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        煤直接液化油加氫改質(zhì)反應(yīng)溫度 對(duì)石腦油收率的影響

        2021-12-04 08:01:12秦光書中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯017209
        化工管理 2021年32期
        關(guān)鍵詞:改質(zhì)原料油石腦油

        秦光書(中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)

        0 引言

        煤是一種主要成分為碳、氫、氧和少量的氮、硫或其他元素的化石燃料。煤炭直接液化是以煤粉與循環(huán)溶劑油混合的油煤漿在氫氣、催化劑存在下,于高溫、高壓條件下進(jìn)行熱裂解和氫解反應(yīng),轉(zhuǎn)化為液化粗油[1]。液化粗油經(jīng)過加氫穩(wěn)定處理并分離為重質(zhì)餾分油和輕質(zhì)餾分油,重質(zhì)餾分油作為循環(huán)溶劑去配制煤漿,所得輕質(zhì)餾分油仍含有較多的氮、硫、氧等雜原子,以及大量的不飽和烴,安定性較差、密度大、十六烷值低。因此,煤炭直接液化油經(jīng)加氫穩(wěn)定后的輕質(zhì)餾分油需要進(jìn)一步做加氫改質(zhì)處理,生產(chǎn)合格的石腦油和柴油餾分產(chǎn)品。

        1 加氫改質(zhì)工藝

        加氫改質(zhì)工藝是深度改善加氫穩(wěn)定油的質(zhì)量,進(jìn)一步脫除原料油中雜原子,生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的合格柴油以及航煤餾分,同時(shí)也生產(chǎn)低硫、低氮、芳潛高的精制石腦油。加氫改質(zhì)處理工藝實(shí)際是加氫精制和加氫裂化兩種加氫工藝的組合使用[2],包括一臺(tái)加氫精制反應(yīng)器和一臺(tái)加氫裂化反應(yīng)器。加氫精制反應(yīng)器的主要作用是脫除原料油中的硫、氮、氧等雜原子以及金屬雜質(zhì),同時(shí)發(fā)生烯烴的加氫飽和反應(yīng)[3]。加氫裂化反應(yīng)器的主要作用是把精制油在較高的氫分壓條件下發(fā)生熱解、斷鏈、開環(huán)等化學(xué)反應(yīng),降低油品密度,提高十六烷值,多元環(huán)轉(zhuǎn)化為雙元環(huán)或單元環(huán)[4]。鄂爾多斯煤制油分公司加氫改質(zhì)裝置的主要原料為煤液化生成油并經(jīng)加氫穩(wěn)定過的>145 ℃的餾分油和粗石腦油,生產(chǎn)柴油、航煤餾分和精制石腦油產(chǎn)品,并根據(jù)市場(chǎng)行情變化,適當(dāng)調(diào)整工藝參數(shù)和生產(chǎn)方案,改變柴油、航煤餾分和精制石腦油產(chǎn)品的分布情況[5-7]。

        經(jīng)過加氫穩(wěn)定裝置處理后的煤炭直接液化輕質(zhì)原料油組分進(jìn)入加氫改質(zhì)裝置原料油緩沖罐,經(jīng)高壓反應(yīng)進(jìn)料泵升壓后與氫氣混合,再經(jīng)反應(yīng)加熱爐升溫后,送入第一反應(yīng)器進(jìn)行加氫精制反應(yīng),反應(yīng)后的精制油進(jìn)一步送入第二反應(yīng)器進(jìn)行加氫裂化反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物采用精餾塔進(jìn)行分離,得到精制石腦油產(chǎn)品和柴油產(chǎn)品,也可抽出部分航煤組分。

        2 過程與分析

        加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器,即加氫裂化反應(yīng)器設(shè)計(jì)加權(quán)平均溫度初期為362 ℃,末期為385 ℃,在正產(chǎn)生產(chǎn)中一般控制在360~365 ℃,為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)石腦油和柴油價(jià)格變化,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,考察了不同反應(yīng)溫度對(duì)石腦油收率的影響,以便對(duì)公司決策提供數(shù)據(jù)支持。

        2.1 原料油性質(zhì)

        加氫改質(zhì)裝置原料油為來自加氫穩(wěn)定后的煤直接液化輕質(zhì)餾分油,其餾程分析數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 原料油餾程分析數(shù)據(jù) 單位:℃

        2.2 主要運(yùn)行條件

        加氫改質(zhì)裝置設(shè)計(jì)公稱規(guī)模為100萬噸/年,本次考察運(yùn)行工況在負(fù)荷在75%~85%左右,氫分壓為12.0 MPa(G),催化劑體積空速為0.77 h-1,氫油比≥800 Nm3/m3,調(diào)整加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器加權(quán)平均溫度在355~370 ℃之間運(yùn)行,運(yùn)行條件如表2所示。

        表2 第二反應(yīng)器運(yùn)行條件及石腦油產(chǎn)品分布

        2.3 精制石腦油產(chǎn)品性質(zhì)

        原料油經(jīng)過加氫改質(zhì)并進(jìn)行精餾分離后得到柴油和精制石腦油產(chǎn)品,在本次考察期間石腦油產(chǎn)品的餾程分析數(shù)據(jù)如表3所示。

        表3 石腦油產(chǎn)品餾程分析數(shù)據(jù) 單位:℃

        2.4 溫度對(duì)石腦油收率的影響分析

        根據(jù)原料油餾程分析數(shù)據(jù)可以得到原料中石腦油餾分段的所占比例,統(tǒng)計(jì)各考察階段石腦油產(chǎn)品所占總產(chǎn)品的比例進(jìn)行對(duì)比分析,可以看出加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器即加氫裂化反應(yīng)器不同的反應(yīng)加權(quán)平均溫度與精制石腦油產(chǎn)品分布的關(guān)系,對(duì)比數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 石腦油分布對(duì)比數(shù)據(jù)

        依據(jù)各個(gè)考察階段運(yùn)行數(shù)據(jù),可以得到在加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器不同反應(yīng)加權(quán)平均溫度與精制石腦油產(chǎn)品收率的影響關(guān)系曲線(如圖1所示)。

        圖1 反應(yīng)加權(quán)平均溫度和石腦油占比增加值的關(guān)系

        從反應(yīng)溫度和石腦油占比增加值的關(guān)系圖可以看出隨著反應(yīng)溫度的升高,曲線斜率逐漸減小,說明反應(yīng)溫度對(duì)增加石腦油產(chǎn)品收率影響逐漸變小。加氫改質(zhì)第二反應(yīng)器加權(quán)平均反應(yīng)溫度在355 ℃左右時(shí),發(fā)生裂化反應(yīng)程度較弱,裂化生成的石腦油油量較少,隨著加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器加權(quán)平均反應(yīng)溫度的提高,裂化生成的石腦油量逐漸增加,增加趨勢(shì)355~365 ℃時(shí)較快,365~370 ℃時(shí)增加趨勢(shì)逐漸減小,到370 ℃后增加的趨勢(shì)已經(jīng)變得很平緩。

        3 結(jié)語

        (1)通過調(diào)整加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)方案,升高裝置第二反應(yīng)器的加權(quán)平均反應(yīng)溫度,可以增加油品的裂化程度,提高精制石腦油產(chǎn)品組分在總產(chǎn)品分布中的所占比例,且第二反應(yīng)器加權(quán)平均反應(yīng)溫度越高,精制石腦油產(chǎn)品的收率越高。

        (2)當(dāng)加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器加權(quán)平均反應(yīng)溫度在355~365 ℃時(shí),對(duì)增加精制石腦油產(chǎn)品收率效果明顯。

        (3)根據(jù)石腦油和柴油市場(chǎng)價(jià)格變化,當(dāng)石腦油市場(chǎng)行情較好時(shí),可以采取提高加氫改質(zhì)裝置第二反應(yīng)器反應(yīng)溫度的調(diào)整方式增加石腦油產(chǎn)品收率,但越高的反應(yīng)溫度裝置能耗也隨之增加,當(dāng)?shù)诙磻?yīng)器加權(quán)平均反應(yīng)溫度提高到370 ℃時(shí),對(duì)經(jīng)濟(jì)效益不再有正面影響。

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