馮永華,張振先,梁海嘯,李奕瀟,池茂儒
(1 中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司,山東青島 266111;2 西南交通大學(xué) 牽引動(dòng)力國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 成都 610031)
隨著我國(guó)高速鐵路的迅速發(fā)展和人民生活水平的提高,對(duì)鐵道車(chē)輛乘坐舒適性的要求越來(lái)越高。而自動(dòng)車(chē)組開(kāi)行以來(lái)出現(xiàn)的一些低頻橫向晃動(dòng)現(xiàn)象,由于其頻率接近人體敏感頻率區(qū)域,導(dǎo)致旅客乘坐體驗(yàn)不佳,舒適感大大降低[1-5],國(guó)內(nèi)針對(duì)高速動(dòng)車(chē)組低頻晃動(dòng)開(kāi)展了相關(guān)的研究。張金等[6]研究了CRH1 動(dòng)車(chē)組在海南環(huán)島高鐵運(yùn)行的晃車(chē)現(xiàn)象,提出了與車(chē)型相對(duì)應(yīng)的鋼軌整治措施。厲鑫波等[7]基于城際動(dòng)車(chē)組構(gòu)架與車(chē)體振動(dòng)特征,研究了主頻4 Hz 晃車(chē)現(xiàn)象的機(jī)理。池茂儒等[8]分析了鋼軌打磨廓形對(duì)車(chē)輛動(dòng)力學(xué)的影響,提出鋼軌軌肩過(guò)度打磨導(dǎo)致輪軌匹配關(guān)系惡化進(jìn)而引起晃車(chē)現(xiàn)象。
針對(duì)動(dòng)車(chē)組發(fā)生0.7 Hz 低頻車(chē)體晃動(dòng)現(xiàn)象,基于懸掛元件、踏面廓形、鋼軌狀態(tài)及輪軌匹配等方面檢測(cè)數(shù)據(jù),通過(guò)動(dòng)力學(xué)仿真分析結(jié)合線路試驗(yàn)驗(yàn)證,從車(chē)輛、線路2 方面提出應(yīng)對(duì)措施。
配屬某鐵路局集團(tuán)有限公司的動(dòng)車(chē)組在通過(guò)特定交路,添乘人員在車(chē)廂連接處監(jiān)測(cè)到明顯的車(chē)體橫向晃動(dòng)現(xiàn)象,呈現(xiàn)出車(chē)體晃動(dòng)幅度大、頻率低的特點(diǎn),車(chē)體橫向振動(dòng)時(shí)域圖、橫向振動(dòng)加速度頻域圖和橫向平穩(wěn)性指標(biāo)如圖1~圖3 所示。由圖1 可知:車(chē)輛離開(kāi)曲線進(jìn)入直線區(qū)后車(chē)體橫向振動(dòng)加速度瞬間增大1.7 倍,并且在時(shí)域內(nèi)振動(dòng)信號(hào)波形顯示較強(qiáng)的單一周期性,車(chē)體前后端振動(dòng)相位一致,可推斷晃動(dòng)以滾擺為主。由圖2 可知:振動(dòng)存在明顯的頻率為0.7 Hz 單一主頻。由圖3 可知:直線晃車(chē)段的橫向平穩(wěn)性指標(biāo)達(dá)到2.26,明顯大于曲線段1.7。
圖1 車(chē)體橫向振動(dòng)時(shí)域圖
圖2 橫向振動(dòng)加速度頻域圖(直線)
圖3 橫向平穩(wěn)性指標(biāo)
同時(shí)對(duì)該局配屬所有高速動(dòng)車(chē)組進(jìn)行跟蹤普查,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)類(lèi)似橫向晃動(dòng)現(xiàn)象的動(dòng)車(chē)組具有2 個(gè)共同點(diǎn):一是發(fā)生晃車(chē)的動(dòng)車(chē)組車(chē)輪均經(jīng)過(guò)旋修,而其他同型號(hào)未旋修動(dòng)車(chē)組未發(fā)生晃車(chē);二是僅在特定交路發(fā)生晃車(chē)現(xiàn)象,其他交路運(yùn)行狀態(tài)良好。
為識(shí)別動(dòng)車(chē)組晃車(chē)的具體原因,重點(diǎn)針對(duì)懸掛部件、車(chē)輪、鋼軌及匹配關(guān)系進(jìn)行調(diào)查分析,并實(shí)現(xiàn)仿真再現(xiàn)。
基于高級(jí)修數(shù)據(jù),影響車(chē)體橫向振動(dòng)的空氣彈簧橫向剛度、抗側(cè)滾扭桿剛度、一系定位節(jié)點(diǎn)橫向剛度、橫向減振器阻尼力及抗蛇行減振器阻尼力如圖4~圖8 所示,由圖4~圖8 可知:動(dòng)車(chē)組懸掛元件性能參數(shù)與正常車(chē)輛相當(dāng)且滿(mǎn)足運(yùn)用檢修要求。
圖4 空氣彈簧橫向剛度
圖5 抗側(cè)滾扭桿剛度
圖6 定位節(jié)點(diǎn)橫向剛度
圖7 橫向減振器阻尼力
圖8 抗蛇行減振器阻尼力
基于UIC 519 算法,計(jì)算新造車(chē)輪、旋修車(chē)輪與60 鋼軌匹配的等效錐度如圖9 所示。由圖9 可知:新造出廠車(chē)輪等效錐度0.04(標(biāo)準(zhǔn)LMA),而旋修后的車(chē)輪等效錐度0.033,降低17%。經(jīng)調(diào)查分析,基于薄輪緣經(jīng)濟(jì)旋修原則,按照DIN 5573 通過(guò)將標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輪廓形整體向輪緣側(cè)平移實(shí)現(xiàn)踏面廓形修復(fù),引起踏面接觸區(qū)域廓形切線斜率降低,如圖10 所示。
圖9 新造與旋修車(chē)輪等效錐度
圖10 旋修踏面廓形示意圖
基于DIN 5573 廓形平移方法,計(jì)算不同薄輪緣厚度旋修廓形的等效錐度,旋修輪緣厚度與等效錐度關(guān)系如圖11 所示。由圖11 可知:與60 軌匹配,輪緣厚度由標(biāo)準(zhǔn)32.9 mm 減小到28.5 mm 時(shí),等效錐度指數(shù)快速降低;當(dāng)輪緣厚度低于28.5 mm時(shí),等效錐度為0.026。
圖11 旋修輪緣厚度與等效錐度關(guān)系
經(jīng)調(diào)查,晃車(chē)位置的鋼軌廓形打磨過(guò)度,60 鋼軌和實(shí)測(cè)廓形對(duì)比如圖12 所示,由圖12 可知:從軌頂?shù)杰壖缣帲瑢?shí)測(cè)鋼軌圓弧半徑較小,相比60 鋼軌,其廓形從橫坐標(biāo)0 mm 開(kāi)始向下傾斜,越向鋼軌外側(cè)幅度越大。
圖12 廓形對(duì)比
輪軌接觸點(diǎn)、接觸角差如圖13、圖14 所示。接觸點(diǎn)位置及等效錐度見(jiàn)表1。由圖13、圖14 及表1可知:相比60 鋼軌,LMA實(shí)測(cè)鋼軌匹配的接觸帶寬由8.9 mm 減小為6.2 mm,接觸區(qū)域相對(duì)集中,從而導(dǎo)致等效錐度降低23%,接觸角差降低60%。在這種輪軌接觸條件下,容易引發(fā)一次蛇行運(yùn)動(dòng),即直線運(yùn)行低頻晃車(chē)。
圖13 輪軌接觸點(diǎn)對(duì)
圖14 接觸角差
表1 接觸點(diǎn)位置及等效錐度
基于SIMPACK 軟件,建立動(dòng)車(chē)組動(dòng)力學(xué)模型,研究LMA、旋修踏面分別與60 鋼軌、實(shí)測(cè)鋼軌匹配工況下動(dòng)車(chē)組橫向振動(dòng)特征,驗(yàn)證低錐度導(dǎo)致直線運(yùn)行晃車(chē)成因。
車(chē)體橫向振動(dòng)響應(yīng)如圖15 所示,由圖15 可知:隨著輪軌匹配錐度降低,車(chē)體橫向加速在0.7 Hz 處的振動(dòng)主頻逐漸突出;LMA踏面、旋修踏面與60 鋼軌匹配時(shí),振動(dòng)主頻尚不明顯;LMA與實(shí)測(cè)鋼軌匹配時(shí),0.7 Hz 處振動(dòng)主頻能量初步集中,尚未產(chǎn)生明顯晃車(chē)現(xiàn)象;旋修踏面與實(shí)測(cè)鋼軌匹配時(shí),等效錐度降低至0.023,車(chē)體一次蛇行模態(tài)被激發(fā),形成0.7 Hz 單一主頻能量,進(jìn)而導(dǎo)致晃車(chē)現(xiàn)象發(fā)生。
圖15 車(chē)體橫向振動(dòng)響應(yīng)
由于采用踏面平移的經(jīng)濟(jì)旋輪方法,引起踏面常接觸區(qū)域斜率降低,加之與大斜率軌肩的實(shí)測(cè)鋼軌匹配,導(dǎo)致等效錐度降低,進(jìn)而引發(fā)低頻晃車(chē)?;诖?,分別從車(chē)輪和鋼軌角度出發(fā)提出應(yīng)對(duì)措施。
優(yōu)化旋輪方法,踏面廓形保持不變,僅針對(duì)輪緣厚度改變輪緣處目標(biāo)廓形,保證踏面常用接觸區(qū)域G~J 段的斜率與LMA相同,如圖16 所示。
圖16 優(yōu)化后旋修廓形
根據(jù)仿真分析及線路測(cè)試,當(dāng)輪軌匹配錐度≥0.028 時(shí),橫向振動(dòng)能量分布均勻,未發(fā)生晃車(chē)現(xiàn)象,見(jiàn)表2。基于此,提出鋼軌精細(xì)化控制廓形,在鋼軌頂部-5~10 mm 范圍內(nèi),廓形斜率≤0.043(10 mm 處ΔZ≤0.65 mm),可保證動(dòng)車(chē)組不發(fā)生低錐度所引起的晃車(chē)現(xiàn)象,如圖17 所示。
表2 等效錐度與對(duì)應(yīng)橫向振動(dòng)
圖17 鋼軌打磨標(biāo)準(zhǔn)
基于改進(jìn)后的措施,完成線路振動(dòng)測(cè)試,其振動(dòng)加速度時(shí)域圖、振動(dòng)加速度頻域圖如圖18、圖19所示。由圖18、圖19 可知:車(chē)體橫向振動(dòng)加速度降低約60%,0.7 Hz 振動(dòng)主頻峰值降低70%,晃車(chē)現(xiàn)象已不明顯,運(yùn)行狀態(tài)良好。
圖18 振動(dòng)加速度時(shí)域圖
圖19 振動(dòng)加速度頻域圖
針對(duì)動(dòng)車(chē)組旋修后直線運(yùn)行發(fā)生低頻晃動(dòng)現(xiàn)象,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、仿真再現(xiàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證,針對(duì)懸掛元件、車(chē)輪踏面、鋼軌廓形及輪軌匹配關(guān)系進(jìn)行研究,分析車(chē)體0.7 Hz 橫向振動(dòng)特征及成因,并提出應(yīng)對(duì)措施。
經(jīng)調(diào)查分析,排除懸掛元件失效導(dǎo)致晃車(chē)的可能?;贒IN 5573 標(biāo)準(zhǔn),采用廓形整體向輪緣側(cè)平移的薄輪緣車(chē)輪旋修方法,引起踏面接觸區(qū)域斜率偏小,等效錐度由0.04 降低至0.033,加之與大斜率軌肩的打磨鋼軌匹配,導(dǎo)致接觸錐度進(jìn)一步降低至0.023,激發(fā)車(chē)體一次蛇行運(yùn)動(dòng),即產(chǎn)生晃車(chē)現(xiàn)象。
優(yōu)化旋輪方法,保持踏面常用接觸區(qū)域G~J廓形不變,僅針對(duì)輪緣厚度改變處廓形進(jìn)行修復(fù);提出鋼軌廓形的精細(xì)化控制標(biāo)準(zhǔn),在鋼軌頂部-5~10 mm 范圍內(nèi)廓形斜率≤0.043?;谝陨希WCLMA踏面匹配錐度≥0.028,實(shí)現(xiàn)良好的輪軌匹配關(guān)系。
基于線路振動(dòng)測(cè)試驗(yàn)證,車(chē)體橫向振動(dòng)加速度幅值降低約60%,0.7 Hz 振動(dòng)主頻峰值降低70%,有效緩解了動(dòng)車(chē)組低頻晃車(chē)問(wèn)題,提高運(yùn)行舒適性。