王楠男
(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術研究院,黑龍江大慶163413)
松遼盆地北部頁巖油資源豐富,其中齊家—古龍地區(qū)是中高成熟度頁巖油發(fā)育的最有利區(qū),齊家—古龍地區(qū)已鉆井獲10m3以上高產油流,試采產量穩(wěn)定,對大慶油田油氣可持續(xù)開采具有重要意義。在鉆井過程中,造斜段、水平段井眼周圍地應力的變化,極易誘發(fā)井壁失穩(wěn),采用油基鉆井液均存在不同程度的井壁剝落,采用水基鉆井液,井壁坍塌現(xiàn)象更為嚴重,頻繁憋泵、卡鉆,被迫提前完鉆。因此,通過對頁巖油區(qū)塊井壁失穩(wěn)機理進行分析,并提高油基鉆井液封堵防塌能力,是當前解決古龍頁巖油水平井井壁失穩(wěn)問題的關鍵。
(1)井下復雜事故率高。對近幾年大慶頁巖油區(qū)塊施工情況進行分析,施工的5口井中有4口井使用油基鉆井液,均發(fā)生了不同程度的井壁剝落和掉塊現(xiàn)象,一口井采用水基鉆井液,井壁坍塌現(xiàn)象更為嚴重,頻繁憋泵、卡鉆,最終導致該井被迫提前完鉆,這就要求鉆井液具有良好的井壁穩(wěn)定能力[1]。
(2)目的層埋藏較深,造斜段和水平段較長,起下鉆和后期下套管摩阻較大,需要鉆井液具有良好的潤滑能力。
(3)長水段水平井技術是頁巖油增儲的核心技術,這對鉆井液的攜巖能力提出更高要求,否則極易在井底形成巖屑床,如果設計井軌扭方位,更不利于鉆屑及時返出,同時在著陸及水平段施工中經(jīng)常調整井軌尋找儲層,攜屑更加困難,加劇了井下安全風險。
通過對頁巖油區(qū)塊青山口組二段和青山口組一段取樣巖芯進行XRD衍射分析得知,大慶頁巖油地層粘土礦物含量總體含量較高,超過30%,主要以伊利石和伊蒙混層為主,其中伊利石相對含量大于80%,脆性礦物含量高達45%以上。高粘土礦物含量極易導致頁巖發(fā)生表面水化,引起井壁剝落,導致井壁承壓能力低,同時,鉆井液濾液等外來液相在壓力傳遞作用下,容易發(fā)生“水力尖劈”作用,進而發(fā)生更為嚴重的井壁失穩(wěn)事故[2]。
通過掃描電鏡及薄片分析得知,頁巖油地層頁理、微裂縫發(fā)育,微裂縫以頁理縫和構造縫為主,頁理縫密度較高,構造縫寬度為微米級。
通過滾動回收實驗和線性膨脹實驗得知,頁巖油地層巖芯在清水的滾動回收率為93%,線性膨脹率小于5%,屬于低分散弱膨脹型硬脆性頁巖。
(1)結合現(xiàn)場施工情況和頁巖油地質特征,水基鉆井液技術暫不適合該區(qū)塊的鉆井施工,油基鉆井液是解決該區(qū)塊施工難題的首選。
(2)確定合理的鉆井液密度,是提高頁巖油地層井壁穩(wěn)定效果的重要力學因素。
(3)提高油基鉆井液封堵防塌能力,是提高鉆井液對微裂縫和微孔隙結構封堵性,保持井壁穩(wěn)定的重要措施之一。
(4)要求鉆井液動切力高、觸變性好,具有較高的懸浮性和攜屑能力,保證巖屑及時清除、確保井眼通暢和井下安全。
根據(jù)數(shù)模和坍塌壓力云圖,對頁巖油區(qū)塊造斜段和水平段井筒三壓力剖面進行了預測,確定了造斜段的合理鉆井液密度為1.50~1.55g/cm3,水平段鉆井液密度1.55~1.60g/cm3時,井壁穩(wěn)定效果較好[3]。
針對頁巖地層微裂縫寬度和分布范圍特征,優(yōu)化封堵材料粒度級配,研選粒度分布更低、分散效果更好的油溶性復合型成膜封堵材料HFLK,同時將體系封堵材料種類進行優(yōu)選和合理級配[4],將由4種降至3種,并將封堵材料總量由4%提至5%,優(yōu)化前后鉆井液性能對比如表1所示。由表1可知,優(yōu)化后體系高溫高壓濾失量由2.6mL降低至1.4mL,砂床侵入深度由1.2cm降低至0.6cm,破乳電壓升高,且流變性良好。
表1 優(yōu)化前后鉆井液封堵性能對比數(shù)據(jù)表
通過開展油基鉆井液體系流變特性研究,在保證體系凝膠結構穩(wěn)定的前提下,在原有體系配方基礎上,通過調整主、輔乳化劑最優(yōu)配比,改善低轉速粘度,提高體系攜巖能力,最終形成優(yōu)化后的油基鉆井液配方:油水比(80:20),2%~3%主乳+1%~1.5%輔乳+3%有機土+2%CaO2+2.5%~3%降濾失劑+2%~3%微米級封堵劑+1%~2%納米級封堵劑+CaCl2(20%水溶液),鉆井液性能如表2所示[5]。由表2可知,優(yōu)化后的鉆井液體系在150℃條件下分別老化16h、24h、32h后,鉆井液流變性穩(wěn)定,破乳電壓變化不大。
表2 油基鉆井液性能數(shù)據(jù)表
優(yōu)化后的油基鉆井液體系在GY2HC井進行了應用,同區(qū)塊臨井GYYP1井使用的未優(yōu)化前的油基鉆井液體系,在3922m處發(fā)生嚴重卡鉆,導致最終填井側鉆。GY2HC井施工中青山口組地層井壁穩(wěn)定,一次性安全完鉆,井壁穩(wěn)定效果突出,實現(xiàn)了該井2020m長水平段的安全施工。整個鉆進過程中,返屑正常,青山口組沒有發(fā)生井壁剝落和掉塊等問題;起下鉆順利,全程未發(fā)生遇阻和卡鉆的現(xiàn)象,后期下套管一次到底。
(1)針對松遼盆地北部頁巖油開發(fā)過程中常發(fā)生的井壁剝落、坍塌、起下鉆遇阻等井下復雜,通過開展頁巖油地層井壁失穩(wěn)機理分析,明確了頁巖油地層井壁失穩(wěn)的主要因素,為頁巖油區(qū)塊鉆井液研究提供了思路。
(2)通過調整主、輔乳化劑最優(yōu)配比,改善低轉速粘度,提高體系攜巖能力,保證井眼清潔效率等措施,最終形成一套封堵性能優(yōu)異的油基鉆井液體系。在現(xiàn)場施工中,鉆井液井壁穩(wěn)定效果突出,為頁巖油安全施工提供了技術支撐。