王曉宙
(汾西礦業(yè)集團水峪煤業(yè),山西 孝義 032300)
汾西礦業(yè)集團水峪煤業(yè)十采區(qū)2#煤已經(jīng)布置了10216工作面(已回采完畢)和10211工作面(正在回采),目前計劃掘進10219工作面兩條順槽,發(fā)現(xiàn)十采區(qū)2#煤巷道變形速度快且蠕變現(xiàn)象明顯,當巷道掘進后,第二天幫部便出現(xiàn)大明顯變形,幫部變形最大可超過200 mm,并且變形一直持續(xù),維修后的巷道經(jīng)過一段時間又出現(xiàn)變形,需要進行多次的維修,特別是兩幫變形和底鼓,難以控制[1]。十采區(qū)2#巷道出現(xiàn)的上述問題迫切需要解決,目前即將掘進的10219材料巷除存在上述問題外,巷道的設計斷面為5 000×3 200 mm,巷道斷面大,為了保證巷道的安全,降低巷道后期維護成本,進行了本文的研究工作,以期為其他類似巷道提供技術經(jīng)驗借鑒。
工作面東距候家?guī)X村約800 m,北到溝南村約850 m,大溝村橫穿工作面。該工作面東鄰十采區(qū)3條大巷,西鄰井田邊界,北鄰10211工作面(正在回采,但距離遠),南部為實體煤。10219材料巷沿山西組2#煤頂板掘進,位于水峪煤業(yè)十采區(qū)+800 m水平,地面標高為969 m~1 063 m,工作面標高為326 m~365 m,煤層平均埋深超過600 m,工作面附近的優(yōu)1~2鉆孔顯示煤層的底板標高達到612.81 m。
通過現(xiàn)場調(diào)研,對原十采區(qū)10219運輸巷的支護參數(shù)進行了更改。
采用2個DW315-30/100B臨時支護,用單體液壓支柱戴棚板作為臨時支護[2]。支柱型號為DW315-30/100B,棚板規(guī)格1 200 mm×180 mm×80 mm(長×寬×厚)。兩根單體支柱分別布置在距工作面永久支護600 mm位置,單體支柱距幫2 000 mm,間距1 500 mm。
單體液壓支柱主要技術參數(shù):最大高度3 150 mm,最小高度2 580 mm;質(zhì)量25 kg(無液);工作行程:570 mm;初撐力:30 kN[3]。
10219運輸巷采用鋼帶、錨桿、錨索、菱形網(wǎng)聯(lián)合支護。
1) 當綜掘機割完一個循環(huán)后,臨時支護后及時打錨桿進行支護,上鋪菱形網(wǎng)[4]。頂板錨桿選用Φ22-M24-2 400 mm高強度左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿間距為900 mm,排距為1 000 mm,扭矩為300 N·m。頂鋼帶規(guī)格為4 800 mm×280 mm×4.5 mm(長×寬×厚),頂錨桿均垂直頂板,呈矩形布置。錨桿用可調(diào)心拱型高強度錨桿托盤疊加安裝,鋼帶要密貼頂板,不松動。每根頂錨桿用兩根錨固劑,一根CK2355錨固劑在上(孔底)、一根K2355錨固劑在下(10 mm≤錨桿外露距離≤40 mm)。
2) 幫錨桿選用Φ22-M24-2400mm高強度左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,沿巷道掘進方向兩幫每排各施工3根錨桿,錨桿間距900 mm,排距1 000 mm,其中最上排錨桿距頂板500 mm。幫錨桿呈矩形布置,扭矩為300N·m。錨桿用400 mm×280 mm×4.5 mm的鋼帶、可調(diào)心拱型高強度錨桿托盤疊加安裝,鋼帶要密貼巷幫,不松動。每根錨桿用兩根錨固劑,一根CK2355錨固劑在內(nèi)(孔底),一根K2355錨固劑(10 mm≤錨桿外露距離≤40 mm)。
3) 頂錨索選用規(guī)格為Φ21.6 mm×6 300 mm鋼絞線。頂錨索沿巷道掘進方向每排施工兩根,呈“三三”布置,頂錨索。分別布置在距巷道兩幫各1 150 mm處,間距1 350 mm,排距2 000 mm,垂直頂板呈矩形布置。幫錨索選用規(guī)格為Φ21.6 mm×4 300 mm鋼絞線,沿巷道掘進方向每2 000 mm兩幫施工2根,間距800 mm,其中最上一根距頂900 mm,與水平線呈15°夾角。錨索配合拱型高強度錨索托盤使用。施工完錨索后及時用鎖具將錨索鎖好,頂錨索預緊力為200 kN,幫錨索預緊力為120 kN。每根錨索用2根錨固劑,一根CK2355錨固劑在上(孔底)、一根K2355錨固劑在下(150 mm≤錨索外露距離≤250 mm)。最大控頂距為1 500 mm,最小控頂距500 mm。
4) 如遇頂板破碎或壓力增大時需及時架設上凈口為3.8 m的29#U型鋼棚。
1) 10219運輸巷采用新支護后,根據(jù)現(xiàn)場圍巖十字布點的數(shù)據(jù),將10219運輸巷(3月~4月)及10219材料巷(4月)在施工一個月后巷道變形量對照表匯總如表1~表3。
表1 10219運輸巷采用新支護方式巷道變形量
表2 10219運輸巷采用原支護方式巷道變形量
表3 10219材料巷采用原支護方式巷道變形量
2) 通過表1與表2的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)同巷道內(nèi)與上月的施工段比較,在采取新支護后,10219運輸巷兩幫移近量平均減小150 mm;底鼓量平均減小180 mm,且巷道變形速度減緩。
通過表1與表3的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)與同期施工的材料巷比較,在采取新支護后,10219運輸巷兩幫移近量平均減小180 mm;底鼓量平均減小330 mm,且巷道變形速度減緩。
3) 原支護巷道施工過程中錨索托盤承載能力差,當錨索預應力和承受的載荷比較大時,托盤四周易翹起,承載能力降低,部分幫錨索失效。在采取新支護后,提高支護強度,大大減少圍巖變形量,減緩了巷道變形速度,避免了短時間內(nèi)進行巷道二次維護工作。
4) 通過對錨桿、錨索測力計的觀測數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),原支護巷道中錨桿測力計初始值為8 kN~46.5 kN,錨索測力計初始值為34.6 kN~167 kN。采用高強度錨桿的新支護工藝后,原支護巷道中錨桿測力計初始值為37 kN~80.5 kN,錨索測力計初始值為60.3 kN~125 kN。對比發(fā)現(xiàn),采用新支護后錨桿的初始預緊力平均增大32 kN,錨索的初始預緊力平均增大25 kN,說明在采用高強度錨桿及配套新支護材料后,錨桿錨索初始預緊力增加,擴大預應力的作用范圍,提高錨固體的整體剛度與完整性,對控制巷道圍巖變形取得更好的效果。
5) 10219運輸巷新、舊支護材料每米單價對照發(fā)現(xiàn),采用新支護后單價為2 717.625 元/m,原支護的單價為2 527.25 元/m,材料單價增加190.375 元/m。
1) 更改支護后,錨桿、錨索安裝工序進行調(diào)整,包括使用新支護材料,新機具。職工處于對新型支護的適應熟悉階段,在實際操作過程中,由于操作不規(guī)范,出現(xiàn)錨桿與煤壁不垂直,間排距不均,錨索角度差等工程質(zhì)量問題。
2) 更改支護后,現(xiàn)使用的錨索張拉機具為電動液壓泵式錨索張拉千斤,實際使用過程中,錨索張拉后達不到規(guī)定的預緊力值。
1) 加大對職工進行新支護設計的培訓力度,并配備專職技術員進行現(xiàn)場指導。在安裝錨桿、錨索時,上尺上線,且必須保證接觸面煤壁平整,將鋼帶及錨索托盤密貼頂幫煤壁,錨桿安裝后,對每根錨桿進行預緊力檢測,不合格的錨桿要立即上緊,對錨桿錨固力進行抽查,失效的錨桿必須重新補打。進一步強化規(guī)范施工質(zhì)量。
2) 根據(jù)設計要求,將液壓泵式錨索張拉千斤更換為氣動錨索張拉千斤,保證錨索預緊力符合規(guī)定。
3) 更改支護后,巷道的支護密度降低,每循環(huán)支護過程用時減少,在職工對新施工機具及新材料的使用熟練掌握后,預計在次月的掘進過程中,支護速度將進一步提高,在正常掘進中,每班進尺平均可達6 m。