程哲,孫雁斌,辛闊,陳興望,周永燦
(中國南方電網(wǎng)電力調度控制中心,廣州 510663)
隨著社會經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,電網(wǎng)的設備規(guī)模不斷擴大,以某電網(wǎng)為例,從2010年到2018年,電網(wǎng)主設備規(guī)模成倍增長,設備定檢、技改等計劃檢修以及缺陷處理等非計劃檢修任務量大幅增加,檢修高峰期調度操作數(shù)量過多。隨著調控一體化建設的推進[1-2],調控人員承擔的工作量也越來越多。檢修操作量越來越大,但是調控人員的數(shù)量并未增加,導致操作等待情況頻繁出現(xiàn)。
同時電力市場改革正在快速推進,2017年8月發(fā)布的《開展電力現(xiàn)貨市場建設試點工作通知》[3]明確了現(xiàn)貨市場建設的試點省份,目前,部分省份已經(jīng)進入試運行階段[4-5]。電網(wǎng)的網(wǎng)架結構是現(xiàn)貨市場出清的邊界條件,若調度無法按時完成操作將直接影響市場的出清結果[6-7],引來市場主體的質詢?,F(xiàn)貨市場環(huán)境下對主設備停復電操作時間的要求更加嚴格了。
綜合上述背景及需求,提高調度操作效率已成為電網(wǎng)運行迫在眉睫的問題。目前,業(yè)界主要通過技術、管理兩個層面來提升操作效率,如采用網(wǎng)絡指揮[8-9]、程序化操作[10-11]、設備操作權下放[12-13]、操作內容預估[14]等方式提升調度操作效率取得了良好的效果。
為比較各類操作模式對調度操作效率的影響,本文選取南方電網(wǎng)調度運行操作模式調整較大的年份(2015年、2017年、2018年)的500 kV主設備停電操作的時間數(shù)據(jù),找出目前制約設備操作效率的瓶頸和“痛點”,制定長效的技術及管理措施,全面提升調度運行操作效率。
為準確發(fā)現(xiàn)設備操作各環(huán)節(jié)存在的問題,以500 kV主設備停電操作流程為例,將傳統(tǒng)停電操作劃分為四個階段、9個業(yè)務環(huán)節(jié):
第一階段:停電準備。主要包括現(xiàn)場向調度發(fā)起停電申請,調度或現(xiàn)場擬定操作票以及完成必要的電網(wǎng)方式調整等3個環(huán)節(jié);
第二階段:一次設備操作。主要包括對主設備的一次部分進行停電操作,包含主設備由運行轉熱備用、熱備用轉冷備用、冷備用轉檢修3個環(huán)節(jié);
第三階段:二次設備操作。主要包括對保護裝置等二次設備進行投退操作,1個環(huán)節(jié);
第四階段:許可開工。主要包括調度與現(xiàn)場聯(lián)系并核實工作要求安措,工作安措滿足后許可開工等2個環(huán)節(jié)。
2017年,南方電網(wǎng)全面實施新版《調度運行操作管理規(guī)定》(簡稱“新操作管理規(guī)定”)[15],調度將部分設備操作權下放,停電操作過程中調度與現(xiàn)場的交互環(huán)節(jié)進一步簡化。主設備停電操作變?yōu)槿齻€階段、7個業(yè)務環(huán)節(jié),變化如下:
1)停電設備的保護裝置由現(xiàn)場自行操作,省去第三階段“二次設備操作”的1個環(huán)節(jié)。
2)除線路外的設備地刀由現(xiàn)場自行操作。母線、主變的停電操作,省去設備由冷備用操作到檢修的1個環(huán)節(jié);線路的停電操作,省去了線路間隔開關由冷備用到檢修的1個環(huán)節(jié)。
按照以上四個階段、7個環(huán)節(jié)對某電網(wǎng)500 kV廠站2015年、2017年、2018年共三年的線路、母線、主變停電操作數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,結果如下。
1.2.1 500 kV主設備調度停電操作平均時間
1)500 kV設備停電的調度操作平均時間2017年比2015年明顯增加(見表1、圖1)。該變化與主網(wǎng)設備規(guī)模,設備計劃與非計劃檢修任務量增加有關。由于迎峰度夏、保供電等傳統(tǒng)原因,設備檢修窗口一直較為固定,再加上由于線路走廊過密導致的設備陪停,使得檢修窗口期的操作量大幅增加,調度業(yè)務較為繁忙,影響了調度操作效率。
表1 500 kV主設備停電的調度操作平均時間
圖1 500 kV主設備停電的調度操作平均時間
2)500 kV設備停電的調度操作平均時間2018年比2017年明顯縮短(見表1、圖1)。2017年11月某電網(wǎng)新操作管理規(guī)定實施后,現(xiàn)場操作流程進一步簡化:500 kV線路調度停電操作減少了開關間隔地刀、保護裝置的操作時間,500 kV母線和主變的調度停電操作減少了本體地刀、相鄰開關地刀和保護裝置操作的時間。
1.2.2 500 kV主設備調度停電準備平均時間
500 kV主設備停電準備的平均時間近年來逐步上升。主要原因為:
1)電網(wǎng)規(guī)模逐年擴大,設備逐漸增多,檢修工作時間安排集中,設備操作受同期停電的其它設備停電操作的影響;
2)電網(wǎng)運行調控復雜,停電操作前需進行復雜的方式調整,才能滿足停電條件。
表2 500 kV主設備停電準備的平均時間
圖2 500 kV主設備停電準備的平均時間
隨著調控一體化建設不斷推進,部分地區(qū)供電局調控中心(簡稱“調控中心”)已全面承擔了各電壓等級(包括500 kV)變電站的集中監(jiān)控運行。為分析調控一體化運行模式對調度操作效率的影響,需要對比調控一體化運行模式運行前后,以及不同調控一體化模式的500 kV主設備的調度操作時間。
1.3.1 調控一體化前后500 kV主設備操作時間變化
調控中心負責監(jiān)控的500 kV變電站,其500 kV主設備停電的調度操作時間以及停電準備的時間略有增長(見圖3、4)。其中,500 kV線路由熱備用轉冷備用的操作,現(xiàn)場等待時間增加了約10分鐘(見圖5)。
圖3 調控一體化前后主設備停電的調度操作時間對比
圖4 調控一體化前后設備停電準備的時間對比
圖5 調控一體化前后線路操作時間對比
1.3.2 500 kV主設備操作時間對比
南方電網(wǎng)承擔500 kV變電站集中監(jiān)控業(yè)務的單位,除了地區(qū)供電局的調控中心,還有獨立輸變電公司的500 kV變電站的監(jiān)控中心,但是在具體設備操作方面,兩者還是存在一些差異,如表3所示。
表3 調控中心與監(jiān)控中心在操作方面的差異
調控中心與監(jiān)控中心的500 kV主變、母線停電的平均操作時間接近。調控中心500 kV線路停電的平均操作時間比監(jiān)控中心控多38分鐘(見圖6),其中,在線路的熱備用轉冷備用環(huán)節(jié)的操作時間,較監(jiān)控中心多16分鐘;操作前的等待時間,多22分鐘(見圖7)。
圖6 調控中心與監(jiān)控中心主設備操作時間對比
圖7 調控中心與監(jiān)控中心線路操作各環(huán)節(jié)的時間
新操作管理規(guī)定大大提升了調度操作效率。主要節(jié)省了兩個環(huán)節(jié)的時間:
1)減少了除線路外的設備地刀操作時間;
2)減少了停電設備保護裝置的投退時間。
表4 新操作管理規(guī)定實施前后某電網(wǎng)500 kV設備調度操作停電時間對比
圖8 新操作管理規(guī)定實施前后某電網(wǎng)500 kV設備調度操作停電時間對比
調控中心與監(jiān)控中心的操作效率對比表明,調控一體化模式下,遠方操作節(jié)省了調控與現(xiàn)場的交互溝通時間,操作效率更高,省去了與現(xiàn)場的交互環(huán)節(jié)。若使用程序化操作技術,遠方操作的時間可以進一步縮短,如2018年6月7日某電網(wǎng)一地區(qū)供電局調控中心程序化操作500 kV線路由運行轉冷備用只需6分鐘。
但是受限于技術安全原因,部分調控中心進行刀閘操作仍采用轉令至現(xiàn)場的操作模式,增加了操作命令流轉的環(huán)節(jié),增加了操作等待時間,未能發(fā)揮調控一體化的優(yōu)勢。
由于電網(wǎng)規(guī)模擴大和檢修任務繁重,傳統(tǒng)調度電話下令模式逐漸顯現(xiàn)出其弊端,主要體現(xiàn)在:
1)電話是唯一的溝通工具,各運行單位隨機打入的各類電話繁多,不能區(qū)分主次先后;電話干擾易造成調度員工作忙亂、思路不連貫且易遺忘事務;
2)主要依靠調度員的業(yè)務能力為電網(wǎng)調度運行操作的正確性和安全性把關,難以有效利用技術手段防范調度誤操作;
3)需要人工記錄、翻查和統(tǒng)計的資料增多,工作效率低,易發(fā)生錯漏。
采用信息及人工智能技術開展網(wǎng)絡指揮可實現(xiàn)操作指令的文字傳輸,內容清晰明確,每項操作指令由監(jiān)護人審批后再執(zhí)行,杜絕了電話發(fā)令存在的錯記漏記、諧音誤會等危險點,縮短了接發(fā)令時間,做到了操作全過程信息的自動記錄和自動填寫,提高調度運行業(yè)務的信息化應用水平,加強調度機構與調度對象間的溝通協(xié)作,對提高調度運行操作效率意義重大。隨著網(wǎng)絡指揮逐步推廣,實踐表明網(wǎng)絡指揮對調度操作的效率提升作用明顯。
電網(wǎng)結構越來越復雜,線路停電的安全邊界條件也越來越多,一旦調度員錯過了日前方式安排的停電窗口期,會導致需要進行大量的臨時性調控,直接導致主設備停電準備時間過長。
目前導致調度員操作時間與計劃操作時間窗口經(jīng)常存在偏差的原因主要有:
1)因負荷預測偏差等原因,方式安排預留的操作時間窗口不滿足操作條件,需要調度員進行系統(tǒng)調控后才滿足操作條件;
2)部分時段安排的檢修操作過多,不得不推遲部分操作,導致一部分操作延遲開始;
3)檢修安排不合理,預留的操作時間窗口不夠,即使按時開始操作也無法按時開工或復電;
4)現(xiàn)場工期考核管控不嚴,設備檢修延期。
3.1.1 推進主網(wǎng)設備操作模式統(tǒng)一,推廣應用許可操作模式
督促各省級調度按照新操作管理規(guī)定的要求制定本省區(qū)操作管理規(guī)定,確保主網(wǎng)設備操作方式統(tǒng)一。此外,隨著調控一體化建設的推進,未來網(wǎng)省調度機構業(yè)務的重點應是系統(tǒng)運行監(jiān)視和調控、電力平衡以及電力市場運行等,地區(qū)調控中心的重點應是設備運行監(jiān)視和控制、負荷供電情況等。在調度網(wǎng)絡指揮和程序化等技術條件逐漸實現(xiàn)的情況下,網(wǎng)省調度機構應逐步將線路、主變等各類設備的操作權下放至負責設備監(jiān)控的地區(qū)調控中心、監(jiān)控中心,主要有兩步走的思路:
1)推進站內設備采用許可操作模式,線路操作使用線路綜合令;
2)探索調控中心監(jiān)控范圍內的設備操作調度僅需許可,不同調控中心監(jiān)控的設備(線路)由一方主導、另一方配合完成操作。
3.1.2 加強操作效率的日常統(tǒng)計、評價,持續(xù)提升操作效率
以調度網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為基礎,開展日常性的調度操作效率統(tǒng)計分析工作,查找影響操作效率的因素。網(wǎng)、省、地網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)打通后,開展常態(tài)化的安全巡查、考核評價與統(tǒng)計分析。對比全網(wǎng)各調度機構的操作效率,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,根據(jù)統(tǒng)計分析結果,不斷改進優(yōu)化調度操作流程及評價標準。
3.1.3 提高計劃操作的準時性,進一步縮短停電準備時間
針對主設備停電準備時間越來越長的問題,各級調度機構應協(xié)同方式等相關專業(yè),協(xié)同制定有效措施,縮短設備的停電準備時間。
1)方式專業(yè):
a.日方式檢修安排合理分配檢修停電的操作開始時間,充分考慮在同一時間段調度員能夠處理的操作任務量,超過調度員受理能力的應在方式計劃層面予以推遲或提前;
b.檢修工作的停復電操作時間窗口安排應更加精細化;
c.理清網(wǎng)省協(xié)調斷面的監(jiān)控職責,減少網(wǎng)省調度之間不必要的溝通。
2)調度專業(yè):
a.根據(jù)檢修計劃安排,提前準備操作票,節(jié)省擬票、審票的時間;
b.根據(jù)檢修工作量,動態(tài)安排值班人數(shù);
c.提前進行方式調整、潮流調控;
d.充實調度運行操作日常管理力量,增設專職運行管理崗或管理組,負責審核日前調度運行操作策劃安排,綜合控制平衡每日各值調度操作任務,把控調度操作節(jié)奏,確保調度操作安全有序。
3)設備運維單位:
a.加強檢修工作的計劃性,減少非計劃檢修;
b.加強現(xiàn)場檢修工作管控,按時完成工作,盡量避免檢修工作延期。
3.2.1 加快推進調度網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)的建設
實踐證明,調度網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)實現(xiàn)了調度指揮業(yè)務數(shù)字化,操作效率明顯提升。下一步要繼續(xù)深化網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)的各項功能,不斷優(yōu)化各類操作的系統(tǒng)流程和交互方式,全面提升系統(tǒng)的使用效率。推動實現(xiàn)全網(wǎng)一體互聯(lián)互通的,覆蓋網(wǎng)、省、地三級調度機構的設備操作信息交互,用統(tǒng)一、規(guī)范化的網(wǎng)絡指揮數(shù)字化流程規(guī)范各調度機構操作模式統(tǒng)一,提升調度操作規(guī)范化管理水平。
3.2.2 推進程序化操作應用
程序化操作已在網(wǎng)內多個供電局開展試點工作,經(jīng)過幾年的試運行,經(jīng)過實際運行驗證,達到了安全高效的預期目標,取得了較好的成果。某地區(qū)供電局調度進行500 kV線路由運行轉冷備用操作僅需要6分鐘,220 kV、110 kV線路僅需要3分鐘。建議在安全技術條件具備前提下,大力推進程序化操作,提升操作效率:
1)實現(xiàn)調度端的程序化操作,減輕調控人員的負擔。在調度網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)的基礎上,實現(xiàn)調度端自主發(fā)令功能,操作開始后機器自動逐項執(zhí)行操作票,下令、回令的過程無需調控人員干預。可以釋放部分地調調控中心要求調控員同一時間僅能執(zhí)行一張逐項操作票的時間,實現(xiàn)調控員同時開展多項逐項令操作,解決了同一時間段設備操作過多時只能進行一項操作的瓶頸問題。
2)將調度端程序化操作與設備遠方操作結合,實現(xiàn)“一鍵順控”的程序化操作。將調度端自主發(fā)令與設備遠方操作結合,具備遙控條件的開關、刀閘等設備,自動下令后系統(tǒng)直接在監(jiān)控系統(tǒng)執(zhí)行操作,操作效率能夠得到顯著提升。
本文對某電網(wǎng)500 kV主設備的調度運行操作現(xiàn)狀進行了分析。從停電操作時間上看,網(wǎng)內500 kV主設備停電的調度操作平均時間在2015、2017、2018三年間先增后降,而停電準備時間則逐年上升。存在的問題主要是未能充分發(fā)揮調控一體化模式的優(yōu)勢、操作管理模式有待優(yōu)化、數(shù)字化水平有待提升等。針對上述問題,本文從管理及技術層面給出了具體對策,在確保安全的前提下,全面提升電網(wǎng)調度運行操作效率。