祖大磊,王新昌,李 琦,張興麗
1洛陽理工學(xué)院 河南洛陽 471023
2中信重工機械股份有限公司 河南洛陽 471039
某銅礦磨礦流程要求采用半自磨流程,處理能力為 3 000 t/d,磨機車間為 24 h 工作制,即小時處理能力為 125 t/h,球磨產(chǎn)品粒度 -74 μm(-200目)通過率為 90%(P80≈52 μm)??蛻粢蟀磫蜗盗邪胱阅チ鞒踢M行設(shè)備選型,考慮到礦石性質(zhì)較軟、礦山規(guī)模較小,為了簡化工藝流程,選擇單段半自磨流程(SSAG),該流程的優(yōu)勢在于流程短、便于管理,固定投資成本和運行成本較低。
根據(jù)該銅礦項目要求,對該礦礦樣進行了實驗室礦石碎磨特性評估,完成了 JK 落重試驗(DW)、SMC和球磨功指數(shù)試驗,以評估礦石的可碎性和可磨性,為磨礦流程的計算提供依據(jù)[1-2]。礦石碎磨特性評估結(jié)果如表 1 所列。
表 1 礦石碎磨特性評估結(jié)果Tab.1 Evaluation results of ore breaking and grinding properties
參數(shù)A×b表示礦石的抗沖擊破碎能力,A×b值越小,說明礦石越難破碎;反之,說明礦石越易破碎。DWi表示礦石的抗沖擊能力,其值越小表示礦石越軟。將表 1 數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫對比可知,對于半自磨機,礦石可破碎性屬于很軟的范圍;對于球磨機,其可磨性屬于中等范圍。
由于礦樣的破碎性質(zhì)屬于很軟的范圍,且礦樣的相對密度分布沒有出現(xiàn)雙峰跡象,表明在半自磨機內(nèi)不易聚集高密度的難磨粒子。
根據(jù)礦石性質(zhì)可以預(yù)估半自磨機的給料粒度,一段破碎機緊邊排礦口為 140 mm,如果實際有變化,磨礦系統(tǒng)處理能力也將有所變化,最終計算模擬結(jié)果為半自磨給料產(chǎn)品粒度F80=80 mm。
根據(jù)項目要求和礦石性質(zhì),應(yīng)用 JK SimMet 模擬方法和 SMCC 計算程序,并結(jié)合數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),對項目磨礦流程進行了計算和設(shè)計。
該磨礦流程成功運行 9 個多月后,半自磨系統(tǒng)的處理能力已經(jīng)達(dá)到 4 000 t/d,磨礦系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)如表2 所列。
表2 磨礦系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)Tab.2 Operation data of grinding system
客戶計劃增加半自磨系統(tǒng)的處理能力,要求先對該半自磨系統(tǒng)的最大處理能力進行計算。
根據(jù)磨礦系統(tǒng)工業(yè)運行數(shù)據(jù),半自磨機的運行功率為 1 000 kW,裝機功率為 1 600 kW,電動機負(fù)荷率為 62.5%,磨礦噸功耗為 6.0 kW·h/t。根據(jù)半自磨機支取功率計算模型可計算得到,半自磨機在 14.3 r/min 的轉(zhuǎn)速、27% 的總充填率、18% 的鋼球充填率下,其小齒輪處傳動功率約為 1 390 kW,對應(yīng)電動機的運行功率約為 1 440 kW,負(fù)荷率達(dá)到 90%。此時磨機的支取功率達(dá)到最大,處理量為最大。對于現(xiàn)有礦石性質(zhì),根據(jù)磨礦噸功耗 6.0 kW·h/t,則磨機最大運行功率 1 440 kW 時的處理量為 240 t/h,即 5 760 t/d。
單段半自磨流程比起半自磨 — 球磨流程,簡化了流程配置,可節(jié)省項目投資,但是應(yīng)用卻較少,主要原因是其控制難度較大。它采用 2 次閉路(分別采用篩子和旋流器閉路),返砂量較大(有的流程返砂量能達(dá)到 300%),可能會出現(xiàn)磨機“漲肚”或礦漿池現(xiàn)象。因此在設(shè)計半自磨機排料端的礦漿提升器時,需要對礦漿提升能力進行準(zhǔn)確核算,在選擇渣漿泵及管道等輔助設(shè)備時,也要對礦漿流量進行準(zhǔn)確計算,渣漿泵及管道的選型要合理。
由于單段半自磨流程的產(chǎn)品粒度較細(xì)且較難準(zhǔn)確控制,所以旋流器的規(guī)格選擇也非常重要。溢流端產(chǎn)品粒度波動會對旋流器底流端沉砂量造成很大影響,從而影響半自磨系統(tǒng)的穩(wěn)定性。結(jié)合本項目,由于磨礦產(chǎn)品P80=52 μm,當(dāng)P80<75 μm 時,旋流器的底流返砂量對于磨礦產(chǎn)品粒度的變化非常敏感,且由于半自磨機內(nèi)缺少磨礦介質(zhì),使整個回路的返砂量大大增加,加上格子孔和提升器的限制,容易在磨機筒體內(nèi)形成礦漿池。當(dāng)繼續(xù)增加半自磨系統(tǒng)的處理量(4 000 t/d 或者更高)時,其內(nèi)部礦漿池礦漿面過高而從進料端溢出。
半自磨機格子孔開孔尺寸過小或者是開孔比例不足,易造成礦漿排礦速度降低,不能滿足礦漿的流速,從而造成礦漿過多并從進料口溢出;當(dāng)鋼球的充填率過高時,會出現(xiàn)鋼球堵塞格子孔的現(xiàn)象;當(dāng)?shù)V漿通過格子孔進入礦漿提升器后,經(jīng)過簸箕板的提升,礦漿流至排料口流出,如果礦漿提升器的能力不足,礦漿堵在礦漿提升器中而排不出筒體,也會在磨機筒體內(nèi)出現(xiàn)礦漿池現(xiàn)象。
因此,建議先改造格子孔的開孔位置并增加格子孔的開孔率,判斷礦漿排礦不暢的問題是否能夠解決;然后再進一步分析是否需要改造礦漿提升器,以優(yōu)化礦漿提升器簸箕板的提升能力;最后,待礦漿池現(xiàn)象解決后,進一步提高鋼球的充填率并改變鋼球的直徑及配比,實現(xiàn)增加處理能力的目的。
(1)在一定的條件下,小型選廠可以考慮選用單段半自磨磨礦流程,能夠滿足工藝要求,同時在設(shè)備管理和投資成本方面具有優(yōu)勢。
(2)單段半自磨磨礦工藝流程對系統(tǒng)運行參數(shù)的設(shè)置和操作水平有較高要求,要求原礦的礦石性質(zhì)變化幅度較小,磨礦細(xì)度不小于 75 μm,這樣有利于磨礦系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。