控制一直是工業(yè)控制的難題,系統(tǒng)存在的時(shí)滯性會(huì)使當(dāng)前給與系統(tǒng)的控制變量難以立刻引起系統(tǒng)狀態(tài)的改變,所以時(shí)滯性越明顯,系統(tǒng)的超調(diào)越大,控制也會(huì)更加困難[6-9]。

        趨勢(shì)預(yù)測(cè)算法主要根據(jù)液面在單位時(shí)間內(nèi)的變化量判定開關(guān)閥狀態(tài)。在理想狀態(tài)下,當(dāng)液位值在距離設(shè)定液位差距較大時(shí)應(yīng)該快速接近設(shè)定液位,而當(dāng)液位在距離設(shè)定液位很接近時(shí),應(yīng)該在實(shí)時(shí)液位繼續(xù)靠近設(shè)定液位的趨勢(shì)下減少液面的變化速度,使液位值以平緩的變化速度達(dá)到設(shè)定液位值。趨勢(shì)預(yù)測(cè)算法既能滿足快速調(diào)整的要求,又能防止實(shí)時(shí)液位值在設(shè)定液位值左右發(fā)生震蕩。

        在博圖軟件系統(tǒng)中添加循環(huán)中斷程序塊,每隔一個(gè)時(shí)間常數(shù)取一個(gè)實(shí)時(shí)液位值,時(shí)間常數(shù)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,得出最優(yōu)值,同時(shí)用當(dāng)前采樣的液位值與上一時(shí)段的液位值做差,該差值即為一個(gè)時(shí)段的液位變化量k。實(shí)時(shí)液位值與設(shè)定液位值做差得到液位差值Δh。趨勢(shì)預(yù)測(cè)算法基于1 min液位變化量與實(shí)時(shí)液位值設(shè)定液位差值?;谮厔?shì)預(yù)測(cè)的開關(guān)閥控制程序流程如圖3所示。

        圖3 趨勢(shì)預(yù)測(cè)控制程序流程

        3 測(cè)試效果與分析

        3.1 測(cè)控效果

        本礦漿液位檢測(cè)系統(tǒng)在攀枝花某選鈦廠進(jìn)行了為期兩個(gè)月的生產(chǎn)測(cè)試,采集兩個(gè)月以來(lái)的實(shí)時(shí)液位值,設(shè)定液位值,實(shí)時(shí)閥位開度值以及兩個(gè)薄膜壓力變送器的實(shí)時(shí)壓力值,在軟件中編寫數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,表1為2021年4月29日的部分采集數(shù)據(jù)。

        表1 液位采集數(shù)據(jù)

        3.2 測(cè)控分析

        在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,礦漿的流量、濃度、浮選槽中氣量均存在變化,這些變化均會(huì)對(duì)液位產(chǎn)生影響,但是經(jīng)過(guò)數(shù)字濾波與趨勢(shì)預(yù)測(cè)算法決策后,本礦漿液位檢測(cè)控制系統(tǒng)依然有很好的控制效果,誤差基本控制在±0.5 cm內(nèi),控制靈敏,能夠在礦漿液位變化時(shí)及時(shí)的開關(guān)閥,快速調(diào)整液位的同時(shí)系統(tǒng)也并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的震蕩。

        4 結(jié)論

        以西門子S7-1200為控制平臺(tái),通過(guò)液位數(shù)字濾波與液位變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)算法實(shí)現(xiàn)了對(duì)礦漿液位自動(dòng)化控制,成功在攀枝花某選礦廠完成了生產(chǎn)測(cè)試,能夠高精度控制液位值在指定液位。整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,更換檢查清洗容易,工作穩(wěn)定,控制靈敏,能直觀地觀測(cè)礦漿液位情況。為接下來(lái)整個(gè)浮選生產(chǎn)線的自動(dòng)化提供了技術(shù)參考與支撐。相對(duì)于傳統(tǒng)的液位控制方式,明顯提升了液位控制系統(tǒng)的靈活性和數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性,極大地提升了選礦的效率。

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