董培林 ,寇向宇 ,李向東 ,張翼翔
(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012;2.金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南 長沙 410012)
隨著國家環(huán)境保護力度的加大,國內(nèi)各大礦山都在逐步關閉尾礦庫,實現(xiàn)礦山生產(chǎn)“零排放”[1-3],因此充填采礦法已成為最主流采礦方法。自動化充填系統(tǒng)在國內(nèi)開始逐漸應用[4-5],而早年已建成的系統(tǒng)由于技術與硬件性能問題,功能不齊全且已出現(xiàn)了多種問題,甚至無法使用,無法滿足充填需求,為此各大礦山開始改造老舊系統(tǒng)。針對礦山充填自動化系統(tǒng),國內(nèi)一些專家學者已對其進行了設計研究。例如吳迪等[6]研制了一套自動化充填料漿環(huán)管試驗系統(tǒng),以實現(xiàn)礦山充填環(huán)管輸送工藝的自動化運行;冉濤等[7]在礦山膠結充填站運行過程中,通過操作網(wǎng)絡M-NET實現(xiàn)了對生產(chǎn)參數(shù)的實時采集,且可將采集參數(shù)與數(shù)據(jù)庫中的標準參數(shù)進行對比,及時發(fā)現(xiàn)問題;茶強華等[8]使用PLC控制系統(tǒng)實現(xiàn)了膏體充填配料自動化控制,通過上位機設定膏體配比及尾砂流量,系統(tǒng)可全自動配料,并可將工藝流程在電腦屏幕上進行動態(tài)顯示;呂世武等[9]在阿舍勒銅礦充填站建設了分層、分布式的自控系統(tǒng),對充填料漿進行檢測、計量、控制和調(diào)節(jié)。
系統(tǒng)改造關鍵在于控制預算成本,充分利用老舊系統(tǒng)中的設備。新系統(tǒng)與老舊設備要互相兼容,在此前提下實現(xiàn)功能的拓展與開發(fā),使其可以滿足現(xiàn)代更為復雜的充填工藝要求。
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)書記溝充填站現(xiàn)設有3套充填系統(tǒng),每套系統(tǒng)設有2個立式砂倉,1個水泥倉。尾砂自選廠輸送至砂倉中,經(jīng)手動測量控制尾砂高度,再由風水系統(tǒng)充分造漿,下放至雙軸攪拌機。水泥由水泥罐車吹入水泥倉,經(jīng)由螺旋給料機與螺旋電子秤進入雙軸攪拌機。攪拌機將砂漿與水泥混合并充分攪拌后,排入下料斗充填至井下。原先充填站設有二級高速活化攪拌機,后因其自身問題被拆除而停止使用。充填工藝及自動化設備安裝位置如圖1所示。
圖1 充填工藝流程
充填站自動化程度較低,原先的自動化系統(tǒng)不僅控制的設備數(shù)量較少,并且絕大部分已無法工作,自控系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài),設備由人工操作,勞動強度大,控制效率低,一些重要區(qū)域,例如倉頂及進料斗,需要工人長時間輪班監(jiān)控,嚴重浪費勞動力,增加了充填站勞動成本。
此外,站內(nèi)只設有少量的測量儀表、傳感器,經(jīng)過長時間使用均有不同程度的損壞。充填過程中,各參數(shù)配比多由工人根據(jù)經(jīng)驗決定,沒有精確的測量數(shù)據(jù)作為參考,經(jīng)常有跑渾、堵管、溢漿等事故發(fā)生,嚴重影響充填質(zhì)量,更危害到工人的人身安全。因此需要設有配套測量用的傳感器、儀表,以精確測量灰砂比、水灰比、流量及濃度等重要充填參數(shù),并以測量數(shù)據(jù)為依據(jù)控制閥門開度,達到控制參數(shù)的目的。
對生產(chǎn)管理來說,由于多數(shù)設備手動或就地控制,生產(chǎn)管理人員無法及時獲取設備狀態(tài)信息,在充填系統(tǒng)工藝段內(nèi),由于缺乏生產(chǎn)設備的集中控制系統(tǒng),無法實現(xiàn)工藝設備的全自動控制及統(tǒng)一調(diào)度和管理,給井下充填造成很大不便。
鑒于原充填自動化系統(tǒng)采用西門子S7300搭建系統(tǒng)網(wǎng)絡,因此新系統(tǒng)也選用西門子S7300構建,采用“3+2”的多層結構,即3層設備+2層網(wǎng)絡。其中3層設備分為執(zhí)行層、控制層、管理層。執(zhí)行層主要包括傳感器、電動閥門等現(xiàn)場設備,控制層主要為 PLC站、控制箱等控制器件,管理層則為PC端、中控員等。2層網(wǎng)絡則分為控制網(wǎng)、管控網(wǎng)??刂凭W(wǎng)連接執(zhí)行層與控制層,系統(tǒng)采用以太網(wǎng)、MODBUS、PROFIBUS等標準通用接口,方便實現(xiàn)與第三方設備、PLC系統(tǒng)、智能儀表、智能電氣設備的通信;管控網(wǎng)實現(xiàn)控制設備與管理層操作設備之間的通信連接,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)。層級結構如圖2所示。
圖2 自動化系統(tǒng)拓撲
砂倉中泥層高度必須在合理范圍內(nèi),進砂時如果砂位過高,砂漿濃度將過高,造成放砂口堵塞;放砂時如果砂位過低,放砂濃度將遠低于充填標準。原現(xiàn)場砂倉只裝有雷達料位計,可測得砂倉內(nèi)總液面高度,無法測量泥層高度與上覆水高度,此數(shù)據(jù)由工人通過量繩手動測得,效率低下。
鑒于現(xiàn)場已有設備情況,設計于砂倉底部安裝1臺壓力變送器,可測得砂倉整體壓強。砂倉底部壓強由兩部分組成,一部分由水體產(chǎn)生,其余由泥砂產(chǎn)生,即:
式中,ρ液取1 g/cm3,g為已知參數(shù),h液、h泥可通過液位計與量繩測得,由此計算出泥砂密度ρ泥。此時將ρ泥作為常量,h泥作為所求變量,即可通過壓力變送器示數(shù)與砂倉頂部雷達料位計示數(shù)計算出泥層實時料位。
灰砂比是充填中非常重要的參數(shù),灰砂比的大小直接影響到充填質(zhì)量與經(jīng)濟效益。最佳灰砂比要既可以滿足充填強度要求,又具備最佳的經(jīng)濟效益。原先充填時水泥用量全部由中控員根據(jù)經(jīng)驗進行配比,在砂漿濃度與流量均不穩(wěn)定的情況下,造成水泥嚴重浪費或者充填質(zhì)量低下,每月水泥用量超標30%,影響充填的經(jīng)濟效益。
充填站現(xiàn)場已配備電磁流量計與射線濃度計檢測砂漿流量與濃度,在自控系統(tǒng)中增加算法,根據(jù)此兩項數(shù)據(jù)與最佳灰砂比,計算出水泥的及時給料量。根據(jù)研究,確定灰砂比為1:8時充填體強度與經(jīng)濟效益最佳。通過計算與優(yōu)化,得出最終水泥用料量計算公式:
式中,WS為水泥重量,kg;Qj為砂漿流量,m3/h,由放砂管路中流量計取得;C為砂漿濃度,%,由濃度計取得;Pg為干砂密度,kg/m3,由充填站試驗取得;C/S為灰砂比,%。
根據(jù)算法與現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù),自控系統(tǒng)可自動調(diào)整水泥用量,精準穩(wěn)定控制灰砂比。由于砂漿流量與濃度瞬時變化大,為避免水泥螺旋給料機變頻速率過快導致故障,對水泥給料量設置一段“死區(qū)”,計算值在死區(qū)內(nèi)發(fā)生變化時給料量保持不變。
在原充填系統(tǒng)中,放砂管路與充填料漿管路上均設置有射線濃度計與電磁流量計,供中控員查看砂漿與充填料漿的濃度與流量,如果濃度過高,中控員通過對講機指揮工人現(xiàn)場手動操作閥門進行稀釋,但效率低下。涉及濃度控制的閥門有:放砂管路沖洗閥、砂倉反沖洗閥、砂漿調(diào)節(jié)管夾閥及調(diào)濃水調(diào)節(jié)閥,設計將其更換為電動閥門,并接入自控系統(tǒng),根據(jù)管路中的濃度自動調(diào)節(jié)閥門開關與開度,可有效減少勞動力并提高控制質(zhì)量。
在自控系統(tǒng)中寫入算法,開啟放砂閥后,若放砂管路濃度計與流量計示數(shù)為0或過低,代表砂倉放砂口堵塞,砂漿無法流下,則關閉砂漿調(diào)節(jié)管夾閥,打開砂倉反沖洗閥,待5 min后復原;若濃度計示數(shù)過高,則打開放砂管路沖洗閥,使?jié)舛缺3衷谡7秶鷥?nèi)。若充填料漿輸送管路濃度計示數(shù)過高,則根據(jù)料漿濃度計算調(diào)濃水流量,控制調(diào)節(jié)閥調(diào)整開度,使料漿濃度控制在合理的范圍內(nèi)。
由于之前自動化系統(tǒng)已處于癱瘓狀態(tài),控制手段均為單一的手動調(diào)節(jié),靈活性差,效率低下。在自控系統(tǒng)中,可實現(xiàn)3種調(diào)節(jié)方式:本地控制、遠程半自動控制、全自動控制,可以根據(jù)現(xiàn)場實際情況選擇不同的控制方式。本地控制使用機旁控制箱操作,人員可通過現(xiàn)場實際情況控制閥門、泵的啟?;蜻\轉頻率,此時PC端不可干預。遠程半自動控制在中控室使用自控系統(tǒng),以視頻監(jiān)控與反饋參數(shù)為輔助,對各設備進行手動遙控,現(xiàn)場只需派 1名巡視員巡查,可極大減少勞動力。使用遠程全自動控制時,只需通過自控系統(tǒng)手動設置充填量、灰砂比及尾砂濃度,點擊自動充填即可全自動運行,按順序開啟各閥門、電機,根據(jù)算法與現(xiàn)場實際情況自動調(diào)整各調(diào)節(jié)閥開度,使各流程參數(shù)維持在設定的一定范圍內(nèi),全過程不需人工干預。
充填料漿濃度難以保持持續(xù)穩(wěn)定,當濃度突然變得極高時,井下充填管路有時會發(fā)生堵管、爆管現(xiàn)象,造成嚴重危害。因此在各中段充填管道首末端安裝壓力計,對充填管道內(nèi)的料漿壓力進行全過程檢測,數(shù)據(jù)實時傳回地表自控系統(tǒng),并將壓力值顯示在井下組態(tài)界面中。如果首末端壓力計壓差過大并持續(xù)較長時間,地表發(fā)生堵管、爆管現(xiàn)象,系統(tǒng)會第一時間自動報警,地表操作人員發(fā)現(xiàn)報警后立即進行停機處理,并安排井下人員查看問題進行處理。
該自動化系統(tǒng)建成后,自動化控制可代替大部分人工操作,現(xiàn)場只需1名系統(tǒng)中控員負責充填系統(tǒng)運行,1名巡視員負責現(xiàn)場巡查和1名機修工負責維護設備,優(yōu)化了現(xiàn)場人員崗位,解決過去人工操作繁瑣、工作量大、效率低下的問題。所有重要充填參數(shù)均顯示在系統(tǒng)界面中,并可由自控系統(tǒng)精準控制,大大提高了充填質(zhì)量與穩(wěn)定性,降本增效效果明顯。