胡振龍,王 菊,侯月云,楊春蓮,季澤鵬
(1.東營(yíng)市宏遠(yuǎn)紡織有限公司,山東 東營(yíng) 257500;2.東營(yíng)市墾利區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)中心,山東 東營(yíng) 257500)
為用好清梳聯(lián)設(shè)備,不僅保全工應(yīng)精心維護(hù)和修理,而且要求運(yùn)轉(zhuǎn)值車(chē)工應(yīng)認(rèn)真操作和正確使用[1]。因?yàn)?套清花流程由多臺(tái)清花機(jī)組成、供應(yīng)多臺(tái)梳棉機(jī),若其中有某臺(tái)清花機(jī)發(fā)生故障而未能及時(shí)修復(fù),就會(huì)影響整套清梳聯(lián)的開(kāi)臺(tái),最終影響整個(gè)車(chē)間的生產(chǎn)[2],所以,清梳聯(lián)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率及保全工的維修效率,是保證車(chē)間前后供應(yīng)穩(wěn)定的關(guān)鍵。
1.1在設(shè)備維修周期內(nèi)為趕進(jìn)度、提產(chǎn)量,不按平修計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行正常性維修,造成設(shè)備失修。
1.2使用不合格的劣質(zhì)機(jī)配件,更換后易損壞,且會(huì)連帶損壞其他機(jī)件。公司曾經(jīng)更換的一批除塵刀托腳,當(dāng)棉層稍厚就會(huì)損壞,還造成除塵刀、刺輥金屬針布損傷,甚至擠傷了錫林金屬針布。最初認(rèn)為損壞是因返花或其他問(wèn)題造成的,因?yàn)榇送心_購(gòu)進(jìn)時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但觀察發(fā)現(xiàn)頻繁損壞的均是新更換托腳的質(zhì)量問(wèn)題,更換為優(yōu)質(zhì)托腳后問(wèn)題解決。
1.3維修人員不按平修工法進(jìn)行設(shè)備平修,造成機(jī)件安裝不良;交接驗(yàn)收時(shí)不按質(zhì)量檢查表和交接驗(yàn)收條件檢查,實(shí)際維修質(zhì)量差。
1.4設(shè)備機(jī)件本身制造不良、精度差。
1.5運(yùn)轉(zhuǎn)操作工操作、使用不當(dāng),不按操作法和清潔圖表規(guī)定執(zhí)行,造成清潔不良,纏、繞、掛、堵問(wèn)題嚴(yán)重,導(dǎo)致設(shè)備故障。
1.6保養(yǎng)修理工不按周期檢查,加油不及時(shí)或加油量不當(dāng)。
2.1加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)練兵,不斷提升個(gè)人技術(shù)水平;對(duì)所用設(shè)備做到“四懂”“三會(huì)”,即懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、懂設(shè)備工作原理、懂設(shè)備性能、懂設(shè)備用途,會(huì)正確使用設(shè)備、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備、會(huì)排除設(shè)備故障[3-4]。
2.2嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備巡查制度,采用“耳聽(tīng)、手感、眼看、鼻嗅”八字法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患并排除,具體細(xì)分為:① 耳聽(tīng)各機(jī)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)部件、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)備故障報(bào)警器有無(wú)異響;② 手感各高速軸頭、齒輪箱、軸承座等部位的發(fā)熱振動(dòng);③ 眼看各傳動(dòng)帶、齒輪、鏈條等松緊情況,有無(wú)跳齒、打頓、斷裂的異常問(wèn)題;④ 鼻嗅設(shè)備有無(wú)摩擦引起的焦糊味和電機(jī)異常引起的特殊氣味。同時(shí),巡查中經(jīng)常詢(xún)問(wèn)擋車(chē)工關(guān)于設(shè)備運(yùn)行及使用情況,聽(tīng)取擋車(chē)工的使用意見(jiàn),做好記錄、及時(shí)修復(fù)。
2.3嚴(yán)格按維修周期進(jìn)行設(shè)備平修,平、揩、修工作應(yīng)認(rèn)真按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進(jìn)行并嚴(yán)格維修交接,認(rèn)真按照交接技術(shù)條件逐項(xiàng)檢查、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改,確保維護(hù)保養(yǎng)的質(zhì)量。
2.4在設(shè)備運(yùn)行中,操作使用人員發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向班長(zhǎng)和維修人員反映,做到立即修復(fù)、杜絕設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.5操作人員嚴(yán)挌執(zhí)行操作法和清潔圖表的規(guī)定,隨時(shí)保持設(shè)備清潔、運(yùn)行狀態(tài)良好,嚴(yán)防各傳動(dòng)部件和輸棉通道出現(xiàn)繞、掛、纏、堵問(wèn)題。
2.6做好設(shè)備潤(rùn)滑以減輕機(jī)件磨損、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,潤(rùn)滑工作是設(shè)備維修工作的基礎(chǔ)[5]。
a) 嚴(yán)格執(zhí)行加油周期加油脂型號(hào),杜絕少加、漏加問(wèn)題。
b) 加油時(shí)應(yīng)剔凈油眼,防止油眼不通、缺油而造成機(jī)械故障,當(dāng)打手、羅拉、電機(jī)、風(fēng)機(jī)軸承加油時(shí),先用煤油或汽油將其清洗干凈再加潤(rùn)滑油。
c) 加油量宜根據(jù)機(jī)件轉(zhuǎn)速高低掌握,以加足又不溢出油眼為標(biāo)準(zhǔn)。
d) 潤(rùn)滑脂及加油工具應(yīng)干凈,無(wú)灰沙、水等雜物混入,禁止使用未經(jīng)處理的回收油。
e) 加油過(guò)程中發(fā)現(xiàn)機(jī)器有異響、發(fā)熱等問(wèn)題,應(yīng)立即停車(chē)檢查修復(fù)。
f) 滾動(dòng)軸承應(yīng)定期補(bǔ)加潤(rùn)滑脂,宜半年補(bǔ)加1次,加油量控制在軸承室容積的1/2~2/3為宜。
g) 加潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂不應(yīng)過(guò)量,過(guò)量會(huì)損壞密封墊或油污零件表面、造成纖維附著其上,不利于清潔,還會(huì)造成油污紗。
h) 各齒輪箱加油量為其容積的2/3或以油標(biāo)的1/2為標(biāo)準(zhǔn),每次換油間隔時(shí)間約為2500 h。
設(shè)備維修包括維護(hù)保養(yǎng)和故障排除。維護(hù)保養(yǎng)是依保養(yǎng)計(jì)劃按維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行平車(chē)、揩車(chē)、加油和專(zhuān)業(yè)維護(hù)等。故障排除是靠員工個(gè)人技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)快速排除設(shè)備機(jī)械故障,要求維修人員有較高技術(shù)水平、掌握專(zhuān)業(yè)的維修方法。
3.1清梳聯(lián)設(shè)備故障排除時(shí),一般以1人為主、他人配合為輔,共同找出故障位置和原因后進(jìn)行修理。
3.2根據(jù)故障表象進(jìn)行邏輯推理,觀察PLC輸出模塊的輸出點(diǎn)和輸入模塊的輸入點(diǎn)情況:當(dāng)輸入點(diǎn)正常、輸出點(diǎn)不正常時(shí)則應(yīng)手動(dòng)試車(chē)以判斷狀況,有可能是“飛”程序問(wèn)題,這時(shí)需要進(jìn)行PLC清零[6];當(dāng)輸入點(diǎn)和輸出點(diǎn)均正常時(shí),則檢查有關(guān)外圍電路元件是否正常(輸入點(diǎn)不正常也可查找外圍電氣元件是否正常)。
3.3故障排除應(yīng)從簡(jiǎn)到繁、逐步深入,根據(jù)事故原因逐項(xiàng)排查,一般順序是“電源→傳動(dòng)裝置→轉(zhuǎn)動(dòng)部件→聯(lián)鎖控制→電子元件”等。
3.4熟知設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理、工藝要求和各機(jī)臺(tái)的機(jī)、電、氣控制之間的聯(lián)系,是找到問(wèn)題的基礎(chǔ)。
3.5排除故障要追根求源、以點(diǎn)帶面,找出問(wèn)題的真正原因,否則,類(lèi)似問(wèn)題還會(huì)發(fā)生。如:同類(lèi)型機(jī)臺(tái)某部位的故障,應(yīng)聯(lián)想到其他機(jī)臺(tái)以做到早發(fā)現(xiàn)、早排除,免得因小問(wèn)題帶來(lái)大故障。
3.6當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障難以確認(rèn)故障機(jī)件好壞(主要是電器元件)時(shí),簡(jiǎn)單有效的做法是用替代法進(jìn)行判斷,即用新件或已知的無(wú)故障機(jī)臺(tái)上的相同件進(jìn)行替換;但不能將被懷疑的機(jī)件安裝到正常設(shè)備上,以免正常的機(jī)件也被損壞。
3.7熟悉設(shè)備上各部件使用的電壓,更換元件時(shí)要確認(rèn)元件型號(hào)與原件相符。
3.8有時(shí)同樣的故障,問(wèn)題的原因卻不同,如通訊故障在顯示屏上各數(shù)據(jù)為“#”號(hào),可能是通訊電纜的問(wèn)題,也可能是PLC電源的問(wèn)題等;也有相同的故障原因,反映出來(lái)的故障表象卻不一樣。
排除過(guò)程:檢查輸棉風(fēng)機(jī)、濾塵排風(fēng)、多倉(cāng)角釘簾傳動(dòng)、壓力傳感器聯(lián)鎖及輸棉通道均正常;進(jìn)一步觀察,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行的棉層易在多倉(cāng)第一倉(cāng)出口處受阻形成斷層,斷層棉運(yùn)行到角釘簾處時(shí)造成角釘簾抓棉量變少,前機(jī)臺(tái)要棉信號(hào)連鎖反應(yīng)使輸棉簾速度加快;又因斷層處棉花松散,造成角釘簾抓棉量瞬間增多,主除雜機(jī)上給棉羅拉又不能及時(shí)將棉送給開(kāi)松輥而造成管道堵塞、擠車(chē)問(wèn)題。
解決方法:對(duì)多倉(cāng)網(wǎng)眼板進(jìn)行去銹、去毛刺、去棉蠟,并涂擦滑石粉使其保持光潔;多倉(cāng)第一倉(cāng)下口偏窄是棉層受阻的主要原因,將第一倉(cāng)的隔板下端后移5 cm,重新打眼固定,使問(wèn)題解決。
我們解決此故障時(shí)采用了逐步分析法,從通道、光電、傳動(dòng)、聯(lián)鎖部位,查找問(wèn)題所在,使問(wèn)題得到徹底解決。
該機(jī)臺(tái)有時(shí)出現(xiàn)“卷簾故障”報(bào)警,特別是在棉包兩端處出現(xiàn)的次數(shù)多。
排除過(guò)程:檢查卷簾測(cè)速及機(jī)械狀態(tài)都正常,認(rèn)為是因行走不正常出現(xiàn)“卷簾故障”;檢查行走變頻器工作正常,被動(dòng)部分因傳動(dòng)機(jī)構(gòu)不正常而造成電機(jī)空轉(zhuǎn)、小車(chē)不走,測(cè)速光電測(cè)不到脈沖幾秒鐘后就會(huì)報(bào)警“卷簾故障”;分解行走雙排鏈輪即發(fā)現(xiàn)軸上的定位鍵“滾鍵”、鏈輪內(nèi)套開(kāi)裂,以至造成電機(jī)無(wú)法帶動(dòng)行走機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
解決方法:更換定位鍵和雙排鏈輪內(nèi)套。在此過(guò)程中觀察小車(chē)運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在棉包兩頭向回返時(shí)無(wú)緩沖而快速停下、快速返回,加上行走速度設(shè)定較高、行走機(jī)械受到很大的慣性沖擊,使鏈輪內(nèi)套開(kāi)裂、定位鍵“滾鍵”,檢查發(fā)現(xiàn)行走變頻器的加、減速時(shí)間過(guò)短,重新設(shè)定后故障徹底排除。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,排除故障要徹底,只有找到問(wèn)題的根本原因才能避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。
JWF1203型梳棉機(jī)開(kāi)慢車(chē)生頭正常,快車(chē)就斷頭或存條而不能正常開(kāi)車(chē),原因有:大、小壓輥隔距配置不當(dāng),造成輸條速度配合不當(dāng);壓輥軸頭塞花、回轉(zhuǎn)不靈活;給棉羅拉傳動(dòng)電機(jī)測(cè)速接近開(kāi)關(guān)損壞。
解決方法:設(shè)置0.15 mm~0.25 mm為大壓輥隔距,0.2 mm~0.3 mm為小壓輥隔距;清潔壓輥軸頭塞花;更換給棉羅拉傳動(dòng)電機(jī)測(cè)速接近開(kāi)關(guān)。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,造成1個(gè)故障的原因很多,維修時(shí)要認(rèn)真分析、仔細(xì)觀察,才能及時(shí)找出問(wèn)題所在。
JWF1009型多倉(cāng)混棉機(jī)護(hù)罩門(mén)難開(kāi)、難關(guān),門(mén)鎖、鑰匙易壞。
故障原因:因防護(hù)門(mén)較大,防護(hù)門(mén)開(kāi)、關(guān)都用門(mén)鎖關(guān)閉,使用中門(mén)鎖及鑰匙損壞頻繁,有時(shí)因防護(hù)門(mén)變形難以關(guān)閉,影響風(fēng)量和設(shè)備安全防護(hù),使擋車(chē)工操作不便,也增加了維修工作量和費(fèi)用。
解決方法:將原門(mén)鎖拆掉;在多倉(cāng)門(mén)框上安裝長(zhǎng)6 cm、寬25 cm、厚0.5 cm的強(qiáng)磁鐵,利用原門(mén)鎖孔安裝門(mén)把手,使多倉(cāng)門(mén)一拉就能打開(kāi)、輕輕一合就能關(guān)上,方便好用。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,對(duì)設(shè)備使用中的某些問(wèn)題,應(yīng)善于分析、勇于創(chuàng)新改造,才會(huì)取得事半功倍的效果。
解決過(guò)程:發(fā)現(xiàn)JWF1203型梳棉機(jī)自動(dòng)換筒裝置出現(xiàn)換筒時(shí)不推筒故障后,先更換了新電磁閥未解決故障,然而更換氣路管、換電磁線圈、推筒氣撐后問(wèn)題依然存在,最后又換了另外的新電磁閥才使問(wèn)題得到解決。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,解決此故障過(guò)程中有一個(gè)誤區(qū),即換上新電閥后故障未排除即認(rèn)為是其他原因造成而走了彎路,費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,忽略了新產(chǎn)品也有疵品。
排除過(guò)程:觀察發(fā)現(xiàn)因生條變細(xì)造成斷頭,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)自調(diào)勻整儀給棉羅拉電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘后停轉(zhuǎn);檢查電機(jī)和變頻器都正常,重新開(kāi)車(chē)后給棉羅拉又可轉(zhuǎn)動(dòng),但一會(huì)又停下來(lái);當(dāng)發(fā)現(xiàn)棉層過(guò)厚則將其倒出、適當(dāng)減小標(biāo)準(zhǔn)棉箱壓力則故障消除。
此故障是因筵棉太厚使給棉羅拉轉(zhuǎn)速減慢,當(dāng)棉層進(jìn)一步加厚、2 min后給棉羅拉即停轉(zhuǎn)、梳棉機(jī)斷條停車(chē)。
生產(chǎn)實(shí)踐表明應(yīng)正常使用工藝參數(shù)。
解決過(guò)程:先調(diào)整吸風(fēng)罩位置,又處理羅拉表面毛刺,再調(diào)節(jié)吸風(fēng)量,均未解決問(wèn)題;當(dāng)借鑒老式無(wú)刺輥低壓罩梳棉機(jī)防羅拉繞花措施時(shí),在吸風(fēng)罩內(nèi)放置1根直徑為20 mm的鐵管,雖然暫時(shí)解決了給棉羅拉繞花問(wèn)題,然而短絨飛花又繞在鐵管上,增加了擋車(chē)工清潔工作量。最后,發(fā)現(xiàn)是因吸風(fēng)罩上的密封皮變軟所致。雖然該密封皮看上去與羅拉密封良好,但開(kāi)車(chē)時(shí)由于吸風(fēng)罩內(nèi)壓力大、密封皮被吹起,短絨隨空氣溢出繞在羅拉上,于是用雙層耐磨的薄尼龍平皮帶做成密封皮以替換原橡膠密封皮,其使用效果良好、問(wèn)題徹底解決。
紡織設(shè)備技術(shù)飛速發(fā)展,其自動(dòng)化、智能化技術(shù)日趨成熟,國(guó)內(nèi)多家紡企已建成無(wú)人車(chē)間、開(kāi)啟關(guān)燈運(yùn)行模式。為了發(fā)揮先進(jìn)設(shè)備的最大效能,技術(shù)人員需要持續(xù)學(xué)習(xí)提升,掌握先進(jìn)工藝流程、先進(jìn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際、大膽創(chuàng)新,提高設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和加油潤(rùn)滑的工作質(zhì)量,才能保證各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率的提高和梳理質(zhì)量的穩(wěn)定。