孫偉卿
(天津潤沃供水安裝工程有限公司,天津 300280)
2020年,客戶實施我公司污水處理廠運行優(yōu)化建議后,能源消耗有所減少,系統(tǒng)保障能力得到了提升。今年,受客戶委托,再次對污水處理廠的預處理系統(tǒng)進行優(yōu)化,現(xiàn)將優(yōu)化運行方案總結如下。
污水處理廠來水有生活污水、工業(yè)污水、采油廢水3種水源,進水復雜、水量不均,故預處理單元主體工藝采用:“高效沉淀池”+“曝氣生物濾池”+“V型濾池”工藝,由于后端有深度處理單元,對預處理后的水進行超濾、反滲透處理,因此,預處理系統(tǒng)出水水質達到國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準即可,每天處理污水1.0萬m3;污泥干化處置部分工藝采用:“帶式污泥壓濾機”+“電滲透污泥干化”。
由“進水COD”數(shù)據(jù)可以看出,污水處理廠的進水COD整體呈下降趨勢,越來越接近設計指標,這對污水處理廠的工藝運行非常有利,可以降低了各處理單元的負荷,也有利于污水處理廠對預處理系統(tǒng)出水水質的控制。
由“曝氣生物濾池出水COD”和“預處理系統(tǒng)出水COD”數(shù)據(jù)可以看出,自2018年以來,污水處理廠曝氣生物濾池出水COD及預處理系統(tǒng)出水COD呈上升趨勢;與進水COD比較,可以很明顯的看出曝氣生物濾池的COD去除率有一定的降低。
通過“曝氣生物濾池之后工藝COD去除率”數(shù)據(jù)看到,曝氣生物濾池后期工藝的COD去除率不高,所以控制預處理系統(tǒng)出水COD的關鍵點是控制曝氣生物濾池的出水COD。預處理出水標準是COD不超過60,平常控制指標在50~55之間即可,通過指標和曝氣生物濾池的去除率計算,可以得到曝氣生物濾池的最低控制指標[1]。
通過表中“曝氣生物濾池COD去除率”可以看出,隨著曝氣生物濾池運行時間的延長,其COD去除率也逐年的下降。
通過“預處理系統(tǒng)COD去除率”看出,整個預處理工藝的COD去除率與曝氣生物濾池的COD去除率趨勢基本一致,整體去除率與曝氣生物濾池的COD去除率基本在同一水平線上,可以得知,曝氣生物濾池的運行效果,直接影響預處理COD去除效果。
我們對污水處理廠對曝氣生物濾池內(nèi)的濾料層進行了測量,發(fā)現(xiàn)曝氣生物濾池內(nèi)的濾料層厚度已遠低于設計厚度,同時剩余濾料由于磨損粒徑也已不滿足使用要求。
觀察曝氣生物濾池工作過程,發(fā)現(xiàn)6個曝氣池存在不同程度的局部死區(qū),推斷是由于曝氣頭損壞造成的。
以上兩個原因是造成曝氣生物濾池COD以及預處理工藝COD去除率下降的主要因素。
為了減小曝氣生物濾池COD去除率下降的影響,污水處理廠只能采用加強曝氣生物濾池回流量的手段來解決,造成了一定的不必要能源損耗,同時對水質也是極為不利的。
預處理部分主要的懸浮物去除單體是高效沉淀池和V型濾池。高效沉淀池投運以來,隨著使用期延長,高效沉淀池的斜管多處破損、上浮,污水處理廠組織維修人員對斜管進行了重新固定,并定期進行沖洗,但不能有效地解決出水SS增高的問題,對曝氣生物濾池的工作造成了很大的影響;V型濾池石英砂流失嚴重,達不到應有的過濾效果,導致預處理系統(tǒng)出水懸浮物升高[2]。
污水處理廠的加藥管線均為PVC材質,經(jīng)過長時間的使用,管線老化破損現(xiàn)象較多,在使用過程中造成了一部分藥劑的流失。
目前加藥間配置的聚合鋁鐵和PAM加藥裝置均只有一套,加藥管線也只有1路,加藥管線在高效沉淀池上通過兩個閥門來控制藥劑的投加量,無法達到精確控制的目的,也無法對單個池子的藥劑投加量進行細微調整,不利于高效沉淀池的工藝處理,同時也造成了部分藥劑的浪費。
盡快對曝氣生物濾池進行整體檢維修,更換損壞的曝氣管和曝氣頭,清理舊濾料并按設計要求重新添加新濾料。
盡快實施高效沉淀池的斜管更換工作、V型濾池的濾頭檢維修和石英砂添加工作,降低出廠水懸浮物。
在加藥間新增4臺計量泵,重新敷設加藥間至高效沉淀池的加藥管線,分別為不同的池組單獨供藥,精確控制,減少損耗;同時在高效沉淀池的出水側安裝懸浮物在線測量儀,動態(tài)觀察高效沉淀池的處理效果,便于及時調整加藥量和工藝運行,確保曝氣生物濾池的進水良好。